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        發(fā)動機連桿螺栓斷裂原因分析

        2018-01-04 00:55:39,,
        理化檢驗(物理分冊) 2017年11期
        關鍵詞:譜分析連桿斷口

        , ,

        (泛亞汽車技術中心有限公司, 上海 201201)

        發(fā)動機連桿螺栓斷裂原因分析

        袁峰,靳寶宏,門菲

        (泛亞汽車技術中心有限公司, 上海 201201)

        某汽車發(fā)動機連桿螺栓在發(fā)動機臺架耐久試驗中發(fā)生斷裂。通過宏觀檢驗、化學成分分析、掃描電鏡分析、金相檢驗、能譜分析等方法,對螺栓的斷裂原因進行了分析。結果表明:該連桿螺栓斷裂模式為多源疲勞斷裂;裂紋內部存在大量的磷和鋅元素,說明在搓絲工序時螺栓已經產生了微小裂紋;在后期的磷化處理中,磷化液滲入微小裂紋中;臺架耐久試驗過程中裂紋逐步疲勞擴展并導致螺栓斷裂。

        發(fā)動機;連桿;螺栓;斷裂;磷化;多源疲勞

        眾所周知,對于汽車發(fā)動機來說,連桿螺栓與缸蓋螺栓、曲軸皮帶輪螺栓、飛輪螺栓和曲軸軸承蓋螺栓并稱為5大關鍵螺栓。這些螺栓的強度基本上都超過10.9級,材料牌號為合金冷鐓鋼,需調質處理。為了保證一定的夾緊力,生產裝配時基本都采用扭矩加轉角擰緊法,連桿螺栓作為發(fā)動機關鍵螺栓,會擰緊至屈服狀態(tài)。而連桿螺栓在發(fā)動機的運行中要承受活塞連桿往復運動慣性力和連桿旋轉離心力的交變載荷作用,而且在氣缸的壓縮和爆發(fā)行程中,還要受到每分鐘上千次交變應力的沖擊[1],斷裂模式通常為疲勞斷裂。

        某發(fā)動機連桿螺栓采用的材料為企業(yè)內部標準牌號,大致相當于SCM435冷墩合金鋼,鉻和鉬含量較高,淬透性好,調質后具備良好的綜合力學性能,滿足10.9級螺栓的要求,表面處理方式為鋅系磷化。發(fā)動機在進行耐久臺架試驗31 h時發(fā)出異響,發(fā)動機扭矩迅速衰減至產生報警,拆機檢查發(fā)現第四缸連桿發(fā)生斷裂,一個連桿螺栓彎曲,一個連桿螺栓斷裂。該耐久試驗要求時長為449 h,發(fā)生失效時,試驗僅僅完成6.9%的進度,遠未滿足試驗要求。

        發(fā)動機連桿螺栓一直是汽車設計中要求最高的緊固件之一,也是驗證過程最全面的零件之一,連桿螺栓的失效斷裂往往會導致整臺發(fā)動機報廢,若是在車輛行駛過程中,可能會造成更嚴重的后果。因此筆者對該失效螺栓進行了全面的理化檢驗和分析,以找出其斷裂的根本原因,進而在生產過程中加以改進。

        1 理化檢驗

        1.1 宏觀檢驗

        斷裂的連桿及螺栓如圖1所示,該連桿為第四缸連桿。將發(fā)動機拆機后觀察發(fā)現,連桿產生了較大的形變并斷裂為若干部分,其中一個連桿螺栓已經斷裂,另一個連桿螺栓未斷裂但已呈現明顯彎曲,可基本推斷螺栓彎曲為后期異常受力所導致。

        圖1 失效連桿與螺栓宏觀形貌Fig.1 Macro morphology of the failure connecting rod and bolt

        斷裂螺栓未見明顯的變形,斷口位于螺栓螺紋末端約10 mm處,目視螺紋無明顯缺牙、滑牙、擠壓等機械損傷,變形的螺栓也未見明顯的機械損傷。核查連桿螺栓的動態(tài)扭矩監(jiān)控記錄表可知,裝配時的安裝扭矩及擰緊角度符合規(guī)范要求。對連桿進行斷口分析及質量檢測,結果表明連桿的尺寸、質量及與活塞裝配均滿足圖紙及設計要求,綜合分析得出螺栓先于連桿發(fā)生失效,連桿在異常的載荷與運動過程中發(fā)生再斷裂。

