甘道霞
(河南能化集團義煤股份有限公司千秋煤礦,河南義馬 472300)
V形煤矸分離器的設計與應用
甘道霞
(河南能化集團義煤股份有限公司千秋煤礦,河南義馬 472300)
選矸皮帶建廠以來都是人工手選矸石,勞動強度大存在安全隱患且效果差,嚴重影響炭塊質量。針對這種情況,特設計新型煤矸分離器解決塊煤銷售壓力,確保職工生命安全。
煤矸分離;含矸率;篩分
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.43
千秋礦洗煤廠屬礦井型動力煤選煤廠,入選煤種為長焰煤,設計能力為120萬t/a,洗煤工藝為分級入洗,塊煤跳汰,礦井原煤由給煤機送至原煤DDM1740振動篩(50 mm級)預篩分,>50 mm煤進入選矸皮帶經人工撿矸石后轉載進入炭塊倉直接裝車銷售,<50 mm原煤由皮帶輸送機轉載至8 mm分級篩進行篩分,篩下末煤裝倉外運或落地。8~50 mm塊煤進入跳汰機分選,選后產品為精煤、中煤和矸石并分別裝倉或運至磚廠。
根據廠內的傳統(tǒng)工藝,進入手選皮帶機的塊煤在撿矸工手工撿掉其中的矸石和雜物后,塊煤經皮帶轉載裝倉外運。由于洗煤廠擔負著全礦井原煤的處理任務,近年來井下工作面斷層或煤頂層夾矸大量混入煤流,造成原煤中可見矸石量增大,該情況造成了需要大量的撿矸人員進行撿矸。人工成本高、撿矸人員勞動強度大、工作環(huán)境惡劣、易疲勞,存在一定的安全隱患。另外,經撿矸后,煤中含矸率在12%以上,增加選煤廠洗選負擔以及能耗和水耗,增加企業(yè)成本。在當前煤炭形勢嚴峻的情況下,塊煤產品銷售十分困難,給礦經濟增長帶來了巨大壓力。
洗煤廠自主設計了V形煤矸分離器。主井提煤經給煤機均勻給料,進入原煤振動篩預篩分,篩上>50 mm的原煤(矸石、煤塊)落入南北走向的選矸皮帶,通過選矸工的的分揀排隊,分別置于皮帶東西兩側,V形煤矸分離器用[80槽鋼固定于皮帶機頭部1.5 m處,隨著皮帶運行,矸石在分離器的阻攔下溜入手選皮帶機底皮帶,經轉載進入矸石山。煤塊則能順利通過煤矸分離器進入手選皮帶機頭部溜煤筒,經轉載進入炭塊倉,從而實現(xiàn)煤矸分離(圖1)。
煤矸分離器工作狀態(tài)壓下操作桿把手→連接桿抬起→鏈板拉緊鋼絲繩→犁頭抬起。煤矸分離器非工作狀態(tài)見圖2。
其主要由V形支架、伸展式連接桿、把手以及擋煤板構成,其中兩側擋板一側為固定式一側為活動式,2擋板間成60°。在主井來煤的情況下開始生產,通過把手帶動連接桿將V形支架放置于皮帶上。其中,V形支架一側固定有擋板,用于阻礙矸石通過,一側裝有活板,當活板向上翻起時,塊煤可以順利通過。另外,井下煤質差時啟用反選系統(tǒng),選矸工撿炭塊,可以實現(xiàn)阻礙矸石通過,炭塊經反選系統(tǒng)的3部小皮帶轉載至炭塊皮帶裝倉外售。
圖1煤矸分離器結構原理圖
圖2 煤矸分離器非工作狀態(tài)
放置在皮帶機頭部位南北走向,犁頭朝北屬于逆煤流方向,人工撿矸站于東側,只撿矸石及雜物,活板翻起炭塊即可順煤流方向進入溜煤筒轉載裝倉。擋板采用長1520 mm的∠65角鐵,對犁頭護板進行固定。
(1)固定擋板側,護板制作:將護皮(舊皮帶)用7根M16螺栓固定在1500 mm×68 mm和1500 mm×156 mm的2塊10 mm厚鋼板中間,再由3塊40 mm鋼板焊接到上部固定位置。
(2)活板護板與固定側一致,將3塊40 mm×15 mm的10 mm厚鋼板和可上下翻動的直徑50 mm長150 mm的活接,焊接在一起形成活板。
(3)連接桿實地測量后選用長度1.7 m,Φ40 mm圓鋼。
(4)把手操作桿選用厚度10 mm鋼板,1560 mm×70 mm。
(5)犁頭上焊接一塊帶孔鋼板穿鋼絲繩,與連接桿穿一塊帶孔鏈板配合作用,使犁頭抬起或者放下。
經試用后,改變了選矸工以往單純手選撿矸的傳統(tǒng),可使用鐵锨、耙子等工具,在皮帶上分選出矸石、塊煤,借助煤矸分離器,矸石自動溜入手選底皮帶,極大的降低了選矸工的勞動強度,保證了安全生產。在煤質方面,塊煤中含矸率控制在4%以下,促進了塊煤的銷售量。通過改造,取得了良好的經濟效益和社會效益。
[1]董大勤.化工設備機械基礎[M].北京:化學工業(yè)出版社,1994.
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〔編輯 利 文〕