亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        龍門(mén)式激光焊接機(jī)控制系統(tǒng)的研究

        2018-01-23 01:55:55文懷興蔡知旺
        裝備機(jī)械 2017年4期
        關(guān)鍵詞:焊接機(jī)工控機(jī)驅(qū)動(dòng)器

        □文懷興 □蔡知旺

        陜西科技大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院 西安 710021

        1 研究背景

        激光加工技術(shù)作為一種熱加工技術(shù),以加工速度快、質(zhì)量好、熱影響區(qū)小和工作環(huán)境好等優(yōu)點(diǎn)得到工業(yè)界的青睞。激光焊接技術(shù)不斷向汽車(chē)、航空、航天、鈑金、模具等精密加工領(lǐng)域擴(kuò)展,與此同時(shí),激光焊接機(jī)正在向高精度、高速、智能化方向發(fā)展[1]。相比于傳統(tǒng)制造工藝,激光焊接不僅減少了模具的數(shù)量,節(jié)省模具的設(shè)計(jì)和制造費(fèi)用,而且大大縮短了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。

        目前,由于國(guó)內(nèi)技術(shù)儲(chǔ)備不足,近幾年研發(fā)的激光焊接機(jī)加速度不超過(guò)12 m/s2,定位精度不超過(guò)0.05 mm,軌跡精度及速度平穩(wěn)性差,對(duì)焊接質(zhì)量和效率的提升效果不明顯[2]。

        2 龍門(mén)式激光焊接機(jī)控制技術(shù)要求

        龍門(mén)式激光焊接機(jī)的主要控制技術(shù)要求如下:采用三軸聯(lián)動(dòng)控制方式,整個(gè)過(guò)程需以230 mm/s速度勻速平穩(wěn)焊接,轉(zhuǎn)角半徑不大于2.4 mm,直線及拐角速度波動(dòng)不超過(guò)12 mm/s,直線及拐角靜態(tài)軌跡偏差不大于0.04 mm,X、Y、Z軸方向的定位精度控制在±0.01 mm,焊接產(chǎn)品連續(xù)性與一致性好,焊縫處外觀良好[3]。

        3 控制系統(tǒng)構(gòu)成

        3.1 控制器

        龍門(mén)式激光焊接機(jī)控制系統(tǒng)一般由工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制器或可編程序控制器(PLC)構(gòu)成,常用的控制方案主要有兩種:一種是基于工業(yè)控制計(jì)算機(jī)與運(yùn)動(dòng)控制卡的控制方案,如圖1所示;另一種是基于運(yùn)動(dòng)控制器或PLC的控制方案[4],如圖2所示。這兩種方案在焊接控制過(guò)程中,無(wú)論是通過(guò)脈沖給定方式還是通過(guò)模擬量給定方式,通常都會(huì)遇到控制器運(yùn)算能力、給定或接收分辨率、電磁干擾等原因而造成的脈沖丟失及輸出波形有毛刺等現(xiàn)象,從而影響焊接速度和精度。針對(duì)以上兩種方案的不足,筆者提出基于倍福工控機(jī)運(yùn)動(dòng)控制器的方案,采用以太網(wǎng)控制自動(dòng)化總線技術(shù),可以在焊接控制過(guò)程中避免以上問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)精確控制,并具有較強(qiáng)的抗干擾能力。采用總線控制的方式能夠節(jié)約成本和節(jié)省空間,維護(hù)也更加簡(jiǎn)單、方便。這一控制方案的結(jié)構(gòu)如圖3所示,倍福工控機(jī)運(yùn)動(dòng)控制器可以同時(shí)控制255個(gè)軸,并同時(shí)實(shí)現(xiàn)3軸插補(bǔ),其軟件界面如圖4所示。將工控機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)相結(jié)合,是目前工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域高端運(yùn)動(dòng)控制的常用方式[5-6]。

        圖1 基于工業(yè)控制計(jì)算機(jī)與運(yùn)動(dòng)控制卡的控制方案

        圖2 基于運(yùn)動(dòng)控制器或PLC的控制方案

        圖3 基于倍福工控機(jī)運(yùn)動(dòng)控制器的監(jiān)控方案

        圖4 運(yùn)動(dòng)控制器軟件界面

        3.2 交流伺服系統(tǒng)

        交流伺服系統(tǒng)相比直流伺服系統(tǒng)具有穩(wěn)定性與快速性好、精度高等優(yōu)點(diǎn),目前交流伺服系統(tǒng)普遍應(yīng)用基于永磁電機(jī)動(dòng)態(tài)解耦數(shù)學(xué)模型的矢量控制方法,這也是現(xiàn)代伺服系統(tǒng)的核心控制方法之一[7]。

