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        DG1131/25.4—II3型流化床鍋爐返料器震動分析、防范、調(diào)整方法

        2018-01-02 10:31:42李凱良
        科學與財富 2018年31期
        關(guān)鍵詞:料器流化旋風

        李凱良

        摘 要: 棗莊八一 熱電廠DG1131/25.4-II3 型循環(huán)流化床鍋爐(CFB)于2018年1月13日進入整套啟動階段,在調(diào)試階段頻繁出現(xiàn)返料器震動現(xiàn)象,本文對此現(xiàn)象、特點進行了總結(jié),從中分析震動發(fā)生的原因并提出了防范措施,給出了調(diào)整方法。

        一、設備概述

        1.旋風分離器

        旋風分離器位于爐膛與后豎井之間,煙氣從爐膛后部進入旋風分離器進行分離。鍋爐布置三個旋風分離器入口煙道,將爐膛的后墻煙氣出口與旋風分離器連接,并形成氣密的煙氣通道。旋風分離器上半部分為圓柱形,下半部分為錐形。飛灰細顆粒和煙氣先旋轉(zhuǎn)下流至圓柱體的底部,而后向上流動離開旋風分離器。粗顆粒落入直接與旋風分離器相連接的“U”閥回料器立管。旋風分離器進口煙道設有吹掃風。

        2.回料裝置——“U ”閥回料器

        旋風分離器分離下來的飛灰通過“U”閥送到爐膛下部的密相區(qū)?!癠”閥回料器共三臺,分別布置在三臺旋風分離器的下方?;亓掀鏖y體出口段采用一分為二的結(jié)構(gòu),每臺回料器內(nèi)的高溫循環(huán)灰分兩路進入爐膛,確?;亓系木鶆蛐??;亓掀饔蔑L由單獨的高壓流化風機負責,高壓風通過底部風箱及閥體和立管上的幾層充氣口進入“U”閥,可以通過布置在各充氣管路上的風門對風量進行調(diào)節(jié)。

        3.鍋爐相關(guān)參數(shù)(BMCR)

        煤耗量 220.78 t/h;石灰石耗量 26.84 t/h ; 底灰量 51.68 t/h ;飛灰量 63.17 t/h

        二、返料器的震動發(fā)生過程及現(xiàn)象

        2018.01.13 09:50機組負荷270MW,#3U閥密度波動,鍋爐就地發(fā)現(xiàn)#3U閥震動,降低負荷后震動減緩。10:52機組負荷240MW,高流風母管壓力52KPa,#3U閥密度平穩(wěn),#2U閥密度降負荷過程中大幅波動,就地U閥處震動加劇,10:56機組負荷188MW,#2U閥密度波動最高至16.1,隨后采取增大高流風壓力至70KPa,不斷增減高流風流量增加擾動,加強排渣等方式,U閥處震動減緩,處理過程中打開放灰閥,發(fā)現(xiàn)堵塞不通,逐漸降低負荷。21:15機組負荷180MW,爐膛下部壓力突升至2KPa,比之前增長近一倍#2U閥密度恢復平穩(wěn),U閥內(nèi)積存大量返料進入爐膛,實現(xiàn)自平衡,鍋爐就地U閥處震動停止。01.14 10:00機組負荷200MW,#2U閥密度又波動最高至12.8,鍋爐就地U閥處震動,降負荷至175MW,震動減緩。2018.01.15 06:52負荷175MW,在夜班未做任何調(diào)整下,#2U閥密度突然恢復平穩(wěn),爐膛下部壓力和上部差壓均上升明顯,鍋爐就地U閥處震動停止。

        2018.01.17 14:55停爐檢查爐膛內(nèi)無結(jié)焦現(xiàn)象,做流化試驗合格,床料平整;U閥內(nèi)無澆注料脫落,風帽檢查正常;水平煙道人孔門打開后發(fā)現(xiàn)兩側(cè)的水平煙道積灰多,中間水平煙道積灰少。 在以后的機組降負荷過程中#2U閥多次震動現(xiàn)象相同。

        三、返料器震動后當時的處理

        降機組負荷;改變高壓流化風風量進行擾動; 加大冷渣器轉(zhuǎn)速,降低床壓; 減少一次流化風量,減少回料阻力; 打開事故放灰門放灰; 保持三臺高流風機運行,增加高流風量; 開水平煙道吹掃風,進行擾動; 調(diào)節(jié)U閥上升段、下降段和松動風的比例; 增大爐膛上二次風調(diào)門開度,減少爐膛下二次風調(diào)門開度。

        四、U閥返料器震動分析

        1.減負荷中風煤減的過快,床上壓力波動,飛灰循環(huán)狀態(tài)被打破,使回料器循環(huán)灰量大幅波動。

        2.負荷下降后,循環(huán)飛灰量減少,而U閥的高壓流化風沒有及時調(diào)整,使U閥上升段的某條阻力稍小支路輸送能力相對加強,導致風量與爐膛短路。短路后高流風大量從該支路進入爐膛,而另一條支路輸送減弱,停止,造成飛灰沉積堵塞。見上圖。