        1.2 化學成分分析

        采用SPECTRO MAXx光譜儀對斷裂螺栓進行化學成分分析,結果顯示螺栓材料的化學成分符合企業(yè)內部標準GMW25-2013對10.9級螺栓材料成分的要求,見表1。

        表1 斷裂螺栓化學成分分析結果(質量分數)Tab.1 Analysis results of chemical compositions of the fractured bolt (mass fraction) %

        1.3 掃描電鏡分析

        對螺栓斷口進行清洗,先在體視顯微鏡下觀察,可見較明顯的貝殼狀紋路形貌,在向下擴展至2/3處出現明顯的臺階面或剪切唇,應為終斷區(qū)域,如圖2所示。對斷口進行切割,放入掃描電子顯微鏡內觀察斷口形貌,可見斷裂起源于螺牙根部,有若干起源點,與文獻[2]的斷裂位置較為相似,斷口向下擴展,整個起源區(qū)域形貌平坦,如圖3所示。

        圖2 螺栓斷口宏觀形貌Fig.2 Macro morphology of fracture surface of the bolt

        圖3 斷口起源區(qū)形貌Fig.3 Morphology of the fracture source area

        為了研究斷口的擴展特征,重點觀察螺栓的裂紋擴展區(qū)。如圖4a)所示,在低倍下,裂紋擴展區(qū)可見明顯的海灘狀條紋,這些條紋基本相互平行,并與裂紋傳播方向相垂直,符合典型的疲勞斷口形貌。對該區(qū)域放大可見疲勞輝紋,但不是特別明顯,這也與螺栓在很短的時間內失效斷裂有一定的關系,如圖4b)所示。

        螺栓斷口的終斷區(qū)位于斷面下方,與擴展區(qū)之間存在明顯的臺階面,高于斷口起源區(qū)與擴展區(qū),與擴展區(qū)相比更為粗糙,如圖5a)所示。對該區(qū)域放大,可見典型的韌窩形貌,從具體形狀上看,更接近于拉伸造成的正韌窩形貌,如圖5b)所示。

        1.4 金相檢驗

        螺栓的生產工藝為調質處理,對螺栓進行金相檢驗:可見螺栓的心部顯微組織正常,為典型的回火索氏體加少量鐵素體,表面無脫碳現象[3],如圖6所示;在螺牙根部,發(fā)現了細小的裂紋,總長度約為40 μm,如圖7所示。

        1.5 能譜分析

        圖4 斷口裂紋擴展區(qū)形貌Fig.4 Morphology of crack propagation area of the fracture surface: a) at low magnification; b) at high magnification

        圖5 斷口終斷區(qū)形貌Fig.5 Morphology of final fracture area of the fracture surface: a) at low magnification; b) at high magnification

        圖6 螺栓基體顯微組織形貌Fig.6 Microstructure morphology of the bolt matrix

        圖7 螺紋牙底的裂紋深度Fig.7 The depth of cracks in the thread roots

        為了進一步研究其他螺紋根部裂紋的來源與特征,對螺紋牙底裂紋處的物質進行了能譜分析,結果如圖8所示,可見螺紋牙底處含有大量的磷和鋅元素。為了便于對比,也分析了螺栓外表面的物質,結果如圖9所示,可見這兩處的物質成分接近,可基本判斷為同一組物質。該螺栓采用的表面處理工藝為鋅系磷化,該磷化膜的主要成分為磷酸鋅。

