張國勇,任小鴻,張加洪,高朝祥
(1.四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川瀘州 646099; 2.重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司,重慶 400033)
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈條是發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部從曲軸到凸輪軸的傳動(dòng)鏈,主要作用是驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的配氣機(jī)構(gòu),使發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)、排氣門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候開啟或關(guān)閉,以保證發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸能夠正常地吸氣和排氣。在閉式油池潤滑條件下工作,發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈條轉(zhuǎn)速可達(dá)7000 r/min。發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈條在高速多沖、大載荷以及交變速度與交變載荷的共同作用下,容易出現(xiàn)正時(shí)鏈條套筒開裂的現(xiàn)象。通過Excite-TD軟件對(duì)正時(shí)鏈條進(jìn)行了動(dòng)畫仿真分析、鏈條節(jié)點(diǎn)位移分析、節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)的連接力曲線分析、節(jié)點(diǎn)與各部件的接觸力分析以及滑板導(dǎo)軌進(jìn)行了受力分析,找到了正時(shí)鏈條套筒開裂的主要原因,并提出了改進(jìn)措施。
配氣機(jī)構(gòu)仿真模型有正時(shí)系統(tǒng)、進(jìn)氣側(cè)閥系和排氣側(cè)閥系等3部分組成(圖1),由于進(jìn)排氣閥系建模比較簡單,本文簡述正時(shí)系統(tǒng)建模過程,建模過程可按10步進(jìn)行:①建立參考坐標(biāo)系和當(dāng)?shù)刈鴺?biāo)系,定義各零件的位置、自由度、質(zhì)量數(shù)據(jù)等;②定義鏈、鏈輪、鏈條滑板導(dǎo)軌和固定導(dǎo)軌等的輪廓向量;③將輪廓向量賦予鏈、鏈輪及其固定導(dǎo)板和鏈條滑板導(dǎo)軌;④引入鏈宏單元;⑤連接與鏈相關(guān)的單元;⑥定義宏單元相關(guān)參數(shù);⑦施加驅(qū)動(dòng)和連接外載;⑧運(yùn)行Tangent-Model-Editor,并檢查相關(guān)數(shù)據(jù)是否正確;⑨設(shè)置Simulation和Result Control參數(shù),進(jìn)行模擬計(jì)算;⑩分析結(jié)果,修正模型,重新計(jì)算。圖2為正時(shí)系統(tǒng)三維模型和仿真模型。參數(shù)設(shè)定以后,須經(jīng)過切向編輯器進(jìn)行張緊,張緊后的狀態(tài)以及鏈條節(jié)點(diǎn)的位置如圖3所示。
改進(jìn)前的數(shù)據(jù)為鏈條滑板導(dǎo)軌輪廓尺寸(表1)和鏈條的預(yù)緊力(540 N)。
通過鏈條傳動(dòng)動(dòng)畫仿真分析可知,改進(jìn)前的鏈條與鏈條滑板導(dǎo)軌接合不好(圖4)。改進(jìn)前的鏈條節(jié)點(diǎn)位移分析,分別選取1,31,61,91和121為研究對(duì)象。從圖5中可以看出,改進(jìn)前的鏈條傳動(dòng)比較好,沒有產(chǎn)生抖動(dòng)現(xiàn)象。
表1 改進(jìn)前鏈條滑板導(dǎo)軌輪廓尺寸
圖1 配氣機(jī)構(gòu)仿真模型
圖2 正時(shí)系統(tǒng)三維模型和仿真模型
圖3 正時(shí)鏈條傳動(dòng)自動(dòng)張緊后模型
圖4 改進(jìn)前的鏈條傳動(dòng)動(dòng)畫
圖5 改進(jìn)前的鏈條節(jié)點(diǎn)位移
圖6 改進(jìn)前節(jié)點(diǎn)1與節(jié)點(diǎn)2的連接力曲線
圖7 改進(jìn)前節(jié)點(diǎn)1與各部件的接觸力曲線
通過改進(jìn)前的節(jié)點(diǎn)1與節(jié)點(diǎn)2的連接力曲線分析,可以看出改進(jìn)前節(jié)點(diǎn)1與節(jié)點(diǎn)2的連接力在875 N左右波動(dòng)(圖6)。從改進(jìn)前的節(jié)點(diǎn)1與各部件的接觸力曲線可以看出,節(jié)點(diǎn)1與排氣鏈輪、進(jìn)氣鏈輪、固定導(dǎo)板、曲軸鏈輪、滑動(dòng)導(dǎo)軌在嚙合點(diǎn)以及分離點(diǎn)附近的接觸力較大,其中與固定導(dǎo)板在嚙合點(diǎn)以及分離點(diǎn)附近的接觸力最大值達(dá)到500N左右(圖 7)。由此可以看出鏈條滑板導(dǎo)軌輪廓尺寸設(shè)計(jì)不合理,造成了鏈節(jié)與各部件的接觸應(yīng)力過大,這也是正時(shí)鏈條套筒開裂的主要原因。
