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        輔助支撐法檢查更換立式加工中心直線導(dǎo)軌

        2018-01-03 06:19:20雒補(bǔ)清楚中杰張廣宇
        設(shè)備管理與維修 2017年10期

        雒補(bǔ)清,楚中杰,張廣宇

        (1.晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西太原 030027;2.晉西車軸股份有限公司,山西太原 030027 3.機(jī)械工業(yè)信息研究院,北京 100037)

        輔助支撐法檢查更換立式加工中心直線導(dǎo)軌

        雒補(bǔ)清1,楚中杰2,張廣宇3

        (1.晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西太原 030027;2.晉西車軸股份有限公司,山西太原 030027 3.機(jī)械工業(yè)信息研究院,北京 100037)

        S600立式加工中心機(jī)械結(jié)構(gòu)及導(dǎo)軌常見故障現(xiàn)象和檢查方法,動(dòng)柱式立式加工中心直線導(dǎo)軌的拆除、安裝方法及調(diào)整、檢查以及機(jī)床精度檢查和試加工過程。

        直線導(dǎo)軌;導(dǎo)軌滑塊;導(dǎo)軌墊片;機(jī)床精度;潤滑

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.10.17

        1 機(jī)床結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)

        1.1 立式加工中心機(jī)械結(jié)構(gòu)

        立式加工中心按機(jī)械結(jié)構(gòu)可分為3種,第一種為定柱式立式加工中心,即立柱為固定型結(jié)構(gòu),工作臺(tái)運(yùn)動(dòng),此類型加工中心工作臺(tái)多采用十字滑臺(tái)結(jié)構(gòu),主軸箱沿立柱上下移動(dòng)為Z軸,鞍座帶著工作臺(tái)在底座上做前后移動(dòng)為Y軸,工作臺(tái)在鞍座上做左右方向移動(dòng)為X軸。第二種為動(dòng)柱式立式加工中心,即工作臺(tái)固定(或雙工作臺(tái)可交換),立柱運(yùn)動(dòng)型結(jié)構(gòu),其X軸導(dǎo)軌安裝到機(jī)床底座上,Y軸安裝在X軸方向的鞍座上,立柱安裝到Y(jié)軸鞍座上,Z軸沿立柱上下移動(dòng) 。第三種為龍門加工中心,即立柱為龍門式結(jié)構(gòu),有定梁式、動(dòng)梁式、動(dòng)柱式、天車式等結(jié)構(gòu)。

        1.2 導(dǎo)軌特點(diǎn)

        立式加工中心導(dǎo)軌常采用貼塑滑動(dòng)導(dǎo)軌和直線滾動(dòng)導(dǎo)軌2種。貼塑滑動(dòng)導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)簡單、靜剛度好、抗振性好、制造方便,缺點(diǎn)是摩擦因數(shù)大,在低速時(shí)會(huì)出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,從而降低了定位精度。目前大部分機(jī)床采用直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)動(dòng)性能好、摩擦因數(shù)低、精度高,安裝調(diào)整方便且導(dǎo)軌出現(xiàn)故障后可進(jìn)行更換。滑動(dòng)導(dǎo)軌磨損后處理起來相對(duì)復(fù)雜,需要進(jìn)行磨削并進(jìn)行導(dǎo)軌貼塑等處理。隨著使用年限的增加,特別是使用10 a以上的加工中心,由于潤滑效果差、維護(hù)不到位、零部件老化,或有較大沖擊時(shí)會(huì)出現(xiàn)機(jī)械部件損壞的情況,如直線導(dǎo)軌故障和滾珠絲杠故障,輕則影響加工尺寸,重則停機(jī)待修,嚴(yán)重制約生產(chǎn)的進(jìn)行。

        在實(shí)際機(jī)床修理中,導(dǎo)軌的修理與更換屬于有一定復(fù)雜系數(shù)的機(jī)械修理,需要掌握相關(guān)的技能,如機(jī)床精度檢測、機(jī)械裝配、伺服調(diào)整、參數(shù)檢查、負(fù)荷檢測等。

