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        國(guó)內(nèi)某電廠600MW機(jī)組鍋爐化學(xué)清洗技術(shù)總結(jié)

        2017-12-23 05:47:40李洪峰
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年36期
        關(guān)鍵詞:鍋爐

        李洪峰

        摘 要:某電廠#3機(jī)組鍋爐屬亞臨界參數(shù)、控制循環(huán)2030t/h汽包爐。機(jī)組熱力系統(tǒng)主要采用水沖洗,鹽酸酸洗,檸檬酸漂洗和雙氧水鈍化工藝?;瘜W(xué)清洗完成后對(duì)檸檬酸廢液通過(guò)臨時(shí)管道打至灰場(chǎng),其他廢液中和處理至pH值為6~9后排放,符合《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》(DL/T794-2001)中要求的標(biāo)準(zhǔn)。

        關(guān)鍵詞:鍋爐;化學(xué)清洗;鈍化

        中圖分類號(hào):TM621.8 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)36-0034-02

        1 技術(shù)說(shuō)明

        某電廠二期工程2×600MW機(jī)組擴(kuò)建工程#3鍋爐屬亞臨界參數(shù)、控制循環(huán)加內(nèi)螺紋管單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、鍋爐房緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型汽包爐。鍋爐型號(hào):HG-2030/17.5-HM。

        2 鍋爐清洗范圍

        省煤器、水冷壁及下聯(lián)箱、汽包、下降管及臨時(shí)系統(tǒng),共計(jì)350m3。

        系統(tǒng)循環(huán)流程為:清洗箱→臨時(shí)清洗泵→臨時(shí)管道→省煤器及水冷壁下聯(lián)箱→汽包→下降管→爐水循環(huán)泵入口集箱→#2循環(huán)泵殼→臨時(shí)管道→清洗箱

        3 清洗工藝說(shuō)明

        3.1 清洗步驟

        (1)水沖洗。分別建立省煤器和水冷壁的循環(huán)沖洗回路沖洗至出水澄清無(wú)雜質(zhì),沖洗水通過(guò)臨時(shí)管道排放。(2)酸處理。維持酸濃度3~5%,緩蝕劑濃度0.4%,控制系統(tǒng)溫度50~60℃,酸洗結(jié)束后由酸液臨時(shí)系統(tǒng)排至廢液池。(3)酸洗后水沖洗。通過(guò)整爐放水和循環(huán)沖洗方式?jīng)_洗至排水Fe≤50mg/L, pH值為4.0~4.5。(4)漂洗和鈍化。沖洗結(jié)束后,升溫至75~90℃,加入檸檬酸,用液氨調(diào)整pH值至3.5~4進(jìn)行漂洗,漂洗結(jié)束后需通過(guò)串水方式將漂洗液鐵含量降至300mg/L以下,系統(tǒng)溫度降至50~60℃,并迅速將pH值調(diào)至9.5~10,接著加入鈍化劑鈍化,4~6h后鈍化結(jié)束。

        3.2 清洗流量控制

        為使系統(tǒng)各管路內(nèi)酸洗流速達(dá)到或接近0.2m/s,沖洗流速0.5m/s,對(duì)省煤器和水冷壁各階段流量控制如下:

        省煤器:

        水沖洗流量:280~300t/h;

        酸洗、漂洗和鈍化流量:220~240t/h。

        水冷壁:

        水沖洗流量:460t/h;

        酸洗、漂洗和鈍化流量:350t/h

        3.3 各步驟控制標(biāo)準(zhǔn)

        (1)水沖洗:

        對(duì)濁度進(jìn)行檢測(cè),出水應(yīng)澄清無(wú)雜質(zhì);溫度為常溫。

        (2)酸洗

        藥品濃度:3~5%鹽酸、0.3~0.5%緩蝕劑;

        溫度:50~60℃;

        時(shí)間:6~8h。

        (3)酸洗后水沖洗

        Fe≤50mg/L,pH值為4.0~4.5;

