石國明(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
應(yīng)用節(jié)點管理實現(xiàn)采出水處理達標(biāo)
石國明(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
聯(lián)合站的采出水處理崗、采出水深處理崗、注水水質(zhì)化驗崗這三個崗位,需要嚴格按照操作標(biāo)準執(zhí)行操作,水質(zhì)出現(xiàn)異常要及時處理。節(jié)點管理法即用節(jié)點把每一項工作分割細化,明確身處的節(jié)點,職責(zé)、目標(biāo)明確。將節(jié)點管理法應(yīng)用到濾罐及其反沖洗管理,紫外線殺菌裝置運行和維護管理,容器的收油、排泥和清淤,藥劑管理等幾個核心點,可以實現(xiàn)處理后采出水的含油量、粒度中值、懸浮固體含量三項水質(zhì)指標(biāo)達到質(zhì)量要求,同時降低采出水處理過程中的能源消耗和各項資金投入。
采出水處理;節(jié)點管理;原水;能源消耗
如何應(yīng)用現(xiàn)有的水處理設(shè)備、工藝,通過加強管理,使油田注水水質(zhì)實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定地達標(biāo)成為擺在我們面前的一個重要課題[1-2]。幾年來,B聯(lián)合站在水質(zhì)管理方面一直應(yīng)用節(jié)點管理法,通過精細日常管理,實現(xiàn)了回注水水質(zhì)含油、粒徑中值、懸浮物三項指標(biāo)達標(biāo)。
從油系統(tǒng)的原水控制,到水系統(tǒng)的沉降段加藥、收油、排泥、清淤,過濾段的反沖洗、濾罐管理等各個環(huán)節(jié)進行分析,B站共確定了影響采出水處理效果的14個關(guān)鍵管理節(jié)點。
其中,油系統(tǒng)6個節(jié)點1至6,水系統(tǒng)8個節(jié)點7至14:節(jié)點1是電脫水器、游離水界面控制,分別將其保持在2 m、2.5 m;節(jié)點2是破乳劑的使用,破乳劑加藥濃度為18 mg/L;節(jié)點3是沉降罐液位控制,控制在9.2 m以上;節(jié)點4是沉降罐的收油,沉降罐油厚要低于30 cm;節(jié)點5是脫水溫度控制,脫前加熱溫度控制在45~50℃之間;節(jié)點6是臥式容器的清淤,臥式容器1年清淤1次;節(jié)點7是橫向流除油器的收油、排泥、清淤,分區(qū)收油、定期排泥、清淤;節(jié)點8是絮凝劑的使用,干粉絮凝劑加藥濃度為1 mg/L;節(jié)點9是過濾罐的管理,嚴格執(zhí)行化驗制度;節(jié)點10是過濾罐的開罐檢查,每年開罐檢查兩次;節(jié)點11是回收水罐(池)液位控制及清淤,液位不低于1.5 m,每年清淤1次;節(jié)點12是污泥濃縮罐、污泥池的控制,5天回收1次;節(jié)點13是外輸水罐液位控制及清淤,液位不低于5 m,每年清淤1次;節(jié)點14是紫外線殺菌裝置的維護,按時檢查,根據(jù)水質(zhì)調(diào)節(jié)沖洗次數(shù)。
原水是采出水處理站的來水,原水的產(chǎn)生主要是游離水脫除器和電脫水器的放水,還有一少部分回收水,實際管理過程中,原水的水質(zhì)決定了整個水質(zhì)處理的質(zhì)量。原水含油在100 mL/L以內(nèi),才能保證后續(xù)水系統(tǒng)的水質(zhì)達標(biāo)。
原水的控制是以放水看窗作為依據(jù),如發(fā)現(xiàn)看窗放水不清,立即進行調(diào)整;如果只有1臺設(shè)備放水出現(xiàn)問題,應(yīng)立即控制進液量;如果都出現(xiàn)問題,需要及時調(diào)整油水界面、壓力、加藥量等,在對下級水質(zhì)處理影響大的情況下應(yīng)用事故罐作為緩沖。沉降罐要做到及時收油,避免形成老化油,同時要采取小排量,否則影響脫水造成惡性循環(huán);沉降罐的運行液位要盡可能高一些,增加沉降時間,沉降罐要堅持排泥、清淤?;厥账蕖⒒厥账氐幕厥账∨帕炕厥?,收快了會對沉降罐造成沖擊[3]。
原水的控制還要做到勤觀察、勤分析,如在對濾罐用助洗劑進行清洗期間,發(fā)現(xiàn)從來水到濾后含油、懸浮物都有所上升,但還在合格范圍內(nèi)。剛開始以為是清洗后的水回到系統(tǒng)所致,但經(jīng)過幾天也沒有好轉(zhuǎn)。按照水質(zhì)管理節(jié)點逐點進行觀察分析,發(fā)現(xiàn)游離水脫除器放水與以前有所不同,顏色發(fā)黃。取樣化驗游離水脫除器的放水含油、懸浮物都比以前高很多。針對這種情況,初步判斷與投加的破乳劑有關(guān)(因為化驗不合格變換了配方),與破乳劑廠家聯(lián)系取油樣重新進行藥劑配伍性實驗,更換了藥劑,游離水脫除器的放水含油和懸浮物逐漸降低,濾后含油和懸浮物也降了下來。
