周曉彤,鄧麗紅,付廣欽,關(guān)通,陳遠(yuǎn)林,李天光
廣東省資源綜合利用研究所,稀有金屬分離與綜合利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東省礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)與綜合利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 廣東510650
酸性尾礦水回用于全流程的銅硫選礦新技術(shù)研究*
周曉彤,鄧麗紅,付廣欽,關(guān) 通,陳遠(yuǎn)林,李天光
廣東省資源綜合利用研究所,稀有金屬分離與綜合利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東省礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)與綜合利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 廣東510650
廣東某銅硫礦原礦礦石組成復(fù)雜、含硫高,黃鐵礦和磁黃鐵礦含量高于40%,露天采礦導(dǎo)致礦石表面氧化程度較高,極易酸化,尾礦水pH<3.酸性尾礦水回用于全流程,造成銅硫選礦指標(biāo)偏低,銅精礦Cu品位低于18%,回收率低于70%.針對(duì)這一難題,研究出非堿性銅浮選新技術(shù),2016年9月至2017年5月采用新技術(shù)后,對(duì)平均品位Cu 0.69%、S 18.48%的原礦,獲得累計(jì)實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)如下:銅精礦Cu品位18.22%,銅回收率81.94%;硫精礦S品位43.99%,硫回收率50.63%;磁硫精礦品位S 29.43%、Fe 41.36%,硫回收率34.93%;總硫回收率85.56%.
黃銅礦;尾礦水;回用;工藝
廣東某銅硫礦原礦礦石組成復(fù)雜,含硫高(w(S)>18%),黃銅礦與黃鐵礦、磁黃鐵礦以及脈石礦物致密共生,且采用露天采礦方式,礦石氧化程度高,極易酸化,造成尾礦水pH<3.高酸尾礦水回用于生產(chǎn)流程,使銅硫浮選難度較大,影響選礦指標(biāo).長(zhǎng)期以來(lái),該礦2400 t/d選礦廠的銅精礦Cu品位低于18%,回收率低于70%.2015年生產(chǎn)指標(biāo):原礦品位Cu 0.708%、S 19.96%,銅精礦Cu品位17.49%、銅回收率62.27%,硫精礦S品位42.55%、硫回收率42.28%,磁硫精礦S品位31.76%、硫回收率34.81%,總硫回收率77.09%.為了解決這一技術(shù)難題,開(kāi)展酸性尾礦水回用于全流程的銅硫選礦新技術(shù)研究.
原礦礦石組成復(fù)雜,原礦品位Cu 0.5%~0.70%、S 16%~23%.銅礦物主要是黃銅礦,其次有少量至微量銅藍(lán)、斑銅礦和黝銅礦;硫化礦主要是黃鐵礦和磁黃鐵礦,總含量達(dá)40%以上,其次有少量至微量閃鋅礦、方鉛礦及微量毒砂等.脈石礦物主要為云母、石英,其次是長(zhǎng)石、綠泥石、石榴石、透閃石、方解石和綠簾石等.黃銅礦與黃鐵礦、磁黃鐵礦以及脈石礦物致密共生.在磨礦細(xì)度為70%-0.074mm時(shí),黃銅礦解離度約92%左右.
磁黃鐵礦(Fe1-xS)分為六方晶系和單斜晶系兩種晶體結(jié)構(gòu)形式.單斜磁黃鐵礦富硫貧鐵,具有易磁、易浮特性;六方磁黃鐵礦具有順磁性,可浮性隨含硫量變化而變化,具有上浮率參差不齊的特性[1].
該礦山為露天采礦方式,磁黃鐵礦在空氣中會(huì)發(fā)生(1)~(4)氧化反應(yīng).由于磁黃鐵礦、黃鐵礦等硫化礦表面易氧化和酸化,造成尾礦水pH<3.
(1-x)Fe2++SO42-+2xH+
(1)
(2)
(3)
(9-3x)Fe2++SO42-+8H+
(4)
2015年該選礦廠原礦平均品位為Cu 0.708%、S19.96%,累計(jì)生產(chǎn)指標(biāo)為銅精礦Cu品位17.49%、銅回收率62.27%,硫精礦S品位42.55%、磁硫精礦S品位 31.76%,總硫回收率77.09%.