        溫度為常溫。

        (4)漂洗

        藥品濃度:0.3~0.5%檸檬酸、0.3~0.5%緩蝕劑

        溫度:75~90℃

        時(shí)間:2~4h

        (5)鈍化

        藥品濃度:0.3~0.5%雙氧水、液氨調(diào)pH值9.5~10

        溫度:50~60℃

        時(shí)間:4~6h

        4 清洗過(guò)程及結(jié)果

        整個(gè)清洗過(guò)程依照上述控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。實(shí)際過(guò)程和主要數(shù)據(jù)如下:(1)水沖洗。為保證沖洗流量,省煤器和水冷壁回路單獨(dú)進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)最大流量分別達(dá)300t/h和450t/h,沖洗至排水澄清透明,在系統(tǒng)沖洗同時(shí)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了嚴(yán)密性試驗(yàn),記錄漏水或滲水點(diǎn),并在沖洗結(jié)束后進(jìn)行處理,整個(gè)沖洗過(guò)程耗時(shí)約5h,共耗水約1030t。(2)酸洗。系統(tǒng)沖洗結(jié)束后,同時(shí)投入省煤器和水冷壁回路,建立循環(huán),并投入蒸汽加熱,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的升溫情況,以確保各回路循環(huán)均勻。當(dāng)省煤器和水冷壁入口集箱溫度均升至55℃左右且系統(tǒng)出入口溫度均勻后,開始加入緩蝕劑并循環(huán)2h后加酸,系統(tǒng)入口酸濃度最高為4.8%,出口酸濃度最高為4%,為保證清洗效果,在加酸完畢之后的酸洗過(guò)程中每小時(shí)進(jìn)行一次系統(tǒng)切換,即將省煤器和水冷壁其中一路解裂浸泡,而對(duì)另一路單獨(dú)進(jìn)行循環(huán)清洗,保證了各回路的酸洗流速達(dá)0.2m/s。過(guò)程中全鐵最高峰值為3200mg/L,清洗時(shí)間約6h,溫度維持在55~60℃,合格后排放口酸濃度為3.7%,全鐵含量為2980mg/L,共耗酸56t,緩蝕劑1.4t。(3)酸洗后水沖洗。采用排空和頂排方式分別對(duì)省煤器和水冷壁回路進(jìn)行沖洗,為縮短沖洗時(shí)間,降低二次銹蝕,均采用較高流速?zèng)_洗,省煤器和水冷壁沖洗流量分別為300t/h和460t/h,沖洗結(jié)束時(shí)省煤器回路pH值4.62,全鐵35.3mg/L;水冷壁回路pH值4.81,全鐵33.6mg/L。整個(gè)沖洗過(guò)程耗時(shí)約9h,共耗水近2000t。(4)漂洗。按照酸洗的方式建立循環(huán),系統(tǒng)溫度升至75℃,添加檸檬酸緩蝕劑1.4t,1h后待緩蝕劑循環(huán)均勻開始加檸檬酸,同時(shí)加入液氨將漂洗液pH值調(diào)至3.5-4.0,系統(tǒng)入口檸檬酸濃度最高為0.9%,pH值為4.5,系統(tǒng)出口檸檬酸濃度最高為0.6%,pH值為3.2,清洗過(guò)程中全鐵含量最高400mg/L,溫度控制在75-90℃,漂洗時(shí)間約3.5h,并在漂洗過(guò)程中每小時(shí)進(jìn)行一次系統(tǒng)切換,結(jié)束時(shí)排放口酸濃度為0.49%,pH值4,全鐵含量330mg/L。共消耗一水檸檬酸1.8t,液氨約60kg。(5)鈍化。漂洗結(jié)束后進(jìn)行串水降溫,系統(tǒng)入口溫度為57℃,出口溫度60℃,且排放口全鐵202mg/L時(shí),建立循環(huán),并迅速加入液氨將pH值調(diào)至9.5以上,當(dāng)系統(tǒng)入口pH值9.69、出口9.12時(shí)開始加入雙氧水,實(shí)際鈍化過(guò)程中,pH值最高為9.94,最低為9.75,雙氧水濃度為0.2~0.3%,約持續(xù)6h。結(jié)束后排放口留樣化驗(yàn)得雙氧水濃度為0.23,pH值為9.9。共消耗雙氧水5.1t,液氨約1.2t。清洗結(jié)果檢查:金屬表面光滑,鈍化膜呈鋼灰色,個(gè)別部位顏色較深,呈黑色,腐蝕指示片的腐蝕速率為3.8g/(m2·h),腐蝕總量為43.7g/m2。endprint

