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        氧化氮壓縮機振動原因分析與處理

        2018-01-02 08:40:06李延民
        設(shè)備管理與維修 2017年5期
        關(guān)鍵詞:絲網(wǎng)分離器硝酸

        李延民

        (河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司機械動力部,河南平頂山 467013)

        氧化氮壓縮機振動原因分析與處理

        李延民

        (河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司機械動力部,河南平頂山 467013)

        從設(shè)備安全穩(wěn)定運行角度出發(fā),對硝酸氧化氮壓縮機設(shè)備軸振動原因進行分析判斷,消除設(shè)備運行隱患,保證機組較長周期穩(wěn)定運行。

        氧化氮壓縮機;軸振動;分析判斷與處理

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.12

        0 前言

        氧化氮壓縮機是河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司硝酸裝置四合一機組的關(guān)鍵設(shè)備,運行狀況好壞直接決定由汽輪機、氧化氮壓縮機、變速機、軸流空氣壓縮機、尾氣透平膨脹機組成四合一機組的運行、工作效率和工作質(zhì)量,進而影響硝酸產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,關(guān)系到硝酸裝置生產(chǎn)的安全與穩(wěn)定運行,對后續(xù)己二酸生產(chǎn)也會產(chǎn)生較大影響。

        1 工藝概述

        汽輪機提供原動力,帶動軸流空氣壓縮機,空氣與氨反應(yīng)生成氮氧化物氣體,經(jīng)過低壓反應(yīng)冷凝器,溫度降低生成一定量的稀硝酸。稀硝酸與氮氧化物氣體混合物進入氧化氮分離器進行分離,稀硝酸分離下來。未參加反應(yīng)的多余的氧化氮氣體,進入壓縮機內(nèi)加壓,提高吸收壓力,加壓后的氣體進入硝酸吸收塔加水吸收,生成65%的硝酸。經(jīng)過吸收塔剩余尾氣加熱,由尾氣透平膨脹做功和汽輪機共同驅(qū)動空氣軸流壓縮機和氧化氮壓縮機,做功完成硝酸的生產(chǎn)。其中,氧化氮壓縮機是離心式壓縮機,共有4級,由葉輪、主軸、迷宮式密封、平衡鼓和軸承組成,轉(zhuǎn)速是10 060 r/min,軸承是滑動軸承。

        2 壓縮機存在問題

        2.1 絲網(wǎng)破損引起氧化氮壓縮機振動高

        (1)故障現(xiàn)象。氧化氮壓縮機2010年9月安裝完畢,投入運行時入口端軸振動值均<10 μm,出口端軸振動值在10~18 μm,運行狀況良好。2011年11月10日,軸承振動逐步升高,由10 μm爬升到72 μm(原設(shè)置是75 μm報警,80 μm停車),且一直緩慢爬升。對故障現(xiàn)象進行分析,并在2011年12月21日開蓋檢查后發(fā)現(xiàn),壓縮機一級葉輪入口葉片上有破碎的絲網(wǎng),已占據(jù)葉輪入口30%空間(圖1)。打開氧化氮分離器檢查,發(fā)現(xiàn)分離器破損嚴(yán)重(圖2)。

        圖1 壓縮機一級葉輪入口葉片

        圖2 分離器破損狀況

        (2)原因分析。生產(chǎn)10萬t稀硝酸裝置使用的是雙加壓法生產(chǎn),氮氧化物壓縮機入口必須有氧化氮分離器分離掉已產(chǎn)生的硝酸,才能保證進壓縮機的氣體全部是氮氧化物氣體。由于該氧化氮分離器是機械式分離器,下部為帶鉤型高效分離器,上部為加圓餅狀分離器,分離效果差。加之過流直徑僅有800 mm,較小的截面與較快的流速極易造成絲網(wǎng)撕破。并且稀硝酸腐蝕性強,使絲網(wǎng)分離器上的絲網(wǎng)柔韌性變差,造成絲網(wǎng)撕爛、破損,絲網(wǎng)碎屑進入并附著在壓縮機一級葉輪入口,高速轉(zhuǎn)子由于沾有異物,振動遂逐步上升。排除方法:做壓縮機高速動平衡,無異?,F(xiàn)象,裝機開車后恢復(fù)正常。為保證氧化氮壓縮機穩(wěn)定運行,將原分離器改為高效耐腐蝕纖維分離器,2014年10月安裝后運行至今,運行效果理想。

        2.2 轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動問題

        (1)故障現(xiàn)象。2015年12月8日定期更換鉑網(wǎng)后開車,壓縮機轉(zhuǎn)速在2000 r/min時,進口軸承振動10 μm、出口軸承振動12 μm(屬正常范圍);4200 r/min時,入口軸承振動升到57 μm,出口軸承升到45 μm;6100 r/min時,入口軸承升到75 μm,出口軸承升到68 μm;7600 r/min時,設(shè)備跳車停機。后經(jīng)9次開車,均出現(xiàn)此現(xiàn)象,無法正常開車。經(jīng)S8000振動圖譜分析,對停車前、后軸承上2個測點的波形頻譜圖對比,結(jié)論:①轉(zhuǎn)子不平衡。②壓縮機出口端軸瓦磨損量大。③壓縮機存在氣隙偏心。④壓縮機與變速機不對中,波及到壓縮機轉(zhuǎn)子等,對振動產(chǎn)生影響。

        (2)原因分析。經(jīng)開蓋檢查,發(fā)現(xiàn)軸瓦間隙為0.33 mm,較上次安裝時大0.06 mm;油封間隙0.11 mm,比上次安裝時大0.02 mm,且有明顯的磨損變形痕跡(圖3)。檢查轉(zhuǎn)子發(fā)現(xiàn)平衡鼓上有明顯的磨損,中間迷宮式密封磨損嚴(yán)重(圖4)。

        圖3 磨損變形痕跡

        圖4 中間迷宮式密封磨損情況

        (3)排除故障。①拆裝轉(zhuǎn)子,更換平衡鼓破損密封片,做轉(zhuǎn)子探傷處理等。做高速動平衡,轉(zhuǎn)子入口側(cè)不平衡量由50 mm/s降為4.9 mm/s,出口由20 mm/s降為10.7 mm/s,恢復(fù)正常。②轉(zhuǎn)子回裝,重新對中,上下偏差0.02 mm,左右偏差0.01 mm,軸向偏差0.01 mm,符合要求。開車運行,壓縮機入口振動9 μm,出口振動12 μm,設(shè)備運行平穩(wěn)。

        TQ051

        B

        〔編輯 王永洲〕

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