萬 祥, 和鵬飛, 李君寶, 王允海, 邊 杰, 袁則名, 董瀟琳
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)
海上水平井過泥巖充填新工具的研究與應(yīng)用
萬 祥, 和鵬飛, 李君寶, 王允海, 邊 杰, 袁則名, 董瀟琳
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)
水平井裸眼井礫石充填技術(shù)是開發(fā)常規(guī)油氣藏的有效手段,但受到泥巖垮塌等因素的影響,裸眼井礫石充填存在較高的失敗率。為了解決海上非均質(zhì)水平井鉆遇大段泥巖而導(dǎo)致充填防砂失敗的問題,通過對(duì)現(xiàn)有技術(shù)調(diào)研分析、對(duì)比優(yōu)選可行性處理方案,研究并應(yīng)用了過泥巖充填新工具。在新工具設(shè)計(jì)中,回插定位密封及底部旁通總成構(gòu)成了整個(gè)工具的底部液流通道;內(nèi)外177.8mm盲管與127mm盲管及其底端插入密封的環(huán)空構(gòu)成了整個(gè)工具的中部液流通道;上部旁通快接總成連接兩層盲管,并且提供了頂部的液流通道。在完成新工具加工后,采用弱點(diǎn)強(qiáng)度理論計(jì)算校核和實(shí)際試驗(yàn)的方式驗(yàn)證了其可靠性和功能性,最后在QHD油田某井實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,結(jié)果表明新式裸眼分段壓裂完井工具性能優(yōu)越、安全穩(wěn)定。
海上油田;水平井;非均質(zhì);充填防砂;工具
在渤海油田油氣開發(fā)過程中,水平井應(yīng)用十分廣泛。近年來隨著開發(fā)的深入進(jìn)行,水平井水平段鉆遇非均質(zhì)儲(chǔ)層即大段泥巖的情況頻繁發(fā)生,而面對(duì)泥巖垮塌導(dǎo)致充填失敗的問題[1—3],多年來也進(jìn)行過不同的嘗試,比如在泥巖段下入篩管或下入盲管,但都無法避免泥巖垮塌所帶來的影響,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致一口井無產(chǎn)量,例如埕北油田海17H1井[4]。為了根本解決此問題,經(jīng)過總結(jié)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)[5—7],通過多次論證、計(jì)算,研制了過泥巖充填工具,當(dāng)泥巖垮塌時(shí)也能提供一個(gè)液流通道保證充填的順利進(jìn)行,以此來解決水平裸眼井礫石充填過程中泥巖垮塌所帶來的一系列問題。
目前渤海油田水平裸眼井防砂方式分為兩種: 優(yōu)質(zhì)篩管簡(jiǎn)易防砂(見圖1)和礫石充填防砂。對(duì)于優(yōu)質(zhì)篩管簡(jiǎn)易防砂井來說,當(dāng)遇到裸眼內(nèi)含有大段泥巖的情況時(shí),一般在泥巖段下入盲管來支撐井壁,或者在泥巖兩端加入遇油遇水膨脹封隔器來封隔泥巖,防止泥質(zhì)顆粒的運(yùn)移。對(duì)于礫石充填防砂井來說,當(dāng)遇到大段泥巖時(shí),一般在泥巖段仍下入篩管來完成礫石充填作業(yè),以砂擋泥,或者在泥巖段下入盲管來完成礫石充填作業(yè),盡量減少泥質(zhì)顆粒的運(yùn)移。
圖1 渤海油田常規(guī)篩管充填防砂方式Fig.1 Sand control method of conventional screen pipe filling in Bohai Oilfield
渤海油田水平裸眼井井段的鉆井一般使用無固相鉆井液,此鉆井液對(duì)儲(chǔ)層保護(hù)具有明顯的優(yōu)點(diǎn),最大幅度地降低對(duì)表皮系數(shù)的影響,因此在井壁上形成的泥餅較薄,當(dāng)受到外界機(jī)械作用時(shí),極易遭到破壞,從而降低對(duì)泥巖的封堵性及抑制性。而下入防砂管柱的過程,以及礫石充填過程中陶粒的沖刷,都會(huì)造成對(duì)泥餅的破壞,因此在完井礫石充填之前或者充填過程中,都有出現(xiàn)泥巖垮塌的可能。
