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        煉油廠連續(xù)重整裝置節(jié)能降耗措施

        2017-12-06 08:38:04陳鎮(zhèn)孫光霽王東東中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司
        石油石化節(jié)能 2017年10期
        關(guān)鍵詞:預(yù)熱器重整加熱爐

        陳鎮(zhèn) 孫光霽 王東東(中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司)

        煉油廠連續(xù)重整裝置節(jié)能降耗措施

        陳鎮(zhèn) 孫光霽 王東東(中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司)

        連續(xù)重整裝置是煉油廠的重要加工環(huán)節(jié),其強吸熱工藝反應(yīng)條件決定了它是耗能大戶。因此,重整裝置的合理用能是降低煉化企業(yè)運行成本、提高經(jīng)濟效益的關(guān)鍵點之一。介紹了近幾年對裝置采取的節(jié)能措施及取得的成果,為其他同類重整裝置的節(jié)能降耗提供借鑒。

        連續(xù)重整;能耗;節(jié)能措施

        連續(xù)重整是石油煉制的主要加工過程之一,由于重整反應(yīng)的化學(xué)特性,其能耗在全廠總能耗中占有較大的比例;因此,在連續(xù)重整裝置開展用能優(yōu)化研究具有重要的經(jīng)濟、節(jié)能和環(huán)保意義。通過對連續(xù)重整裝置的能耗結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,總結(jié)了裝置已實施的節(jié)能措施,提出下一步將采取的節(jié)能技術(shù)措施,對進(jìn)一步降低裝置能耗意義重大[1]。

        1 裝置能耗現(xiàn)狀

        公司連續(xù)重整裝置設(shè)計加工能力為60×104t/a,2005年建成投產(chǎn),2011年進(jìn)行擴能改造,由60×104t/a提高到80×104t/a。裝置主要由預(yù)加氫、重整及再接觸、催化劑連續(xù)再生三部分組成,采用美國UOP超低壓催化重整技術(shù),UOP第三代CycleMax催化劑再生技術(shù)。

        裝置自開工以來,由于公司石腦油資源有限,基本上處于低負(fù)荷運行狀態(tài),負(fù)荷率只有66%~86%。裝置燃料氣消耗占比超過92%,電力消耗超過22%,余熱鍋爐發(fā)生的中壓蒸汽除供裝置汽輪機使用外還有少量盈余,因而對裝置總能耗的供獻(xiàn)值為負(fù)數(shù),軟化水、循環(huán)水能耗占比相對較?。▓D1)。裝置總能耗基本呈逐年下降的趨勢,2016年完成78.25kg/t(千克標(biāo)油每噸),與設(shè)計能耗93.25kg/t相比,降幅達(dá)16.08%,達(dá)到歷史最好水平(圖2)。

        圖1 裝置能耗介質(zhì)消耗比例

        圖2 2006—2016年裝置能耗變化情況

        2 裝置實施的節(jié)能優(yōu)化措施

        為降低裝置能耗,近幾年圍繞原料優(yōu)化、工藝優(yōu)化、設(shè)備用能優(yōu)化三方面開展節(jié)能降耗工作,相繼實施了重整進(jìn)料優(yōu)化、分餾塔操作優(yōu)化、重整反應(yīng)氫油比優(yōu)化、先進(jìn)控制系統(tǒng)APC投用、壓縮機無級調(diào)節(jié)改造、加熱爐改造等節(jié)能降耗措施,取得了一定成效。

        2.1 原料優(yōu)化

        優(yōu)化重整反應(yīng)進(jìn)料。根據(jù)國外的操作經(jīng)驗,C6直鏈烷烴一般不作為重整原料的組分,因為其通過重整反應(yīng)時芳烴選擇性低,對增加辛烷值的貢獻(xiàn)低,并且還率先裂解為液化氣和干氣,降低裝置液收[2]。通過調(diào)整預(yù)分餾塔的操作,提高重整進(jìn)料油的初餾點,將重整進(jìn)料油中C6直鏈烷烴含量由12%降至6%,在保持預(yù)加氫進(jìn)料量不變的情況下,使重整進(jìn)料量降低將近4 t/h,占總進(jìn)料的6%,從而降低了重整部分的負(fù)荷,節(jié)約了燃料氣消耗。