        伺服驅(qū)動(dòng)器按照控制對(duì)象由內(nèi)至外分為電流環(huán)、速度環(huán)和位置環(huán),伺服驅(qū)動(dòng)器可以相應(yīng)工作在轉(zhuǎn)矩控制模式、速度控制模式和位置控制模式,如圖5~圖7所示。

        圖5 轉(zhuǎn)矩控制模式

        圖6 速度控制模式

        圖7 位置控制模式

        現(xiàn)代交流伺服系統(tǒng)采用新型功率半導(dǎo)體器件、高性能數(shù)字信號(hào)處理、現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列及現(xiàn)場(chǎng)總線等技術(shù),使控制更加簡(jiǎn)單、方便。

        基于交流伺服的優(yōu)點(diǎn),為激光焊接機(jī)配置了CDHD伺服驅(qū)動(dòng)器,不僅支持脈沖、模擬量,而且支持以太網(wǎng)控制自動(dòng)化總線技術(shù)、CANopen總線方式。通過(guò)相應(yīng)的調(diào)試軟件,調(diào)試人員可以用軟件自帶的指令語(yǔ)言來(lái)調(diào)試直線電機(jī),如圖8所示。

        圖8 伺服驅(qū)動(dòng)器軟件指令語(yǔ)言

        3.3 直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)

        普通定位機(jī)構(gòu)通常采用伺服電機(jī)加滾珠絲杠的組合傳動(dòng)機(jī)構(gòu),但由于存在反向間隙等因素,定位精度不高,加速度小,一般不超過(guò)15 m/s2。龍門(mén)式激光焊接機(jī)為了保證焊縫寬度的一致性,實(shí)際應(yīng)用中加速度要求為25 m/s2,因此伺服電機(jī)加滾珠絲杠的組合傳動(dòng)方式不能滿足實(shí)際工程需求。直線電機(jī)取消了中間傳動(dòng)環(huán)節(jié),動(dòng)態(tài)性能明顯提升。此外,由于采用光柵尺閉環(huán)控制,定位精度可達(dá)微米級(jí),加之對(duì)運(yùn)動(dòng)部件動(dòng)態(tài)特性優(yōu)化和對(duì)插補(bǔ)控制精細(xì)化,更是能夠?qū)崿F(xiàn)納米級(jí)控制。直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)的位移機(jī)構(gòu)在快速響應(yīng)能力和精度等方面相比普通伺服驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)較大,而該龍門(mén)式激光焊接機(jī)需要較快的響應(yīng)速度和較高的精度,因此選擇直線電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)。

        3.4 直線電機(jī)控制

        在與倍福工控機(jī)運(yùn)動(dòng)控制器進(jìn)行通信之前,需要先調(diào)整驅(qū)動(dòng)器的參數(shù),使直線電機(jī)在振動(dòng)、噪聲、響應(yīng)和精度方面都達(dá)到最佳狀態(tài),確保整個(gè)龍門(mén)式激光焊接機(jī)穩(wěn)定、高效工作[8]。在伺服驅(qū)動(dòng)器位置控制模式下,根據(jù)電機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況,手動(dòng)對(duì)驅(qū)動(dòng)器參數(shù)進(jìn)行更改,如圖9所示[9]。結(jié)合位置控制模式框圖,可以確認(rèn)每個(gè)參數(shù)對(duì)輸出信號(hào)的影響,從而調(diào)整相應(yīng)參數(shù)。在一些特殊應(yīng)用場(chǎng)合,還可以通過(guò)軟件查看頻譜圖及傅里葉變換,判斷負(fù)載的振動(dòng)點(diǎn),從而對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)部分做相應(yīng)改進(jìn)。

        圖9 位置控制模式下伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)修改

        4 位置跟隨誤差和速度檢測(cè)

        在實(shí)際工程中,可以通過(guò)伺服驅(qū)動(dòng)器軟件中的示波圖,監(jiān)測(cè)當(dāng)前電機(jī)的速度、位置跟隨誤差及指令速度[10]。如圖10所示,可以在右側(cè)顯示欄勾選所需要的電機(jī)性能參數(shù)。

