張淮翔
(玉門煉化總廠焦化車間,甘肅 玉門 735200)
延遲焦化裝置流程較簡單,投資少,工藝成熟,是重質(zhì)油加工的重要手段。渣油經(jīng)過脫碳可以最大限度的獲取餾分油,石油焦又是冶金、煉鋁的主要電機原料來源。延遲焦化的柴汽比也明顯高于催化裂化和加氫裂化,焦化柴油餾分十六烷值一般高于催化裂化生產(chǎn)的柴油,焦化加工耗能比催化裂化低40 kg/t標油以上。延遲焦化在實現(xiàn)重油平衡上有著巨大的優(yōu)勢,玉門煉化總廠50萬t/a延遲焦化裝置,在我廠改為短流程燃料型生產(chǎn)模式后,延遲焦化主要擔負著全廠平衡重油加工的重要責任[1,2]。
隨著原油密度逐漸增大,石蠟基原油的減少,中間基原油和重質(zhì)稠油的增加,重油產(chǎn)量大幅增加。為應(yīng)對原油劣質(zhì)化,常減壓裝置采用深拔技術(shù),渣油產(chǎn)量增長,重油加工任務(wù)逐年加重。
在重油加工量增大的情況下,延遲焦化在大處理量下的長周期安全平穩(wěn)運行,對全廠平衡重油加工和提高經(jīng)濟效益至關(guān)重要。延遲焦化存在的問題是,液體產(chǎn)物收率較低和焦炭價值不高,有時銷路不暢。延遲焦化的液體產(chǎn)物收率一般可達70%左右,但是目前只有60%-65%,焦炭產(chǎn)率有可能超過30%。所以在固有裝置上,通過優(yōu)化操作,提高渣油轉(zhuǎn)化能力,提高輕質(zhì)油品收率,煉廠實現(xiàn)渣油零排放,是十分重要的舉措。
2016年8月,三年一次的大檢修,焦化裝置對全裝置進行了全方位的檢修。提高關(guān)鍵設(shè)備的可靠性,以延長焦化裝置的安全平穩(wěn)運行周期。
2.1.1加熱爐部分
加熱爐北爐膛上部爐管表皮溫度有時接近800 ℃,達到了Cr5Mo爐管抗氧化極限溫度,中部部分爐管出現(xiàn)嚴重變形和氧化剝皮現(xiàn)象,說明爐膛負荷已很重。南北兩爐膛負荷不均勻,對加熱爐的安全運行存在較大的威脅。
大檢修期間,輻射爐管全程燒焦完成后,檢查加熱爐輻射室、對流室爐管氧化爆皮、變形彎曲視情況,對輻射爐管進行測厚,爐管材質(zhì)仍為Cr5Mo,更換了第1、2、6、7、10、11、12、16、17、18共10根輻射爐管,檢修燃燒器16臺,加熱爐引風機、鼓風機大修,同時對空氣預(yù)熱器和煙道擋板進行了檢修。
清除對流爐管上的積灰,提高加熱爐熱效率,降低輻射室熱負荷重,以降低爐管表皮溫度,減少爐管結(jié)焦傾向和爐管壓力差,降低爐管表皮溫度。
2.1.2分餾塔部分
分餾塔更換塔底舌型塔盤3層,更換浮閥塔盤8層,補起其余塔盤缺失浮閥。
塔體檢測塔接管7處有減薄更換接管(一中抽出接管、壓力平衡線接管、二中回流接管、頂循回流接管、塔底液面計上下兩接管、輻射抽出接管)。
2.1.3焦炭塔部分
焦炭塔進行全面檢測:測厚、測直徑、變形情況,焊縫檢查,重點檢測裙座焊縫、表面裂紋、接管焊縫(內(nèi)外焊縫進行檢測)。
2.1.4其他
輻射泵(P102/2)大修,輻射泵(P102/1)整體更換。
冷換設(shè)備更換管束4具,更換4臺空冷,更換水箱盤管1具,其余清洗試壓。
對除焦系統(tǒng)進行檢修:更換切焦器1臺,鉆機絞車系統(tǒng)全面檢查,更換軸承、聯(lián)軸器及剎車片,更換焦炭塔底蓋機液壓千斤。
實行短流程燃料型生產(chǎn)模式下,延遲焦化裝置主要處理的原料為減壓渣油。原料的性質(zhì)對產(chǎn)品的分布和質(zhì)量有很大的影響。通常來講,原料油的密度越大,焦炭產(chǎn)率也就越高,輕油收率就越小。根據(jù)以往生產(chǎn)經(jīng)驗,在一般情況下,焦炭產(chǎn)率約為原料殘?zhí)恐档?.5~2倍。對于同一種原油,在常減壓裝置的減壓深拔下,致使減壓渣油劣質(zhì)化更加嚴重,也給焦化裝置的正常生產(chǎn)帶來很大的困難。
