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        300MW CFB鍋爐旋風(fēng)分離器中心筒變形脫落問題分析

        2017-11-20 17:18:03練純青陳浩鄭秀平
        山東工業(yè)技術(shù) 2017年22期
        關(guān)鍵詞:措施

        練純青+陳浩+鄭秀平

        摘 要:旋風(fēng)分離器是循環(huán)流化床鍋爐的重要部件,分離器的分離效率直接關(guān)系到鍋爐的安全經(jīng)濟運行。旋風(fēng)分離器中心筒變形下移,造成氣體短路引起分離器分離效率下降,分離器中心筒脫落,影響了鍋爐的安全經(jīng)濟運行。本文針對這些問題,分析了原因并采取了一系列措施,取得了一定的效果。

        關(guān)鍵詞:旋風(fēng)分離器;中心筒變形;措施

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.168

        循環(huán)流化床鍋爐的旋風(fēng)分離器是循環(huán)流化床鍋爐的核心部件之一,中心筒是連接安裝在旋風(fēng)分離器上部部件,即排氣管。它不僅排出分離后的煙氣,與分離器的外筒體形成環(huán)形通道,進入分離器的煙氣繞著中心筒旋轉(zhuǎn),在離心力和重力作用下,大部分灰粒被分離出來,送回爐膛,以保證燃料多次循環(huán)燃燒反應(yīng),含有細灰的煙氣向上折轉(zhuǎn)成為旋流,由中心筒排出進入尾部煙道。

        1 300 MW CFB鍋爐及其分離器

        內(nèi)蒙古京泰電廠采用DG1089/17.45-II1 型鍋爐,鍋爐為循環(huán)流化床、亞臨界參數(shù),一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐、緊身封閉、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、爐頂設(shè)密封罩殼。鍋爐主要由一個膜式水冷壁爐膛,三臺汽冷式旋風(fēng)分離器和一個由汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)三部分組成。

        2 分離器出現(xiàn)問題分析

        2.1 13分離器中心筒變形及參數(shù)變化

        中心筒變形的影響:

        (1)中心筒變形后,爐膛上部差壓低,帶來床溫升高,回料器溫度升高、分離器入口煙溫升高。

        (2)影響煙氣流旋轉(zhuǎn)速度和分布,導(dǎo)致分離效率下降,循環(huán)物料濃度降低,鍋爐煙氣飛灰含碳量升高,鍋爐不完全燃燒損失增大,鍋爐效率降低。煙氣中的固體顆粒增加還會使過熱器和煙道受熱面磨損加劇,影響鍋爐的安全運行。

        (3)中心筒嚴(yán)重變形引起的澆注料脫落,進而使中心筒與煙道接口處超溫?zé)t。脫落的澆注料引起回料器回料不暢,回料器振動。

        具體參數(shù)變化如下:機組負荷315MW,13分離器中心筒脫落時參數(shù)有較為明顯的波動,脫落前后參數(shù)變化如下:回料器入口靜壓由-0.5KPa突升至1.2KPa;分離器出入口差壓由1369Pa降至1235Pa;回料器料位有波動,由22.5KPa降至20KPa后升高至25.5KPa,穩(wěn)定約2分鐘后又降至至21.6KPa左右達到平衡狀態(tài);伴隨床壓由5.6KPa降至4.5KPa,爐膛上部差壓由1.15KPa降至0.99KPa,鍋爐床溫由942℃升高至958℃。飛灰含碳量由正常運行時的2.0%左右,降至1.3%左右。

        2.2 13分離器中心筒脫落

        負荷272MW,鍋爐床壓由5.59KPa快速降低至2.32KPa,降低負荷后無上升,爐膛上部差壓由0.96KPa降至0.15KPa。13回料器入口靜壓值為1.35KPa,床溫由937℃升至981℃。發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常后,采取了降負荷,減少給煤量,同時投入風(fēng)道油槍穩(wěn)燃等措施。仍無法維持床壓穩(wěn)定, 機組解列停機。

        2.3 13分離器中心筒變形及脫落分析

        變形原因:中心筒上口變形原因為支撐筋板處受力過大,中心筒與出口煙道接口處的耐火材料下沉擠壓中心筒上口處,同時高溫?zé)煔飧Z入支撐筋板處,在長時間高溫下引起變形。中心筒下口變形主要原因為下口受熱不均,產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,在煙氣溫度急劇變化情況下,加劇膨脹受力不均。

        中心筒脫落原因:中心筒吊掛方式為自由膨脹吊掛式結(jié)構(gòu),中心筒與出口煙道接口處的耐火材料下沉擠壓中心筒上口處,同時高溫?zé)煔飧Z入支撐筋板處,使與中心筒與支架大筋板長時間高溫運行,中心筒與出口煙道接口處耐火材料整體下墜導(dǎo)致中心筒膨脹受阻,中心筒上口變形嚴(yán)重,上部密封遭到破壞,在高溫?zé)煔庾饔孟?,?dǎo)致支架與中心筒之間形成裂紋,在長期的作用下,最終導(dǎo)致完全開裂,支撐起不到作用,中心筒脫落。

        3 采取的防范措施及對策

        (1)中心筒與煙道接口處采用雙密封,第一層密封采用在支撐支架焊接完后使用扇形板連接成一體,與中心筒大筋板緊密結(jié)合;第二層密封在中心筒與分離器下沿結(jié)合處增加環(huán)形鋼板,中心筒筒體與錐形板之間除膨脹間隙外使用耐火材料填充其余空間。

        (2) 支撐支架設(shè)計為雙面焊接結(jié)構(gòu)。

        (3)為了保護中心筒上口及大筋板,不被耐火材料擠壓變形,一方面在中心筒上口設(shè)置δ=10mm環(huán)形耐熱鋼板與錐板焊接固定;另一方面中心筒上口筒壁采取加厚鑄造。

        (4)中心筒的固定方式為自由吊掛,受溫度影響下膨脹不受阻。

        (5)中心筒筒體與錐形板之間除膨脹間隙外使用耐火材料填充其余空間。

        (6)鍋爐啟動中,嚴(yán)格控制床壓不低于7KPa,床溫溫升率不大于3℃/min,控制床溫;保證煤泥摻煤50%左右;加強飛灰含碳量監(jiān)測;加強鍋爐排煙溫度,煙氣含氧量不低于2.5%參數(shù)監(jiān)視;加強疏灰系統(tǒng)監(jiān)視。

        (7)正常運行中,維持分離器入口溫度小于980℃運行,入口靜壓不冒正,分離器料位密度正常。

        4 結(jié)論

        經(jīng)過對旋風(fēng)分離器中心筒變形和脫落問題分析,采取可靠的應(yīng)對措施解決了中心筒運行中存在的隱患,保證了旋風(fēng)分離器的分離效果,延長了鍋爐連續(xù)運行的時間,有效提高了鍋爐效率。

        參考文獻:

        [1]呂俊復(fù),岳光溪,張建勝,楊海瑞等.循環(huán)流化床鍋爐運行與檢修[M].北京:中國水利水電出版社,2004.

        [2]劉德昌,陳漢平,張世紅,赫俏.循環(huán)流化床鍋爐運行及事故處理[M].北京:中國電力出版社,2006.endprint

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