通過改進(jìn)前鏈條傳動(dòng)動(dòng)畫分析及節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)與各部件的受力分析得出了正時(shí)鏈條套筒開裂的主要原因是由于鏈條滑板導(dǎo)軌輪廓尺寸設(shè)計(jì)不合理造成的,因此需要重新調(diào)整鏈條滑板導(dǎo)軌輪廓尺寸和鏈條的預(yù)緊力。將表1中鏈條滑板導(dǎo)軌中段半徑由358 mm改為368 mm,鏈條預(yù)緊力改為400 N后重新做動(dòng)畫分析和受力分析。
改進(jìn)后,再次通過鏈條傳動(dòng)在7000 r/min的動(dòng)畫分析可以看出鏈條與鏈條滑板導(dǎo)軌的接合情況有了很大的改善,受力均勻,符合要求(圖8)。改進(jìn)后鏈條傳動(dòng)在7000 r/min時(shí)鏈條節(jié)點(diǎn)位移分析,也分別選取1,31,61,91和121為研究對(duì)象。從圖9中可以看出,與改進(jìn)前變化不明顯,鏈條傳動(dòng)都比較好,并未產(chǎn)生抖動(dòng)現(xiàn)象。
改進(jìn)后的節(jié)點(diǎn)1與節(jié)點(diǎn)2的連接力曲線分析,可以看出改進(jìn)前節(jié)點(diǎn)1與節(jié)點(diǎn)2的連接力在500 N左右波動(dòng),比改進(jìn)前減少了375 N,減幅達(dá)42.9%(圖10)。從改進(jìn)后的節(jié)點(diǎn)1與各部件的接觸力曲線可以看出,節(jié)點(diǎn)1與排氣鏈輪、進(jìn)氣鏈輪、固定導(dǎo)板、曲軸鏈輪、滑動(dòng)導(dǎo)軌在嚙合點(diǎn)以及分離點(diǎn)附近的接觸力均小于改進(jìn)前,特別是與固定導(dǎo)板在嚙合點(diǎn)以及分離點(diǎn)附近的接觸力為320N左右,比改進(jìn)前降低了180N,降幅達(dá)36%,如圖11所示。
圖8 7000 r/min的鏈條傳動(dòng)動(dòng)畫
圖9 7000 r/min的鏈條節(jié)點(diǎn)位移
對(duì)改進(jìn)后的滑板導(dǎo)軌進(jìn)行了受力分析(圖 12),從中可看到,只是在開始調(diào)整的時(shí)候滑板導(dǎo)軌受力較大,隨著傳動(dòng)的進(jìn)行,力的波動(dòng)很?。煌瑫r(shí)可看出,改進(jìn)后的滑板導(dǎo)軌受力比改進(jìn)前的小,優(yōu)于改進(jìn)前。
對(duì)改進(jìn)后的滑板導(dǎo)軌重新進(jìn)行了生產(chǎn),在交變負(fù)荷下做了鏈條和齒輪的嚙合實(shí)驗(yàn)。在鏈輪齒上涂抹一層顏料,用鏈條與其搭配轉(zhuǎn)動(dòng)300~500 h,觀察其嚙合斑點(diǎn)和鏈條套筒的破裂情況(圖13)。從圖中可以看出,鏈條與進(jìn)、排氣凸輪軸鏈輪與曲軸鏈輪的磨損均勻,其嚙合情況得到了很大的改善,鏈條套筒并沒有出現(xiàn)破裂現(xiàn)象,滿足了設(shè)計(jì)要求。
圖10 改進(jìn)后節(jié)點(diǎn)1與節(jié)點(diǎn)2的連接力曲線
圖11 改進(jìn)后節(jié)點(diǎn)1與各部件的接觸力曲線
本文通過Excite-TD建立正時(shí)系統(tǒng)模型,并進(jìn)行仿真分析,找到了正時(shí)鏈條套筒開裂的真正原因,并對(duì)鏈條滑板導(dǎo)軌輪廓進(jìn)行了優(yōu)化。結(jié)果表明,改進(jìn)后的鏈條傳動(dòng)在受力方面得到了很好的改善,解決了正時(shí)鏈條套筒開裂問題。調(diào)整后的配氣機(jī)構(gòu)經(jīng)檢測,各項(xiàng)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求。
圖12 改進(jìn)前后的滑板導(dǎo)軌受力曲線
圖13 改進(jìn)后鏈條與各鏈輪的嚙合情況
[1]繆小東,陳篤紅,王忠,等.發(fā)動(dòng)機(jī)高速正時(shí)鏈?zhǔn)C(jī)理分析[J].農(nóng)機(jī)化研究,2004(5):254-257.
[2]李寶林,孟繁忠,李延春,等.汽車發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈系統(tǒng)失效分析[J].潤滑與密封,2006(2):52-54.
[3]尹德兵,翁建良,錢江,等.發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法[J].機(jī)械傳動(dòng),2016(11):40-43.
[4]周飛,李志威,田俊鵬,等.發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].農(nóng)業(yè)裝備與車輛工程,2015,53(10):55-59.
[5]李民,陳燁龍,周陽春,等.柴油機(jī)鏈傳動(dòng)系統(tǒng)仿真與試驗(yàn)驗(yàn)證[J].噪聲與振動(dòng)控制,2016,36(5):26-30.
[6]李磊.發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析及其高速特性試驗(yàn)研究[D].長春:吉林大學(xué),2015.
[7]董成國.汽車正時(shí)齒形鏈系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法與仿真分析及試驗(yàn)研究[D].長春:吉林大學(xué),2010.
[8]邢磊.新編汽車正時(shí)校對(duì)速查手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2014.
[9]陳新宇.發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)仿真分析[D].上海:上海交通大學(xué),2014.