對(duì)于含泥巖的裸眼礫石充填井來說,不論泥巖段下入的是篩管還是盲管,泥巖垮塌后,僅能充填泥巖以上的部分。如果管鞋以下就是大段泥巖,那么現(xiàn)有技術(shù)的局限性就更明顯,下入篩管會(huì)出現(xiàn)泥巖垮塌時(shí)無法通過憋壓的方式重新建立通道的情況,下入盲管會(huì)出現(xiàn)脫砂壓力作用在泥巖層并壓漏地層,無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)脫砂壓力值的情況。
通過分析泥巖對(duì)裸眼井礫石充填的影響,解決此問題,可以有以下幾個(gè)方案: (1)改變鉆井液體系,增厚泥餅,減少機(jī)械因素對(duì)泥餅的損傷;(2)改變防砂方式,含大段泥巖的礫石充填井改為簡(jiǎn)易防砂井;(3)通過改變工具,來保證當(dāng)泥巖垮塌時(shí)仍具有足夠的液流通道。前兩種方案都需要犧牲油井產(chǎn)能或壽命來達(dá)到目的,而第三種方案有望解決泥巖垮塌給礫石充填帶來的影響。
據(jù)此,圍繞如何建立足夠的液流通道考慮含泥巖裸眼井礫石充填配套工具,具體方法為將在泥巖段由礫石充填的常規(guī)兩層管柱創(chuàng)造性開發(fā)成外、中、內(nèi)三層管柱。外層管柱由上部復(fù)合循環(huán)工具、盲管、下部復(fù)合循環(huán)密封筒等構(gòu)成;中層由限位密封短節(jié)和盲管等構(gòu)成;內(nèi)層由沖管構(gòu)成(內(nèi)層與原技術(shù)相同)。泥巖段上、下部?jī)?chǔ)層段仍保持常規(guī)的兩層管柱,即防砂管柱和服務(wù)管柱。
上部復(fù)合循環(huán)工具如圖2所示,將外層管柱和中層管柱連接在一起,上端可與上部?jī)?chǔ)層段的篩管相連,下端有外扣、內(nèi)扣,外扣可與外層管柱(盲管)相連,內(nèi)扣與中層的盲管相連,其作用是連接防砂管柱的兩層結(jié)構(gòu),并提供外層與中層之間液體的上部流道。設(shè)計(jì)時(shí)考慮液體進(jìn)入夾層時(shí)保持原有液流方向進(jìn)入,不對(duì)上部復(fù)合循環(huán)工具內(nèi)管產(chǎn)生直接沖蝕,同時(shí)也減少液體流向的改變,消除流道上的死角,減少陶粒堆積的可能性。其外徑為194mm,不超過177.8mm盲管節(jié)箍外徑;內(nèi)徑為124mm,與139.7mm盲管內(nèi)徑相當(dāng),以滿足充填要求。同時(shí)旁通外套為快速連接,集成了快速接頭的功能(并不影響流道),以便外扣和外層管柱緊扣時(shí)無需旋轉(zhuǎn)管柱。
圖2 上部復(fù)合循環(huán)工具Fig.2 Upper composite cycle tool
復(fù)合循環(huán)密封筒由底部旁通工具(見圖3)與密封筒總成連接而成,復(fù)合循環(huán)密封筒一端與外層盲管連接,另一端與下部篩管相連,密封筒總成部分內(nèi)部可與限位密封短節(jié)(中層管柱)配合實(shí)現(xiàn)密封。設(shè)計(jì)時(shí)考慮液體流出底部旁通工具時(shí)的流向,開孔具有向下的一定角度,并在旁通孔外增加旁通外罩,保證液流不對(duì)地層沖刷,避免對(duì)地層的傷害。其外徑為194mm,不超過177.8mm盲管節(jié)箍外徑。
圖3 底部旁通工具Fig.3 Bottom bypass tool
限位密封短節(jié)連接在中層管柱的最下端,以便與密封筒相配合形成密封,使得液體只能通過底部旁通工具流出,提供外層與中層之間液體的下部流道。密封筒總成由密封筒以及定位延伸筒組成,限位密封短節(jié)插入密封筒后繼續(xù)下行至定位延伸筒底部縮徑遇阻,同時(shí)限位密封短節(jié)下部有負(fù)荷顯示彈性爪,遇阻之后上提時(shí)與密封筒下端面配合產(chǎn)生有過提顯示,方便判斷是否插入到位。
根據(jù)管柱強(qiáng)度計(jì)算公式[8],計(jì)算整套工具(含薄節(jié)箍盲管)的最薄位置(底部旁通工具)抗拉強(qiáng)度≥1.628MN,抗內(nèi)壓≥53.3MPa;負(fù)荷顯示彈性爪彎曲應(yīng)力≤620MPa。
在泥巖段坍塌后且充填排量6bpm(桶/分,1bpm≈0.159m2/min)、砂比0.5ppg(磅/加侖,1ppg≈0.12g/cm3)工況下,上部和底部大通徑旁通工具的循環(huán)壓耗≤116psi(1psi≈6.89kPa),流速≤5.2m/s,對(duì)工具平均沖蝕量為0.018mm/d,故該管柱的壓耗和抗沖蝕能力滿足使用要求。圖4~6給出了該工具流速、壓耗和沖蝕模擬結(jié)果。
