陳昭
(杭州華電江東熱電有限公司,杭州 310000)
M701F4燃氣輪機組不同控制模式下的經(jīng)濟性分析
陳昭
(杭州華電江東熱電有限公司,杭州 310000)
為使M701F4燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組在高負荷運行時獲得最大的經(jīng)濟效益,將機組置于幾種不同控制模式下穩(wěn)定運行,對發(fā)電氣耗、廠用電等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析,結(jié)合一次調(diào)頻的要求與考核,對溫控和非溫控模式下的綜合經(jīng)濟效益進行量化對比,得出轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式的最優(yōu)運行方式,可為同類型機組運行方式的選擇提供參考。
M701F4燃氣輪機;發(fā)電氣耗;轉(zhuǎn)速控制模式;溫度控制模式;一次調(diào)頻
目前,三菱M701F4燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組在高負荷下進入溫度控制模式時,升負荷裕量接近0,降負荷速率也非常緩慢,無法滿足電網(wǎng)對一次調(diào)頻性能的要求。根據(jù)機組特性,負荷越低效率也越低,因此,為了滿足一次調(diào)頻功能且盡量提高機組效率,高負荷段一般將燃機負荷控制在溫控負荷以下一定區(qū)間,使機組脫離溫控模式運行,從而保證調(diào)節(jié)性能,保障電網(wǎng)安全。但該種模式與溫控模式之間的經(jīng)濟效益差距并沒有量化對比,鑒于此,2017年夏季,對某電廠#2機組運行狀態(tài)進行適當(dāng)調(diào)整,在大量運行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進行綜合經(jīng)濟效益對比。
根據(jù)三菱公司的設(shè)計,機組在穩(wěn)定負荷區(qū)間運行時,可投入功率控制(Load Limit)或轉(zhuǎn)速控制(Governor)方式對機組負荷進行控制,轉(zhuǎn)速控制為有差調(diào)節(jié),功率控制為無差調(diào)節(jié)[1],轉(zhuǎn)速控制的負荷響應(yīng)速率大于功率控制,滿足電網(wǎng)對機組一次調(diào)頻性能的要求。而當(dāng)葉片通道溫度(BPT)或燃機排氣溫度(EXT)超過溫控基準(zhǔn)線時,機組會自動進入溫控模式,此時,機組升負荷被限制,降負荷也需先待以上溫度緩慢下降至溫控線以下、燃機脫離溫控模式后才能下降,過程比較緩慢,無法滿足一次調(diào)頻性能要求[2]。
在不同日期及不同時間段對#2機組進行工況調(diào)整,對相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、對比。
1.2.1 試驗1
2017年7月28日,對運行中的#2機組(未抽汽供熱)進行工況調(diào)整。分別在14:00—14:05,14:39—14:53,將機組置于不同負荷及控制模式,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計并計算氣耗,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1。由表1可以看出,在熱值、大氣溫度等外部因素?zé)o明顯變化的情況下,機組溫控與轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下的氣耗差為0.000 261 5 m3/(kW·h)(負荷差為-16.93 MW)。
表1 試驗1數(shù)據(jù)
注:試驗時間內(nèi)各項參數(shù)處于穩(wěn)定狀態(tài);本文數(shù)據(jù)均為:每10 s取1個數(shù)據(jù)點,一個時間段內(nèi)所有數(shù)據(jù)剔除10%最高數(shù)據(jù)點和10%最低數(shù)據(jù)點,剩余數(shù)據(jù)取平均數(shù)。
1.2.2 試驗2
2017年8月2日,對#2機組(抽汽供熱)進行工況調(diào)整。分別在13:00—14:00,14:00—15:00,15:00—16:00將機組置于不同負荷及控制模式,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、計算,見表2。由表2可知:工況穩(wěn)定時,機組溫控與2次轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下的最大氣耗差為0.000 547 7 m3/(kW·h)(負荷差為-9.50 MW);未進入溫控模式時,2個不同負荷下(負荷差為 -0.05 MW)發(fā)電氣耗差為0.000 020 1 m3/(kW·h)。