        2 導(dǎo)軌故障現(xiàn)象

        當(dāng)導(dǎo)軌出現(xiàn)故障時(shí),機(jī)床會(huì)表現(xiàn)出一些異常,如加工產(chǎn)品表面粗糙度下降,加工尺寸不穩(wěn)定,忽大忽小無法滿足工藝要求,機(jī)床運(yùn)動(dòng)聲音增高并伴有異音等。2016年初,S600立式加工中心操作人員反映說該機(jī)床Z軸尺寸不穩(wěn)定,對(duì)好刀后加工幾件產(chǎn)品后Z軸加工尺寸就發(fā)生變化,誤差達(dá)到0.1~0.12 mm,比原來0.02 mm下降不少,且Y軸也偶爾出現(xiàn)尺寸變化,不過變化較小,未影響到加工精度。該加工中心是典型的動(dòng)柱式結(jié)構(gòu),有X,Y,Z共3個(gè)軸,配置發(fā)那科0iMC數(shù)控系統(tǒng),可交換工作臺(tái),換刀系統(tǒng)為機(jī)械手加刀庫,刀庫可安裝24把BT40刀具,已經(jīng)使用11 a。

        3 故障檢查

        清潔工作臺(tái)上的碎屑并用棉布將工作臺(tái)面擦拭干凈,將600×350 mm方尺豎直放置到工作臺(tái)上,與Y軸平行,將X軸移動(dòng)到回零點(diǎn)附近,用百分表檢查Z軸移動(dòng)的直線度,在YZ平面和XZ平面上Z軸直線度都在0.02 mm/300以內(nèi)。在主軸上安裝BT40檢棒,用百分表檢查主軸的徑向跳動(dòng),主軸端部跳動(dòng)0.01 mm,300 mm處跳動(dòng)0.015 mm也合格。檢查Y軸移動(dòng)的直線度,也在也正常范圍。然后用方尺檢查X軸移動(dòng)直線度,結(jié)果在500 mm范圍內(nèi)就出現(xiàn)了0.3 mm的偏差。打開護(hù)罩查看X軸導(dǎo)軌,導(dǎo)軌銹蝕嚴(yán)重,滾珠槽上有好多小坑,初步判斷X軸導(dǎo)軌已損壞(圖1)。

        圖1 S600立式加工中心損壞的X軸導(dǎo)軌局部

        4 故障排除方法

        4.1 拆除X軸導(dǎo)軌

        (1)拆前需要準(zhǔn)備的輔助工具和備件:根據(jù)機(jī)床資料購買同型號(hào)的導(dǎo)軌1副(2根),注意規(guī)格要與原來一致;可調(diào)整的機(jī)床楔鐵2個(gè),鋼墊塊2塊。方法是,測量立柱下表面與機(jī)床底座間距離,提前加工好合適的鋼墊塊,使機(jī)床楔鐵和鋼墊塊加起來的高度小于立柱下表面與機(jī)床底座距離1 mm,這樣調(diào)整機(jī)床楔鐵后正好能夠起到撐起立柱的作用。

        (2)拆除方法??紤]到2根X軸導(dǎo)軌位于立柱最下方的機(jī)床底座上,若將立柱拆下后修理更換,不僅結(jié)構(gòu)復(fù)雜工作量大,且恢復(fù)起來精度很難保證。于是經(jīng)過仔細(xì)考慮后采用“單根導(dǎo)軌更換法”。即先更換靠近工作臺(tái)的一根導(dǎo)軌,待換上一根新導(dǎo)軌后再更換另一側(cè)的導(dǎo)軌。

