郭 彬 曹 原 鄔忠永 丁保安
濰柴動力股份有限公司
整車在運行過程中,發(fā)動機作為激勵源,如果整車附件的固有頻率在發(fā)動機轉速的激勵范圍之內,會激起整車附件的共振,尤其是與發(fā)動機通過皮帶相連的附件,在客車行業(yè),風扇系統(tǒng)一般安裝在車架兩側,發(fā)動機激勵有兩條路徑傳遞到風扇,一條為發(fā)動機—動力總成懸置—車架—風扇,一條為發(fā)動機—傳動皮帶-風扇。風扇本身軸系的運轉也會產生自激勵,造成系統(tǒng)產生共振。
某客車在運行過程中加速到1400rpm左右時整車振動變大,伴有異響,超過1600rpm后異常情況消失。
本文針對上述問題,通過LMS Test.lab軟件進行噪聲、振動數(shù)據(jù)采集分析,確定異響頻率及異響源,并通過采用一款風扇系統(tǒng)減振軟墊,有效的解決了此車型異常振動及噪聲問題。為解決同類問題提供了可借鑒的方法。
某搭載6缸柴油機的客車在整車運行過程中,所有檔位,在發(fā)動機轉速達到1400rpm時,整車出現(xiàn)劇烈抖動,嚴重影響駕乘舒適性。
圖1為此車風扇、發(fā)動機以及空調系統(tǒng)布置圖,發(fā)動機工作時,通過皮帶帶動風扇及空調系統(tǒng)工作。
圖1 整車發(fā)動機及附件布置圖
首先在駕駛員座椅導軌處布置三向加速度傳感器,并進行3到6檔下整車加速試驗,試驗結果如表1所示,定義整車前進方向為X向,上下方向為Z向,符合右手定則。
表1 駕駛員座椅處振動試驗數(shù)據(jù)
如表1所示,故障工況出現(xiàn)在整車4、5、6檔加速過程中,共振頻率46Hz不隨檔位變化,且故障只發(fā)生在X向,共振時發(fā)動機轉速1400rpm左右,初步排除故障源來自傳動系統(tǒng)、輪胎激勵等,判斷故障源自整車或發(fā)動機某附件或結構在46Hz處共振。
5檔時加速試驗時,故障特征最明顯,且5檔為直接檔,因此以下試驗取5檔進行分析。
進一步在變速箱5檔檔位下進行整車加速振動試驗,試驗測點包括駕駛員座椅、變速箱、后橋、左側車架、右側車架、風扇過渡輪支架。
圖2為左右兩側車架振動Colormap圖對比,46Hz處異常振動,左側車架測點遠大于右側車架測點,左側車架振動幅值為48mm/s,右側為12 mm/s,因此重點排查整車左側附件,如風扇等。
圖2 車架處5檔加速工況Colormap圖
拆除風扇皮帶進行對比試驗,圖3為左側車架、駕駛員座椅處測點,拆掉風扇皮帶前后狀態(tài)振動數(shù)據(jù)對比,拆掉風扇皮帶后,46Hz處的異常振動消失,在整個升速段,左側車架Z向振動幅值由48mm/s下降到8mm/s,駕駛員座椅測點X向振動幅值由8.4mm/s下降到2.7mm/s,振動水平正常。
圖3 車架、駕駛員座椅拆除風扇皮帶前后Colormap對比圖
2.3.1 優(yōu)化措施
根據(jù)上述試驗結果,可以判定故障原因為在整車加速行駛過程中,發(fā)動機激振力通過風扇皮帶傳遞到風扇過渡輪,再通過過渡輪皮帶傳遞到風扇旋轉系統(tǒng),由于風扇旋轉系統(tǒng)總成存在46Hz的固有頻率,在整車加速過程中被發(fā)動機激勵,產生共振,此共振通過車架傳遞到車身內,造成整車在1400rpm左右劇烈抖動。
風扇系統(tǒng)由于結構布置原因,其固有頻率無法提高到發(fā)動機主激勵范圍以上,因此本文采用增加橡膠軟墊衰減振動的方式降低風扇系統(tǒng)的固有頻率,并衰減風扇系統(tǒng)傳遞到車架的振動。
在風扇系統(tǒng)與車架的連接處增加4個橡膠軟墊,圖4為布置圖。
圖4 風扇系統(tǒng)整改布置圖
2.3.2 優(yōu)化驗證
根據(jù)上述更改的風扇系統(tǒng)結構進行實車驗證,振動對比測點為駕駛員座椅處,工況為5檔整車加速。
圖5為原狀態(tài)(紅色)與更改后(綠色)駕駛員座椅處振動總級曲線,整改后,1400rpm左右共振消失,振動幅值由8.88mm/s下降到1.82mm/s,通過主觀驗收。
圖5 風扇系統(tǒng)整改前后駕駛員處振動總級曲線
本文針對某客車在加速過程中出現(xiàn)的抖動問題,提出了診斷此故障的方法,最終定位故障源為風扇系統(tǒng),并通過安裝風扇系統(tǒng)減振軟墊,降低其系統(tǒng)固有頻率,避開發(fā)動機主激勵范圍,且衰減了風扇系統(tǒng)向車架的振動傳遞,通過試驗驗證,整車加速抖動現(xiàn)象完全消除。
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