為了提高該選礦廠的技術(shù)指標(biāo),在原礦和浮選條件較穩(wěn)定的條件下,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝流程進(jìn)行了考察,選礦廠原銅硫生產(chǎn)工藝如圖1所示.原礦經(jīng)磨礦(磨礦細(xì)度60%~65%-0.075mm)后,先采用高堿抑硫的浮銅工藝進(jìn)行銅浮選,得到銅精礦;選銅尾礦經(jīng)硫酸活化后進(jìn)行硫浮選,得到硫精礦;對(duì)選硫尾礦采用滾筒式磁選機(jī)進(jìn)行磁選,得到磁硫精礦;精礦溢流水和尾礦合并進(jìn)入尾礦庫(kù)自然沉降,沉降后尾礦水(pH 3~5)返回生產(chǎn)流程,作為磨礦和各作業(yè)生產(chǎn)用水.考察階段的生產(chǎn)指標(biāo):原礦品位為Cu 0.67%、S 20.70%,獲得銅精礦Cu品位23.28%、銅回收率71.93%,硫精礦S品位46.92%、磁硫精礦S品位30.55%,總硫回收率76.42%.
圖1 原銅硫生產(chǎn)工藝的原則流程Fig.1 The original principle processing flow of copper and sulfur beneficiation
針對(duì)選礦廠在原礦磨礦細(xì)度與單體解離度、銅浮選工藝參數(shù)以及尾礦水回用pH值等方面存在的問(wèn)題,分別進(jìn)行分析和討論.
將選礦廠原生產(chǎn)工藝流程的查定結(jié)果列于表1.由表1可知,原礦磨礦細(xì)度較粗,+0.10mm粒級(jí)黃銅礦解離度較低,僅為56.16%.
表1 流程中銅分布率和黃銅礦單體解離度的查定結(jié)果
原礦的反光顯微鏡照片如圖2、圖3所示.原礦+0.10mm粒級(jí)中,黃銅礦單體解離度為56.16%,而黃銅礦與脈石的連生率為33.93%,與磁黃鐵礦的連生率為7.49%,與黃鐵礦的連生率為1.90%,與閃鋅礦等的連生率為0.53%(圖2).原礦-0.10+0.074mm粒級(jí)中,黃銅礦單體解離度為74.70%,而黃銅礦與脈石的連生率為18.20%,與磁黃鐵礦的連生率為5.05%,與黃鐵礦的連生率為1.02%,與閃鋅礦的連生率為1.03%(圖3).
由以上分析可知,原礦和銅尾礦在+0.074mm粒級(jí)銅連生體較多,其中與脈石連生為主.銅尾礦中損失于+0.074mm粒級(jí)的銅占60%以上,銅單體解離度偏低.由此可見(jiàn),提高原礦磨礦細(xì)度是提高選礦指標(biāo)的關(guān)鍵因素之一.
從表1可知,銅尾礦+0.074mm粒級(jí)的黃銅礦單體解離度大于50%,尾礦銅品位較高.說(shuō)明黃銅礦單體未能有效上浮,是導(dǎo)致銅回收率較低的主要原因之一.
圖2原礦+0.10 mm粒級(jí)的反光顯微鏡照片
Fig.2Reflection microscope photograph of +0.10 mm raw ore
圖3原礦-0.10+0.074mm粒級(jí)的反光顯微鏡照片
Fig.3Reflection microscope photograph of -0.10 +0.074 mm raw ore
原銅浮選作業(yè)是采用強(qiáng)堿抑硫浮銅工藝,pH值8~12,波動(dòng)范圍較大,石灰用量較大(約10 kg/t).石灰不但強(qiáng)烈抑制黃鐵礦、磁黃鐵礦等硫礦物,也會(huì)吸附在黃銅礦物表面,形成羥基絡(luò)合物親水性薄膜,降低黃銅礦可浮性.另一方面,加入大量石灰后,礦漿中的Cu2+,F(xiàn)e3+,Ca2+等離子還容易與OH-反應(yīng)生成Cu(OH)2,F(xiàn)e(OH)3,Ca(OH)2等微細(xì)粒懸浮物,惡化浮選環(huán)境.再者,原礦中的硫化礦易氧化,使礦漿溶液呈酸性(H+),并產(chǎn)生大量金屬離子如Fe3+,Cu2+等.黃鐵礦、磁黃鐵礦等硫化礦易被H+,Cu2+活化,而黃鐵礦和磁黃鐵礦的可浮性增強(qiáng)不利于銅硫浮選分離.另外,在硫浮選過(guò)程中,由于銅浮選中部分受強(qiáng)烈抑制的黃鐵礦、磁黃鐵礦的可浮性也變?nèi)酰沽蚋∵x指標(biāo)較差.
