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        8號高爐燜爐實踐

        2017-11-28 03:05:03艾中路丁時明柏德春
        山西冶金 2017年5期
        關(guān)鍵詞:爐況爐缸爐溫

        艾中路, 丁時明, 柏德春

        (韶關(guān)鋼鐵公司, 廣東 韶關(guān) 512123)

        生產(chǎn)實踐·應(yīng)用技術(shù)

        8號高爐燜爐實踐

        艾中路, 丁時明, 柏德春

        (韶關(guān)鋼鐵公司, 廣東 韶關(guān) 512123)

        針對韶鋼8號3 200m3高爐燜爐操作進行為期4 d的年修,通過穩(wěn)定休風前爐況,優(yōu)化休復風方案,調(diào)整氣流,使爐況恢復正常。8號高爐燜爐的實踐,有利于解決鐵燒平衡的問題,使爐況進一步得到優(yōu)化。

        高爐 休風 復風 煤氣流

        2017年3月,根據(jù)公司安排:6號燒結(jié)機于3月25日至4月1日進行為期8 d的年修。為解決鐵燒平衡的問題,8號爐計劃于3月27日至30日進行4 d的燜爐操作。配合更換主皮帶、熱風閥、北渣轉(zhuǎn)鼓、軟水泵止回閥閥柄、重力除塵器補焊等。燜爐采用滿料線休風方式,休風料按96 h計劃裝入。

        1 休風前爐況的維護

        燜爐時間長,休風前一周爐內(nèi)適當減輕礦焦比,改善透氣、透液性;維護好爐況穩(wěn)定順行;降低爐渣堿度,鐵水溫度按1 520℃±10℃控制,保證爐缸熱量充沛、活性好;穩(wěn)定兩道氣流,減少爐墻熱負荷波動。具體參數(shù)見表1。

        表1 休風前一周爐況各項參數(shù)

        2 休風安排

        2.1 休風前期的查漏

        休風時間長,為防止長時間休風冷卻水漏水入爐引發(fā)爐涼、爐缸凍結(jié)重大工藝事故,管工提前一周對所有冷卻設(shè)備進行全面反復排查,查看頭部罐補水是否正常,鐵口火焰、噴濺情況是否正常。密切關(guān)注煤氣在線分析氫氣含量變化。

        2.2 休風料的配加

        休風料采用了休風減礦形式,分六段式加入,考慮到休風時間長、爐缸溫度損耗大,復風后[SI]質(zhì)量分數(shù)高、物理熱低、流動性差等特點,減礦所占比例確定為:46.36%,累計共補加焦炭596.41 t。由于礦焦負荷輕,焦批大,料罐最大裝焦量約為35 t(容積為70m3),為減少焦批的質(zhì)量,“風口下”段礦批退至85 t,“爐腹”至“爐身上”礦批為75 t;休風配礦上降低爐渣堿度,配加錳礦、白云石,爐渣二元堿度按1.05控制,確保復風開爐后w[Si]=1.8%,w(Al2O)3≤15.5%,改善渣鐵流動性,消除爐缸黏結(jié)物。具體減礦見下頁表2。

        2.3 休風后的檢漏、爐體保溫

        27日休下風來后對爐頂齒輪箱冷卻水進行關(guān)死,休風后確認補水電動閥關(guān)到位;爐頂打水現(xiàn)場改手動關(guān)死;爐頂點著火后時刻注意火焰是否發(fā)紅;漏水風口減風過程逐步適當控水,休風后立馬關(guān)死進水,爐缸所有風口采用炮泥封堵保溫,堅持每個橫班對所有風口小套前端、中小套外部逐一排查,查看是否有水跡或滲水現(xiàn)象。

        表2 休風六段配料單

        休風8 h后爐體中、高壓水泵各停一臺,12 h后高、中壓再各停一臺。出水頭以有水出為宜,水溫差不大于3℃,排水溫度控制在35~45℃。軟水二系(爐缸和爐體):休風后即停一臺軟水泵,8 h后再停一臺,留一臺水泵供水,水量調(diào)整至不小于2 000 m3/h,水壓不小于0.4MPa,水溫差不大于3℃,空冷器全停。軟水一系(爐底和熱風閥):休風后將水壓降至0.6MPa,流量不小于600m3/h,休風8 h后,將水壓降至0.5MPa,流量不小于與500m3/h,水溫差不大于3℃。休風期間每隔2 h檢查進出水溫度。

        所有風口插盲板,小套前段采用有水泡泥封死;28日白班風口前端溫度降下來,進行風口中小套更換作業(yè),嚴禁風口更換過程中大量打水降溫;休風過程中密切監(jiān)視風口堵炮泥情況,發(fā)現(xiàn)風口有紅點、亮光及時用炮泥再次塞死。

        2.4 熱風爐保溫作業(yè)

