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        銅冶煉污酸處理工藝及污酸減量化探討與實(shí)踐

        2018-01-01 00:00:00蘇曉平
        大科技·D版 2018年6期

        摘 要:本文探討了銅冶煉污酸處理工藝,并結(jié)合實(shí)踐分析了污酸排放量大的原因,提出了針對(duì)性的改進(jìn)措施,目的是為了實(shí)現(xiàn)污酸減量化,創(chuàng)造更大的生產(chǎn)效益。

        關(guān)鍵詞:銅冶煉污酸;處理工藝;污酸減量化;探討與實(shí)踐

        中圖分類號(hào):X758 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)18-0327-02

        實(shí)踐證明,通過(guò)改造銅冶煉污酸處理工藝,對(duì)相應(yīng)的控制措施進(jìn)行制定,能夠確保污酸減量化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),保障生產(chǎn)系統(tǒng)的水平衡,而且可使處理的總費(fèi)用有效降低。

        1 案 例

        某銅冶煉公司采用艾薩爐冶煉技術(shù),產(chǎn)生的冶煉煙氣作為制酸原料。煙氣制酸工序凈化排出的砷污酸重金廢水,通過(guò)中和鐵鹽二段法進(jìn)行工藝處理,使其符合相符相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[1]。由于采用此工藝處理后的砷污酸重金廢水硬度很高,且會(huì)受到生產(chǎn)系統(tǒng)回用限制,由此會(huì)使公司生產(chǎn)系統(tǒng)失去平衡,特別在雨季處理污水時(shí)有較大的負(fù)荷,而且相對(duì)來(lái)講,污水處理需要較高的成本,為了降低成本,保障平衡的水生產(chǎn)系統(tǒng),十分有必要改造工藝技術(shù)[2]。

        2 污酸處理工藝

        2.1 污酸產(chǎn)生

        冶煉煙氣經(jīng)電收塵,而后再除塵洗滌、降溫,之后采用到二級(jí)電除霧器從高壓直流通入,進(jìn)一步地將煙氣當(dāng)中地砷和硒、酸霧和塵以及氟除去。凈化過(guò)程中每天會(huì)產(chǎn)生350m3污酸,且在污酸當(dāng)中,有0.8~1.2g/L的塵,0.8~1.2g/L的氟,0.8~1.2g/L的砷,此外還含有Ag和Zn、Au和Pb、Cu等重金屬元素。

        2.2 處理污酸的工藝

        凈化過(guò)程中,金屬離子和As和塵、F和SO2經(jīng)煙氣洗滌不斷富集,不可再繼續(xù)使用到循環(huán)酸,一旦As同8000mg/L相接近或者稀酸含塵有1500mg/L時(shí),需在凈化的工序當(dāng)中補(bǔ)加大量新水,當(dāng)稀釋沉淀之后,向污酸處理的工序排放沉降槽底流。按照污酸特點(diǎn),處理時(shí)采用到中和一鐵鹽工藝。一般分為兩段處理工藝,第一使沉淀中和[3]。第二,氧化硫酸亞鐵將砷除去,使中和pH值提高,確保氟沉淀和重金屬符合《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)中水污染物排放限值,并且需降低中和液的懸浮物和中和液含砷,將10%的硫酸亞鐵水溶液投加到中和上清液中,鼓風(fēng)氧化3#劑降殘留砷至0.5mg/L以下,經(jīng)過(guò)鐵鹽As去除和二級(jí)中和以及污酸池沉降等工序之后,符合《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010),以下即工藝流程,請(qǐng)看圖1。

        2.3 產(chǎn)生中和渣

        在處理現(xiàn)污酸時(shí)主要會(huì)對(duì)電石渣這一原料進(jìn)行利用,Ca(OH)2是主要的化學(xué)成分,一般在水中微溶,但不同水發(fā)生反應(yīng),中和池內(nèi)可中和硫酸,氫氧化鈣和銅、氟和砷反應(yīng)使沉淀生成,這樣便可將銅、氟和砷除去。在二段氧化反應(yīng)中,主要對(duì)pH進(jìn)行控制,氧化反應(yīng)之后,不僅會(huì)實(shí)現(xiàn)Fe2+到Fe3+的氧化,并且還會(huì)實(shí)現(xiàn)AsO33-到AsO43-的氧化。堿性溶液除了有氧化反應(yīng),并且也會(huì)有沉淀反應(yīng)發(fā)生。在3號(hào)濃縮池內(nèi),為了進(jìn)一步同砷絮凝反應(yīng),可對(duì)外加鐵鹽進(jìn)行利用,使難溶的砷酸鐵FeAsO4和亞砷酸鐵Fe(AsO2)3生成,從而確保除砷目的達(dá)成。

        所以,污酸同電石渣乳液發(fā)生中和反應(yīng)之后所產(chǎn)生的固體沉淀物即中和渣,而3#濃縮池內(nèi)的反應(yīng)同二段氧化反應(yīng)所產(chǎn)生的沉淀物都從中和渣進(jìn)入。

        3 分析現(xiàn)狀

        對(duì)2016年3月九個(gè)工作日處理的中和渣產(chǎn)量和電石渣用量以及污酸量進(jìn)行抽取并統(tǒng)計(jì),如若每天對(duì)350m3的污酸進(jìn)行處理,那么每天就會(huì)產(chǎn)生50t的中和渣,每月會(huì)產(chǎn)生1500t的中和渣,需支付12萬(wàn)多元的運(yùn)渣費(fèi)。污水排放量過(guò)高時(shí),會(huì)影響到公司生產(chǎn)系統(tǒng)的水平衡,特別在雨季汛期,需要承擔(dān)起較大的污水處理負(fù)荷,并且處理污水的總成本偏高,高額運(yùn)渣費(fèi)以及藥劑使用的費(fèi)用除了會(huì)增加車間生產(chǎn)成本,還會(huì)影響到堆放渣庫(kù)的容量。