        5 問(wèn)題討論

        前面所述的內(nèi)容包含了化學(xué)清洗的三個(gè)基本過(guò)程,即水沖洗過(guò)程,化學(xué)溶解過(guò)程,腐蝕電化學(xué)過(guò)程。沖洗過(guò)程用除鹽水沖洗,清除系統(tǒng)內(nèi)的污物;化學(xué)溶解過(guò)程即清洗劑對(duì)各種垢的溶解,此過(guò)程不存在電子的得失問(wèn)題;腐蝕電化學(xué)過(guò)程包括金屬腐蝕過(guò)程和鈍化過(guò)程。清洗過(guò)程中,酸對(duì)金屬基體的腐蝕是通過(guò)加入緩蝕劑控制的,國(guó)內(nèi)緩蝕劑已能滿足要求,下面對(duì)酸洗后的水沖洗和鈍化做一分析:

        酸洗結(jié)束后,由于系統(tǒng)酸液排空,金屬基體直接和氧氣接觸,不可避免的出現(xiàn)二次銹蝕現(xiàn)場(chǎng),對(duì)此可通過(guò)沖洗后的漂洗工藝除去二次浮繡。

        在酸洗后的水沖洗過(guò)程中,沖洗水的pH值較低,H+濃度含量高,還是會(huì)對(duì)金屬造成電化學(xué)腐蝕,其電化學(xué)反應(yīng)如下:

        陽(yáng)極:Fe→Fe2++2e

        陰極:2H++2e→H2

        此外,沖洗水中的溶解氧也會(huì)起到陰極去極化劑作用而參加電極反應(yīng),加速了金屬的腐蝕過(guò)程,對(duì)整個(gè)酸洗的腐蝕速率和腐蝕總量造成影響。

        漂洗結(jié)束后至鈍化階段,金屬腐蝕體系溶液中離子成分發(fā)生變化影響了腐蝕過(guò)程的最終產(chǎn)物,即鐵鈍化膜的形成。當(dāng)通過(guò)漂洗結(jié)束的串水后,溶液中離子含量降低,加入液氨和雙氧水后,鐵的電位升高,陽(yáng)極過(guò)程的最終產(chǎn)物有Fe2+變?yōu)槌赡さ腇e2O3或Fe3O4,鐵的電位高低雙氧水加入量的影響。

        采用雙氧水鈍化必須滿足離子含量低的條件:因?yàn)楦唠x子含量會(huì)影響電化學(xué)反應(yīng)的陰極和陽(yáng)極過(guò)程,有的直接參加反應(yīng),有的影響鈍化效果,例如:在鈍化工藝的pH值下,含量高的鐵離子會(huì)形成沉淀沉積在金屬表面;若溶液中Cl-濃度高會(huì)破壞鈍化膜和促進(jìn)點(diǎn)蝕。這些都直接影響鈍化效果。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        (1)H2O2-NH3鈍化方法簡(jiǎn)捷,廢液污染小,處理簡(jiǎn)單;(2)鈍化前串水過(guò)程要控制好汽包水位,避免鈍化前金屬基體直接接觸空氣;(3)應(yīng)盡量降低鈍化液中離子含量;(4)調(diào)整好液氨和雙氧水加入濃度,以使鐵電位穩(wěn)定在Fe2O3區(qū)域。

        參考文獻(xiàn):

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        [2]溫鎮(zhèn).600MW機(jī)組超臨界直流鍋爐的化學(xué)清洗[J].清洗世界,2008,24(3):9-12.

        [3]陳登昆.漳州后石電廠600MW超臨界機(jī)組鍋爐給水加氧改善[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2015,12(31):86-86.

        [4]商文霞.600MW超臨界機(jī)組凝汽器化學(xué)清洗應(yīng)用技術(shù)[J].石化技術(shù),2016(1):49-50.

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        [6]付莉,鄧志強(qiáng).應(yīng)用協(xié)調(diào)EDTA工藝清洗CFB鍋爐過(guò)熱器[J].四川電力技術(shù),2003,26(2):11-12.endprint

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