硫浮選礦漿pH值通??刂圃?~6.5.部分未能回收的磁黃鐵礦、黃鐵礦長(zhǎng)期存在于尾礦中,磁黃鐵礦和黃鐵礦氧化產(chǎn)生大量H+離子,致使尾礦水pH<3.尾礦水加入石灰處理后(pH 3~5)進(jìn)入車間回用于銅硫選礦作業(yè).由于生產(chǎn)回水偏酸性且pH值波動(dòng)范圍較大,造成藥劑調(diào)整幅度較大,銅浮選礦漿pH值波動(dòng)較大,不利于生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定,嚴(yán)重影響選礦技術(shù)指標(biāo).
針對(duì)選礦廠原礦磨礦細(xì)度、銅浮選工藝參數(shù)和尾礦水回用pH值等方面存在的問(wèn)題,以及礦石易氧化和有用礦物粒度粗細(xì)不均等造成礦物可浮性差異的特點(diǎn),開(kāi)展酸性尾礦水回用于全流程的銅硫選礦新技術(shù)研究.
針對(duì)2400 t/d銅硫選礦廠所存在的問(wèn)題,采取以下技術(shù)方案,以提高銅硫浮選指標(biāo),并解決高酸尾礦水回用的問(wèn)題.新的工藝流程如圖4所示.
(1)原硫化礦浮選流程僅有一段磨礦-分級(jí)作業(yè),受廠房空間限制,原礦磨礦作業(yè)的設(shè)備改造難度大.因此,在銅浮選工藝中增加銅粗精礦再磨作業(yè),采用“旋流器+立磨機(jī)”再磨系統(tǒng)來(lái)提高銅礦物單體解離度,可達(dá)90%以上.
(2)銅粗選作業(yè)中采用輕壓輕拉的非堿性銅浮選新技術(shù),非堿性銅浮選控制pH6.5~7,使可浮性較弱的銅礦物得到有效回收;同時(shí)減弱對(duì)硫礦物的強(qiáng)烈抑制,提高硫回收指標(biāo).
(3)由于礦石易氧化以及有用礦物粒度粗細(xì)不均,造成銅礦物浮選動(dòng)力學(xué)差異大,上浮速率差異大,難以同步回收.銅精選作業(yè)中采用“浮選柱+浮選機(jī)”梯度回收工藝,發(fā)揮浮選柱回收細(xì)粒級(jí)礦物、浮選機(jī)回收粗粒級(jí)礦物的優(yōu)勢(shì),對(duì)粗細(xì)不均造成的浮選動(dòng)力學(xué)差異大的銅礦物實(shí)現(xiàn)梯度高效回收.
(4)高酸尾礦水中加入石灰,一步調(diào)至有效利用pH值6~7,提高生產(chǎn)用水的活性,使生產(chǎn)用水既適合銅浮選(6.5~7),又達(dá)到硫浮選(6~6.5)的要求.
2016年9月至2017年5月期間,采用新技術(shù)回收銅硫.對(duì)平均品位Cu 0.69%、S 18.48%的原礦,獲得累計(jì)實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo):銅精礦品位Cu 18.22%,銅回收率81.94%;硫精礦品位S 43.99%,硫回收率50.63%;磁硫精礦品位S 29.43%、Fe 41.36%,硫回收率34.93%;總硫回收率85.56%.銅精礦達(dá)到DZ/T0214-2002四級(jí)品產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).
