莊豐余,韓慶平,李 姝,張 旭,岳景春
(中國石油遼陽石化分公司,遼寧遼陽 111003)
改進型聯(lián)軸器在醇酮工藝的應(yīng)用
莊豐余,韓慶平,李 姝,張 旭,岳景春
(中國石油遼陽石化分公司,遼寧遼陽 111003)
受裝置地下水影響,冬期結(jié)化凍過程中機泵進出口管線基礎(chǔ)會出現(xiàn)小幅升降,使管線與泵體之間產(chǎn)生富余應(yīng)力,影響泵體與電機對中性能,設(shè)備故障頻發(fā)。通過對故障原因的分析,提出切實可行的改造方案并取得良好效果。
醇酮;聯(lián)軸器;故障;改進
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.42
新醇酮裝置作為遼陽石化分公司14萬t/a精己二酸項目己二酸原料的上游生產(chǎn)裝置,是對環(huán)己烷進行貧氧氧化生成環(huán)己醇、環(huán)己酮混合物的一個連續(xù)生產(chǎn)裝置。因環(huán)己烷易燃易爆,該裝置屬甲級一類生產(chǎn)裝置。近年由于裝置現(xiàn)場地下管線泄漏等原因,地下水位偏高,進入冬期后,管道基礎(chǔ)隨溫度變化有一定幅度升降,使管線與設(shè)備之間產(chǎn)生應(yīng)力,個別離心泵對中情況變化顯著。回轉(zhuǎn)類設(shè)備各軸之間對中不好、達不到同軸要求,設(shè)備運轉(zhuǎn)時會引起機器振動、機封泄漏以及軸承等轉(zhuǎn)動部件磨損,甚至發(fā)生毀機事故。因此離心泵對中找正工作成為日常檢修最關(guān)鍵的工序,即便是最專業(yè)的技術(shù)人員配備最好的檢測工具進行對中找正時,也會存在一定誤差的,需要有良好補償能力的聯(lián)軸器彌補誤差缺陷,保證設(shè)備穩(wěn)定高效運行。
(1)故障現(xiàn)象。以新醇酮裝置現(xiàn)場精餾塔底泵P2314A/B為例,2臺離心泵日常生產(chǎn)中一備一用,型號MECP450,流量為1175 m3/h,揚程11.2 m,從精餾塔抽出粗醇酮后經(jīng)過塔底換熱器循環(huán)使用,目的是提高換熱速率、降低塔內(nèi)液位以及保持塔壓。離心泵軸與電機軸使用單膜片聯(lián)軸器連接,冬季基礎(chǔ)變形后對中改變會造成膜片和連接螺栓斷裂(圖1、圖2),損壞嚴重時拋出的零部件會打壞護罩危及周圍人員人身安全,甚至造成機封泄漏及其他轉(zhuǎn)動部件損毀,而粗醇酮屬于易燃易爆介質(zhì),遇火花或溫度升高極易發(fā)生火災(zāi)事故。
(2)解決方案。①從源頭上徹底根除,需要重新制作管線混凝土基礎(chǔ),加深基礎(chǔ)到持力層,但受生產(chǎn)周期緊張和地下水量大、管線多等因數(shù)限制,該方法操作難度大難以實施。②泵管線處增設(shè)可調(diào)支撐,隨時隨地進行調(diào)整,在一定程度上可以緩解應(yīng)力的影響,此方法已在現(xiàn)場應(yīng)用,有一定效果但緩解程度有限。③改造設(shè)備聯(lián)軸器,把單膜片改為補償能力更強的雙膜片型式,這種方法簡單、經(jīng)濟且操作性強。
圖1 破損聯(lián)軸器膜片
圖2 斷裂的聯(lián)軸器螺栓