        2.2 工藝優(yōu)化

        2.2.1 分餾塔操作條件

        在確保產(chǎn)品合格和分餾塔操作平穩(wěn)的前提下,通過降低回流比及塔頂壓力,減少塔底再沸爐燃料氣消耗及塔項空冷、水冷的負(fù)荷[3]。調(diào)整了脫碳六塔的操作條件,回流量從30 t/h降到20 t/h,相應(yīng)降低了塔底再沸爐的瓦斯消耗60 m3/h。

        2.2.2 重整反應(yīng)氫油比

        催化重整反應(yīng)要求有適宜的氫油比,在重整催化劑再生燒焦能力允許的前提下降低氫油比,可減少壓縮機動力消耗[4]。根據(jù)國內(nèi)外同類裝置的經(jīng)驗,結(jié)合本裝置的實際情況,在裝置催化劑再生系統(tǒng)的燒焦能力許可范圍內(nèi),將反應(yīng)氫油比由2.0降至1.4。方案實施后,循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速降低,汽輪機中壓蒸汽消耗量下降了1.5 t/h;同時,由于循環(huán)氫量的降低,加熱爐燃料氣消耗也相應(yīng)減少。

        2.2.3 采用先進(jìn)控制系統(tǒng),降低裝置能耗

        根據(jù)裝置工藝特點和運行經(jīng)驗,共設(shè)計開發(fā)了預(yù)加氫反應(yīng)、重整反應(yīng)以及分餾系統(tǒng)等3個相互獨立的控制器[5]。通過先控的平穩(wěn)卡邊操作,在獲得同等產(chǎn)品辛烷值的條件下,裝置瓦斯收率由0.27%降為0.12%,平穩(wěn)率由98.7%提高到99.6%,加熱爐燃料氣的消耗由8400 m3/h下降到8159 m3/h。

        2.3 設(shè)備用能優(yōu)化

        2.3.1 壓縮機無級調(diào)節(jié)改造

        受制于公司原料石腦油資源有限,裝置經(jīng)常處于低負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),為壓縮機進(jìn)行變頻改造提供機會。氫氣增壓機為3臺往復(fù)式壓縮機,采用兩段式壓縮,通過級間返回控制閥控制系統(tǒng)壓力,返回閥的開度較大,造成無用功耗大[6]。對其中1臺K-202C增上HydroCOM無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),在生產(chǎn)中保持1臺滿負(fù)荷,另一臺靠無級變速系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)負(fù)荷。改造后不僅降低了壓縮機的實際功率,同時還避免了機組切換過程中大幅、快速升降壓對機組及系統(tǒng)壓力造成的沖擊,保證了下游用氫裝置的穩(wěn)定。通過實際標(biāo)定,在壓縮機80%負(fù)荷的工況下,電流由200 A下降到160 A,實現(xiàn)節(jié)電225×104kWh/a,創(chuàng)造經(jīng)濟效益135萬元/a。

        2.3.2 加熱爐技術(shù)改造

        四合一爐余熱鍋爐。在2011年裝置擴容改造時,四合一加熱爐的余熱鍋爐沒有進(jìn)行相應(yīng)改造,在運行負(fù)荷增加25%的工況下,對流段受熱面積偏小,排煙溫度偏高達(dá)235℃,熱效率偏低僅為88%。在2016年對其進(jìn)行改造,新增模塊化落地式省煤器和汽包,新增落地省煤器采用模塊化箱體結(jié)構(gòu),分成3個省煤器模塊,包括省煤器內(nèi)部連接煙道、金屬膨脹節(jié)等,將對流室出口的291℃高溫?zé)煔庖?,進(jìn)入新增落地式省煤器進(jìn)行余熱回收。

