姜懷(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
杏北油田集輸系統(tǒng)能耗現(xiàn)狀分析及節(jié)能優(yōu)化方法
姜懷(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
隨著油田開發(fā)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,地面能耗設(shè)備總數(shù)隨之增加,集輸單耗顯著升高。針對(duì)集輸系統(tǒng)能耗大,節(jié)能難的問題,開展了杏北油田地面工程能量系統(tǒng)優(yōu)化示范工程,項(xiàng)目開發(fā)了地面工程仿真運(yùn)行軟件,研制了集輸系統(tǒng)用能優(yōu)化模型,建立了節(jié)能優(yōu)化示范區(qū),項(xiàng)目推行以來,示范區(qū)產(chǎn)液綜合單耗下降0.332 kg/t(標(biāo)煤),取得了可觀的節(jié)能降耗效果。對(duì)其他油田集輸系統(tǒng)節(jié)能降耗工作也具有一定的借鑒和參考意義。
杏北油田;集輸系統(tǒng);節(jié)能降耗
杏北油田共建成轉(zhuǎn)油(放水站)站51座、脫水站7座、負(fù)責(zé)8082口油井集輸與處理工作,隨著油田開發(fā)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,集輸能耗持續(xù)上升,與2011年相比耗電量增加11%,耗氣量增加137%。
隨著產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴(kuò)大,采出井?dāng)?shù)逐年增加。與2011年對(duì)比,2016年采出井總數(shù)由6402口上升至8082口,年均摻水量由2715×104m3升高至3972×104m3(表1)。由于新增產(chǎn)能主要集中在三采區(qū)塊,工藝復(fù)雜程度高,設(shè)備能耗數(shù)量大,加之下游污水處理難,使得能耗規(guī)模逐年加大,集輸單耗快速升高。耗能單元基數(shù)大,油氣集輸單耗高,是集輸系統(tǒng)能耗上升的主要因素[1]。
表1 2011—2016年杏北油田集輸系統(tǒng)能耗規(guī)模變化情況
根據(jù)杏北油田2016年集輸系統(tǒng)耗電情況可知,摻水耗電占系統(tǒng)能耗總數(shù)的51%,外輸油(水)耗電占總數(shù)的36%,熱洗及生活用電占總數(shù)的13%,因此摻水量優(yōu)化是集輸系統(tǒng)節(jié)電挖潛的主要方向。
統(tǒng)計(jì)2016年集輸系統(tǒng)耗電情況可知,78%的氣量消耗在摻水加熱方面,脫水及生活用氣共占總數(shù)的22%,因此摻水溫度優(yōu)化是集輸系統(tǒng)節(jié)氣挖潛的主要方向。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)主要分為以下5個(gè)步驟:確定采出井井口產(chǎn)液溫度公式;構(gòu)建集輸系統(tǒng)運(yùn)行模型;根據(jù)井口溫度以及集輸模型預(yù)測井口采出液進(jìn)計(jì)量間溫度;確定不加熱集輸邊界條件,高于邊界條件的井實(shí)施不加熱單管集輸,低于邊界條件的井摻水集輸;綜合優(yōu)化摻水量與摻水溫度,在滿足集輸需求以及污水處理需求基礎(chǔ)上,合理匹配摻水量及摻水溫度組合,實(shí)現(xiàn)綜合能耗最低。
2.1.1 確定井口采出液計(jì)算溫度公式
井口采出液溫度[2]是后續(xù)溫降計(jì)算首要關(guān)鍵參數(shù),前期通過“萬里測溫工程”通過多組物性參數(shù)已經(jīng)推導(dǎo)出井口出油溫度經(jīng)驗(yàn)公式,為驗(yàn)證該經(jīng)驗(yàn)公式準(zhǔn)確性,在杏北401中轉(zhuǎn)站選取60口不同產(chǎn)液井現(xiàn)場取樣對(duì)比,試驗(yàn)前關(guān)閉井口的摻水閥門,3—5 min后取樣對(duì)比實(shí)測溫度與計(jì)算溫度差值。
式中:T——井口出油溫度,℃;
G——油井日產(chǎn)液量,t/d;
W——綜合含水,%。
