陳頂靈,吳建新
(國網(wǎng)浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)
北津電站機組定子短路事故分析
陳頂靈,吳建新
(國網(wǎng)浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)
針對北津電站發(fā)生的一起機組三相短路事故,通過事故經(jīng)過和相關(guān)信號信息的還原,分析事故發(fā)生的原因,剖析了暴露出的問題,并總結(jié)了經(jīng)驗教訓。
定子短路事故;現(xiàn)場檢查;事故分析
福建北津電站位于建甌市徐墩鎮(zhèn)北津村,是一座河床徑流式電站,裝機容量50 MW。電站主接線為兩機一變擴大單元接線,裝有兩臺25 MW的低水頭燈泡貫流式機組,主機為東芝水電。工程于2003年開工建設(shè),2006年11月投入商業(yè)運行。2011年初發(fā)生了1號機定子短路事故,我們負責了此次事故的調(diào)查工作。這是一起間歇發(fā)展的復雜事故,現(xiàn)將事故分析整理成文,期待與大家共同探討和提高。
2011年2月26 日21:58,北津電站發(fā)“1號機電氣事故”,跳閘停機。調(diào)取上位機信息顯示:
21:50 1 號機發(fā)“開機令”
21:58:16 1號機勵磁起勵
21:58:48 1號機“發(fā)電機保護事故停機”。此時機組狀態(tài)為發(fā)電機剛建壓至額定值,發(fā)電機開關(guān)未合上。發(fā)電機保護動作后1號主變高壓側(cè)開關(guān)16 A開關(guān)、近區(qū)607開關(guān)、1號壩變603開關(guān)、低壓開關(guān)5ZKK、1號廠變605開關(guān)、低壓開關(guān)1ZKK分閘。
21:59監(jiān)視1號機事故停機后正常,當值值長匯報。
22:10進入1號機燈泡頭處檢查發(fā)現(xiàn)有少量煙味和焦味。
現(xiàn)場檢查1號機發(fā)電機保護屏顯示:①21:56:53零序電壓定子接地保護動作;②21:56:53比率制動差動保護A相、B相、C相動作;③21:56:58.664復壓過流t1保護動作;④21:56.58.964復壓過流t2保護動作。
中控室上位機顯示:1號機電氣故障光字牌顯示“發(fā)電機故障”;1號機事故光字牌顯示“發(fā)電機保護跳閘”;電氣事故、1號機調(diào)速器緊停電磁閥投入。
監(jiān)控簡報信息如表1所示。
表1監(jiān)控簡報信息
1號機保護型號為:WFB—811/R4微機保護,許繼電氣生產(chǎn),定值如下:
(1)比率制動差動保護
額定電流:3.82 A,最小動作電流:1.15 A,最小制動電流:2.3 A,制動斜率:0.4
(2)復壓過流保護
低電壓:73.5 V,負序電壓:10 V,動作電流:5.35 A,延時 t1=4.2 s,t2=4.5 s
(3)定子零序保護
3u0=10V,零序電流:10.0A,延時 t1=6.0s,t2=6.0s,t3=6.0 s
從1號發(fā)電機保護數(shù)據(jù)庫調(diào)用動作時記錄的數(shù)據(jù)如下:
(1)比率制動差動保護動作(表2)動作時間:2011/02/26 21:58:53.485
表2
(2)復壓過流保護動作(表3)
t1動作時間:2011/02/26 21:58:58.663 t2動作時間:2011/02/26 21:58:58.964
表3
(3)定子零序過電壓保護動作
動作時間:2011/02/26 21:58:53.747
定子零序電壓:3U0=43.97 V
事故后現(xiàn)場檢查,拆除1號發(fā)電機中性點部位安全網(wǎng),發(fā)現(xiàn)中性點引線、流變銅排母線表面的絕緣材料均有不同程度燒焦,穿墻引線部位更為嚴重,環(huán)氧樹脂絕緣隔板上部第一塊燒焦特別嚴重;打開上部第一塊環(huán)氧樹脂絕緣隔板,發(fā)現(xiàn)定子線棒也有燒焦現(xiàn)象,AB兩相穿墻引線燒焦現(xiàn)象更為嚴重。對發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子都用500 V搖表進行搖絕緣,定子A、B、C三相相間、對地均為0,認定定子絕緣已經(jīng)損壞;轉(zhuǎn)子絕緣為0.4 MΩ,認為轉(zhuǎn)子正常。
