蘇士清
摘 要:自2015年1月1日《新環(huán)保法》頒布實(shí)施以來(lái),全國(guó)各地環(huán)保督察力度不斷加大,實(shí)現(xiàn)對(duì)污水處理有效處理,使其達(dá)標(biāo)排放,已是企業(yè)污水處理單位必須履行的職責(zé)。本文通過(guò)對(duì)滕南生活水處理站的系統(tǒng)進(jìn)行分析研究,查找其制約污水處理達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵因素,進(jìn)而找出解決的有效工藝方法。
關(guān)鍵詞:生活污水 氧化溝 除磷
中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)09(c)-0110-02
1 項(xiàng)目概況
蔣莊煤礦滕南污水處理站設(shè)計(jì)水量為8000m3/d,主要處理蔣莊煤礦、田陳煤礦、鐵運(yùn)處的生活污水和滕南醫(yī)院污水。污水的實(shí)際處理量約為5000m3/d,偶有腐竹廠污水排入,對(duì)進(jìn)水的水質(zhì)影響較大。該水站為山東省控企業(yè)名單,特別是2017年一季度,地方政府對(duì)企業(yè)統(tǒng)一要求進(jìn)行TN、TP的在線監(jiān)測(cè),為保障處理水全面符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,決定對(duì)原水站工藝進(jìn)行優(yōu)化改造。
現(xiàn)有污水處理站工藝為污水經(jīng)由管道輸送至污水處理站集水井,由泵提升至泥水分離機(jī),通過(guò)泥水分離機(jī)分離后的污水進(jìn)入?yún)捬醭兀瑓捬醭爻鏊M(jìn)入分配井,通過(guò)分配井的分配均勻流入氧化溝內(nèi)進(jìn)行生物處理。氧化溝的出水進(jìn)入二沉池,二沉池的出水進(jìn)入中間水池,從中間水池通過(guò)泵提升至曝氣生物濾池,曝氣生物濾池的出水進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾后的水進(jìn)入消毒池,在消毒池內(nèi)添加消毒液,消毒池出水進(jìn)入清水池,由總排口通過(guò)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀檢測(cè)后外排。二沉池污泥一部分通過(guò)污泥回流泵回流至氧化溝,剩余污泥通過(guò)電廠焚燒處理。
2 水量及水質(zhì)
2.1 設(shè)計(jì)水量及進(jìn)、出水水質(zhì)
污水處理站的設(shè)計(jì)水量為8000m3/d,根據(jù)生活污水的設(shè)計(jì)規(guī)范,設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為:COD≤300mg/L,SS≤200mg/L,NH3-N≤30mg/L,TP≤4~6mg/L。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)要求,污水的排放執(zhí)行COD:20mg/L,總氮:15mg/L,總磷:0.5mg/L,氨氮:1.00mg/L的標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 現(xiàn)有處理狀況
污水處理站的現(xiàn)有處理水量為5000m3/d,偶爾會(huì)有腐竹廠廢水排入,增加污水處理站的處理負(fù)荷。根據(jù)對(duì)污水處理站的進(jìn)水及出水進(jìn)行取樣檢測(cè)及對(duì)日常運(yùn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)跟蹤,現(xiàn)有污水處理站的進(jìn)出水指標(biāo)為(單位:mg/L):COD進(jìn)水267.00,出水16;氨氮進(jìn)水18.2,出水0.07;TN進(jìn)水19.556,出水13.096;TP進(jìn)水1.578,出水0.99。
通過(guò)數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)出水水質(zhì)進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)出水的TP超標(biāo),COD、TN等均在排放標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。但是偶遇腐竹廠的廢水排入,對(duì)廢水的TN影響較大,極易導(dǎo)致外排廢水的TN不能達(dá)標(biāo)排放。