        對(duì)處理污酸排放量大產(chǎn)生影響的幾大因素:

        實(shí)踐發(fā)現(xiàn),越大的污酸處理量,需要越多的電石渣使用量,而且會(huì)產(chǎn)生非常多的中和渣量,所以可從人員和工藝以及設(shè)備方面展開(kāi)分析。①較高的污酸成分指標(biāo)會(huì)增加工序凈化的補(bǔ)水量。②不穩(wěn)定的電收塵控制,導(dǎo)致電收塵入口有較大的煙氣溫度波動(dòng)。升華硫后移會(huì)致使后段設(shè)備堵塞,降低電收塵的收塵效率,難以保障穩(wěn)定的電壓控制和二次電流。③落后的污酸處理工藝很難使生產(chǎn)需求得以滿足。④生產(chǎn)人員沒(méi)有合理控制,操作水平不高,沒(méi)有在第一時(shí)間對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        4 生產(chǎn)工藝優(yōu)化以及相關(guān)的控制措施

        在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查之后,同生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合,針對(duì)處理污酸排放量大產(chǎn)生影響的幾大因素同技術(shù)人員和相關(guān)的負(fù)責(zé)人對(duì)解決方法進(jìn)行探討,討論之后,得出一個(gè)結(jié)論,生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,對(duì)相應(yīng)的控制措施進(jìn)行制定,可確保污酸排放減量化的實(shí)現(xiàn)。具體需要做到以下的幾點(diǎn):①公司需對(duì)轉(zhuǎn)爐工藝條件以及艾薩工藝條件進(jìn)行協(xié)調(diào)控制,使煙氣當(dāng)中三氧化硫產(chǎn)出量得以降低,同時(shí),對(duì)配料組織進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)入爐銅精礦的F、As含量進(jìn)行控制,防止出現(xiàn)忽高或者忽低的情況。②對(duì)穩(wěn)定電收塵每一電場(chǎng)的二次電壓和二次電流進(jìn)行控制,這樣可使收塵效率得以保障。此外,熔煉分廠需保障運(yùn)行鍋爐的效率,盡量地控制電收塵310~340℃間的入口煙氣溫度溫度,290~310℃的出口煙氣溫度,防止升華硫后移對(duì)后段設(shè)備造成堵塞。③通過(guò)分析多年車間的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并同其他單位商量后,可提高動(dòng)力波細(xì)算指標(biāo)的控制范圍,這樣不會(huì)給硫酸生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)工藝造成太大的影響,具體可這樣調(diào)整控制范圍:酸度<60g/L,F(xiàn)<2000mg/L,As<15000mg/L,塵<300mg/L,在控制酸度時(shí),可結(jié)合中和渣含水率出現(xiàn)的變化進(jìn)行調(diào)整,適時(shí)地使控制范圍提升,酸度的適當(dāng)提高不會(huì)太大程度的影響到硫酸設(shè)備以及生產(chǎn)工藝。④具體實(shí)施時(shí),會(huì)升高污酸含砷量以及總酸度,所以相關(guān)人員應(yīng)使3#濃縮池底的流漿液回用量加大,展開(kāi)預(yù)處理污酸的操作,確??偽鬯崴岫冉档偷哪繕?biāo)得以實(shí)現(xiàn),由此保證后段處理工藝順利實(shí)施。此外,當(dāng)含砷量升高和污酸總酸度升高時(shí),會(huì)增加中和渣的含水率。所以,需適當(dāng)?shù)貢r(shí)壓濾時(shí)間延長(zhǎng),使吹風(fēng)裝置的吹起壓力得以提高,嚴(yán)格地對(duì)中和渣的含水率進(jìn)行控制,保障安全的中和渣運(yùn)輸。最后,相關(guān)人員需將返補(bǔ)污酸上清液的工作做好,防止凈化工序中抽到池底酸泥造成堵塞。

        5 實(shí)施效果

        5.1 效益估算

        從表1中我們可知,相比于改進(jìn)方案實(shí)施之前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),降低了十七噸多的產(chǎn)渣量,七噸多的電石渣用量,零點(diǎn)七五噸的硫酸亞鐵用量,七千克多的絮凝劑用量,平均每天污酸減排200m3。

        從表1中可看出,改進(jìn)措施實(shí)施之后,每個(gè)月可以節(jié)約六萬(wàn)多元的污酸處理成本。

        5.2 分析綜合效益

        實(shí)施項(xiàng)目之后,污酸減量化目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn),不僅減輕了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了處理負(fù)荷,而且有些保障了生產(chǎn)系統(tǒng)地水平衡,使處理污水的成本有效降低。此外,每年使五千四百余噸的廢棄物堆存量得以減少,使渣庫(kù)的服務(wù)年限得以延長(zhǎng)。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        從實(shí)際情況來(lái)講,污酸處理工藝經(jīng)過(guò)改造之后,不僅減輕了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且創(chuàng)造了極大的生產(chǎn)效益,污酸減量化的目的有效達(dá)到,而且極大地推動(dòng)了公司的發(fā)展。

        參考文獻(xiàn)

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        [2]趙雅卿,曹云霞.粉末壓片-X射線熒光光譜法測(cè)定銅冶煉爐前各種爐渣、冰銅中5種組分[J].中國(guó)無(wú)機(jī)分析化學(xué),2015,5(2):56~58.

        [3]孔云明,朱祥斌,王懋祥,等.某銅冶煉企業(yè)勞動(dòng)者職業(yè)病危害的認(rèn)知、態(tài)度及需求分析[J].安全,2018,39(1):35~36,39.

        收稿日期:2018-5-25

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