郭景紅,徐曉明,張學(xué)斌,陳志江,郎東明,丁偉文
(中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司,江蘇常州 213011)
基于PLC和觸摸屏的齒輪箱清洗機(jī)控制系統(tǒng)
郭景紅,徐曉明,張學(xué)斌,陳志江,郎東明,丁偉文
(中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司,江蘇常州 213011)
以齒輪箱清洗機(jī)為研究對(duì)象,集成PLC控制技術(shù)與觸摸屏技術(shù),對(duì)原始齒輪箱清洗機(jī)手動(dòng)操作進(jìn)行自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和應(yīng)用。
齒輪箱;PLC;觸摸屏;控制系統(tǒng)
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.41
將PLC和觸摸屏運(yùn)用到現(xiàn)有設(shè)備控制系統(tǒng)的改造中,既能實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備清洗過程中的各項(xiàng)工藝參數(shù)的顯示和控制,保證清洗效果,還可根據(jù)不同用戶的需求,選擇清洗流程和清洗時(shí)間,達(dá)到對(duì)齒輪箱深度清洗的目的。
齒輪箱是齒輪傳動(dòng)裝置的核心部件,是高鐵的驅(qū)動(dòng)裝置,其質(zhì)量直接關(guān)系到高速列車的運(yùn)行安全。由于齒輪箱在生產(chǎn)加工過程中要經(jīng)過多道工序,其中夾雜的鐵屑如不及時(shí)清理就會(huì)給齒輪箱的正常使用帶來影響。齒輪箱清洗機(jī)很好地解決了這一問題,它能迅速清除齒輪箱內(nèi)的鐵屑和污垢,保證齒輪傳動(dòng)裝置安全可靠,保證最大程度的使用價(jià)值,而且可以幫助企業(yè)減少資源浪費(fèi)。齒輪箱清洗機(jī)工作過程見圖1,其中,箭頭代表油管。在這一清洗過程中油管瞬時(shí)流量、油管壓力、潤(rùn)滑油溫度等工藝參數(shù)是影響清洗機(jī)能否清洗干凈的重要因素,傳統(tǒng)的清洗機(jī)(由接觸器、繼電器組成的控制系統(tǒng))對(duì)上述工藝參數(shù)不能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)采集和監(jiān)控,每次清洗完畢都需操作人員憑經(jīng)驗(yàn)來判斷清洗干凈與否,存在很大不確定性。
圖1 齒輪箱清洗機(jī)工作過程
由PLC和觸摸屏組成的監(jiān)視控制系統(tǒng)不僅可代替原來的控制面板,而且操作者可以通過觸摸屏輸入的方式操作設(shè)備,操作簡(jiǎn)單方便。它能實(shí)時(shí)顯示和控制清洗過程中的各項(xiàng)工藝參數(shù),保證清洗效果,還可根據(jù)不同用戶的需求,選擇重復(fù)清洗流程達(dá)到對(duì)齒輪箱深度清洗的目的。
控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖2,PLC與觸摸屏構(gòu)成齒輪箱清洗機(jī)控制系統(tǒng)主要由吸油、進(jìn)油、循環(huán)、測(cè)量、通信和輸入輸出模塊組成。執(zhí)行設(shè)備清洗操作時(shí),先啟動(dòng)設(shè)備,當(dāng)操作者利用觸摸屏輸入信息命令(清洗時(shí)間、油管進(jìn)出油量、油管壓力和油箱溫度)后,控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出PLC程序,PLC通過執(zhí)行梯形圖程序來控制其觸點(diǎn),從而達(dá)到對(duì)接觸器、變頻器、電機(jī)以及設(shè)備各個(gè)部件控制的目的。同時(shí),PLC還會(huì)把流量傳感器、溫度傳感器等檢測(cè)到的信息以及齒輪箱清洗機(jī)的工作狀態(tài)傳送至觸摸屏,操作者可通過觸摸屏調(diào)整相關(guān)參數(shù)信息來實(shí)時(shí)調(diào)整齒輪箱清洗機(jī)的工作狀態(tài)。如設(shè)備出現(xiàn)故障,PLC將傳感器傳送的故障信號(hào)進(jìn)行比較判斷設(shè)備故障原因,并且具備自我診斷的功能。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
