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        某電廠(chǎng)#1汽輪機(jī)通流改造低壓隔板軸向錯(cuò)位分析

        2018-01-22 03:12:42劉春平
        發(fā)電技術(shù) 2017年6期

        劉春平

        (廣東粵電新會(huì)發(fā)電有限公司,廣東 江門(mén) 529149)

        0 引言

        某電廠(chǎng)#1#2#3機(jī)組是上世紀(jì)八十年代機(jī)組,功率為20萬(wàn)kW機(jī)組,#2#3機(jī)組已進(jìn)行通流改造,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。2014年1月份開(kāi)始某電廠(chǎng)對(duì)#1機(jī)組進(jìn)行通流改造,由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。在改造過(guò)程中發(fā)生了低壓隔板軸向錯(cuò)位現(xiàn)象,以下內(nèi)容是對(duì)錯(cuò)位的分析。

        1 概況

        1.1 低壓隔板軸向錯(cuò)位情況介紹

        某電廠(chǎng)#1汽輪機(jī)通流改造項(xiàng)目,2014年1月22日在現(xiàn)場(chǎng)試裝檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)低壓缸31、36、37級(jí)隔板無(wú)法就位,后經(jīng)多方檢查驗(yàn)證,檢查結(jié)果為:隔板的外環(huán)與低壓缸的對(duì)應(yīng)槽道為間隙配合,標(biāo)準(zhǔn)0.10~0.30mm,實(shí)測(cè)值為-0.10~0,經(jīng)研究決定,將31、36、37級(jí)隔板返廠(chǎng),對(duì)隔板外環(huán)按照現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)測(cè)尺寸重新加工。

        2014年2月3日31、36、37級(jí)隔板加工完畢,與中壓轉(zhuǎn)子一起運(yùn)回某電廠(chǎng)。2014年2月4日下半隔板再次試裝時(shí),發(fā)現(xiàn)37級(jí)隔板仍然無(wú)法放到缸內(nèi),考慮到低壓缸的投運(yùn)時(shí)間超過(guò)20年,隔板槽道可能存在輕微的變形,決定對(duì)低壓缸的槽道進(jìn)行打磨處理,以確保隔板能裝入的同時(shí),兼顧隔板外環(huán)處的軸向密封。

        2014年2月16日,低壓缸檢修工作進(jìn)行到“隔板中分面嚴(yán)密性檢查”工序,工作內(nèi)容如下:將隔板上下半組合,檢查隔板中分面間隙,標(biāo)準(zhǔn)0.05 mm不入;因?yàn)楦舭鍨樾录?,利用這個(gè)機(jī)會(huì)對(duì)隔板的軸向和徑向的其他尺寸進(jìn)行檢查。

        檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)低壓缸隔板存在軸向錯(cuò)位的情況,其中以37級(jí)隔板的軸向錯(cuò)位最為嚴(yán)重,在內(nèi)圈安裝汽封塊的位置錯(cuò)位約0.90mm。具體檢查數(shù)據(jù)如下:

        1)26級(jí)上隔板外圈向機(jī)尾側(cè)錯(cuò)位,左邊0.1mm;

        2)27級(jí)上隔板外圈向機(jī)頭側(cè)錯(cuò)位,右邊0.25mm;

        3)28級(jí)上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機(jī)頭側(cè)錯(cuò)位,左右均為0.10mm;

        4)30級(jí)上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機(jī)尾側(cè)錯(cuò)位,左邊0.55mm,右邊0.25mm;

        5)33級(jí)上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機(jī)尾側(cè)錯(cuò)位,左邊0.25mm;

        6)36級(jí)上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機(jī)尾側(cè)錯(cuò)位,左右均為0.35mm;

        7)37級(jí)上隔板內(nèi)圈汽封塊處向機(jī)頭側(cè)錯(cuò)位,左邊錯(cuò)0.90mm,右邊錯(cuò)1.00mm。

        圖1 低壓36、37級(jí)隔板軸向錯(cuò)位情況Fig.1 The dislocation of the 36th and 37th clapboard axial in low pressure cylinder

        另外,在組合過(guò)程中,還存在如下問(wèn)題:

        1)中分面銷(xiāo)子與銷(xiāo)孔的配合不當(dāng),部分隔板的銷(xiāo)子無(wú)法裝入;

        2)部分隔板的密封鍵裝入后,上下半隔板的銷(xiāo)孔存在錯(cuò)位,以30、37級(jí)隔板最為嚴(yán)重;

        圖2 中分面固定螺栓Fig.2 The retaining bolt of middle section

        3)銷(xiāo)孔的加工質(zhì)量差,達(dá)不到設(shè)計(jì)的表面精度。

        隔板的銷(xiāo)子和定位鍵圖片如圖3~圖5所示。

        圖3 螺栓帶定位銷(xiāo)Fig.3 The Bolt with positioning pin

        圖4 上半隔板中分面Fig.4 The middle section of upper half baffle

        圖5 下半隔板中分面Fig.5 The middle section of lower half baffle

        1.2 部分低壓隔板軸向錯(cuò)位原因分析及初步結(jié)論

        發(fā)現(xiàn)低壓缸7級(jí)隔板有軸向錯(cuò)位后,汽機(jī)質(zhì)量組與設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)工代一起進(jìn)行了仔細(xì)的研究,對(duì)隔板的加工工序進(jìn)行了認(rèn)真的梳理和分析,歸納了導(dǎo)致隔板軸向錯(cuò)位的可能原因如下:

        1)隔板的定位銷(xiāo)子與銷(xiāo)孔配合不當(dāng);

        2)隔板中分面軸向密封鍵(帶定位功能)與密封槽道配合不當(dāng);

        3)隔板中分面徑向定位鍵與密封槽道配合不當(dāng);

        4)隔板上下半可能變形。

        針對(duì)分析出來(lái)的原因,采取如下的措施予以逐一排除:

        1)更換隔板的定位銷(xiāo)子,將其尺寸加工至比銷(xiāo)孔小1mm;

        2)拆除隔板中分面的軸向密封鍵;

        3)拆除隔板中分面的徑向定位鍵。

        2014年2月17日,按照質(zhì)量組擬定的措施,對(duì)上述7級(jí)隔板進(jìn)行逐一檢查,低壓隔板26、27、28、30、33在采取上述三項(xiàng)措施后,組合檢查,消除了軸向錯(cuò)位;36、37級(jí)隔板采取上述措施后,軸向錯(cuò)位情況仍然存在。

        針對(duì)檢查結(jié)果,為查明錯(cuò)位的真實(shí)原因,決定將36級(jí)、37級(jí)隔板送外在車(chē)床上調(diào)平,做進(jìn)一步的檢查。

        圖6 36級(jí)隔板檢查情況外圈為隔板與汽缸配合的槽道面,內(nèi)圈為隔板汽封圈Fig.6 The inspection situation of the 36th baffle plate

        圖7 37級(jí)隔板組合后檢查情況外圈為隔板與汽缸配合的槽道面,內(nèi)圈為隔板汽封圈Fig.7 The inspection situation of the 37th baffle plate after the combination

        綜合多日來(lái)的檢查情況,汽機(jī)質(zhì)量組得出結(jié)論如下:

        1)30級(jí)隔板的軸向偏差,外圈存在局部高點(diǎn),大于廠(chǎng)家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(0.10mm);內(nèi)圈在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi);

        2)37級(jí)隔板的軸向偏差,內(nèi)外圈均大于廠(chǎng)家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(0.10mm)。

        3)26、27級(jí)隔板軸向錯(cuò)位的原因?yàn)殇N(xiāo)子與銷(xiāo)孔配合不當(dāng),銷(xiāo)孔鉸孔處理,重新配銷(xiāo);

        4)30級(jí)隔板軸向錯(cuò)位的原因?yàn)橥馊Υ嬖诰植扛唿c(diǎn),由廠(chǎng)家人員打磨去除高點(diǎn)處理;

        5)28、33級(jí)隔板中分面有張口,對(duì)研處理后重新配銷(xiāo)處理。

        從處理過(guò)程來(lái)看,26、27、28、30、33級(jí)隔板錯(cuò)位主要是加工精度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求所致,36、37級(jí)隔板錯(cuò)位主要是變形造成。

        由于36、37級(jí)隔板存在嚴(yán)重的軸向偏差,不符合DL_5011-1992《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》(汽輪機(jī)機(jī)組篇)中的要求,也超出了廠(chǎng)家的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(0.10mm),屬于不合格產(chǎn)品。

        2 處理方案及實(shí)施情況

        2.1 處理方案

        2月23日晚22:00,汽機(jī)質(zhì)量組組織召開(kāi)第三次低壓缸隔板軸向錯(cuò)位專(zhuān)題會(huì)議。

        與會(huì)之前,按照大修總指揮的要求,設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員對(duì)36、37級(jí)隔板的現(xiàn)狀進(jìn)行了評(píng)估,并就機(jī)組投運(yùn)后的情況進(jìn)行了縝密的測(cè)算,制訂了三套方案和對(duì)應(yīng)的安全性評(píng)估供參考:

        方案1:在目前狀況下,對(duì)隔板內(nèi)環(huán)密封鍵進(jìn)行修配(通過(guò)一邊磨削,另一邊補(bǔ)焊的方法改成臺(tái)階鍵),同時(shí)重新檢測(cè)中分面間隙,在滿(mǎn)足裝配間隙的前提下保證隔板上下半能夠順利合裝。

        安全性評(píng)估:

        37級(jí)是低壓末級(jí)隔板,在通流改造設(shè)計(jì)時(shí)隔板與轉(zhuǎn)子之間軸向間隙比原機(jī)組有適當(dāng)程度的增大,原機(jī)組低壓隔板汽封正脹差間隙為8mm,負(fù)脹差間隙為6.7mm,改造后的低壓隔板正脹差間隙為10.2mm,負(fù)脹差間隙為7.5mm。所以即使末級(jí)隔板內(nèi)環(huán)存在約0.75mm的軸向錯(cuò)位,但軸向間隙仍舊不小于改造前軸向間隙,可以保證機(jī)組的安全運(yùn)行。