        先將X軸兩端護(hù)罩拆下,Y軸前端防護(hù)板拆走,漏出X軸導(dǎo)軌。將立柱沿X軸方向移動(dòng)到導(dǎo)軌右端(操作者一側(cè)),先拔出螺栓孔堵蓋,松開并取出導(dǎo)軌左端部分露出的固定螺栓,留下最靠邊的一條用于固定導(dǎo)軌,拆下導(dǎo)軌一側(cè)用于定位的調(diào)整塊。然后將立柱沿X方向移動(dòng)到導(dǎo)軌左端,再松開并取出剩余的螺栓,同樣也留下靠邊的一條,然后拆下定位調(diào)整塊。

        此時(shí)可用手輪緩慢地將立柱移動(dòng)到X軸導(dǎo)軌中間,先將剛才剩余的2條靠邊螺栓擰出來,然后松開滑塊與立柱之間的固定螺栓。將2套楔鐵和墊塊放到立柱兩邊與機(jī)床底座之間,并用百分表測量立柱將要移動(dòng)的距離。用開口扳手調(diào)整楔鐵高度,使立柱抬起0.2 mm(用百分表觀察,這樣做的好處是立柱微動(dòng)處于安全狀態(tài)),這時(shí)先取出固定滑塊的4條螺栓,然后輕輕地把導(dǎo)軌、滑塊及滑塊上的金屬墊片一起取出。

        4.2 安裝X軸導(dǎo)軌

        將買回的新導(dǎo)軌與拆下的舊導(dǎo)軌對(duì)比,發(fā)現(xiàn)2種導(dǎo)軌差距較大。這次購買的導(dǎo)軌為臺(tái)灣上銀公司產(chǎn)品,長度、寬度、孔距和舊導(dǎo)軌均一致,但導(dǎo)軌面高度和損壞的導(dǎo)軌面高度相比則高了6 mm,加上滑塊后滑塊面與舊導(dǎo)軌滑塊面高度相比則高了1.4 mm。經(jīng)過現(xiàn)場研究,決定還是采用這副新導(dǎo)軌,對(duì)于相差1.4 mm的問題,決定將墊片磨削后進(jìn)行安裝。

        安裝前需要注意的是2根新導(dǎo)軌中有一根是定位導(dǎo)軌,另一根是從動(dòng)導(dǎo)軌,這個(gè)問題看導(dǎo)軌上的標(biāo)記即可確定。一般情況下定位導(dǎo)軌上標(biāo)有“A”字母,從動(dòng)導(dǎo)軌上標(biāo)有“B”字母。

        將導(dǎo)軌底座清理干凈,將標(biāo)有A字母的一根新導(dǎo)軌及2個(gè)滑塊緊靠導(dǎo)軌定位面放置并用螺栓輕輕帶住,將固定導(dǎo)軌的調(diào)整塊安裝好并擰緊調(diào)整螺栓,將導(dǎo)軌滑塊和已加工減薄了1.4 mm金屬墊片通過螺栓與立柱固定,然后將調(diào)整楔鐵降低,取出2個(gè)楔鐵和2塊墊塊。給機(jī)床通電,沿X軸方向手動(dòng)慢速移動(dòng)立柱來回幾次,然后逐步擰緊導(dǎo)軌和滑塊上的全部螺栓,扭矩為88 N·m(根據(jù)所使用的螺栓確定)。這根導(dǎo)軌安裝好之后,就可以更換另一根導(dǎo)軌了。用同樣的方法將另一根導(dǎo)軌拆下并安裝,最后安裝好導(dǎo)軌護(hù)蓋(圖2)。

