郭志元
(山鋼股份萊蕪分公司 特鋼事業(yè)部,山東 萊蕪271104)
40CrBM鋼的生產(chǎn)實踐及裂紋缺陷分析
郭志元
(山鋼股份萊蕪分公司 特鋼事業(yè)部,山東 萊蕪271104)
通過工藝路線、冶煉工藝、軋制工藝設(shè)計,對40CrBM鋼進行了試生產(chǎn)。針對在客戶使用中出現(xiàn)的裂紋現(xiàn)象進行分析,找出裂紋缺陷原因為連鑄坯帶來的夾雜物導(dǎo)致,夾雜物產(chǎn)生是鋼液不純凈以及鋼液在連鑄過程中二次氧化導(dǎo)致。通過對硫含量、氧含量、連鑄過程的控制,提高了鋼液純凈度,滿足了用戶技術(shù)要求。
40CrBM鋼;裂紋;夾雜物;鋼液純凈度
40CrBM鋼材料是在40Cr的基礎(chǔ)上適當(dāng)添加了硼和其他微量元素而形成的一種新材料。由于硼等微量元素的作用,使該材料的淬透性大大提高。40CrB材料的優(yōu)點是淬透性好,不易變形和開裂,更便于通過熱處理改善鋼的性能。該鋼種可以根據(jù)需要經(jīng)鍛后余熱處理經(jīng)高頻表面淬火,回火后用于制造表面有較深的高硬度層,耐磨性能好,心部具有一定韌性的零部件。40CrBM鋼市場前景廣闊,是具有較好經(jīng)濟效益的特鋼品種,對其研究開發(fā)有利于改善特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強產(chǎn)品的市場競爭能力,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。萊鋼特鋼事業(yè)部對該鋼種進行了試制生產(chǎn),針對在客戶使用中出現(xiàn)的裂紋現(xiàn)象進行了檢測分析,并對試制工藝加以改進,滿足了用戶技術(shù)要求。
根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合現(xiàn)場的裝備條件,對生產(chǎn)工藝路線進行了設(shè)計,工藝路線為:鐵水+廢鋼→50 t電爐→LF精煉→VD真空脫氣→連鑄坯(260 mm×300 mm斷面)→加熱爐→粗軋→精軋→定尺鋸切→冷床→入緩冷坑→精整入庫。
入爐原料采用優(yōu)質(zhì)廢鋼和熱裝鐵水,熔清碳≥0.6%,殘余元素符合標(biāo)準(zhǔn)。冶煉過程造好泡沫渣、均勻脫碳,減少吸氮。電爐出鋼過程隨鋼流加鋼芯鋁,出鋼溫度控制在1 620~1 660℃。鋼包合金化時按成分下限配入合金,造渣料按10~15 kg/t左右加入。
精煉加強脫硫,控制渣堿度>3.0,取一次樣前喂入鋁線,在白渣下取樣分析。冶煉連鑄過程避免鋼液裸露與大氣發(fā)生直接接觸防止增氮。過程禁止與空氣接觸,減少鋼水吸氣,防止增氮[1]。白渣保持時間≥20 min。調(diào)整化學(xué)成分符合內(nèi)控成分后,入VD工位。真空處理時間>25 min,VD破空后軟吹氬時間>15 min。
連鑄過程全保護澆鑄,鋼種液相線1 492℃,中間包過熱度控制在20~30℃,結(jié)晶器采用含B鋼專用保護渣,同時采用二冷區(qū)弱冷配水,連鑄坯拉速控制在(0.52±0.02)m/min。為保證鑄坯質(zhì)量,不在冷床上停留,保持在600℃以上進入緩冷坑緩冷。
連鑄圓坯進加熱爐加熱,加熱時間>3.5 h,保證加熱均勻。開軋溫度1 100~1 180℃。軋制前認真檢查設(shè)備,避免軋輥粘輥、導(dǎo)衛(wèi)導(dǎo)輪不轉(zhuǎn)動、輥道劃傷等影響圓鋼表面質(zhì)量。加強對軋制節(jié)奏的控制,保證終軋溫度850~950℃。定尺鋸切后進入大冷床,打捆后進入緩冷坑緩冷,緩冷時間>48 h。