3 運(yùn)行中存在問(wèn)題分析及優(yōu)化措施
3.1 進(jìn)水方式分析
(1)存在問(wèn)題。目前進(jìn)水方式為間歇式進(jìn)水,來(lái)水匯入集水井達(dá)到一定水位時(shí)集水井內(nèi)的泵才開(kāi)啟,將集水井內(nèi)的水提升至氧化溝內(nèi)。間歇性的進(jìn)水方式造成進(jìn)水期間短時(shí)間內(nèi)進(jìn)水負(fù)荷過(guò)大,使系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)不能達(dá)到設(shè)計(jì)的處理效果。
(2)優(yōu)化措施。污水處理站原設(shè)計(jì)為連續(xù)、均勻進(jìn)水,采用連續(xù)進(jìn)水可減少單位時(shí)間內(nèi)生化系統(tǒng)的處理負(fù)荷,使水中的有機(jī)物得到有效的降解。因此,優(yōu)化措施要將污水間歇性進(jìn)水改變?yōu)檫B續(xù)性進(jìn)水。增加攪拌系統(tǒng),采用浮球開(kāi)關(guān)控制提升泵的啟停,同時(shí),在提升泵上安裝變頻裝置,根據(jù)不同水位時(shí)泵的運(yùn)行采用不同的流量,改善間歇性進(jìn)水帶來(lái)的弊端。
3.2 氧化溝運(yùn)行分析
(1)三溝氧化溝特點(diǎn)。本工段氧化溝為三溝式(T型)氧化溝,這個(gè)類型的氧化溝實(shí)際控制運(yùn)行過(guò)程是比較復(fù)雜的。它實(shí)際上仍是一種連續(xù)流活性污泥法,只是將曝氣、沉淀工序集于一體,并具有按時(shí)間順序交替輪換運(yùn)行,其運(yùn)轉(zhuǎn)周期可根據(jù)處理水質(zhì)的不同進(jìn)行調(diào)整,從而使其運(yùn)行操作更趨于靈活方便。
三溝式氧化溝運(yùn)行過(guò)程可分6階段:階段A:污水經(jīng)配水井進(jìn)入溝Ⅰ,溝內(nèi)轉(zhuǎn)刷以低速運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速控制在僅能維持水和污泥混合,并推動(dòng)水流循環(huán)流動(dòng),但不足以供給徽生物降解有機(jī)物所需的氧。此時(shí),溝Ⅰ處于缺氧狀態(tài),溝內(nèi)活性污泥利用水中的有機(jī)物作為碳源,活性污泥中的反硝化菌則利用前一段產(chǎn)生的硝酸鹽中的氧來(lái)降解有機(jī)物,釋放出氮?dú)?,完成反硝化過(guò)程。同時(shí)溝I的出水堰自動(dòng)升起,污水和污泥混合液進(jìn)入溝Ⅱ。溝Ⅱ內(nèi)的轉(zhuǎn)刷以高速運(yùn)行,保證溝內(nèi)有足夠的溶解氧來(lái)降解有機(jī)物,并使氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,完成硝化過(guò)程.處理后的污水流入溝Ⅲ,溝Ⅲ中的轉(zhuǎn)刷停止運(yùn)轉(zhuǎn),起沉淀池的作用,進(jìn)行泥水分離,由溝Ⅲ處理后的水經(jīng)自動(dòng)降低的出水堰排出。階段B:進(jìn)水改從處于好氧狀態(tài)的溝Ⅱ流入,并經(jīng)溝Ⅲ沉淀后排出。同時(shí)溝Ⅰ中的轉(zhuǎn)刷開(kāi)始高速運(yùn)轉(zhuǎn),使其從缺氧狀態(tài)變?yōu)楹醚鯛顟B(tài),并使階段A進(jìn)入溝Ⅰ的有機(jī)物和氨氮得到好氧處理,待溝內(nèi)的溶解氧上升到一定值后,該階段結(jié)束。階段C:進(jìn)水仍然從溝Ⅱ注入,經(jīng)溝Ⅲ排出。但溝Ⅰ中的轉(zhuǎn)刷停止運(yùn)轉(zhuǎn),開(kāi)始進(jìn)行泥水分離,待分離完成,該階段結(jié)束。階段A、B、C組成了上半個(gè)工作循環(huán)。階段D:進(jìn)水改從溝Ⅲ流入,溝Ⅲ出水堰升高,溝Ⅰ出水堰降低,并開(kāi)始出水。同時(shí),溝Ⅲ中轉(zhuǎn)刷開(kāi)始低速運(yùn)轉(zhuǎn),使其處于缺氧狀態(tài)。溝Ⅱ則仍然處于好氧狀態(tài),溝Ⅰ起沉淀池作用。階段D與階段A的水淹方向恰好相反,溝Ⅲ起反硝化作用,出水由溝Ⅰ排出。階段E:類似于階段B,進(jìn)水又從溝Ⅱ流入,溝Ⅰ仍然起沉淀他作用,溝Ⅲ中的轉(zhuǎn)刷開(kāi)始高速運(yùn)轉(zhuǎn)并從缺氧狀態(tài)變?yōu)楹醚鯛顟B(tài)。