濾罐在正常運行時進出口壓差要小于0.1 MPa。如發(fā)現(xiàn)過濾罐壓差大,說明濾料過水性差或是水處理量偏大;個別濾罐壓差過小,可能濾罐結(jié)構(gòu)有損壞。壓差可以反映反沖洗憋壓、濾罐的濾料污染等情況。每周要對所有濾罐進行1次單罐化驗,以便及時了解每座濾罐的運行情況;反沖洗時要用量杯接取水樣,觀察是否跑料,跑料后要及時采取相應(yīng)措施。
濾罐每年春秋兩季要開罐檢查1次,檢查濾罐結(jié)構(gòu)有無損壞、濾料有無流失及污染。開罐檢查發(fā)現(xiàn)濾料流失,應(yīng)及時補充濾料;發(fā)現(xiàn)濾料污染應(yīng)加強反沖洗或投加助洗劑;發(fā)現(xiàn)濾料嚴重污染、嚴重板結(jié),不能清洗再生時應(yīng)及時更換濾料;發(fā)現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞,應(yīng)及時維修并補充濾料。
在實際生產(chǎn)中要根據(jù)情況隨時調(diào)整反沖洗制度,如濾料污染、溫度低、進出水壓差大、反沖洗憋壓等都需要延長反沖洗時間。壓差大時應(yīng)及時調(diào)整強度,否則硬憋會造成濾罐損壞;濾罐需要定期放氣、排污。
B站共有5套紫外線殺菌裝置,在運行中要2 h檢查1次,檢查光強顯示和溫度顯示是否正常。如紫外線殺菌裝置超溫故障跳閘應(yīng)立即調(diào)整進出口水量,待溫度降至正常時再投運。根據(jù)水質(zhì)情況隨時調(diào)整清洗周期,含油量小于6 mg/L時,每天清洗1次,每次手動往復(fù)10次;含油量在8~6 mg/L之間時,每天清洗2次,每次手動往復(fù)15次。紫外線殺菌裝置要定期排氣,每班至少排氣1次,有特殊情況應(yīng)加密排氣次數(shù)。紫外線殺菌裝置的燈管每年更換1次,套管2年更換1次,鎮(zhèn)流器3年更換1次,否則達不到殺菌效果[4]。
容器的收油、排泥、清淤涉及到油水系統(tǒng)共6個節(jié)點,及時收油、排泥、清淤可以有效提高容器使用效果。
根據(jù)本站實際情況,制定了容器收油、排泥、清淤制度,并在年初制定了容器收油、排泥、清淤周期(表1)。
表1 容器收油、排泥、清淤周期
B站要求對沉降罐和橫向流除油器的收油要采取小排量連續(xù)回收的方法進行回收。在冬季如有特殊情況需停止收油時,要保證收油管線內(nèi)的介質(zhì)是水,以防止管線被凝油堵塞。定期將采出水處理站的500 m3反沖洗水罐及深處理崗的2個1500 m3外輸罐、反沖洗水罐的液位升高,將罐頂?shù)母∮鸵缌髦?00 m3回收水池,確保采出水系統(tǒng)內(nèi)的水質(zhì)。
堅持對橫向流聚結(jié)除油器進行排泥,每次排泥都有專人負責(zé),確保排泥效果。由于來水首先進一區(qū)、二區(qū),水中所帶的沉積物也多,所以在排泥時一區(qū)、二區(qū)的排泥時間要比三區(qū)適當(dāng)延長。通過排泥,降低了橫向流聚結(jié)除油器的出口含油和懸浮物,為下一級過濾減輕了負擔(dān)。
因為水系統(tǒng)的各罐是在前1年的9—10月份清淤的,投運到第2年的5—6月份以后,底部的淤泥和雜質(zhì)就會聚集許多;因此在每年的5月,都將各水罐所定的最低液位這一節(jié)點的參數(shù)值上調(diào)50 cm,這樣就保證了回收水和外輸水的水質(zhì),既避免了高含油、高雜質(zhì)的回收水回到系統(tǒng),又避免了外輸水的懸浮固體含量不合格。
每年都對油水系統(tǒng)的各罐進行清淤,通過清淤降低了沉降罐的來水含油及懸浮物,從原水到濾后水質(zhì)都得到改善,提高了注水水質(zhì)。
每當(dāng)藥劑剩1個月量時,就做進藥計劃,保證提前進藥、提前做藥品檢驗,按時投加。根據(jù)實際制定了藥劑投加制度,并根據(jù)水量的變化及含油量、懸浮固體含量的檢測結(jié)果隨時調(diào)節(jié)加藥量。當(dāng)藥劑質(zhì)量和使用效果出現(xiàn)問題時,及時與廠家進行聯(lián)系,更換問題藥劑或重做配伍性試驗。
表2 B站各工藝節(jié)點水樣含油量化驗數(shù)據(jù)
B站在2014年7月就由于電脫水器中黑色固體硫化物的影響,造成沉降罐放水含油量嚴重超標(biāo)(表2),從而造成采出水處理站、深處理站外輸含油嚴重超標(biāo)。