        1.6 硬度測試

        對螺栓進行線切割縱剖取樣,對其心部進行硬度測試,結果為338,348,344 HV1,均滿足螺栓圖紙對心部硬度320~382 HV1的設計要求。

        2 分析與討論

        宏觀檢查表明,除脹斷面外,連桿共有3處斷口,均發(fā)生了較嚴重的斷口磨損。局部未磨損的新鮮斷口全部呈現典型的韌窩形貌,通過對連桿在缸內計算機模擬工程軟件的運動學分析,結合連桿斷裂模式可以得出,連桿螺栓先行斷裂從而導致連桿受力彎曲斷裂的可能性較大。通過能譜分析可知,裂紋內部和螺栓表面成分基本一致,含有磷和鋅元素,得出螺栓裝配前就已存在機加工裂紋,在磷化處理工藝階段磷化液進入到微小裂紋中[4]。這些先期裂紋是誘發(fā)螺栓產生疲勞斷裂的根本原因,進而導致連桿發(fā)生過載失效,發(fā)動機臺架試驗報警。

        圖8 螺紋牙底裂紋處的能譜分析結果Fig.8 Analysis results of energy spectrum in crack area of the thread roots: a) analysis position; b) analysis results

        圖9 螺栓表面能譜分析結果Fig.9 Analysis results of energy spectrum of the bolt surface: a) analysis position; b) analysis results

        3 結論及建議

        (1) 該連桿螺栓斷裂是因為搓絲工藝階段螺牙根部產生了微小裂紋,這些裂紋作為應力集中點,在高強度的服役過程中成為裂紋源并不斷疲勞擴展,進而導致螺栓和連桿斷裂。

        (2) 建議在日常生產設備點檢、作業(yè)指導、流轉等檢查過程中,采用渦流等設備進行檢測,加大螺紋成型后的質量檢測頻率并提高檢測要求,最大程度避免螺紋缺陷[5]。

        (3) 建議廠家采用三輥滾壓法替代平板搓絲法加工螺紋,并實施先熱處理后螺紋成型的工序,從而提高螺紋的疲勞性能[6],減少平板搓絲可能帶來的螺紋折疊、毛刺等缺陷。

        [1] 陸剛. 發(fā)動機連桿螺栓及其緊固[J].金屬制品,2011,37(1):37-41.

        [2] 吳安術.主汽門螺栓斷裂分析[J].理化檢驗-物理分冊,2013,49(z2):288.

        [3] 任頌贊,葉儉,陳德華.金相分析原理及技術[M].上海:上海科學技術文獻出版社,2012.

        [4] 孟文華,曾偉傳,顧靜青,等.10.9級螺栓早期疲勞斷裂失效分析[J].理化檢驗-物理分冊,2016,53(5):365-367.

        [5] 湯祺,馮搏,楊蕓,等.表面粗糙度對渦流檢測的影響[J].無損檢測,2016,38(3):47-51.

        [6] 高偉.發(fā)動機12.9級連桿螺栓的材料與工藝[J].汽車技術,2005(11):28-30.

        AnalysisonFractureReasonsofaConnectingRodBoltofanEngine

        YUANFeng,JINBaohong,MENFei

        (Pan Asia Technical Automotive Center Co., Ltd., Shanghai 201201, China)

        A connecting rod bolt of an engine fractured during the durability bench test of the engine. The fracture reasons of the bolt were analyzed through macroscopic inspection, chemical composition analysis, scanning electron microscopy analysis, metallographic inspection, energy spectrum analysis and so on. The results show that: the fracture mode of the connecting rod bolt was multi-source fatigue fracture; there were plenty of elements of phosphorus and zinc inside cracks, which indicated that the cracks had been produced in thread rolling process; the phosphatizing liquid infiltrated into the micro cracks during the following phosphatizing treatment, and the fatigue cracks gradually expanded and led to the fracture of the bolt during the durability bench test.

        engine; connecting rod; bolt; fracture; phosphatizing; multi-source fatigue

        10.11973/lhjy-wl201711016

        TG115.2

        B

        1001-4012(2017)11-0833-04

        2017-03-14

        袁 峰(1982-),男,工程師,主要從事汽車發(fā)動機、變速箱金屬材料及工藝研究,以及動力總成相關零件的失效分析,iyuanfeng@outlook.com

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