表2 試驗2數(shù)據(jù)
表3 試驗3數(shù)據(jù)
表4 2種控制模式數(shù)據(jù)對比
1.2.3 試驗3
2017年8月11日,對#2機組(抽汽供熱)進行工況調(diào)整。分別在12:47—13:24,13:53—14:30,14:30—15:30,16:20—17:20將機組置于不同負荷及控制模式,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、計算,見表3。由表3可知:工況穩(wěn)定時,機組溫控與3次轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下的最大氣耗差為0.000 639 4 m3/(kW·h)(負荷差為-6.95 MW);未進入溫控模式時,3個不同負荷下的最大發(fā)電氣耗差為0.000 229 6 m3/(kW·h)(負荷差為-4.26 MW)。
1.3.1 溫控與非溫控模式的對比分析
將以上試驗的負荷差與氣耗差及參與差值計算的對應(yīng)負荷、氣耗列成表4,由表4可知,溫控模式氣耗較低,而不同次試驗間的氣耗差異無明顯規(guī)律(受環(huán)境、熱值、真空度等影響)。長期運行表明,因工況不同,進入溫控模式的負荷點有所不同,進入溫控模式后,負荷可緩慢上升的幅度也有所不同。以上數(shù)次試驗中,2種控制模式的最大負荷差為16.93 MW(該差值比經(jīng)驗值略大),最大氣耗差為0.000 639 4 m3/(kW·h)。
1.3.2 非溫控模式之間的對比分析
將試驗2,3中轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下發(fā)電氣耗及負荷進行對比,見表5。由表5可知,機組同一啟停日期內(nèi),在非溫控模式下高負荷運行時,負荷越貼近溫控模式負荷,氣耗越低。
表5 轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式數(shù)據(jù)對比
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)與運行經(jīng)驗,對機組長期處于溫控或轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下的實際運行小時數(shù)(AOH)及兩者的差值進行計算,對AOH差引起的檢修費用差和廠用電差以及長期處于2種不同控制模式引起的氣耗差進行計算分析。
按機組歷年月均發(fā)電量1億kW·h計,在忽略啟停機過程(不影響此次分析)的情況下,根據(jù)試驗中溫控模式的最高負荷399.25 MW計算,每月需運行250.5 h;按試驗中轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式的最低負荷382.32 MW計算,每月需運行261.6 h。負荷差為16.93 MW,每月機組AOH差為11.1 h。
(1)檢修費用差。燃機檢修周期一般根據(jù)機組AOH計算,當(dāng)機組AOH達12 000 h時進行C修(費用約500萬元),達24 000 h時進行T修(費用約1 000萬元),達48 000 h時進行M修(費用約3 000萬元),1個大修周期內(nèi)共需檢修費用5 000萬元,折合每小時檢修費用0.104萬元。根據(jù)2種不同模式下機組每月產(chǎn)生AOH差為11.1 h計算,檢修費用差為1.15萬元。
(2)廠用電費用差。負荷393.04 MW時每小時廠用電量為7.833 MW·h,停機時每小時廠用電量為2.257 MW·h,每小時差5.576 MW·h。根據(jù)2種不同模式下機組每月產(chǎn)生AOH差為11.1 h計算,廠用電量每月相差61.9 MW·h。按上網(wǎng)電價0.52元/(kW·h)計算,廠用電費用差為3.22萬元。
(3)氣耗費用差。按試驗中2種模式最大氣耗差0.000 639 4 m3/(kW·h)、月發(fā)電量1億kW·h計算,月消耗天然氣量的差值為63 940 m3。按氣價2.31元/m3計算,氣耗費用差為14.77萬元。
以上各項指標(biāo)差值總和為:1.15+3.22+14.77=19.14(萬元)。