圖4 工具流速模擬Fig.4 Tool flow simulation
圖5 工具壓耗模擬Fig.5 Tool pressure loss simulation
圖6 工具沖蝕模擬Fig.6 Tool erosion simulation
對(duì)旁通總成分別打內(nèi)、外壓35MPa,穩(wěn)壓10min,壓降分別為0.5MPa和0.2MPa,試驗(yàn)合格。
負(fù)荷顯示彈性爪工具通過在密封筒內(nèi)多次壓過和上提,獲得穩(wěn)定的上提載荷為2~3t,下壓載荷為1~2t。
對(duì)薄接箍油管進(jìn)行交變應(yīng)力測(cè)試,拉力882.6kN(90t)、壓力294.2kN(30t)反復(fù)測(cè)試10次,套管無損傷,壓力測(cè)試35MPa,壓降0.3MPa。
φ215.9mm裸眼井泥巖段礫石充填工具鉆采試驗(yàn)井進(jìn)行入井模擬試驗(yàn),測(cè)試含泥巖段裸眼充填工具井口連接的配合性和含泥巖段外層管柱導(dǎo)流通道的摩阻。
攜砂液在井筒內(nèi)為固液兩相流,將試驗(yàn)簡(jiǎn)化為在井口關(guān)防噴器模擬含泥巖段地層垮塌,使用清水測(cè)試含泥巖段外層管柱導(dǎo)流通道的摩阻,測(cè)得導(dǎo)流通道暢通。根據(jù)雷諾數(shù)的定義式,在礫石充填排量為8bpm的情況下,計(jì)算導(dǎo)流通道雷諾數(shù)7068.7>4000,為紊流狀態(tài)。
紊流流體在環(huán)空中的壓耗公式為
(1)
式中: ΔP為壓耗,psi;dh為外層盲管內(nèi)徑,mm;dp為內(nèi)層盲管外徑,mm;L為盲管長(zhǎng)度,m;Q為排量,L/min;ρ為洗井液密度,g/cm3。根據(jù)式(1),計(jì)算流體在導(dǎo)流通道中的壓耗ΔP為147.93psi。
試驗(yàn)中選取礫石充填最大排量8bpm下的泵壓為0,忽略讀數(shù)誤差,試驗(yàn)結(jié)果與計(jì)算壓耗一致。流體在含泥巖段外層導(dǎo)流通道的摩阻不影響礫石充填作業(yè)正常進(jìn)行,導(dǎo)流通道滿足礫石充填作業(yè)要求。
渤海油田秦皇島區(qū)塊海15H1井2017年5月完鉆,裸眼長(zhǎng)度為267.76m,管鞋以下65.76m為泥巖。過泥巖充填工具首次應(yīng)用于此井,按照防砂管柱下入表下入防砂管柱,其中過泥巖充填工具下入過程如下。
(1) 下入復(fù)合循環(huán)密封筒+φ177.8mm盲管,將最后一根盲管坐于井口并打好安全卡瓦。
(2) 下入φ152.4mm插入密封+φ139.7mm薄壁盲管,每根盲管通徑,緩慢下放管柱探底插入,重復(fù)兩次確認(rèn)深度無誤,井口配長(zhǎng)。
(3) 下入上部復(fù)合循環(huán)工具,與φ177.8mm盲管相連。
(4) 防砂管柱下入到位后,進(jìn)行礫石充填作業(yè): 砂比0.5ppg,泵速7.0bpm,α波鉆桿壓力290~370psi,β波鉆桿壓力370~500psi,累計(jì)泵入20/40目陶粒15513lbs(約7.037t),計(jì)算充填效率102.19%,以9.2英寸(1英寸≈25.4mm)井眼計(jì)算。
現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明,該過泥巖充填工具達(dá)到預(yù)期效果。
通過過泥巖充填工具研制技術(shù)的攻關(guān),開發(fā)出了上部復(fù)合工具、底部旁通工具等具有獨(dú)特設(shè)計(jì)的關(guān)鍵工具。通過理論計(jì)算及計(jì)算機(jī)模擬,過泥巖充填工具各方面參數(shù)達(dá)到要求,滿足海洋石油完井手冊(cè)里關(guān)于礫石充填的各方面要求。通過車間實(shí)驗(yàn)以及實(shí)驗(yàn)井的入井試驗(yàn),過泥巖充填工具滿足設(shè)計(jì)要求,具備裸眼井過泥巖充填的能力。水平裸眼井充填過程中泥巖垮塌導(dǎo)致無循環(huán)通道而引起充填失敗的問題,可以通過使用此工具完美解決。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需求,后續(xù)研究應(yīng)重點(diǎn)在φ152.4mm工具的設(shè)計(jì)與測(cè)試。