采用電爐冶煉-LF+VD精煉-連鑄-軋制成材工藝生產(chǎn)合金結(jié)構(gòu)鋼40CrBM,工藝流程合理,鋼材的低倍、非金屬夾雜物、力學(xué)性能等均滿足標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求。
合金結(jié)構(gòu)鋼40CrBM經(jīng)用戶使用反映,實物質(zhì)量良好,加工性能優(yōu)異。下料時材料硬度均勻,易控制,熱處理穩(wěn)定性較好。鋼材外形尺寸和表面質(zhì)量優(yōu)良,能夠較好地滿足使用要求。但是,有客戶反饋在使用40CrBM鋼材鍛造零件并進行熱處理后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁上有明顯的類似夾渣缺陷導(dǎo)致的裂紋。檢查發(fā)現(xiàn)存在此缺陷的零件數(shù)量比較多,用肉眼可看出,內(nèi)壁上的缺陷非常明顯,類似夾渣,但更象是內(nèi)壁表面破損后的拉傷或拉裂,有些順著橫向開裂破損較大,有些為斑點狀,需要進一步通過試驗尋找成因。
對用戶提供的裂紋試樣進行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。檢驗結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求的化學(xué)成分進行對比,裂紋試樣各元素化學(xué)成分均在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)。
用戶加工工藝為1 100℃中頻加熱-沖鍛-空冷-內(nèi)、外車削-熱處理。車削后發(fā)現(xiàn)部件內(nèi)壁存在裂紋,制取裂紋試樣,經(jīng)研磨、拋光后,用4%硝酸酒精溶液腐蝕,在LEICA DM6000M光學(xué)顯微鏡下對試樣端面的兩個裂紋部位進行金相分析,裂紋組織形貌如圖1所示。
表1 裂紋試樣的化學(xué)成分檢驗結(jié)果(質(zhì)量分數(shù))%
圖1 試樣端面裂紋部位金相組織 200×
從圖1可以看出,裂紋處有明顯脫碳,缺陷應(yīng)與鋼材內(nèi)部質(zhì)量相關(guān)。由于無法確定最終原因,對試樣微小裂紋進一步做金相分析,微小裂紋組織形貌如圖2所示。
圖2 試樣微小裂紋金相組織 100×
從圖2中可以看出,微細裂紋內(nèi)部存在大量夾雜物,因此可判定為連鑄坯帶來的鋼材質(zhì)量問題。
從金相檢驗結(jié)果可以看出,此類裂紋多較深(>1.0 mm),末端較尖,有的有次生裂紋,裂紋內(nèi)或附近多有較復(fù)雜的夾雜物存在。此類裂紋特點是鋼材內(nèi)部不潔凈,有夾雜物存在。根據(jù)裂紋形狀特征又可細分為尖銳楔型裂紋、帶有次生裂紋的裂紋和氣泡—夾雜共生型裂紋3種。
1)尖銳楔形裂紋。此種裂紋寬深比很小,呈尖銳楔形(或刺刀狀)。深度可達4~5 mm,最大可超過10 mm。金相顯微鏡下觀察裂紋內(nèi)多有復(fù)相夾雜物存在。對這些夾雜物進行的能譜分析表明:除含有較多的 FeO 之外,還有 Si、Mn、Al、Ca、S 等元素的富集,有時也有Mg、K、Na等元素的富集現(xiàn)象。
2)帶有次生裂紋的夾雜型裂紋。在主干裂紋中或根部存在支叉狀裂紋。深度可達到4~5 mm,甚至為10 mm。此類裂紋內(nèi)部一般都有非金屬夾雜物。能譜分析表明,夾雜物組成與尖銳楔形裂紋內(nèi)夾雜物基本一致。
3)氣泡—夾雜共生型裂紋。裂紋根部不尖銳,與氣泡型裂紋根部形狀相近,但深度多在2~3 mm,甚至可達5 mm。裂紋內(nèi)部從裂紋開口處起或局部、或全部的有復(fù)相夾雜物存在。鋼中夾雜物破壞金屬基體的連續(xù)性,使夾雜物所在區(qū)域的金屬強度、韌性與抗變形能力等均有所降低。軋制過程中,上述夾雜物位于“表皮”下,被表面層、氧化層“捕獲”后,在加熱軋制時,一方面由于許多夾雜物本身的熔點較低,在軋制加熱的溫度(約1 200℃)下已處于熔融狀態(tài);另一方面,高氧化性氣氛下鋼錠、坯表面受到很大的變形應(yīng)力,導(dǎo)致表層開裂,形成管狀縱向表面裂紋[2]。