階段F:類似于階段C,溝Ⅱ進(jìn)水,溝Ⅰ沉淀出水。溝Ⅲ中的轉(zhuǎn)刷停止運(yùn)轉(zhuǎn),開(kāi)始泥水分離。至此完成整個(gè)循環(huán)過(guò)程。
(2)存在問(wèn)題。目前氧化溝使用射流曝氣替代轉(zhuǎn)刷,氧化溝內(nèi)無(wú)推流器,射流曝氣設(shè)有鼓風(fēng)機(jī),曝氣量大,很難形成厭氧區(qū)域,直接影響了厭氧釋磷這一過(guò)程,除磷效果不佳,脫氮過(guò)程也受到影響。目前的進(jìn)水位置是兩側(cè)溝兩端進(jìn)水,兩側(cè)溝遠(yuǎn)端溢流出水,水力停留時(shí)間不足,厭氧、缺氧、好氧區(qū)域比例不合理。endprint
(3)優(yōu)化措施。使用前端的厭氧池作為厭氧段進(jìn)行厭氧釋磷。改造氧化溝,關(guān)閉氧化溝兩側(cè)溝的進(jìn)水,進(jìn)行中間溝進(jìn)水兩端排水。并將兩端溝的污水回流至中間溝,關(guān)閉中間溝的風(fēng)機(jī),僅使用射流進(jìn)行攪拌,使中間溝形成缺氧區(qū),控制中間溝的溶解氧含量,進(jìn)行脫氮的處理。
3.3 除磷改造
(1)運(yùn)行問(wèn)題。現(xiàn)有的工藝階段,在厭氧段進(jìn)行厭氧釋磷,在好氧段進(jìn)行好氧吸磷,通過(guò)排泥的方式去除污水中的磷,但是由于原水中的磷在經(jīng)過(guò)生化處理后不能達(dá)到排放要求,因此,需要在加強(qiáng)管控生物除磷過(guò)程的前提下,還需增加化學(xué)藥劑除磷過(guò)程。
(2)優(yōu)化措施。利用現(xiàn)有的兩個(gè)沉淀池進(jìn)行除磷處理。根據(jù)現(xiàn)有處理的工藝流程,將氧化溝出水全部進(jìn)入φ18m的沉淀池,φ18m的沉淀池出水量的2/3或1/2進(jìn)入φ13m的沉淀池內(nèi)進(jìn)行加藥除磷。其余1/3或1/2的水量進(jìn)入原有中間水池。φ18m沉淀池內(nèi)的污泥完全為生物污泥,回流至前端厭氧池,完成厭氧釋磷。φ13m沉淀池污泥為生物污泥和化學(xué)污泥的混合污泥,排入新建污泥濃縮池,濃縮后進(jìn)行脫水處理。此種方法即解決了厭氧回流污泥不受化學(xué)污泥的污染影響,又保證了污水總磷能夠達(dá)標(biāo)。
根據(jù)除磷工藝流程,對(duì)沉淀池的沉淀效果進(jìn)行理論計(jì)算,計(jì)算流量分別8000m3/d及5000m3/d進(jìn)行。通過(guò)理論計(jì)算:φ13m、φ18m沉淀池在處理水量為8000m3/d時(shí),φ13m處理水量為進(jìn)水量的1/2,兩個(gè)水池的水力負(fù)荷及停留時(shí)間均可以滿足沉淀的要求。處理水量為5000m3/h時(shí),沉淀池在除磷工藝改造過(guò)程中能滿足其沉淀的要求。
4 研究及工藝設(shè)計(jì)
(1)進(jìn)水方式改進(jìn)工藝設(shè)計(jì)。原有的進(jìn)水方式為間歇性進(jìn)水,造成氧化溝內(nèi)的負(fù)荷沖擊較大,現(xiàn)將進(jìn)水方式改為連續(xù)性進(jìn)水,增加兩套攪拌推流系統(tǒng),增加進(jìn)水的液位控制以及泵的流量控制系統(tǒng)。(2)除磷改造工藝設(shè)計(jì)。由于生化除磷不能將磷降低到排放標(biāo)準(zhǔn),因此,增加化學(xué)除磷。化學(xué)除磷在沉淀池處添加除磷藥劑,除磷的改造按照前述工藝進(jìn)行。
5 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,綜合現(xiàn)場(chǎng)操作實(shí)際,科學(xué)合理優(yōu)化系統(tǒng)布局,采取現(xiàn)代化科學(xué)管理,完全可以實(shí)現(xiàn)水處理各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)標(biāo)排放和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)支降耗。
參考文獻(xiàn)
[1] 戴紅玲,胡鋒平,王濤,等.氧化溝工藝在污水處理中的應(yīng)用與研究新進(jìn)展[J].資源與環(huán)境,2007(32):145-146.endprint