從表2中可以看出,對(duì)于日產(chǎn)液大于20 m3的井,公式吻合度為97.4%,對(duì)于日產(chǎn)液小于20 m3的井,公式吻合度為86.8%,公式準(zhǔn)確性較高,滿足現(xiàn)場使用要求。
表2 井口采出液溫度校核情況
2.1.2 構(gòu)建集油系統(tǒng)工藝模型
工藝模型采用中國石油大學(xué)(華東)的“油氣集輸系統(tǒng)工藝模擬及用能優(yōu)化軟件”[3]進(jìn)行搭建,選取杏北401中轉(zhuǎn)站作為試驗(yàn)載體,根據(jù)管道靜態(tài)信息構(gòu)建集輸系統(tǒng)井站布局模型,通過井口采出液溫度、當(dāng)量管徑、集輸半徑、校核后的水力及熱力系數(shù),得到所轄采出井停摻后進(jìn)間溫度,最終布局模型如圖1所示。
圖1 杏北401中轉(zhuǎn)站集油系統(tǒng)工藝模型界面示意
2.1.3 確定單管集輸邊界條件
油井采出液沿程輸送至溫度下降到某一點(diǎn)時(shí),油水懸浮液中的油滴會(huì)發(fā)生絮凝,絮凝液滴會(huì)黏附到管線內(nèi)壁上,不能被油流沖刷掉,最終導(dǎo)致管線內(nèi)壁流通截面積減小,回壓上升,無法正常輸送,此時(shí)的溫度即高含水原油單管集輸邊界條件[2]。為探索杏北油田不加熱集輸邊界條件,在杏北401中轉(zhuǎn)站選取78口試驗(yàn)井按照進(jìn)間溫度不同,劃分為I~I(xiàn)II類開展試驗(yàn)。
試驗(yàn)效果:I類井平均回壓0.459 MPa,壓力波動(dòng)較為平緩,基層管理難度??;II類井平均回壓0.452 MPa,壓力波動(dòng)與I類井相似,回壓變化較為穩(wěn)定;III類井平均回壓0.520 MPa,壓力波動(dòng)較為劇烈,平均每3—4天需要開摻水沖洗一次,基層管理難度較大。根據(jù)試驗(yàn)跟蹤數(shù)據(jù)可知,I、II類井單管集油效果較好,綜合管理難度較低,因此,25℃可作為杏北油田單管集輸邊界條件,其對(duì)應(yīng)的邊界井況為產(chǎn)液量大于20 t/d,含水高于85%。
2.1.4 制定“一井一參數(shù)”水量優(yōu)化方案
按照已得到的邊界條件,對(duì)試驗(yàn)站推廣應(yīng)用,將進(jìn)間溫度25℃以上井全部實(shí)施單管集輸,其他井根據(jù)產(chǎn)液及管道情況逐井給定摻水量,水量給定方法由運(yùn)行優(yōu)化軟件根據(jù)多相流計(jì)算[4]結(jié)果給定,確保上述井摻水后滿足25℃進(jìn)間。具體優(yōu)化方案見表3。
優(yōu)化后總體運(yùn)行情況:試驗(yàn)期間對(duì)單井回壓、產(chǎn)液量、摻水溫度、摻水量、回油溫度、異常井次等6項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行跟蹤,優(yōu)化后單井回壓沒有上升趨勢,產(chǎn)液量保持長期平穩(wěn),異常井出現(xiàn)頻次較低,通過臨時(shí)恢復(fù)摻水沖洗及常規(guī)熱洗均可有效解決,未出現(xiàn)長期回壓異常問題。2017年與2016年同期對(duì)比,優(yōu)化后耗氣量、耗電量均有不同程度的下降趨勢,日均節(jié)電270 kWh,節(jié)摻水220 m3,節(jié)能效果明顯(圖2)。
通過對(duì)比不同工況下?lián)剿疁囟燃皳剿糠桨?,選取費(fèi)用最低的組合作為中轉(zhuǎn)站最佳運(yùn)行方案,以杏北401轉(zhuǎn)油站為例,摻水溫度為38℃、日摻水量1500 m3時(shí),站庫運(yùn)行能耗最低,方案6即當(dāng)月最佳摻水溫度及摻水量匹配組合(表4)。
1)建立能量優(yōu)化示范區(qū)。為驗(yàn)證優(yōu)化效果,在第四采油廠第一油礦8座水驅(qū)轉(zhuǎn)油站建立集輸系統(tǒng)能量優(yōu)化示范區(qū),示范區(qū)轄采出井1218口,根據(jù)優(yōu)化方案共劃分不加熱單管集輸298口,摻水集輸572口,對(duì)288口臨關(guān)井停井期間停止摻水。
圖2 2017年與2016年同期對(duì)比耗電量與摻水量變化情況