與2015年度生產(chǎn)指標(biāo)相比:銅精礦Cu品位提高0.73%,銅回收率提高19.67個(gè)百分點(diǎn);硫精礦S品位由42.55%提高至43.99%,硫回收率提高8.35個(gè)百分點(diǎn);磁硫精礦品位S 29.43%、Fe 41.36%,硫回收率提高0.12個(gè)百分點(diǎn);總硫回收率由77.09%提高至85.56%,提高8.47個(gè)百分點(diǎn).石灰用量下降40%、藥劑成本下降1.075元/噸·原礦.新增利稅4859.87萬(wàn)元/年,實(shí)現(xiàn)了高酸銅硫礦資源非堿性梯度高效回收.
圖4 銅硫選礦新技術(shù)的原則流程Fig.4 The principle processing flow of new technology for copper and sulfur beneficiation
(1)“非堿性銅浮選”新技術(shù),銅粗選pH為6.5~7,使可浮性較弱的銅硫礦易于上浮,既大幅降低石灰用量,又顯著提高銅硫選礦指標(biāo).將高酸尾礦水一步調(diào)至有效利用pH值6~7,提高生產(chǎn)用水的活性,使生產(chǎn)用水既適合銅浮選又達(dá)到硫浮選的要求.
(2)采用高效“銅粗精礦再磨”工藝解決了原礦磨礦粗細(xì)不均、解離度不理想以及黃銅礦因密度大而浮選柱難回收的難題.“浮選柱+浮選機(jī)”梯度回收新工藝具有對(duì)粗細(xì)粒級(jí)銅礦物梯度回收的優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了粗細(xì)粒級(jí)銅礦物的高效回收.
(3)與2015年生產(chǎn)指標(biāo)相比:采用新技術(shù)獲得的銅精礦Cu品位提高0.73%,銅回收率提高19.67個(gè)百分點(diǎn);硫精礦S品位提高1.44%,磁硫精礦S品位略有降低,總硫回收率提高8.47個(gè)百分點(diǎn).實(shí)現(xiàn)了高酸銅硫礦資源的非堿性高效回收.
[1] 洪秋陽(yáng),湯玉和,王毓華,等. 磁黃鐵礦結(jié)構(gòu)性質(zhì)及可浮性差異研究[J]. 金屬礦山,2011(1):64-67.
Theresearchonnewtechnologyforcopperandsulfurbeneficiationwithacidtailingswaterrecylingtowholeprocessingflow
ZHOU Xiaotong, DENG Lihong, FU Guangqin, GUAN Tong CHEN Yuanlin, LI Tianguang
GuangdongInstituteofResourcesComprehensiveUtilization,StateKeyLaboratoryofRareMetalSeparationandComprehensiveUtilization,GuangdongKeyLaboratoryofMineralResourceDevelopmentandComprehensiveUtilization,Guangzhou510650,China
For a copper-sulfur mine in Guangdong province,the mineral composition is complex, the content of sulfur is high, the total content of pyrite and pyrrhotite is higher than 40%.The open-cast mining leads to a higher oxidation degree on the surface of the ore,which is easily acidified and the tailing water pH<3.The recycling of acid tailings water to whole processing flow resulted in the low indexes of copper and sulfur beneficiation,the grade of copper concentrate was lower than 18%,the recovery of Cu was lower than 70%.In view of this problem,a new non-alkaline copper flotation technology is studied. From September 2016 to May 2017,after applying the new technology,under the average ore grade Cu 0.69%,S 18.48%,the total actual production index of Cu concentrate was 18.22%,copper recovery was 81.94%,sulfur concentrate S grade was 43.99% and sulfur recovery was 50.63%.Pyrrhotine concentrate grade was 29.43%,F(xiàn)e grade was 41.36% and sulfur recovery was 34.93 %;total sulfur recovery rate of 85.56%.
chalcopyrite;tailings water;recycling;technology
2017-10-08
廣東省省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目(2015B090901057,2017A070701020),廣東省科學(xué)院專項(xiàng)(2017GDASCX-0109)
周曉彤(1967-),女,湖南武岡人,教授級(jí)高級(jí)工程師,本科.
1673-9981(2017)04-0269-05
TD91
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