彭 偉
(大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司,北京 100097)
懸掛省煤器的SCR脫硝反應器結(jié)構(gòu)受力分析
彭 偉
(大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司,北京 100097)
以某電廠660 MW機組脫硝工程為背景,利用ANSYS軟件,按照實際工程的結(jié)構(gòu)形式和尺寸建立SCR反應器本體結(jié)構(gòu)三維有限元模型。計算并分析反應器在自重、省煤器、催化劑、積灰、煙氣壓力荷載作用下的應力和變形,為實際工程設(shè)計提供依據(jù)。
反應器,省煤器,有限元分析,應力,變形
位于寧夏某660 MW燃煤鍋爐機組脫硝裝置采用選擇性催化還原法(SCR),選擇液氨作為還原劑。SCR煙氣脫硝系統(tǒng)采用高灰段布置方式,反應器布置在鍋爐二級省煤器出口和空氣預熱器之間,一級省煤器吊掛于SCR反應器出口煙道內(nèi)部,不設(shè)SCR反應器煙氣旁路及省煤器旁路。催化劑采用“2+2”模式布置,最上2層為預留層(見圖1,圖2)。脫硝裝置處理100%煙氣量,在鍋爐正常負荷范圍內(nèi),SCR入口NOx濃度為270 mg/nm3(6%O2,干基)時,初裝2層催化劑煙氣脫硝效率不低于85.2%,反應器出口NOx濃度不高于40 mg/nm3(6%O2,干基)。
1.1幾何模型
該660 MW機組脫硝工程SCR反應器長寬高尺寸為(22.36×14.66×17.9)m,采用考慮壁板參與計算的鋼框架結(jié)構(gòu)形式,結(jié)構(gòu)層數(shù)為4層,下部布置2層催化劑(兩用兩備),頂部安裝整流格柵和入口煙道。結(jié)構(gòu)平面布置要同時考慮催化劑模塊的支撐和下部省煤器的懸掛,縱向和橫向支撐梁的布置根據(jù)催化劑模塊的尺寸和省煤器的支吊位置確定。主要結(jié)構(gòu)部件包括支柱、橫梁、水平撐、加勁肋及壁板。角柱采用箱型500×500×40×40,中間柱截面采用箱型400×400×40×40,底層框架主梁采用400×
1 200×20×30,催化劑模塊支撐梁采用箱型250×1 200×30×40,省煤器支撐梁采用箱型250×1 000×20×30。SCR反應器整體結(jié)構(gòu)有限元模型見圖3。
1.2材料參數(shù)與單元類型
反應器立柱、橫梁和加勁肋采用梁單元Beam188模擬,外壁板采用殼單元Shell63模擬,斜撐采用桿單元Link8模擬。材料全部采用Q345-B鋼材,BMCR工況下煙氣溫度385 ℃,運行工況煙氣壓力6.5 kPa,彈性模量1.6×105MPa,密度7 850 kg/m3,泊松比0.3。
1.3荷載和約束
反應器恒荷載包括結(jié)構(gòu)自重、催化劑、省煤器、保溫、整流格柵、入出口煙道。催化劑模塊支撐梁間距根據(jù)模塊尺寸確定,承受模塊的均布自重荷載。催化劑模塊采用7×22的布置方式,催化劑模塊大小為1 910(L)mm×970(W)mm×1 405(H)mm,單個模塊重量1 300 kg,每層88個,4層,總重8 008 kN。省煤器總荷載5 800 kN,設(shè)置6排吊掛,每排吊掛967 kN。吊掛位于催化劑模塊支撐梁下部,承受吊點均布荷載。結(jié)構(gòu)自重由程序自動計算,催化劑模塊荷載按照均布荷載施加于支撐梁頂,省煤器荷載根據(jù)懸掛吊點位置和分布按照均布荷載施加于支撐梁底部,整流格柵折算成均布荷載施加于頂層催化劑支撐梁頂部,出入口煙道以集中荷載形式施加于反應器頂部和底部支撐梁上?;詈奢d主要包括積灰荷載和煙氣壓力荷載,積灰荷載按照40 kg/m2施加于催化劑模塊支撐梁上,煙氣壓力取最不利工況下的正壓6.5 kN/m2均布作用于外壁板面。本工程鍋爐及反應器外部全封閉維護,反應器不考慮風荷載。反應器四個立柱下部采用滑動支座,模型中釋放水平方向的約束,施加豎直向上的單向位移約束。在四個滑動支座中間分別設(shè)置四個水平限位支座。水平限位支座施加單向水平位移約束。地震荷載采用等效側(cè)力法進行分析。催化劑及省煤器荷載施加見圖4。