長期運行表明,在非溫控模式下,機組一次調(diào)頻性能合格,免于考核。在溫控模式下運行,根據(jù)《華東區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理》的規(guī)定,涉及一次調(diào)頻性能考核有正確動作率和性能2項。
(1)一次調(diào)頻正確動作率考核。根據(jù)規(guī)定,對于一次調(diào)頻月正確動作率小于80%的機組,每月考核電量為
Q1=(80%-λ)Ptα,
式中:Q1為一次調(diào)頻正確動作率考核電量;λ為機組一次調(diào)頻月正確動作率;P為機組額定容量,MW;t為考核時間,1 h;α為一次調(diào)頻考核系數(shù),取值1。
#2機組額定容量為480 MW,在全程溫控模式下運行時,負荷無調(diào)整裕量,一次調(diào)頻月正確動作率接近0%。因此,Q1=(80%-0%)×480×1×1=384 (MW·h)。
(2)一次調(diào)頻性能考核。根據(jù)規(guī)定,以每月機組一次調(diào)頻效果的算術(shù)平均值D作為機組一次調(diào)頻性能指標(biāo),對月平均D值小于60%的機組進行考核,每月考核電量為
式中:Q2為一次調(diào)頻性能考核電量;Qi為第i次一次調(diào)頻理論計算積分電量;Qs為第i次一次調(diào)頻實際計算積分電量。
機組全程在溫控模式下運行時,Qs接近0,因此被考核量為
統(tǒng)計計算2017年5—7月一次調(diào)頻動作次數(shù)與#2機組運行小時,得出運行時一次調(diào)頻平均動作頻率為4.9 次/h,每次動作的理論計算積分電量平均值為16 (kW·h)/次。按每月進溫控運行250.5 h計算,Q2=0.1×250.5×4.9×60%×16=1 178 (kW·h)。
由此可得,總考核電量為:Q1+Q2=385.178 MW·h,按上網(wǎng)電價0.52 元/(kW·h)計,為20.03萬元。
綜合以上計算,#2機組轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下運行的經(jīng)濟效益略優(yōu)于滿負荷溫控模式,效益差額為0.89萬元。
在夏季工況下,通過分析計算可得以下結(jié)論:#2機組在轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下運行的經(jīng)濟性略優(yōu)于溫控模式;在轉(zhuǎn)速控制(貼近溫控)模式下,機組負荷越接近溫控負荷,發(fā)電氣耗表現(xiàn)越優(yōu)。
機組一次調(diào)頻是保障電網(wǎng)安全的重要手段。華東電網(wǎng)已逐步形成特高壓大受端電網(wǎng),而特高壓直流閉鎖故障時有發(fā)生,給電網(wǎng)安全帶來較大風(fēng)險,幾次故障顯示,全網(wǎng)機組一次調(diào)頻性能不能很好地滿足新的要求,頻率跌幅超出預(yù)期。因此,電網(wǎng)對機組一次調(diào)頻性能的要求必將越來越高,考核力度必然會越來越大。在現(xiàn)行的電網(wǎng)“兩個細則”制度下,犧牲一次調(diào)頻性能、將燃機置于滿負荷溫控模式以取得更優(yōu)發(fā)電氣耗的方法,在電網(wǎng)安全與機組綜合經(jīng)濟效益方面皆不可取。發(fā)電企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注電網(wǎng)要求和“兩個細則”制度的新動向,特別應(yīng)關(guān)注電網(wǎng)關(guān)于一次調(diào)頻性能考核的計算方法和系數(shù)的調(diào)整,在保障一次調(diào)頻性能的前提下,適當(dāng)調(diào)整機組運行工況,以取得最佳效益。
[1]潘蕾.重型燃氣輪機發(fā)電系統(tǒng)一次調(diào)頻控制策略及電網(wǎng)調(diào)度的仿真研究[J].汽輪機技術(shù),2003,45(6):368-371.
[2]宣曉華.特高壓受端電網(wǎng)直流閉鎖故障下機組一次調(diào)頻性能分析[J].中國電力,2016,49(11):140-144.
TK 477
A
1674-1951(2017)12-0021-03
2017-09-07;
2017-11-03
(本文責(zé)編:劉芳)
陳昭(1986—),男,浙江浦江人,工程師,從事火力發(fā)電機組的調(diào)試、維護及專業(yè)技術(shù)管理工作(E-mail:260649102@qq.com)。