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        淺析碳化塔上部液位測(cè)量的解決方案

        2017-12-20 01:47:32,
        純堿工業(yè) 2017年6期
        關(guān)鍵詞:液位測(cè)量作業(yè)

        ,

        (連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

        技 術(shù) 討 論

        淺析碳化塔上部液位測(cè)量的解決方案

        韓廣沛,李正國(guó)

        (連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

        通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析數(shù)據(jù),簡(jiǎn)要介紹碳化塔上部液位對(duì)碳化尾氣濃度、轉(zhuǎn)化率等的影響,希望通過(guò)新型測(cè)量液位的方法,提升碳化塔對(duì)二氧化碳的利用率,并就如何長(zhǎng)周期穩(wěn)定的測(cè)量碳化塔液位進(jìn)行了有益的探索和試驗(yàn)。

        碳化塔;液位;測(cè)量;等壓管;控制方法

        碳化塔上部液位控制是碳化塔操作的主要內(nèi)容之一。液位過(guò)高會(huì)造成尾氣帶液嚴(yán)重,氨鹽水損失增大,中和水或氨鹽水進(jìn)入尾氣支管和總管,會(huì)造成尾氣支管和總管生成NaHCO3結(jié)晶,堵塞尾氣管道;液位過(guò)低則出氣CO2濃度高,CO2損失加大,碳化塔容積利用系數(shù)降低,降低了碳化塔的生產(chǎn)能力。液位過(guò)低碳化塔上部預(yù)碳化不夠,結(jié)晶差,鹽耗高,濾過(guò)損失大,重堿水分高等,同時(shí)又浪費(fèi)了壓縮機(jī)的生產(chǎn)能力。

        本文通過(guò)一組典型生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析碳化塔上部液位對(duì)純堿生產(chǎn)指標(biāo)的影響,簡(jiǎn)要介紹碳化塔上部液位測(cè)量、控制方法。

        1 碳化塔上部液位對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)的影響

        1.1 碳化塔上部液位對(duì)尾氣濃度的影響

        表1 進(jìn)入碳化塔總氣量

        通過(guò)對(duì)清洗塔液位與尾氣CO2濃度測(cè)試發(fā)現(xiàn):

        1)清洗作業(yè)時(shí),清洗塔能夠保持高液位,尾氣CO2濃度2%,以清洗氣總量17 000 Nm3/h,中段氣6 800 Nm3/h,清洗作業(yè)時(shí)尾氣中排放的CO2(以100%CO2計(jì))為460 Nm3/h。清洗作業(yè)時(shí)清洗氣排放總量為13 524 Nm3/h,屬于較為理想狀態(tài)。

        2)碳化塔制堿作業(yè)時(shí),由于沒(méi)有液位測(cè)量及控制,存在單塔、多塔尾氣CO2濃度較高,尾氣總管CO2濃度高的情況。

        表2 碳化尾氣總管CO2含量及計(jì)算

        碳化尾氣總管CO2濃度控制在5%能夠做到,且為效果較好狀態(tài)。如若碳化塔上部液位控制不穩(wěn)定,對(duì)應(yīng)各種尾氣濃度狀況下與尾氣總管CO2濃度5%相比,從尾氣系統(tǒng)中多排放的CO2如表3。

        表3 各種尾氣濃度下與尾氣總管CO2濃度5.0% 相比多排放的CO2量

        目前碳化塔液位測(cè)量無(wú)有效手段,實(shí)際操作中基本上以塔壓作為控制的標(biāo)準(zhǔn)。由于碳化塔在清洗和制堿作業(yè)時(shí)阻力是變化的,測(cè)量液位試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)塔壓值較高時(shí),碳化塔上部仍有可能是無(wú)液位,尾氣中CO2濃度仍然較高。從上表3統(tǒng)計(jì)中可以發(fā)現(xiàn):從尾氣中多排放的CO2與中段氣總量比值依然過(guò)高。

        1.2 碳化塔上部液位對(duì)碳化反應(yīng)的影響

        由于碳化塔上部液位沒(méi)有測(cè)量手段,為防止冒塔,往往運(yùn)行在低液位狀態(tài),為提高塔壓,人為增加碳化尾氣壓力,塔壓雖然達(dá)到要求,但實(shí)際液位不夠,這就導(dǎo)致制堿塔作業(yè)時(shí)有效容積利用率不高。中和水在碳化塔上部預(yù)碳化不夠,結(jié)晶位置下移,到達(dá)出堿口時(shí)結(jié)晶小,在塔內(nèi)停留時(shí)間短。