平穩(wěn)減壓渣油進裝置量,與上游裝置協(xié)商,確保來油溫度在190℃以上。定期進行原料性質(zhì)分析,從而適當調(diào)整操作條件,保證輕質(zhì)油收率。
操作溫度即為加熱爐輻射料出口溫度,是延遲焦化裝置的重要操作指標,它的變化直接影響到路管內(nèi)和焦炭塔內(nèi)的反應(yīng)深度,從而影響到焦化產(chǎn)物的產(chǎn)率和性質(zhì)。反應(yīng)溫度提高3~5 ℃,液體收率會增長1%。對于同一種原料,操作溫度升高,反應(yīng)速度和反應(yīng)深度增大,氣體、汽油和柴油的產(chǎn)率增大,而蠟油的產(chǎn)率變小。焦炭中的揮發(fā)份由于操作溫度的升高而降低,其產(chǎn)率減少。
檢修前鑒于加熱爐爐管結(jié)焦變形、爐膛負荷不均勻、空氣預(yù)熱器腐蝕破損等嚴重問題,輻射分支量最大能提到53 t/h,在預(yù)熱階段,為了達到反應(yīng)溫度,常常會采取降分支量的手段來保證焦化正常平穩(wěn)操作,這樣對完成加工任務(wù)更加不利。
在大檢修過后,鑒于加熱爐良好的運行狀態(tài),我裝置實施緩和提溫,將操作溫度由以往的492±1 ℃提高到497±2 ℃,提高了反應(yīng)深度。同時也提高了焦炭塔的保溫效果,降低輻射出口至焦炭塔的溫降,確保油品在輻射爐管內(nèi)足夠吸熱后,在焦炭塔內(nèi)反應(yīng)徹底。再者就是打破了加大注水量,以提高路管內(nèi)油品流速,而保證爐管不易結(jié)焦的誤區(qū)。提高反應(yīng)溫度,就勢必會加重爐管結(jié)焦傾向,應(yīng)根據(jù)輻射分支量,合理選用注水量,以避免大注水量消耗油品反應(yīng)所需的熱量,那么提高反應(yīng)溫度的舉措必會事倍功半了。
操作壓力是指焦炭塔的反應(yīng)壓力。焦炭塔的壓力下降使液相油品易于蒸發(fā),也縮短了氣相油品在塔內(nèi)的停留時間,從而降低了反應(yīng)深度。降低焦炭塔操作壓力使得焦炭產(chǎn)率下降和液體油收率增加,延遲焦化采用低壓操作有利,焦炭塔壓力每降低0.05 MPa,液體體積收率增加1.3%,焦炭產(chǎn)率下降1%。
焦炭塔的操作壓力在0.15~0.20 MPa,但是降低操作壓力,在避免焦炭塔起泡、焦粉攜帶和彈丸焦生成方面就有極大的局限性。焦化裝置目前操作壓力主要受系統(tǒng)壓力的影響,若低壓瓦斯外排不暢,焦炭塔頂壓力超過0.20 MPa,對于操作時不利。但是對于我廠焦化裝置而言,在平穩(wěn)操作下,操作壓力一般是不會變化的。
循環(huán)比是反應(yīng)物在分餾塔中分出的塔底循環(huán)油與新鮮原料油的流量之比。它是對焦化裝置處理能力、產(chǎn)品性質(zhì)及其分布有重要影響的操作參數(shù)。在加熱爐進料量一定的情況下,增大循環(huán)比會明顯降低裝置的實際處理能力。所以通常采用較小的循環(huán)比,來保持較高的裝置處理能力。
循環(huán)比降低后,加入輻射段的進料性質(zhì)將發(fā)生變化,密度增加,更接近焦化新鮮原料的性質(zhì)。在同樣的加熱爐運行狀態(tài)下,爐管內(nèi)結(jié)焦的可能性增加,結(jié)焦速率也會迅速上升。
合理的低循環(huán)比,應(yīng)當以分餾塔洗滌段能否有效洗滌來自焦炭塔的高溫油氣為極限。循環(huán)比降低后,分餾塔下部換熱段溫度會上升到385 ℃以上,隨之會發(fā)生裂化、縮合反應(yīng),嚴重時會造成分餾塔下部結(jié)焦,進而會影響裝置的操作周期。在工藝過程和設(shè)備結(jié)構(gòu)固定的情況下,在檢修期間對分餾塔做了一項技改,加設(shè)管線將一中回流油引至蠟油下回流入口處,塔內(nèi)加設(shè)“工字”噴淋管,以作洗滌油降低換熱段溫度。根據(jù)焦炭塔的生產(chǎn)周期,在焦炭處理階段,在應(yīng)用一中洗滌油降溫時,采用0.4左右的循環(huán)比;在預(yù)熱階段,高溫油氣入分餾塔量減少,停用一中洗滌油,保證輻射料入加熱爐溫度的前提下,采用0.35左右的循環(huán)比。