        五合一爐水熱媒。五合一爐余熱回收系統(tǒng)采用熱管式空氣預(yù)熱器,因熱管式空氣預(yù)熱器運行年限較長,高溫端失效,加熱后的熱風(fēng)溫度只有70℃左右,燃料氣消耗偏大。為降低燃料消耗,對熱管式空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造,改為組合式水熱媒空氣預(yù)熱器。它主要由高溫空氣預(yù)熱器和水熱媒空氣預(yù)熱器(低溫段)組成,并設(shè)置冷風(fēng)旁路,通過旁路調(diào)節(jié)可有效避免低負(fù)荷工況下發(fā)生露點腐蝕的風(fēng)險。

        改造后,四合一爐排煙溫度由改造前235℃降低至125℃,加熱爐熱效率由88%提高到92.3%;余熱鍋爐中壓蒸汽發(fā)汽量增加3 t/h,增加效益360萬元/a。五合一爐排煙溫度從230℃降低至135℃左右,空氣預(yù)熱器出口溫度由70℃提升至203℃,節(jié)約燃料消耗0.2 t/h。

        2.4 其他用能優(yōu)化

        2.4.1 循環(huán)水梯級利用

        裝置共有往復(fù)式壓縮機7臺,離心式壓縮機1臺,循環(huán)水量使用約300 t/h,但上水、回水溫差僅有1℃左右,沒有得到充分利用。利用水夾點技術(shù),對裝置循環(huán)水的運行方式進(jìn)行優(yōu)化改造,由原來并聯(lián)運行改為串聯(lián)運行,實現(xiàn)循環(huán)水的串級利用。改造后,裝置循環(huán)水量由改造前1200 t/h下降至730 t/h,節(jié)約循環(huán)水消耗約500 t/h。

        2.4.2 增設(shè)乏汽回收裝置

        重整裝置除氧器產(chǎn)生的乏汽量約在2~3 t/h,不僅造成能源浪費,還影響現(xiàn)場操作環(huán)境。對其進(jìn)行改造,增加乏汽回收設(shè)施,利用系統(tǒng)來的軟化水來回收除氧器產(chǎn)生的乏汽,不再排入大氣,減少低品位能源的浪費。

        3 結(jié)論

        通過實施以上節(jié)能優(yōu)化措施,連續(xù)重整裝置能耗由2011年的93.25 kg/t降至78.25 kg/t,取得了顯著的節(jié)能效果,為其他同類裝置開展節(jié)能降耗工作提供了借鑒。為進(jìn)一步降低裝置能耗,下一步繼續(xù)在優(yōu)化換熱流程、完善加熱爐附屬設(shè)施、優(yōu)化加熱爐操作參數(shù)、機泵變頻改造等方面深入開展節(jié)能優(yōu)化研究。

        [1]謝洪波.連續(xù)重整裝置能耗現(xiàn)狀及其節(jié)能潛力分析[J].石油和化工節(jié)能,2009(2):6-10.

        [2]周小平.連續(xù)重整裝置壓縮機氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)節(jié)能改造[J].中外能源,2011(2):107-110.

        [3]秦永強.重整裝置的節(jié)能改造[J].煉油技術(shù)與工程,2003(8):55-57.

        [4]郭彥,龔燕,劉維康.催化重整裝置節(jié)能潛力研究[J].山東化工,2014(3):147-149.

        [5]袁春華,任建生.催化重整裝置擴能改造節(jié)能設(shè)計[J].石油與天然氣化工,2014(5):483-486.

        [6]袁淑華.連續(xù)重整裝置流程模擬及優(yōu)化[J].中外能源,2010(8):83-88.

        2017-07-11

        (編輯 張興平)

        10.3969/j.issn.2095-1493.2017.10.010

        陳鎮(zhèn),工程師,2011年畢業(yè)于遼寧石油化工大學(xué)(化學(xué)工藝專業(yè)),從事煉油廠的節(jié)能節(jié)水管理工作,E-mail:Jzchenz@petrochina.com.cn,地址:遼寧省錦州市古塔區(qū)重慶路二號,121001。

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