2)示范區(qū)集輸能耗優(yōu)化概況。按照上述優(yōu)化模式,5月初分別對(duì)示范區(qū)8座中轉(zhuǎn)站制定優(yōu)化方案,統(tǒng)計(jì)5—8月能耗效果,與2016年同期對(duì)比,在總外輸液量升高13.8×104t條件下,累計(jì)摻水量下降11%,耗能設(shè)備減少1336臺(tái),耗電量下降31.78×104kWh,耗氣量下降32.64×104m3,產(chǎn)液綜合單耗下降0.332 kg/t(標(biāo)煤),運(yùn)行能耗顯著下降(表5)。
表3 試驗(yàn)站部分單井摻水量優(yōu)化數(shù)據(jù)
表4 杏北401轉(zhuǎn)油站優(yōu)化參數(shù)統(tǒng)計(jì)
表5 2016、2017年示范區(qū)集輸能耗同期對(duì)比
1)地面工程經(jīng)歷了從低效到高效不斷完善的建設(shè)歷程,形成了龐大的集輸處理系統(tǒng),現(xiàn)階段單點(diǎn)節(jié)能挖潛難度大,需從系統(tǒng)角度尋求技術(shù)突破[5]。
2)為控制單耗上漲的趨勢,一是精細(xì)化單井用水需求,控制摻水總量,保障系統(tǒng)低耗高效運(yùn)行;二是合理匹配水量與溫度組合,源頭上降低干氣消耗;三是控制機(jī)泵與加熱爐啟運(yùn)臺(tái)數(shù),提高設(shè)備處理負(fù)荷,系統(tǒng)上增加運(yùn)行效率。
3)通過推行“一井一參數(shù),一站一方案”的集輸系統(tǒng)能量優(yōu)化辦法,增加了基層站精細(xì)化管理水平,提升了員工降本增效的管理意識(shí)。該方法不改變現(xiàn)有工藝及設(shè)備,不增加額外工作量,優(yōu)化方法更科學(xué),推行方法更簡便,更易于大面積推廣應(yīng)用,節(jié)能效果較為明顯,對(duì)其他油田集輸系統(tǒng)節(jié)能降耗工作也具有一定的借鑒和參考意義。
[1]李江.杏北油田集輸系統(tǒng)節(jié)電潛力分析[J].石油石化節(jié)能,2013,3(8):8-10.
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[3]朱冬銀,吳海浩,李楷.油田集輸系統(tǒng)仿真模型教學(xué)軟件開發(fā)及應(yīng)用[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2015,34(1):92-96.
[4]劉曉燕.特高含水期油氣水管道安全混輸界限確定及水力熱力計(jì)算方法研究[D].大慶石油學(xué)院,2005.
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.11.001
姜懷,工程師,2012年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)),從事規(guī)劃與技術(shù)管理室工作,E-mail:dqjianghuai@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市紅崗區(qū)第四采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所,163511。
2017-09-08
(編輯 王古月)
中國石油新聞中心近日獲悉,大連石化綜合優(yōu)化加熱爐運(yùn)行,今年前9個(gè)月,40余臺(tái)加熱爐平均熱效率達(dá)90.87%,比去年同期提高0.66%。
大連石化現(xiàn)有大小加熱爐47臺(tái),每年燒掉的燃料約占公司總能耗近35%,是公司的耗能大戶。今年上半年裝置停檢時(shí),大連石化將多套裝置加熱爐預(yù)熱器由蒸汽加熱空氣改為水熱媒加熱,減少了露點(diǎn)腐蝕的限制,加熱爐排煙溫度比從前降低了30℃,加熱爐熱效率提高,每年可節(jié)約蒸汽1800 t。
220×104t/a重整裝置是大連石化生產(chǎn)高品質(zhì)汽油,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效的重要單位,但裝置的“四合一”加熱爐外壁溫度過高卻使一些熱能白白損耗。公司與車間技術(shù)人員深入現(xiàn)場觀察和研究,找出了爐壁襯里存在的缺陷,先后更換了4200 m2襯里,使熱爐外壁襯里溫度比以前下降30℃左右,達(dá)到了工藝爐檢測標(biāo)準(zhǔn)。二蒸餾裝置及時(shí)更換加熱爐預(yù)熱器中的結(jié)垢換熱管束,提高換熱效果,加熱爐熱效率提高1%,一年可節(jié)省燃料800 t。
大慶煉化球罐