根據(jù)設(shè)備的工藝參數(shù)要求(16個(gè)信號(hào)輸入、20個(gè)信號(hào)輸出),本控制系統(tǒng)的PLC選用功能和兼容性都很強(qiáng)大的三菱系列PLC FX2N-48MR,其內(nèi)部集成了24路輸入接口和24路輸出接口,2個(gè)高速脈沖輸出,1個(gè)RS232通信/編程口,其高速計(jì)數(shù)器可以采集100 kHz的脈沖,輸出脈沖也可以達(dá)到100 kHz。該系統(tǒng)需要采集4路模擬量輸入信號(hào),輸出3路模擬量信號(hào),采集和輸出1路溫度信號(hào),為滿足接口的需求,需要分別增加1個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊(FX2N-4AD)、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊(FX2N-4DA)和溫度采集轉(zhuǎn)換模塊(FX2N-4AD-PT)。為使系統(tǒng)具有更好的兼容性和可靠性,選擇三菱GT1265觸摸屏,其提供了3MB的內(nèi)存空間,1個(gè)RS422/RS232接口,其內(nèi)置的USB高速通信接口可以實(shí)現(xiàn)最高115.2 kbps的通信。在變頻器部分,也分別選用了3臺(tái)三菱D700變頻器,這3臺(tái)變頻器分別驅(qū)動(dòng)3臺(tái)油泵電機(jī),負(fù)責(zé)對(duì)電機(jī)的變頻調(diào)速,最終控制油管的進(jìn)出油流量。在硬件設(shè)計(jì)中同時(shí)需要考慮抗干擾措施,根據(jù)設(shè)備的使用環(huán)境,如周圍有大功率的設(shè)備(尤其是大功率變頻設(shè)備)更應(yīng)該考慮抗干擾,比如,在該系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)過程中模擬量信號(hào)線路要與主電路電源線路成90°的排布,同時(shí)信號(hào)線要用雙絞線,以降低對(duì)信號(hào)的干擾。
圖3為自動(dòng)控制系統(tǒng)流程圖,本系統(tǒng)采用三菱PLC配套的編程工具GX 8.0 developer對(duì)系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)、編制程序、測(cè)試和調(diào)試。在軟件的設(shè)計(jì)過程中將采用模塊化+狀態(tài)機(jī)的設(shè)計(jì)思路,將控制系統(tǒng)中的功能按照模塊區(qū)分,根據(jù)狀態(tài)機(jī)的原理對(duì)控制系統(tǒng)的狀態(tài)進(jìn)行劃分,如可以涵蓋以下幾個(gè)狀態(tài),上電狀態(tài)、初始化狀態(tài)、準(zhǔn)備狀態(tài)、正常運(yùn)行狀態(tài)、故障狀態(tài)。對(duì)于不同的狀態(tài)需要結(jié)合硬件進(jìn)行功能安全分析,看是否符合目標(biāo)安全需求。
根據(jù)設(shè)備工藝和控制要求,采用GT-designer 3軟件編寫觸摸屏界面,主要包括主界面、操作界面和故障報(bào)警界面。操作界面主要包括輸入和顯示兩部分,在輸入部分通過點(diǎn)擊按鍵可直接設(shè)定清洗機(jī)的進(jìn)油數(shù)值、出油數(shù)值、清洗時(shí)間數(shù)值、溫度上下限數(shù)值等,在顯示部分則分別顯示清洗機(jī)當(dāng)前的進(jìn)出油流量數(shù)值、在線壓力數(shù)值、溫度數(shù)值等信息。故障報(bào)警界面主要是顯示設(shè)備故障報(bào)警時(shí)間、現(xiàn)象。
圖3 自動(dòng)控制系統(tǒng)流程
由PLC和觸摸屏組成的齒輪箱清洗機(jī)控制系統(tǒng)操作方便,運(yùn)行可靠、穩(wěn)定,既能夠滿足該設(shè)備控制系統(tǒng)的需要,也可應(yīng)用于其他設(shè)備的改造,具有較高的使用和推廣價(jià)值。
U260.6+6
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〔編輯 凌 瑞〕