        圖10 伺服驅(qū)動(dòng)器軟件示波圖界面

        通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)軟件監(jiān)測(cè),龍門(mén)式激光焊接機(jī)在230 mm/s的速度運(yùn)行時(shí),最大速度波動(dòng)僅為0.61 mm/s,滿足速度波動(dòng)要求。通過(guò)激光干涉儀檢測(cè),整機(jī)定位精度為0.007 mm,滿足定位精度要求。通過(guò)二次元檢測(cè),直線及拐角靜態(tài)軌跡偏差為0.036 mm,滿足靜態(tài)軌跡偏差要求??梢?jiàn),這一該控制方案能夠滿足工程要求。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        根據(jù)激光焊接機(jī)具體技術(shù)要求,設(shè)計(jì)了一種基于倍福工控機(jī)運(yùn)動(dòng)控制器的控制方案,并介紹了控制系統(tǒng)的硬件配置和軟件應(yīng)用。這一控制方案相比傳統(tǒng)控制系統(tǒng)具有速度快、精度高、響應(yīng)快速的優(yōu)勢(shì),對(duì)激光焊接機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)具有指導(dǎo)意義。

        [1]王爭(zhēng)如,張清萍,王成.激光切割機(jī)機(jī)身有限元分析及實(shí)驗(yàn)研究[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2014,49(3):44-47.

        [2]胡金龍,陳亮,崔凱.FL3015直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)的數(shù)控光纖激光切割機(jī)的研發(fā)[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2015,50(6):68-71.

        [3]周祖德,朱國(guó)力,雷冬冬,等.多維激光切割機(jī)控制系統(tǒng)[J].華中理工大學(xué)學(xué)報(bào),1992,20(S1):51-54.

        [4]叢國(guó)進(jìn).基于順序控制的PLC電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].電氣技術(shù),2008(2):70-72.

        [5]李春木,章明眾,鄭新武,等.EtherCAT總線在伺服運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].機(jī)電工程,2011,28(11):1336-1338.

        [6]蘇炳恩.基于EtherCAT總線的六軸工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)[D].廣州:華南理工大學(xué),2013.

        [7]盧英,趙亮,陳登峰,等.交流伺服位置控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J].電氣技術(shù),2008(6):40-44.

        [8]張銳,白連平.永磁交流伺服電機(jī)控制系統(tǒng)的研究[J].電氣技術(shù),2011(3):6-9.

        [9]王敏.PID調(diào)節(jié)及參數(shù)整定[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2009(31):57.

        [10]魏仁選,周祖德.制造控制系統(tǒng)軟件領(lǐng)域模型研究[J].機(jī)械制造,2003,41(12):7-9.

        猜你喜歡
        焊接機(jī)工控機(jī)驅(qū)動(dòng)器
        藏起驅(qū)動(dòng)器號(hào)確保數(shù)據(jù)安全
        定制工控機(jī)在老舊線路計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備中的應(yīng)用
        中壓電子束焊工控機(jī)Windows NT系統(tǒng)文件丟失故障的修復(fù)方法
        基于軟PLC的離心風(fēng)葉激光焊接機(jī)控制系統(tǒng)
        壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器的遲滯特性
        錯(cuò)位捆帶擺動(dòng)焊接機(jī)設(shè)計(jì)
        復(fù)雜空間曲線焊縫VPPA專(zhuān)用焊接機(jī)頭設(shè)計(jì)
        焊接(2016年6期)2016-02-27 13:04:52
        SiC基和Si基永磁同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器的比較
        基于PLC及質(zhì)量流量計(jì)的新型燃?xì)庾詣?dòng)焊接機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
        新型低電壓大變形微驅(qū)動(dòng)器數(shù)值求解及仿真
        久久综合国产乱子伦精品免费| 一区二区三区精品免费| 欧美a级毛欧美1级a大片| 中文字幕精品久久久久人妻红杏ⅰ| 狠狠色噜噜狠狠狠97影音先锋 | 亚洲成av人片一区二区密柚| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 国产精品亚洲A∨天堂不卡| 久久综合这里只有精品| 成人免费自拍视频在线观看| 久久久久久久岛国免费观看| 国产成人亚洲综合无码DVD| 亚洲一区二区三区最新视频| 人禽杂交18禁网站免费| 精品国产av最大网站| 精品免费一区二区三区在| 天堂久久一区二区三区| 亚洲日本精品一区二区三区 | 十四以下岁毛片带血a级| 欧美成a人片在线观看久| 欧美日本视频一区| 日本一区二区三区熟女俱乐部| 欧美video性欧美熟妇| 91视频88av| 亚洲精品国产第一区三区| 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久| 三级4级全黄60分钟| 91精品在线免费| 国产精品一区av在线| 免费观看又色又爽又湿的视频| 久久国产亚洲高清观看5388| 亚洲国产精品久久性色av| 人妻少妇久久中文字幕| 国产成+人+综合+亚洲 欧美| 女同国产日韩精品在线| 国产一区二区三区日韩精品| 国产一线二线三线女| 91精品国产综合久久青草| 日本久久视频在线观看| 人妻精品久久无码区| 日本免费人成视频播放|