        熱風爐更換一號熱風爐熱風閥,休風前一號熱風爐提前2 h退出送風,保持較高的拱頂溫度。3月30日白班由于更換熱風閥作業(yè)造成拱頂溫度下降到988℃。中班19:00熱風爐開始逆送風作業(yè),逆送風作業(yè)6 h后,進行燒爐作業(yè),廢氣溫度到380℃停止燒爐。

        3 復風爐況恢復

        3.1 復風后的加風節(jié)奏

        復風堵6個風口,縮小進風面積,增加鼓風動能,送風初期高爐接受風量能力較差,在風量、風壓穩(wěn)定的前提下視探尺下行走料情況小幅度回風,復風50~60min后打開鐵口,送風比達到1.0(即風量在 3 800~4 000m3/min),操作上守勢,穩(wěn)定氣流,等待爐溫回升。爐溫明顯回升,風速達到220m/s,具備加風條件,捅開風口加風。開風口順序由對角鐵口兩側(cè)延伸,當風量小于5 000m3/min優(yōu)先考慮加風,當風量達到5 000m3/min這個平臺,加風節(jié)奏視爐況、爐溫、出鐵來定,24 h后風量恢復到85%。4月2至4月3日風量:5 750~5 850m3/min,風壓控制在390 kPa以內(nèi),保持充沛的爐溫,不可強行上風。4日爐內(nèi)整體風壓下來,風量加回到5 950m3/min。配合高爐溫刷一下爐缸。加風節(jié)奏見圖1。

        圖1 復風加風節(jié)奏示意圖

        3.2 上、下部參數(shù)的調(diào)整,爐溫控制

        鑒于1—3月份高爐入爐風量萎縮(風量上不到5 950m3/min)且風壓高,為增加入爐風量同時降低風壓,此次進風面積由0.437 2m2調(diào)整到0.441 5 m2,復風后有很長一段時間噴不了煤,按全停煤全焦冶煉操作,負荷輕,理論燃燒溫度高,風量低的情況下,高爐下部透氣、透液性差,開爐濕度按44 g/m3,風溫按950℃,穩(wěn)定蒸汽壓力,未噴煤之前濕度盡量保持在40 g/m3以上,嚴格控制理論燃燒溫度(小于2 250℃),頂壓使用較正常低5~10 kPa,盡量吹透中心。

        3.3 氣流調(diào)整

        休風后觀察爐頂料面,漏斗較淺(深度1.2m),平臺0.8~1m,沒有倒角,邊上沒有煤氣火,復風后負荷輕,氣流邊緣適當抑制,做足中心氣流,配合高爐溫來熔化爐缸黏結(jié)物、中心死焦堆。(休復風前后氣流參數(shù)見下頁表3)。

        3.4 爐外操業(yè)

        爐外出鐵:鉆頭直徑由55mm增到60mm,加快出鐵節(jié)奏,鐵口深度降低200mm,按(3 300±100)mm控制,炮頭配加有水炮泥,減少打泥量。大溝:做足渣鐵溫度,保證大溝每爐鐵通鐵量在400 t,出鐵之前確認撇渣器是否暢通,用木棒化龍溝積鐵。適當吹鐵口,為爐恢復創(chuàng)造條件。

        4 結(jié)語

        休風前一周可以適當退礦焦比,維護好爐況順行,冷卻系統(tǒng)全面查漏。爐況基礎(chǔ)差可延期休風;穩(wěn)定休風前8 h爐況;復風臺階式分區(qū)分段回風,結(jié)合爐頂料面、渣皮脫落情況、邊緣溫度以及中心和次中心溫度調(diào)整氣流;降低堿度保持上限爐溫,改善渣鐵流動性,保持大溝通暢、爐外出渣鐵正常;長時間計劃休風復風必須對休風減礦比例、休風工事安全、復風加風節(jié)奏、爐外出鐵、異常事故應(yīng)急預(yù)案做周密的安排,制定休復風計劃書。復風后有一段時間是全焦冶煉,理論燃燒溫度不宜控制太高,濕度在沒有噴煤的時間段盡量固定在40 g/m3以上,但這不宜作為調(diào)節(jié)爐溫的手段,防止長時間休風導致爐況失常。

        Operation Practice of Blow ing-down on No.8 BF

        Ai Zhonglu,Ding Shim ing,Bo Dechun
        (Shaoguan Iron and Steel Co.,Ltd.,Shaoguan Guangdong 512123)

        As to the annual overhaul of Shaogang Steel’s No.8 3 200 m3BF blowing-down for 4 days,by stabling furnace condition,optimizing the blowing-down and re-blowing operations,adjusting air flow distribution,it took only 4 days to return the production to its normal levels.The practice of blowing-down on No.8 blast furnace is helpful to solve the problem of iron burning balance and further optimize the furnace condition.

        blast furnace(BF);blowing-down furnace;re-blowing;gas flow

        TF54

        A

        1672-1152(2017)05-0078-03

        10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2017.05.30

        2017-10-10

        艾中路(1984—),男,本科,畢業(yè)于重慶科技學院,助理工程師,主要從事高爐煉鐵工作。

        (編輯:王瑾)

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