陳文,陳紹龍,吳愛(ài)軍
(1.國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南長(zhǎng)沙410007;2.國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司,湖南邵陽(yáng)422000)
某超臨界對(duì)沖直流鍋爐所配制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹系統(tǒng),配置5臺(tái)MPS180-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī),燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),BMCR工況下4臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。設(shè)計(jì)煤質(zhì)為褐煤,機(jī)組投入商業(yè)化運(yùn)行后實(shí)際入爐煤質(zhì)為煙煤,水分大大減小。因?yàn)槿霠t煤質(zhì)的改變,在運(yùn)行過(guò)程中制粉系統(tǒng)存在一次風(fēng)量大、風(fēng)速高、分離器出口溫度高、冷風(fēng)調(diào)節(jié)門開(kāi)度大、煤粉細(xì)度偏粗、石子煤排放異常等問(wèn)題,直接影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。入爐煤質(zhì)的變化會(huì)引起制粉系統(tǒng)出力的變化,而制粉系統(tǒng)出力包括蹍磨出力、通風(fēng)出力和干燥出力,最終出力取決于三者中最小者〔1-3〕。 呂施展〔4〕分析了 MPS 中速磨直吹式制粉系統(tǒng)磨制Mar>30%褐煤過(guò)程中存在的問(wèn)題,諸如MPS磨對(duì)褐煤的干燥出力、易自燃等,并提出了相應(yīng)的對(duì)策。孫科〔5〕基于國(guó)內(nèi)MPS-HP-II型中速磨煤機(jī)最大出力計(jì)算以及運(yùn)行優(yōu)化等方面的問(wèn)題進(jìn)行了研究,得到一次風(fēng)量、分離器擋板角度、制粉系統(tǒng)出力和加載力對(duì)煤粉細(xì)度以及單耗的影響,指出在研磨高水分煤種時(shí),限制制粉系統(tǒng)出力的因素仍為干燥出力。
考慮到燃用褐煤時(shí)干燥出力不足,因此系統(tǒng)通風(fēng)量設(shè)計(jì)值較大。本文通過(guò)分析中速磨的設(shè)計(jì)參數(shù)、結(jié)構(gòu)參數(shù)、運(yùn)行參數(shù),提出和實(shí)施了改造措施,提高了中速磨的煤種適應(yīng)性。
鍋爐采用5臺(tái)中速磨煤機(jī)墻式對(duì)沖燃燒,設(shè)計(jì)煤種為褐煤。制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),磨煤機(jī)為長(zhǎng)春發(fā)電設(shè)備總廠MPS180-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī),分離器型式為動(dòng)態(tài)分離器,設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度R90=22%。每臺(tái)磨煤機(jī)配置一臺(tái)電子稱重式給煤機(jī),每臺(tái)磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)供給前墻 (或后墻)一層4只燃燒器。磨煤機(jī)采用液壓變加載方式,噴嘴環(huán)結(jié)構(gòu)為旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán),密封風(fēng)采取集中供風(fēng)方式。原煤的干燥和碾磨是同時(shí)進(jìn)行,一次風(fēng)從磨盤周圍的噴嘴環(huán)噴出,起到干燥和把磨盤上的碾碎物料吹到中架體上部分離器里的作用,在分離器里完成粗細(xì)粉的分離。符合要求的煤粉被吹走,不符合要求的煤粉將落回到磨盤重新進(jìn)行碾磨。外來(lái)雜質(zhì)和大塊物料因重量較大,不能被一次風(fēng)吹走,將通過(guò)噴嘴環(huán)的噴嘴落入中架體底部一次風(fēng)室中,然后由刮板機(jī)構(gòu)將其刮到排渣箱中排出。
機(jī)組投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)后,隨著煤炭市場(chǎng)的變化,入爐煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)發(fā)生了偏離,煤質(zhì)對(duì)比見(jiàn)表1,制粉系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
表1 煤質(zhì)參數(shù)表
表2 磨煤機(jī)主要設(shè)計(jì)參數(shù)