        4.3 調(diào)整方法

        (1)墊片調(diào)整及電流檢測。如果購買的導(dǎo)軌和原先導(dǎo)軌尺寸完全一樣,則安裝起來要省事許多。這次購買的導(dǎo)軌,因滑塊面與舊導(dǎo)軌滑塊面高度相比則高1.4 mm,因此先將設(shè)備自帶的4.6 mm厚度的4塊墊片磨削到3.2 mm安裝上后試驗(yàn),X軸的運(yùn)行電流結(jié)果顯示空載電流在20%~80%變化,并伴有機(jī)床的震動(dòng)。分析原因可能是墊片尺寸不合適導(dǎo)致絲杠受力過大。于是用楔鐵和墊塊再次撐起立柱拆除4塊舊墊片,重新加工4塊長98 mm、寬84 mm、厚4.6 mm的新墊片,并在上面鉆4個(gè)直徑為14 mm的通孔,孔間距離均為60 mm,采用材料45#鋼,經(jīng)調(diào)質(zhì)處理,硬度為HRC35-40。安裝上后試驗(yàn)X軸移動(dòng)時(shí)的空載電流在額定電流的3%~6%,說明這次的墊片尺寸完全合適。仔細(xì)分析初次電流過大原因,可能是舊導(dǎo)軌磨損嚴(yán)重使其高度下降誤導(dǎo)了維修人員使測量尺寸減小。

        圖2 換好的新導(dǎo)軌

        (2)潤滑檢查及修理。用手動(dòng)操作潤滑泵,發(fā)現(xiàn)潤滑壓力只有100 Pa,這與其額定值壓力650 Pa相差甚遠(yuǎn),檢查潤滑管路,發(fā)現(xiàn)從履帶出來進(jìn)入立柱的分油管接口處破裂,導(dǎo)致潤滑油漏油嚴(yán)重壓力下降。于是對(duì)破裂油管進(jìn)行更換,然后再次測試潤滑壓力達(dá)到了650 Pa,且潤滑油可以分別到達(dá)4個(gè)滑塊的潤滑點(diǎn)及導(dǎo)軌上,保證了導(dǎo)軌及其滑塊的潤滑效果,可大大延長導(dǎo)軌及滑塊的使用壽命。

        (3)精度檢查。檢測主軸軸線與Z軸軸線運(yùn)動(dòng)間的平行度,側(cè)母線為0.01/300 mm,正母線為0.01/300 mm;主軸錐孔的徑向跳動(dòng),主軸端部為0.005 mm,300 mm處為0.01 mm。檢測X軸軸線運(yùn)動(dòng)直線度,在ZX垂直平面內(nèi)為0.02 mm,在XY水平面內(nèi)位0.015 mm;檢測Y軸軸線運(yùn)動(dòng)直線度,在YZ垂直平面內(nèi)0.02 mm,在XY水平面內(nèi)0.015 mm。精度檢查滿足工藝要求。

        (4)安裝護(hù)板。因新導(dǎo)軌高度增加6 mm,安裝護(hù)罩時(shí)感到有些緊,仔細(xì)查看是每側(cè)護(hù)罩里面各有4個(gè)銅滾輪在導(dǎo)軌上支撐著來回移動(dòng),以達(dá)到保護(hù)護(hù)罩的目的,這樣就得對(duì)護(hù)罩進(jìn)行改進(jìn)。拆下護(hù)罩將銅滾輪安裝部位降低6 mm,并重新加工3個(gè)已磨損的銅滾輪進(jìn)行更換,安裝好后護(hù)罩運(yùn)行良好。

        (5)加工產(chǎn)品。將機(jī)床交付生產(chǎn)人員,試著加工產(chǎn)品,各項(xiàng)尺寸均滿足工藝要求,運(yùn)行幾個(gè)月來效果良好。

        5 結(jié)束語

        機(jī)床直線導(dǎo)軌的修理與更換,可提高維修人員修復(fù)精密機(jī)床的能力,而且對(duì)保證生產(chǎn)進(jìn)度具有積極的意義。 此次修理的輔助支撐法、安裝導(dǎo)軌、調(diào)整墊片等,既是重點(diǎn)也是難點(diǎn),需要維修人員開動(dòng)腦筋,積極想辦法加以解決。

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        〔編輯 王永洲〕

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