        以2號U閥為例,從參數(shù)曲線中看出綠色高流風在機組降負荷過程中沒有調(diào)整,保持61.5KP。機組負荷下降至200MW飛灰減小,兩個回路輸送能力大大超出循環(huán)飛灰量,致使兩個回路發(fā)生分化1號回路繼續(xù)輸送,2號回路輸送停止、堵塞。最終反應為料位上漲。

        此時1號回路正常,震動減緩。但隨著負荷上漲1號U閥入口壓力上升,說明入口灰量上漲淹沒測點。1號回路輸送能力達到極限1號回路密度開始震蕩,反應為返料器震動重新開始并加劇。返料器震動加劇后,再次減負荷,隨循環(huán)灰量下降1號回路恢復正常,一段時間后U閥入口堆積的飛灰輸送回爐膛,U閥入口壓力測點露出,反應為壓力下降恢復正常。

        從堵塞后的處理方法上看出,發(fā)生震動后都是采用提高返料器高壓流化風的方法,結(jié)果造成發(fā)生堵塞的返料器支路沒有改善,只提高了短路支路的輸送量,使分離器的循環(huán)飛灰從短路支路返回爐膛,此時如鍋爐負荷下的飛灰量大于該U閥單條支路的輸送能力則震動依舊,繼續(xù)降負荷后循環(huán)灰量下降U閥單條支路輸送滿足灰量需要則震動減小,停止。如此時判斷U閥異常消除重新加負荷時循環(huán)灰量增加,單條支路輸送量無法滿足,又造成回料不暢震動加劇。

        在處理單一U閥工作異常震動時,其他U閥高壓流化風沒有做出調(diào)整,使得其他返料器最終也發(fā)生相同的兩個回路回料不均,震動,最終堵塞。

        3.從停爐檢查結(jié)果來看,兩側(cè)的水平煙道積灰多,中間積灰少;說明由于進入2號分離器的煙氣流速快,飛灰攜帶量大于其他兩臺分離器,也就是說2號U閥正常時輸送量較大,正是2號U閥在機組減負荷后2號U閥先發(fā)、多發(fā)震動的原因。

        五、防止回料器工作發(fā)生異常引起震動的運行措施

        1. 該機組進行AGC負荷調(diào)整試驗中,負荷變化引起的返料器震動最為劇烈。所以加減負荷過程要平緩。

        2. 負荷變化時風、煤的調(diào)整要平緩,避免引起煙氣中飛灰含量的大幅波動。

        3. 監(jiān)視返料器運行狀態(tài),對運行參數(shù)及時分析發(fā)現(xiàn)異常?,F(xiàn)有測點中密度、料位在異常情況下并不能反映變化趨勢,圖中可以看出都是階躍性變化,當發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常后再采取措施已經(jīng)來不及了,已經(jīng)造成了返料器工作異常。所以可以考慮進行測點的重新設計。

        4. 定期吹掃水平煙道,防止大量積灰在爐膛風量波動時產(chǎn)生塌落。

        5. 在負荷調(diào)整過程中返料器的高流風也應該跟隨調(diào)整,避免回路工作狀態(tài)失常。高流風調(diào)節(jié)可以參考鍋爐廠家說明書,并根據(jù)不同返料器循環(huán)灰量的實際情況而確定,例如2號回料器循環(huán)灰量大于1、3號回料器。

        六、返料器發(fā)生震動后的處理原則

        1. 對于兩條支路的返料器首先要判斷是哪個支路堵塞。堵塞,通常是從單條支路開始的,所以正確判斷工作異常的支路才能準確快速消除。

        2. 根據(jù)堵塞嚴重程度采取向應措施。

        3. 避免影響其他返料器的正常工作。在堵塞嚴重,需要提高高壓流化風壓時,必須對運行正常的返料器高流風進行調(diào)整,避免因風壓提高,使原本正常工作的返料器發(fā)生異常。

        七、結(jié)語

        循環(huán)流化床鍋爐保證良好的物料循環(huán)是燃燒調(diào)整的重中之重;一次流化風、二次風、煤量的變化直接影響床壓,循環(huán)飛灰量。所以負荷變化中應平緩調(diào)整,避免快速波動。與煤粉爐相比流化床鍋爐的負荷變化能力要小得多,因為爐底料蓄熱的原因,惰性大;所以變負荷調(diào)整過程較為緩慢。

        而對于多臺返料器,每臺返料器兩個分支的返料系統(tǒng);由于返料器位置不同、工作狀態(tài)不同、制造安裝工藝差異等等不同,在運行中要區(qū)別對待;不能多臺返料器、支路都無差別平衡進風。尤其在負荷變化時要進行調(diào)整。雖然制造廠家給出了不同負荷下對應的高流風量作為參考,但實際運行中每次啟爐料層厚度、成分會有差異,所以床壓也不相同;此時高流風要根據(jù)實際情況作出調(diào)整。經(jīng)過長期試驗后總結(jié)高流風與各參數(shù)的關(guān)系,可最終實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。

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