        由于重堿結(jié)晶小,造成了濾過(guò)損失加大,濾堿機(jī)后重堿水分高,加大了后續(xù)煅燒爐的負(fù)荷。

        1.3 碳化塔上部液位對(duì)爐氣系統(tǒng)的影響

        由于重堿結(jié)晶小,煅燒后輕灰粒度小,被爐氣帶走更多堿塵,經(jīng)過(guò)煅燒進(jìn)入熱堿液系統(tǒng)較多,造成熱堿液系統(tǒng)膨脹,給爐氣處理系統(tǒng)增加負(fù)擔(dān)。

        1.4 碳化塔上部液位對(duì)壓縮機(jī)組能力的影響

        碳化塔運(yùn)行在低液位狀態(tài),導(dǎo)致碳化尾氣總管CO2濃度高,表3數(shù)據(jù)可以得知,浪費(fèi)了8.75%~15.84%的折標(biāo)中段氣總流量,浪費(fèi)了壓縮機(jī)組的能力,增加了能源消耗。

        2 碳化塔上部液位測(cè)量

        2.1 碳化塔上部所處環(huán)境特性

        1)氣體、液體、固體三相共存;

        2)湍流嚴(yán)重;

        3)腐蝕性強(qiáng);

        4)對(duì)測(cè)量元件沖刷嚴(yán)重;

        5)死角易沉積,生產(chǎn)過(guò)程有堿疤產(chǎn)生。

        2.2 傳統(tǒng)液位測(cè)量方法及存在問(wèn)題

        差壓法:由于介質(zhì)本身特性(氣體、液體、固體三相共存) 對(duì)測(cè)量膜片沖刷嚴(yán)重,導(dǎo)致雙法蘭變送器膜片使用壽命較短 (初步統(tǒng)計(jì)碳化塔液位變送器使用壽命均小于12個(gè)月) ,為確保碳化塔液位測(cè)量,頻繁更換雙法蘭變送器。大、中型純堿企業(yè)均為多塔分組,并聯(lián)作業(yè)方式,雙法蘭變送器數(shù)量多,更換費(fèi)用高。

        玻璃管液位計(jì):上、下接口存在死角易沉積,正常使用時(shí)間短,無(wú)法長(zhǎng)期正常使用。

        視鏡:由于介質(zhì)湍流嚴(yán)重,氣、液、固三相無(wú)法確定液面,不能對(duì)碳化塔上部液位進(jìn)行有效控制。

        2.3 新的液位測(cè)量方案

        等壓管:利用連通器原理,在碳化塔上部液位測(cè)量區(qū)域建立穩(wěn)定、等效的便于測(cè)量的液面,使用材料符合介質(zhì)腐蝕性要求、口徑符合測(cè)量?jī)x表要求、內(nèi)部防粘附,便于和碳化塔上部沖洗孔連接,壓力等級(jí)符合碳化塔要求。

        測(cè)量?jī)x表:選擇導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì),導(dǎo)波桿選擇滿足介質(zhì)腐蝕性要求。

        測(cè)量系統(tǒng)組成:定制的等壓管和導(dǎo)波雷達(dá)構(gòu)成了碳化塔上部液位測(cè)量系統(tǒng)。

        經(jīng)過(guò)試驗(yàn)碳化塔上部液位測(cè)量系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定。

        3 碳化塔上部液位控制方法

        首先要穩(wěn)定碳化塔尾氣總管壓力,始終處于一個(gè)恒壓狀態(tài)。清洗作業(yè)時(shí),碳化塔上部液位控制變量為進(jìn)塔氨鹽水流量;制堿作業(yè)時(shí),碳化塔上部液位控制變量為進(jìn)塔中和水流量。單塔試驗(yàn):在確保不冒塔前提下,找出碳化尾氣濃度與塔上部液位關(guān)系,并對(duì)所有碳化塔進(jìn)行試驗(yàn),找到每臺(tái)碳化塔上部液位最佳控制點(diǎn)。對(duì)已投入優(yōu)化控制的,改塔壓控制為液位控制,并根據(jù)試驗(yàn)情況設(shè)置優(yōu)化控制指標(biāo),能達(dá)到較理想效果。

        TQ114.16

        B

        1005-8370(2017)06-25-02

        2017-07-20

        韓廣沛(1963—),現(xiàn)在連云港堿業(yè)有限公司設(shè)備管理部從事技術(shù)管理工作。

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