唐琳
摘要:運(yùn)用有限元分析軟件,對(duì)某新型轎車的轉(zhuǎn)向管柱支架進(jìn)行了分析。有限元分析結(jié)論與實(shí)測情況相符,確認(rèn)原有管柱支架結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行改進(jìn)。文章通過分析原有管柱支架的應(yīng)力分布情況,提出相應(yīng)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,再用有限元分析法從眾多的備選方案找到最佳改進(jìn)方案。改進(jìn)后的管柱支架樣件經(jīng)裝車測試,達(dá)到使用要求,改善效果明顯。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向管柱;有限元;分析
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和汽車工業(yè)的發(fā)展,汽車變得越來越普及。汽車轉(zhuǎn)向管柱作為駕駛員操控汽車的重要部件,其安全性和可靠性顯得尤為重要。在汽車行駛的過程中,任何來自轉(zhuǎn)向管柱的異響、卡滯和變形過大都會(huì)給駕駛員造成很大的心理壓力,影響行車安全。
轉(zhuǎn)向管柱主要包括轉(zhuǎn)向軸總成、上柱管、管柱支架、緊定螺栓、拉脫鎖、下柱管、下支架、旋鉚銷軸、鎖定手柄等。轉(zhuǎn)向軸總成通常是上端加工有連接花鍵,用來安裝方向盤;下端焊接有萬向節(jié)總成,與轉(zhuǎn)向器連接,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向扭矩的傳遞。上、下柱管裝配在一起,通過管柱支架和下支架安裝在車架上。拉脫鎖與管柱支架通過注塑裝配在一起。
1 問題提出
某新型轎車在轉(zhuǎn)向管柱試裝車時(shí)發(fā)現(xiàn),用力晃動(dòng)方向盤,可以感覺到方向盤有較明顯的上下位移。當(dāng)一個(gè)體重約60kg的測試人員完全懸吊在方向盤上時(shí),可觀察到管柱支架的拉脫鎖安裝位內(nèi)側(cè)有明顯的永久變形。由于我國現(xiàn)行的汽車轉(zhuǎn)向管柱總成標(biāo)準(zhǔn)中,沒有對(duì)該變形量的檢驗(yàn)方法和指標(biāo),因此,參考某轎車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在轉(zhuǎn)向軸頂部(即輸入端)裝上方向盤,沿垂直于軸線方向施加280N的靜載荷。測得方向盤中心點(diǎn)的位移為2.3mm,有較明顯的移動(dòng)手感.通過觀察和測量,可初步確定其原因?yàn)橹Ъ艿膹?qiáng)度和剛度不夠。
2 原結(jié)構(gòu)有限元分析
2.1模型簡化
管柱支架構(gòu)比較復(fù)雜,支架翼板與立板焊接,拉脫鎖與翼板間通過注塑銷連接,彈簧掛孔處于翼板與立板焊縫旁邊。通過分析其工作狀態(tài)和外載荷情況,在不影響分析結(jié)果的前提下,對(duì)模型作如下簡化:不考慮管柱支架重力的作用;忽略焊縫的影響;忽略遠(yuǎn)離應(yīng)力集中區(qū)的復(fù)雜局部結(jié)構(gòu)影響;根據(jù)圣維南理論,將豎直方向的兩個(gè)安裝板結(jié)構(gòu)簡化,同時(shí)將集中載荷換算為等效的面載荷。
2.2 材料特性參數(shù)
用線彈性材料本構(gòu)模型模擬支架鋼材,管柱支架的材料為:SPHC熱軋鋼板,F(xiàn)B3.2(PT.B)×1200(EC);彈性模量:E=200GPa,泊松比:μ=0.3;屈服極限:σS=410Mpa。
2.3 模型網(wǎng)格劃分
選用8節(jié)點(diǎn)solid92單元,以智能網(wǎng)格與局部加密的方法,將模型劃分為網(wǎng)格形。
2.4 載荷與約束
根據(jù)管柱支架受力分析,在轉(zhuǎn)向盤的中心施加280N的靜載荷,可轉(zhuǎn)化為管柱支架安裝板受到豎直方向的等效均布載荷7.6MPa。由于拉脫鎖對(duì)支架的約束,限制了支架Y方向(豎直方向)的位移,所以,在安裝拉脫鎖區(qū)域施加UY 約束。拉脫鎖的V面限制了支架在前后和左右方向的位移,因此在V面上施加全約束。
2.5 結(jié)果與分析
模型劃分網(wǎng)格后,施加約束和載荷,分析得到的結(jié)果如下:
最大合成應(yīng)力出現(xiàn)在彈簧掛孔處,其值為474MPa,大于材料的屈服強(qiáng)度(σS=410MPa)。支架的最大合成應(yīng)變?yōu)?.3mm,最大合成應(yīng)變出現(xiàn)在遠(yuǎn)離V型槽的部分。支架的應(yīng)變反映到轉(zhuǎn)向盤中心點(diǎn),其位移為2.27mm,與實(shí)測結(jié)果相符,說明該有限元模型的分析結(jié)果是可信的。該結(jié)構(gòu)的支架應(yīng)力集中情況明顯,在方向盤上280N負(fù)載的作用下,應(yīng)力集中的部位會(huì)產(chǎn)生塑性變形。因此,通過有限元分析可以認(rèn)定,原結(jié)構(gòu)的支架強(qiáng)度和剛度都不夠。
3 支架結(jié)構(gòu)改進(jìn)與有限元分析
鑒于管柱支架原結(jié)構(gòu)不能滿足使用要求,有必要在不影響管柱及其相關(guān)部件裝配的前提下,對(duì)管柱支架的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)可從以下方面進(jìn)行考慮:
(1)支架翼板的厚度偏小是造成強(qiáng)度和剛度不夠的原因之一,可以通過適當(dāng)增加翼板厚度來改善結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度。
(2)由于應(yīng)力集中點(diǎn)出現(xiàn)在彈簧掛孔處,因此,可以在不影響功能的情況下,將該彈簧掛孔到移出應(yīng)力大的區(qū)域,降低局部應(yīng)力。
(3)支架立板與翼板的連接長度偏小,使得應(yīng)力集中在彈簧掛孔處。如果適當(dāng)增加連接長度,可以使應(yīng)力分布趨于均勻。
(4)彈簧掛孔附近的圓角和直角也是造成該處應(yīng)力集中的因素之一,取消圓角和直角不但能緩解應(yīng)力集中,也能降低加工難度。
(5)支架翼板左右兩端的翻邊應(yīng)力很小,而且加工比較困難,可以將該處的翻邊直接省去。尤其是在增加翼板厚度的情況下,更有必要省去翻邊。
綜合考慮管柱支架的安裝和連接、板材選用、沖模更改、工藝改善、成本估算等各方面因素后,對(duì)管柱支架的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。通過使用有限元分析軟件對(duì)大量備選方案進(jìn)行分析和調(diào)整,最終確定改進(jìn)方案為:翼板厚度由3.2mm增加到4.8mm;彈簧掛孔后移25mm;支架立板長度加長10mm;彈簧掛孔旁的棱邊外移,直到與V槽口相連;支架翼板左右兩端不翻邊。通過對(duì)選定的改進(jìn)方案進(jìn)行有限元模型建立、劃分網(wǎng)格、施加載荷和分析求解后,得到的分析結(jié)果如下:最大合成應(yīng)力出現(xiàn)在兩邊V型槽口處,其值為275MPa,小于材料的屈服強(qiáng)度(σS=410MPa)。支架的最大合成應(yīng)變?yōu)?.12mm,支架的位移反映到轉(zhuǎn)向盤中心點(diǎn),其位移為0.9mm,移動(dòng)的手感不明顯。
因此,改進(jìn)后的支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度足夠,加工方便,能滿足安全使用要求。
4 結(jié)論
本文采用有限元分析軟件,對(duì)某新型轎車的轉(zhuǎn)向管柱支架進(jìn)行了分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)強(qiáng)度和剛度不夠。有限分析結(jié)論與實(shí)測情況相符,因此確認(rèn)了原有管柱支架結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行改進(jìn)。通過分析原有管柱支架的應(yīng)力發(fā)布情況,提出相應(yīng)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,再用有限元分析法從眾多的備選方案找到最佳改進(jìn)方案??s短了改型設(shè)計(jì)周期,節(jié)約了成本。改進(jìn)后的管柱支架樣件經(jīng)裝車測試,剛度和強(qiáng)度均達(dá)到使用要求,變形情況得到了明顯的改善。隨著計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)的發(fā)展,虛擬設(shè)計(jì)在汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用將更加廣泛。
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