制粉系統(tǒng)出力取決于碾磨出力、通風(fēng)出力和干燥出力三者中最小者,制粉系統(tǒng)選型時(shí)根據(jù)煤質(zhì)水分Mt=25.0進(jìn)行設(shè)計(jì)。由于設(shè)計(jì)煤質(zhì)水分比較高,因此設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)考慮制粉系統(tǒng)的干燥出力,風(fēng)量的選取偏大。
制粉系統(tǒng)出力與煤質(zhì)參數(shù)、分離器型式、設(shè)備狀況等有關(guān),MPS型中速磨煤機(jī)蹍磨出力BM按下列公式進(jìn)行計(jì)算〔1〕:
式中BM0為磨煤機(jī)的基本出力;
fH為可磨性修正系數(shù)為煤粉細(xì)度修正系數(shù),為原煤水分修正系數(shù),當(dāng)Mt≤10%時(shí)fM=1.0;當(dāng)Mt>10%時(shí)fM=1.0+(10-Mt)×0.011 4;fA為原煤灰分修正系數(shù),當(dāng)Aar≤20%時(shí)fA=1.0;當(dāng)Aar>20%時(shí)fA=1.0+(20-Aar)×0.005;fg為原煤粒度修正系數(shù);fe為蹍磨件磨損至中后期時(shí)出力降低系數(shù);fsi為分離器形式對(duì)磨煤機(jī)出力的修正系數(shù)。
隨著水分的下降,制粉系統(tǒng)的蹍磨出力、干燥出力都升高,根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算制粉系統(tǒng)出力與燃煤水分的關(guān)系如圖1所示。在設(shè)計(jì)風(fēng)煤比下,若磨煤機(jī)入口風(fēng)量一定,則制粉系統(tǒng)出力相對(duì)提高。煤質(zhì)水分大幅下降后,一次風(fēng)速相對(duì)較高。
圖1 制粉系統(tǒng)出力與水分的關(guān)系
煤質(zhì)水分下降后,在磨煤機(jī)低出力時(shí),磨煤機(jī)入口風(fēng)量降低,一方面石子煤排放量異常增大,另一方面磨煤機(jī)振動(dòng)大;磨煤機(jī)實(shí)際最低出力為15 t/h,高于設(shè)計(jì)值11.12 t/h,制粉系統(tǒng)出力調(diào)節(jié)特性差。
入爐煤水分降低后,相對(duì)減小了磨煤機(jī)通風(fēng)量。在降低磨煤機(jī)入口風(fēng)量的同時(shí),就地觀測(cè)到石子煤排放量明顯偏大,從窺視孔可見(jiàn)煤粒和石子煤不斷排出,掉入石子煤廢料箱中。加大磨煤機(jī)入口風(fēng)量后石子煤排放量顯著降低。
為維持制粉系統(tǒng)的出力,尤其是干燥出力,在磨煤機(jī)入口風(fēng)量一定的情況下,熱風(fēng)調(diào)門開(kāi)度相對(duì)較大,保證干燥劑量以維持終端溫度。在原風(fēng)煤比控制邏輯下,機(jī)組運(yùn)行期間磨煤機(jī)分離器出口溫度偏高,一般都在85℃左右,此時(shí)磨煤機(jī)調(diào)溫冷風(fēng)門開(kāi)度在30%~50%。而實(shí)際入爐煤為煙煤,揮發(fā)分Vdaf在38%左右,根據(jù)DL/T 5203—2005《火力發(fā)電廠煤和制粉系統(tǒng)防爆設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》、DL/T 5145—2012《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定》等規(guī)程,分離器出口最高溫度應(yīng)在80℃以下,當(dāng)揮發(fā)分Vdaf≥40%,溫度一般應(yīng)控制在60~70℃。若想將分離器溫度控制低,則冷風(fēng)調(diào)節(jié)門開(kāi)度會(huì)更大,鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差。
在設(shè)計(jì)風(fēng)煤比運(yùn)行條件下對(duì)磨煤機(jī)出口煤粉進(jìn)行取樣分析,R90=40%,設(shè)計(jì)R90=22%,煤粉粗,造成飛灰可燃物高。
在燃用設(shè)計(jì)高水分煤時(shí),為保證制粉系統(tǒng)干燥出力,磨煤機(jī)入口風(fēng)量偏大,風(fēng)煤比相對(duì)較高。當(dāng)實(shí)際入爐煤質(zhì)尤其是水分大幅下降后 (收到基全水份由設(shè)計(jì)值的25%下降至實(shí)際的9.8%),制粉系統(tǒng)出力提高,磨煤機(jī)入口風(fēng)量大,一次風(fēng)速過(guò)高,分離器出口溫度高,煤粉細(xì)度值偏大,影響燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性;當(dāng)磨煤機(jī)入口風(fēng)量降低后,石子煤排放量異常偏大。
根據(jù)火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定,MPS型中速磨風(fēng)環(huán)處風(fēng)速設(shè)計(jì)在100%通風(fēng)量時(shí)為75~85 m/s。磨煤機(jī)噴嘴設(shè)計(jì)值見(jiàn)表3,隨著磨煤機(jī)通風(fēng)量的減小和給煤量的降低,制粉系統(tǒng)出力逐漸下降,但磨煤機(jī)通風(fēng)量下降后,磨煤機(jī)噴嘴風(fēng)環(huán)處風(fēng)速降低,風(fēng)壓低,石子煤排放量異常偏大,磨煤機(jī)振動(dòng)異常。