2.6.1抑制分餾塔頂結(jié)鹽結(jié)垢
針對分餾塔頂結(jié)鹽結(jié)垢現(xiàn)象,提高分餾塔塔頂溫度,頂循回流溫度、頂循抽出溫度按高的指標控制,加大回流量??刂萍訜釥t的爐管注汽在指標下限,減少進入分餾塔的水蒸氣量,降低水蒸氣分壓,減少結(jié)鹽幾率。
2.6.2減少油氣線和分餾塔底結(jié)焦
針對大油氣線結(jié)焦及分餾塔底粉焦積存的現(xiàn)象,定時定量向生產(chǎn)塔注入消泡劑,以降低泡沫層高度,降低油氣內(nèi)粉焦?jié)舛?,以減少油氣線的結(jié)焦傾向,以及遏制分餾塔底的結(jié)焦現(xiàn)象。
2016年9月中旬,在完成三年一次大檢修任務(wù)后,各項設(shè)備處于良好的運行狀態(tài),焦化裝置在一次開廠成功,工藝工況運行進入穩(wěn)定狀態(tài)后,采用提高焦化反應(yīng)溫度,穩(wěn)定焦炭塔的操作壓力,降低循環(huán)比等優(yōu)化措施??梢酝ㄟ^表1中調(diào)整前后的數(shù)據(jù)匯總看出:在原有的裝置基礎(chǔ)上,采用切實可行的優(yōu)化措施,對提高裝置渣油轉(zhuǎn)化能力,提升加工量,提高輕質(zhì)油收率方面具有顯著的效果。
表1 優(yōu)化操作前后變化情況Table 1 Optimize the changes before andafter the operation
由表1可知:從實際生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)看出,提高焦化反應(yīng)溫度,達到了提高液體收率1%,降低焦炭揮發(fā)分的目的。其次,根據(jù)焦炭塔生產(chǎn)周期,適時適量打一中油做分餾塔底洗滌油,降低分餾塔底溫度,循環(huán)比最低可降至0.35。冷進料量由以往的平均37.8 t/h提高到40.5 t/h,每天可以多加工減壓渣油45 t左右,一年就可以多加工渣油1.6×104t。
針對我廠渣油產(chǎn)量大,輕油收率低的問題,焦化裝置在現(xiàn)有的設(shè)備工藝運行基礎(chǔ)上,為提高焦化裝置的加工能力和加大重油的轉(zhuǎn)化深度,挖潛增優(yōu)我們主要從以下方面入手:提高設(shè)備的安全運行可靠性;提高操作溫度,加深反應(yīng)深度;穩(wěn)定焦炭塔操作壓力;選擇適當?shù)牡脱h(huán)比。調(diào)整加熱爐輻射爐管注水量和分餾塔底循環(huán)油量,適量打急冷油,控制焦炭塔頂溫度和分餾塔底溫度。采用定時定量加注消泡劑的手段,以減少油氣線的結(jié)焦傾向,以及遏制分餾塔底的結(jié)焦現(xiàn)象。
以下還有幾點建議:
(1)提高加工量,在加熱爐負荷允許的情況下,要嚴格控制焦層高度不高于18米,定期檢查過濾器,采用過濾器反吹措施,防止過濾器堵塞,抑制粉焦向分餾塔的攜帶。在工藝上也要及時調(diào)整操作。
(2)提高操作溫度和降低循環(huán)比勢必會對加熱爐的長周期運行帶來威脅。穩(wěn)定爐管注水量,也可考慮采用多點注汽,以防止或減緩爐管結(jié)焦。
(3)提高操作工的操作水平,加強DCS工藝數(shù)據(jù)監(jiān)控,根據(jù)焦炭塔的周期性切換及時調(diào)整操作,避免大的波動,確保99%以上的操作平穩(wěn)率。
[1] 瞿濱.延遲焦化裝置技術(shù)問答,北京:中國石化出版社,2010.01.
[2] 瞿國華.延遲焦化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2007.