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ResearchandApplicationofNewSandControlFillingToolforOffshoreHorizontalWell
WAN Xiang, HE Peng-fei, LI Jun-bao,WANG Yun-hai, BIAN Jie, YUAN Ze-ming, DONG Xiao-lin
(CNOOCEnerTech-Drilling&ProductionCo.,Tianjin300452,China)
Sand filling control in horizontal wells is widely used in oil and gas development, but if mudstone exists, the possibility of sand filling failure will increase. In order to solve the failure of filling sand control when drilling a large section of mudstone in horizontal wells in offshore oilfields, through the research and analysis on existing technology, we compare and optimize the feasible treatment programs, and develop and apply a new filling tool. In the new tool design, the back plug, the positioning seal and the bottom bypass assembly form the bottom flow passage of the tool; the 177.8 mm blind tube, the 127 mm blind tube, and the corresponding bottom end are inserted into the sealed annulus to form the middle liquid flow passage; the upper bypass quick connection assembly is connected to the two layers of blind tubes and provides a liquid flow passage at the top. After the completion of the new tool, the reliability and functionality of the method are verified by means of weak point strength theory calculation and actual test. Finally, a field application is carried out in a well in QHD Oilfield. The results show that the new type of open hole fracturing completion tool is superior in performance and safe and stable.
offshore oilfield; horizontal well; heterogeneous; filling sand control; tool
TE53
A
2095-7297(2017)04-0227-05
2017-06-14
中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司“含泥巖裸眼井礫石充填配套系統(tǒng)”項(xiàng)目(GCJSLZBG-1626)
萬祥(1986—),男,學(xué)士,工程師,主要從事海洋石油完井技術(shù)工作。