表3 噴嘴設(shè)計(jì)參數(shù)
為提高噴嘴處的風(fēng)壓,采取了減小一次風(fēng)流通面積的方式,磨煤機(jī)噴嘴結(jié)構(gòu)如圖2所示。通過(guò)對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行熱力計(jì)算,確定沿磨盤圓周方向?qū)娮飙h(huán)實(shí)施調(diào)節(jié)封堵,減小噴嘴環(huán)截面積,在相同風(fēng)量條件下提高噴嘴處的風(fēng)壓。
圖2 磨煤機(jī)噴嘴結(jié)構(gòu)
噴嘴處風(fēng)速提高后,風(fēng)量的調(diào)節(jié)裕量更大,降低風(fēng)量后就地觀察石子煤排放正常,由于噴嘴環(huán)處風(fēng)壓的提高,磨煤機(jī)處于最低煤量時(shí)磨入口風(fēng)量也隨之降低,磨內(nèi)可維持一定的煤層厚度,磨輥拉桿動(dòng)作正常,磨煤機(jī)本體就地振動(dòng)正常,磨煤機(jī)最低出力從18 t/h降低到12 t/h,大大提高了磨煤機(jī)運(yùn)行調(diào)節(jié)靈活性。
系統(tǒng)改進(jìn)后進(jìn)行了磨煤機(jī)最大出力試驗(yàn),磨煤機(jī)在45 t/h下穩(wěn)定運(yùn)行2 h,磨煤機(jī)電流、振動(dòng)、溫度、煤粉細(xì)度均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。
增大噴嘴處風(fēng)速后,可能加劇對(duì)磨輥的磨損。磨煤機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,利用磨煤機(jī)停運(yùn)機(jī)會(huì)進(jìn)入內(nèi)部進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)內(nèi)部磨損嚴(yán)重情況,噴嘴環(huán)、磨輥、磨盤、液壓加載裝置等狀態(tài)正常。風(fēng)速增大后對(duì)磨輥的磨損是客觀存在的,在后期的運(yùn)行中定期進(jìn)行觀測(cè)和記錄。
磨煤機(jī)分離器出口溫度與入磨干燥劑量、原煤量、煤質(zhì)參數(shù)等有關(guān),干燥劑量的大小需同時(shí)滿足干燥、通風(fēng)和鍋爐燃燒的要求。由于總體系統(tǒng)通風(fēng)量的減小,入爐水分降低后所需干燥風(fēng)量減小,分離器出口溫度可控制在60~75℃,冷風(fēng)調(diào)門開(kāi)度比之前減小。
影響煤粉細(xì)度的因素很多,在當(dāng)前磨煤機(jī)型式和結(jié)構(gòu)參數(shù)、分離器型式和參數(shù)、入爐煤質(zhì)等條件一定的情況下,風(fēng)煤比相對(duì)降低,系統(tǒng)通風(fēng)量的減小對(duì)煤粉細(xì)度影響較顯著,煤粉細(xì)度R90可控制在22%以下。
系統(tǒng)改進(jìn)后磨煤機(jī)風(fēng)量、石子煤量均有較大改善,制粉系統(tǒng)出力未見(jiàn)明顯影響的情況下,石子煤排放效果顯著,主要體現(xiàn)在石子煤量減少,石子煤顆粒粗大,顏色白,石子煤中攜帶的煤粒明顯減少。圖3是改造過(guò)程中石子煤排放情況對(duì)比。
圖3 改造前后石子煤排放變化情況
受制于煤炭供應(yīng)的多變,機(jī)組實(shí)際燃用的煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)可能存在一定的偏差,當(dāng)入爐煤偏離設(shè)計(jì)值較多時(shí)會(huì)給機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)一系列影響。為提高中速磨對(duì)煤質(zhì)的適應(yīng)性,基于入爐煤質(zhì)和制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)嘗試對(duì)中速磨沿圓周方向?qū)娮飙h(huán)通流面積進(jìn)行了調(diào)整。從改造后運(yùn)行效果看,磨煤機(jī)帶負(fù)荷能力未變化,磨煤機(jī)最小出力較之前下降,就地石子煤排放正常,風(fēng)煤比調(diào)節(jié)裕量增大,提高了制粉系統(tǒng)出力調(diào)節(jié)品質(zhì),磨煤機(jī)入口風(fēng)量有進(jìn)一步下降的空間,分離器出口溫度和煤粉細(xì)度可控制在正常范圍內(nèi),磨煤機(jī)煤種適應(yīng)性大大增強(qiáng),可以作為同類型鍋爐中速磨改造借鑒。
〔1〕國(guó)家能源局.火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定:DL/T 5145—2012〔S〕.北京:中國(guó)電力出版社,2012.
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