根據(jù)生產(chǎn)中連鑄坯出現(xiàn)的夾雜物類型和形態(tài),結(jié)合生產(chǎn)工藝變化,對夾雜物的來源進行了探討,確定40MnBM裂紋缺陷造成的原因為連鑄坯帶來的夾雜物導(dǎo)致,該夾雜物產(chǎn)生的原因為鋼液不純凈以及鋼液在連鑄過程中二次氧化導(dǎo)致。
硫是鋼中的有害元素(易切鋼除外)是產(chǎn)生內(nèi)部裂紋的根源。對硫含量高的加鋁鋼進行鈣處理時易產(chǎn)生硫化鈣高熔點夾雜物,易造成水口結(jié)瘤。冶煉中通過控制鋼中Mn/S,使足夠的錳和硫結(jié)合所形成的MnS以棒狀形式分散在奧氏體基體中,以使軋材不易形成裂紋。另外,鋼中硫含量過高將惡化鋼材冷鍛性能。
鋼的純凈度通常用鋼的總氧含量表示。鋼的純凈度要求,主要是指氧化物夾雜含量的降低以及除硫以外其他有害元素的降低。氧化物含量高低直接取決于氧含量的高低。鋼中存在的大顆粒夾雜物相當(dāng)于一個敏感的裂紋源,使鋼的延展性降低。即使在很低的拉應(yīng)力作用下,裂紋也極易擴展,造成工件失效。同時,當(dāng)過量的夾雜物聚集在晶界時,易產(chǎn)生沿晶界脆斷,使鋼的延展性降低。
利用電爐熱裝鐵水降低殘余元素的含量,利用碳氧反應(yīng)促進鋼中夾雜物和氣體的上浮。通過流渣排除,嚴(yán)格控制終點碳,為精煉工序控制成分創(chuàng)造良好的條件。采用偏心爐底出鋼,杜絕氧化渣進入鋼包;在精煉前期強化脫氧,控制爐渣堿度和流動性,控制酸溶鋁含量;調(diào)整LF爐吹氬流量(40~150 L/min),有效均勻成分,使鋼水中結(jié)合氧大幅度下降;添加鋁粒和電石,快速降低渣中氧含量。保持白渣,使鋼中氧化鐵含量很低,以利于鋼水中的氧向渣中擴散,起到了很好的脫氧效果,使鋼的純凈度和氧含量達到一個較好的水平。具體控制措施如下:
1)電爐冶煉終點碳控制電爐冶煉過程中產(chǎn)生的夾雜物主要是在出鋼時鋼水脫氧反應(yīng)的產(chǎn)物。電爐冶煉工序?qū)ρ鹾亢蛫A雜物控制的重點是控制鋼水終點碳含量和優(yōu)化脫氧劑的使用,目標(biāo)是防止鋼水過氧化、保證鋁的脫氧效果、穩(wěn)定合金收得率,從而獲得穩(wěn)定的鋼水成分。
2)終點碳的控制和脫氧工藝。電爐冶煉終點時鋼水碳含量顯著地影響鋼水中氧含量,進而顯著影響鋼水脫氧效果和脫氧劑及合金元素的收得率,并顯著影響鋼水成分的穩(wěn)定性和脫氧后鋼中夾雜物的數(shù)量和類型。根據(jù)碳氧反應(yīng)平衡理論,在一定溫度下碳氧濃度積等于常數(shù),1 600℃時,碳氧濃度積為0.002 0~0.002 5。實際生產(chǎn)中,終點氧含量還受終點渣氧化鐵、熔池溫度的影響。根據(jù)碳氧積,當(dāng)冶煉終點碳處于0.05%~0.10%時,終點碳含量越低,鋼水中氧含量增加越顯著,脫氧產(chǎn)物增加則越明顯,產(chǎn)品則難以滿足對鋼中氧含量和清潔度的要求。根據(jù)對夾雜物和氧含量的較高控制要求,萊鋼電爐冶煉要求鋼水終點碳含量控制在≥0.20%。
3)鋁脫氧。根據(jù)山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部生產(chǎn)齒輪鋼的經(jīng)驗,采用鋁脫氧進行深度脫氧。根據(jù)20CrMnTiH鋼的生產(chǎn)經(jīng)驗,若保證鋼中鋁控制在0.02%~0.05%,可以使鋼中最終溶解氧降低到(5~8)×10-6,這為20CrMnTiH鋼中總氧不超過20×10-6。提供了較好的基礎(chǔ)。40CrB鋼生產(chǎn)中也采用鋁脫氧,并控制鋼水中酸溶鋁處于0.015%~0.040%。鋁的加入量主要根據(jù)鋼中氧含量和鋼水過氧化的情況,一般控制鋼芯鋁加入量在1.5~2.5 kg/t。