        根據(jù)計(jì)算,機(jī)組運(yùn)行時(shí),隔板前后最大壓差只有0.003 MPa,隔板的最大應(yīng)力為7.74 MPa(在葉根處),最大撓度為0.09 mm。而隔板體許用的應(yīng)力為230 MPa,靜葉許用的應(yīng)力為440 MPa,因此,隔板運(yùn)行狀態(tài)下所受的力對(duì)隔板影響很小。但是隔板處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí)是上下半連接在一起,外環(huán)受汽缸槽道限制,隔板內(nèi)環(huán)上下半受密封鍵限制,此狀態(tài)甚至比隔板加工狀態(tài)時(shí)的受力狀況還要好,因此,即便隔板存在一定的殘余應(yīng)力,在運(yùn)行時(shí)也不會(huì)產(chǎn)生過(guò)大的變形。

        優(yōu)點(diǎn):加工量少,修復(fù)難度較小,耗時(shí)短,易保證工期。而且不會(huì)對(duì)隔板本身造成大的改變,可快速解決隔板目前存在的問(wèn)題。

        缺點(diǎn):內(nèi)環(huán)處仍存在變形錯(cuò)位,造成隔板上下半汽封齒錯(cuò)位1mm。

        方案2:裝入密封鍵,以?xún)?nèi)環(huán)為定位基準(zhǔn),重新鉸孔并裝入定位螺栓,再將隔板外環(huán)凸肩的密封面和非密封面加工齊平。加工齊平后,密封面堆焊2 mm,非密封面堆焊矮釘,最后再以?xún)?nèi)環(huán)為定位基準(zhǔn)加工密封面和非密封面到需要的尺寸。

        優(yōu)點(diǎn):處理后隔板內(nèi)環(huán)錯(cuò)位基本消除,能滿(mǎn)足調(diào)好的通流間隙要求。

        缺點(diǎn):1)需要大型加工設(shè)備和熟練的技術(shù)工人,并且加工工期長(zhǎng):在本地加工,需要7天,加工風(fēng)險(xiǎn)較大;返廠(chǎng)加工,需10天時(shí)間。2)焊接會(huì)產(chǎn)生較大的變形和應(yīng)力,相當(dāng)于人為的增加了殘余內(nèi)應(yīng)力,可能會(huì)加重隔板的變形。

        方案3:在方案1的基礎(chǔ)上,對(duì)隔板內(nèi)環(huán)進(jìn)出汽側(cè)進(jìn)行加工,消除軸向錯(cuò)位。

        優(yōu)點(diǎn):1)能夠在外觀上消除隔板內(nèi)環(huán)軸向錯(cuò)位;2)工作量較小,能夠滿(mǎn)足工期。

        缺點(diǎn):隔板汽封槽的軸向間隙仍然存在,造成隔板汽封齒錯(cuò)位。

        經(jīng)汽機(jī)質(zhì)量組綜合評(píng)估,最終決定處理方案如下:

        (1)三套方案對(duì)比,方案1可執(zhí)行性最強(qiáng),現(xiàn)場(chǎng)按照該方案執(zhí)行,但設(shè)計(jì)單位必須提供書(shū)面的安全承諾,對(duì)上述隔板在運(yùn)行壽命期間的安全性負(fù)全責(zé)。

        (2)36、37級(jí)隔板屬于不合格產(chǎn)品,但短期內(nèi)設(shè)計(jì)單位公司無(wú)法提供新隔板用來(lái)更換,受1號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修工期限制,我廠(chǎng)只能臨時(shí)同意繼續(xù)使用,設(shè)計(jì)單位公司需重新提供合格的36、37級(jí)新隔板。

        2.2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況

        (1)2月24日,26、27、28、33級(jí)隔板通過(guò)修磨光滑密封鍵、銷(xiāo)孔的方法,消除了軸向錯(cuò)位的情況。

        (2)2月26日,36、37級(jí)隔板則通過(guò)一邊磨削、另一邊補(bǔ)焊的方法,將密封鍵分別改成0.15、0.75mm的臺(tái)階鍵處理好。

        (3)3月3日設(shè)計(jì)單位正式向某電廠(chǎng)出具了26、27、28、30、33、36、37級(jí)隔板安全保證的書(shū)面承諾。

        3 結(jié)論

        現(xiàn)場(chǎng)按照方案1的執(zhí)行,最終徹底解決了某電廠(chǎng)#2汽輪機(jī)通流改造低壓隔板軸向錯(cuò)位問(wèn)題。順利的完成了汽輪機(jī)通流改造任務(wù)。

        [1]沙角A電廠(chǎng).【200MW汽輪機(jī)檢修規(guī)程】[S].2007-07.

        [2]DL5190.3-2012.電力建設(shè)施工技術(shù)規(guī)范_第3部分:汽輪發(fā)電機(jī)組[S].

        [3]電力行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心.汽輪機(jī)本體檢修[M].2版.北京:中國(guó)電力出版社,2014-02.

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