P2314A/B離心泵兩軸間位置狹小,無法安裝雙膜片聯(lián)軸器,改變電機地腳螺栓位置,向后移動電機工作量大,程序繁瑣。該機泵的聯(lián)軸器左側(cè)為電機軸,右側(cè)為泵軸(圖3)。受地基基礎(chǔ)長度限制,電機與泵間距較小,在電機軸與泵軸之間無法再安放聯(lián)軸器短節(jié)。受限制空間主要體現(xiàn)在軸向尺寸上,徑向尺寸還有一定富裕空間。
圖3 聯(lián)軸器現(xiàn)場圖
根據(jù)現(xiàn)場情況,改造思路是結(jié)合單膜片和雙膜片的結(jié)構(gòu)特點在原有空間的基礎(chǔ)上改進創(chuàng)新一種新式雙膜片聯(lián)軸器。經(jīng)分析,原有聯(lián)軸器為單膜片聯(lián)軸器,彈性元件為很薄的多邊形金屬膜片疊合而成的膜片組,膜片上有沿圓周均布的若干個螺栓孔,鉸孔后用螺栓交錯間隔與半聯(lián)軸器相連接,將彈性元件的弧段分為交錯受壓縮和受拉伸的兩部分,拉伸部分傳遞扭矩,壓縮部分趨向折皺。當連接的兩軸存在軸向、徑向和角位移時,金屬膜片便產(chǎn)生變形。這種聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單,彈性元件的連接不需要潤滑,維護方便,平衡容易,質(zhì)量小,對環(huán)境適應(yīng)性強,綜合以上該聯(lián)軸器的優(yōu)點,決定暫不更換聯(lián)軸器類別,仍然沿用膜片式聯(lián)軸器。但因受軸向位置限制,無法安裝中間短節(jié)和其中的一片膜片,故必須把解決中間短節(jié)的安放位置列為重點解決對象。
(1)將電機側(cè)半聯(lián)軸器的安裝方向左右進行180°翻轉(zhuǎn),進行倒裝,即將與膜片相互連接的大頭端安裝在電機側(cè),小頭端安裝在臨近泵軸半聯(lián)軸器側(cè)(圖4)。
圖4 電機軸半聯(lián)軸器安裝形式
(2)在電機軸半聯(lián)軸器與泵軸半聯(lián)軸器之間增加聯(lián)軸器短節(jié),要求聯(lián)軸器短節(jié)的內(nèi)徑尺寸大于電機軸半聯(lián)軸器外徑尺寸。
(3)將電機軸半聯(lián)軸器插入進聯(lián)軸器短節(jié)中間,使電機軸半聯(lián)軸器端面超越聯(lián)軸器短節(jié)端面,形成軸向尺寸重疊,但是相互沒有接觸(圖5)。
圖5 軸向尺寸重疊
(4)在電機軸半聯(lián)軸器與聯(lián)軸器短節(jié)之間安裝一個金屬膜片,再在聯(lián)軸器短節(jié)與泵軸半聯(lián)軸器之間安裝一個金屬膜片。從而實現(xiàn)了在不改變原來兩軸間距的情況下,由單膜片聯(lián)軸器改造為雙膜片聯(lián)軸器。膜片可以采用上下分解式,破損時可在不挪動其他部件的前提下進行更換。
機泵聯(lián)軸器由原來的單膜片連接形式更改為雙膜片連接后,提高了兩軸之間徑向補償能力,可以承受較大的各向位移,提高吸振和隔振能力,對中能力進一步增強,運轉(zhuǎn)更加平穩(wěn),噪聲大幅降低,可以充分補償制造誤差、安裝誤差及溫度影響誤差等。聯(lián)軸器改造后應(yīng)用效果良好,由原來的最短運轉(zhuǎn)周期7 d提高到運轉(zhuǎn)周期150 d,既降低了檢維修頻率,減少備品配件的儲備量,又提高了設(shè)備平穩(wěn)率,確保裝置安全平穩(wěn)長周期運行。
TH311
B
〔編輯 李 波〕