2.1省煤器和催化劑模塊支撐梁計算結(jié)果分析
高溫狀況下,反應器結(jié)構(gòu)設(shè)計采用許用應力法。根據(jù)《火力發(fā)電廠煙風煤粉管道設(shè)計技術(shù)規(guī)程》[1]規(guī)定,Q435鋼材在385 ℃時設(shè)計溫度下的許用應力約為124.5 MPa。
底層縱向模塊支撐梁同時承擔催化劑模塊荷載、省煤器荷載和出口煙道荷載,根據(jù)計算結(jié)果顯示,縱向模塊支撐梁的豎向變形為17.3 mm(見圖5),橫向支撐梁跨中最大位移為17.6 mm(見圖6),均滿足1/800的撓度限值要求。在應力分布方面,梁兩端與立柱剛性連接,兩端存在最大負彎矩,跨中存在最大正彎矩,梁端部和跨中存在較大應力,最大應力值分別為31.53 MPa和81.1 MPa(見
圖7,圖8),均未超出許用應力要求。
2.2反應器立柱計算結(jié)果分析
反應器立柱的應力應變分布圖見圖9,圖10,柱最大應力出現(xiàn)在位于中間位置的催化劑支撐立柱下端。四個角的立柱由于沒有直接與催化劑和省煤器支撐梁連接,傳遞彎矩較小,應力和變形較小。四邊中部立柱由于與催化劑和省煤器支撐梁剛接,下部采用聚四氟乙烯復合板滑動支座,除承受較大豎向荷載外,還承受梁端傳遞的負彎矩,導致立柱下部出現(xiàn)最大的應力和位移,由分析結(jié)果得出,立柱最大應力為90 MPa,最大水平位移為5.7 mm。
1)采用反應器懸掛省煤器的結(jié)構(gòu)形式,不僅可以優(yōu)化鍋爐尾部煙道布置,而且可以簡化省煤器支撐方式,降低脫硝鋼結(jié)構(gòu)用量。
2)采用ANSYS對下部懸掛省煤器的SCR反應器進行結(jié)構(gòu)計算,可以利用軟件的參數(shù)化分析功能,考慮高溫作用下的鋼材受力特性,根據(jù)鋼材許用應力進行結(jié)構(gòu)分析和構(gòu)件設(shè)計。并可根據(jù)反應器整體和局部的應力和變形分布情況,對結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計。
[1] DL/T 5121—2000,火力發(fā)電廠煙風煤粉管道設(shè)計技術(shù)規(guī)程[S].
StructuralstressanalysisofSCRdentrificationreactorwhichhangedbyeconomizer
PengWei
(DatangEnvironmentIndustryGroupCo.,Ltd,Beijing100097,China)
Taking the 660 MW power plant denitrification engineering as the background and applying ANSYS software, establish three-dimensional finite element model of SCR reactor ontological-structure according to actual engineering structure forms and sizes. Calculate and analyze the stress and deformation of the reactor under the load of self-weigh, economizer, emcatalst, dust and flue gas pressure, and provid some guidance for the project design.
reactor, economizer, finite element analysis, stress, deformation
1009-6825(2017)32-0025-02
2017-09-01
彭 偉(1985- ),男,碩士,高級工程師
TU311
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