針對這種情況采取以下措施:更換破乳劑為油水分離劑,向電脫水器內(nèi)投加硫化物去除劑;利用油水分離劑的強清水作用,降低游離水脫除器出水的含油量;利用硫化物去除劑與硫化物反應(yīng),避免過渡層的形成,從而實現(xiàn)在系統(tǒng)硫化物含量較高情況下的電脫水器平穩(wěn)運行。對油水分離劑(分為一段藥和二段藥)的效果及加藥點進行了試驗。首先,將油水分離劑用量提高到每天300 kg(為了更好地驗證破乳劑對采出水除油的效果,采出水處理站暫時停止投加絮凝劑),加藥點分別為游離水脫除器之前、游離水脫除器之前和游離水脫除器之后、游離水之后,試驗周期均為5 d。結(jié)果發(fā)現(xiàn),加藥點在游離水之前和游離水之后同時投加效果最好[5],游離水脫除器放水沒有受到影響;而由于電脫水器內(nèi)加藥濃度增加,致使脫出水含油量降低,從而降低了采出水處理系統(tǒng)的來水含油量。在水質(zhì)合格的情況下,又逐漸減少油水分離劑的用量,目前基本將其控制在200 kg/d[6]。
1)工藝是保證水質(zhì)達標(biāo)的基礎(chǔ)。采出水處理過程是一個系統(tǒng)管理過程,要想治理好水質(zhì),首先就要有一套具備處理合格水質(zhì)能力的工藝流程,還要充分發(fā)揮工藝設(shè)備的功能。
2)責(zé)任是保證水質(zhì)達標(biāo)的前提。水質(zhì)管理是一項系統(tǒng)工程,需要各部門共同努力,這就要細化分工、明確責(zé)任。職責(zé)明確以后,各級管理人員及崗位員工的水質(zhì)管理意識明顯增強,責(zé)任心顯著提高。
3)規(guī)章是保證水質(zhì)達標(biāo)的依據(jù)。建立崗位制度,可以細化各個崗位的操作規(guī)程。如建立《采出水處理水質(zhì)管理辦法》、《水質(zhì)監(jiān)測報警制度》等多項規(guī)章制度,達到操作有規(guī)程,管理有依據(jù),使水質(zhì)管理工作規(guī)范有序地開展起來。
4)藥劑保證是水質(zhì)達標(biāo)的保障。油田采出水成分復(fù)雜,加藥點、加藥量的改變,采出水含油量和懸浮固體含量都會隨之改變。因此,必須依靠藥劑才能保證水質(zhì)達標(biāo)。
5)監(jiān)測是保證水質(zhì)達標(biāo)的手段。聯(lián)合站采出水處理崗、采出水深處理崗、注水崗要嚴格執(zhí)行水質(zhì)化驗規(guī)定,按操作標(biāo)準進行化驗,水質(zhì)出現(xiàn)異常要及時處理,逐級上報。這樣才能使水質(zhì)指標(biāo)處于嚴密的監(jiān)控之中,從而及時地發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。
6)規(guī)律是水質(zhì)管理的方向。水質(zhì)管理工作是一個動態(tài)管理過程,采出水化學(xué)成分的改變、溫度的變化、藥劑的改變、設(shè)備狀況及生產(chǎn)工藝的變化都將使采出水處理指標(biāo)發(fā)生變化,要認識和把握采出水處理的規(guī)律作為水質(zhì)管理的方向。
[1]任紅.煉化污水回用到循環(huán)水系統(tǒng)的應(yīng)用研究[J].石油石化節(jié)能,2015,5(9):8.
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[3]呂肖東,丁浩,徐林穎,等.石油企業(yè)集輸設(shè)施管理問題[J].油氣田地面工程,2014(6):4-5.
[4]劉新宇.偏遠小型油田環(huán)狀集輸流程優(yōu)化運行模型[J].油氣田地面工程,2015(5):31-33.
[5]劉霞.油田輸油系統(tǒng)節(jié)能降耗措施[J].石油石化節(jié)能,2012,2(6):34-36.
[6]朱楓.降低油井摻水量措施效果分析[J].石油石化節(jié)能,2016,6(4):48-50.
2017-06-02
(編輯 李珊梅)
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.10.014
石國明,工程師,2002年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(石油工程專業(yè)),從事采油、設(shè)備管理工作,E-mail:shyongping@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠一礦,163000。