4)LF+VD精煉鋼中夾雜及氧含量控制。通過鋁及其他合金元素脫氧,鋼中溶解氧大幅度降低,但鋼中全氧數(shù)量仍然較高,雖然大部分脫氧產(chǎn)物在鋼水鎮(zhèn)靜過程中上浮,但仍有部分脫氧產(chǎn)物如Al2O3存在于鋼中。同時由于出鋼時,為了增強鋼渣間反應(yīng),采取了鋼渣混沖的出鋼方式,LF精煉是去除夾雜、降低總氧含量、微調(diào)合金的主要工序。在精煉過程中選擇合適精煉渣系和執(zhí)行合理的軟吹氬制度去除鋼中夾雜物,降低總氧含量,提高鋼的純凈度。喂鋁線和硅鈣線強化脫氧及夾雜物變形處理。通過VD真空脫氣處理進一步降低鋼中的氣體含量,提高鋼材的純凈度??刂芕D前渣層在45~50 mm,利于氮的脫除,同時避免硼元素的氧化,從而穩(wěn)定硼元素收得率,也能保證在VD過程中細微夾雜物的去除。加強VD真空脫氣及硼的加入方式由VD后改為VD前,可以有效控制渣子變性,降低含硼鋼的裂紋缺陷。
連鑄采用全程保護澆鑄避免二次氧化,具體措施:1)鋼包中鋼水采用高堿度,低氧化性渣覆蓋,鋼水在從精煉爐到連鑄平臺的過程中,大包內(nèi)加入覆蓋劑,隔絕空氣和鋼水的接觸,防止鋼水的二次氧化。在出鋼及澆鑄過程大包加鈣質(zhì)覆蓋劑,提高鋼包渣堿度,使其具有較強的吸附Al2O3、SiO2夾雜的能力,增強去除鋼中夾雜物和降低氧含量能力,并減少其對包襯的侵蝕而生產(chǎn)夾雜物污染鋼液。渣中加入鋁粒、電石、碳化硅降低鋼渣的氧化性,減少鋼渣向鋼液的傳氧。2)大包至中間包,中間包到結(jié)晶器采用保護套管并吹氬保護。該措施避免了鋼水二次氧化。3)中間包內(nèi)加入堿性覆蓋劑,結(jié)晶器內(nèi)加保護渣,中間包覆蓋劑和結(jié)晶器保護渣,隔絕了鋼水與空氣的接觸,避免了二次氧化,同時具有吸附酸性夾雜物的能力。
山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部通過一系列工藝技術(shù)研究及改進,開發(fā)的40CrBM工程機械用鋼化學(xué)成分穩(wěn)定、潔凈度高,其良好的淬透性等指標(biāo)滿足了用戶技術(shù)要求,具有廣闊的市場開發(fā)價值。
[1] F Hengere,J Beswick,A Kerrigan.Evaluation of the Continuous Cast ing Method for Beating Steel Production—SKF Experience[J].Cre ative Use of Bearing Steels,ASTM STP 1195,11C.Hoo,Ed.,Philadelphia,1993:239-251.
[2] 孫洪杰,王偉,吳兵.連鑄坯夾雜原因分析[J],山東冶金,1998,20(6):31-33.
Production Practice and Crack Defect Analysis for 40CrBM Steel
GUO Zhiyuan
(The Special Steel Division of Laiwu Branch of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Laiwu 271104,China)
TF713
B
1004-4620(2017)05-0024-03
2017-08-24
郭志元,女,1984年生,2008年畢業(yè)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)。現(xiàn)為萊鋼特鋼事業(yè)部工程師,從事產(chǎn)品研究及質(zhì)量管理工作。