(1)從監(jiān)控記錄“1號機機端電壓80%以上動作”和“1號機空載狀態(tài)動作”,說明機組建壓已經(jīng)成功;下一流程原本應是投入自動準同期進行同期并網(wǎng)流程,監(jiān)控記錄沒有“投自動準同期”信號,也沒有“合開關(guān)”信號。
(2)“1號發(fā)電機保護事故動作”和“1號發(fā)電機保護跳閘動作”信號結(jié)合保護動作數(shù)據(jù),可以認定發(fā)電機縱差保護無時限動作出口,由于開關(guān)在“分閘”位置,不能切除故障電流;同時聯(lián)跳滅磁開關(guān)、起動停機流程工作。
(3)“1號機勵磁滅磁開關(guān)分閘”表明切除了勵磁電源,定子繞組短路電流下降,“1號發(fā)電機保護事故復歸”和“1號發(fā)電機保護跳閘復歸”表明1號發(fā)電機差動保護復歸。
(4)“1號機事故停機動作”和“1號機調(diào)速器緊停電磁閥投入”表明已啟動停機流程。
(5)再次發(fā)出的“1號發(fā)電機保護事故動作”、“1號發(fā)電機保護跳閘動作”和“1號主變高壓開關(guān)跳閘動作”信號結(jié)合保護動作數(shù)據(jù)分析,是復合電壓過電流保護t1時間出口跳開主變開關(guān);短路電流起動差動保護同時也起動復壓過流電流元件,短路時機端電壓小于低電壓動作值,滿足復壓過電流保護動作條件,開始計時,維持到延時元件動作時出口跳閘。
(6)滅磁開關(guān)分閘斷開勵磁電源,定子電壓慢慢消失,定子短路電流也應隨著衰減,為何可持續(xù)4 s多出口跳閘,只能理解為轉(zhuǎn)子滅磁回路滅磁效果不好,有較大的勵磁電壓持續(xù)存在,定子電壓也較大,短路電流也較大,加上復壓過電流保護電流元件返回系數(shù)較大,足以滿足t1時限(4.2 s)出口去跳主變高壓開關(guān)和t2時限(4.5 s)出口跳所有開關(guān);保護信號與整定時間完全相符。
(7)再次發(fā)出的“1號發(fā)電機保護事故復歸”信號、“1號發(fā)電機保護跳閘復歸”只表明短路電流較小,復壓過流保護返回。
(8)定子零序過電壓保護記錄的零序電壓表明定子先發(fā)生單相接地短路,電壓值43.97 V,可以計算出離中性點43.97%位置發(fā)生接地短路,監(jiān)控系統(tǒng)沒有記錄,但發(fā)電機保護記錄的動作時間與縱差保護動作出口時間相同,而定子零序過電壓保護t1、t2、t3均整定為6 s,也就是說在差動保護動作出口前6 s就已發(fā)生定子單相接地故障,如果以第一次“1號發(fā)電機保護事故”來認定差動保護動作出口,就基本上可推斷接地故障發(fā)生在21:58:42(監(jiān)控系統(tǒng)時鐘)前后,也就是“機端電壓80%以上復歸”信號發(fā)出的同時就發(fā)生了單相接地故障。
(9)“1號發(fā)電機故障”表明定子單相接保護動作出口發(fā)故障信號,反推也能證明單相接地故障發(fā)生在21:58:42。
(10)微機保護無時限整組動作固有時間很短,最快動作時間可以達到20 ms以內(nèi),一般不超過50 ms,加上差動保護啟動“1號機發(fā)電機保護事故”和“1號機發(fā)電機保護跳閘”的時間應不超過1 s,也就是說由單相接地轉(zhuǎn)化成相間接地短路或三相短路的時間應在21:58:47前后。
北津電站地處福建省,南方的氣候特點是空氣潮濕,濕度大,發(fā)生事故前近半個月(2011年春節(jié))電站都停機,發(fā)電前2 d氣候反常,回潮嚴重。運行人員申請發(fā)電后,并未按運行規(guī)程規(guī)定對定、轉(zhuǎn)子進行絕緣測試,也沒有進行機組空轉(zhuǎn)干燥運行以提高定、轉(zhuǎn)子絕緣水平,而是直接開機建壓。正是定、轉(zhuǎn)子潮濕絕緣下降,導致開機建壓過程中發(fā)生單相絕緣擊穿接地,發(fā)展成三相短路,造成重大設(shè)備事故。事故搶修持續(xù)一個多月,更換了三相定子下層線棒各一根。事故的教訓是:設(shè)備操作要嚴格遵守運行規(guī)程。
針對一起機組三相短路事故進行了詳細分析,還原了事故經(jīng)過,剖析了事故暴露出的問題,并總結(jié)了經(jīng)驗教訓,為今后的機組運行管理和事故分析提供了一定的參考。
TV738
B
1672-5387(2017)11-0037-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.11.014
2017-08-30
陳頂靈(1969-),男,工程師,從事水電站電氣設(shè)備管理工作。