李金林
空氣壓縮機變頻改造
李金林
為進一步做好節(jié)能降耗工作、降低生產成本、提高企業(yè)經濟效益,針對空氣壓縮機的工作特點,武漢武新新型建材股份有限公司對空壓機控制系統進行了變頻改造,有效地實現了節(jié)能,并降低了生產成本,具有一定的推廣價值。
武漢武新新型建材股份公司是一家以磨細高爐礦渣粉、礦渣水泥的開發(fā)、生產、加工的綠色環(huán)保企業(yè)??諝鈮嚎s機是武漢武新新型建材股份公司重要設備之一,它生產壓縮空氣,用以礦粉生產、收集、發(fā)貨。全公司共有空壓機5臺,每臺功率為200kw,平時至少開3臺備用2臺,為24小時不間斷運轉,因此是“用電大戶”??諌簷C的加、卸載供氣控制方式為進氣閥開關控制方式;采用“星—三角”降壓啟動,起動時對設備的沖擊大,所以設備維護量大;起動時的電流也很大,影響其它用電設備的運行安全;而且空壓機是連續(xù)運行,電機本身不能調速,電能浪費巨大。
由流體力學三定律可知,流量與轉速成正比,壓力與轉速平方成正比,功率與轉速立方成正比。通過改空壓機的轉速來調節(jié)壓縮空氣流量,而閥門的開度保持最大開度。
Q1/Q2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)^2P1/P2=(N1/N2)^3
式中:Q—風量 ;:H—壓力 ;:P—電機功率;n—電機轉速。
由上式可知,當電機轉速:降至額定轉速的80%,則空壓機供給管網風量降為80%,管網壓力降為(64%),電消耗功率則降為(51.2%),去除電機機械損耗和電機銅、鐵損耗等影響,節(jié)能效率也接近40%,這就是調速節(jié)能的原理所在。
因為交流電動機的轉速n與供電頻率f有以下關系:n=60f(1-s)/p式中:
n—電動機的轉速,r/min;f—電動機的頻率,Hz;p—電動機磁極對數;S—電動機轉差率。
改變電機頻率f即可改變電機的轉速n。變頻器就是通過改變電動機電源頻率實現電機轉速調節(jié),并達到高效率、高性能的節(jié)能目的。
針對空壓機原有運行方式的缺點,武新公司對空壓機控制系統進行了變頻改造,如圖所示
為達到最佳的性價比,降低改造費用,采用一臺變頻器控制一臺空壓機的方案,壓力變送器反饋壓力至變頻器,與壓力給定值進行比較,并根據差值的大小按既定的PID控制模式進行運算,產生控制信號調節(jié)變頻器的輸出頻率,從而調節(jié)電動機的轉速,使實際壓力始終維持在給定壓力,以達到節(jié)能的目的。整個控制過程如下:
用氣需求↑——管路氣壓↓——壓力設定值與返饋值的差值↑——PID輸出↑——變頻器輸出頻率↑——空壓機電機轉速↑——供氣量↑——管路氣壓趨于穩(wěn)定
具體改造方式為:改造前空壓機全部是采用“星—三角”降壓啟動,工頻50hz運行;正好公司有三臺閑置的國產200kw的AMB變頻器,不用花費太大的代價就可以對空壓機進行變頻改造。正常情況下,空壓機在變頻調速方式下工作;變頻器一旦出現故障,由于正常生產是不允許空氣壓縮機停機的,因此,系統設置了工頻與變頻切換功能,這樣當變頻器出現障時,可由工頻電源通過接觸器直接供電,使空氣壓縮機照常工作。
另外,采用變頻控制方案后,空壓機實現了軟啟動,避免了啟動時的大電流給電網產生沖擊和對空壓機產生的機械沖擊,增強系統的可靠性,使壓縮機的使用壽命延長及檢修周期都得到了大大延長,運行成本將大大降低。由于空壓機轉速降低,使得產生的噪音也有所降低。
節(jié)約電費收益:改造前空壓機工作電流為325A左右;改造后空壓機平均電流為265A左右。
3臺空壓機每月用電量計算如下:
W=3UIcosΦ
W 前 =3×(3×220×325×0.85)×24×30÷1000=393822(kWh)
W 后 =3×(3×220×265×0.85)×24×30÷1000=321116.4(kWh)
每月節(jié)省電量=W前-W后=72705.6(kWh)
電費按0.7元/kWh計算,則每月可節(jié)省電費 =72705.6×0.7=50893.92(元 ),由于不需要另外購買變頻器,一個月就可收回改造的費用。改造后,3臺空壓機一年即可節(jié)省電費約60萬元,效益十分可觀。
武漢武新新型建材股份有限公司)