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        氣液反應(yīng)結(jié)晶器在硫銨工業(yè)的應(yīng)用

        2017-11-10 05:42:45中國化學(xué)工程第七建設(shè)公司成都610100
        化工設(shè)計(jì) 2017年5期
        關(guān)鍵詞:中和結(jié)晶器硫酸銨

        中國化學(xué)工程第七建設(shè)公司 成都 610100

        鄒萬清四川七化建化工工程公司 成都 610100

        氣液反應(yīng)結(jié)晶器在硫銨工業(yè)的應(yīng)用

        陳玲*
        中國化學(xué)工程第七建設(shè)公司 成都 610100

        鄒萬清
        四川七化建化工工程公司 成都 610100

        描述中和法硫酸銨生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀及采用氣液反應(yīng)結(jié)晶器的工藝專利技術(shù)與裝置實(shí)際運(yùn)行情況,論述該技術(shù)的應(yīng)用具有硫銨裝置規(guī)?;?、產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)高且穩(wěn)定、系統(tǒng)節(jié)能、環(huán)保、安全可靠、控制水平高等一系列優(yōu)點(diǎn)。

        氣液反應(yīng)結(jié)晶器 硫酸銨 節(jié)能減排 中和熱能回收利用

        目前,我國中和法硫酸銨生產(chǎn)工藝仍處于單元環(huán)節(jié)多,自動化水平低,人工間隙操作,規(guī)模小,能耗高,安全、環(huán)境問題突出等發(fā)展滯后的狀態(tài);一種新開發(fā)的氣液反應(yīng)結(jié)晶器能有效解決這一問題。在一臺設(shè)備內(nèi)完成硫酸銨生產(chǎn)的中和、蒸發(fā)、濃縮和冷卻、結(jié)晶過程的工作,縮短生產(chǎn)工藝流程、減少操作環(huán)節(jié);通過DCS系統(tǒng)對設(shè)備的流量、溫度、壓力的連鎖控制,可使系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量高,生產(chǎn)操作安全,環(huán)保、節(jié)能效益明顯提高。

        1 中和法硫銨工藝技術(shù)比較

        1.1 傳統(tǒng)工藝

        目前,硫酸法生產(chǎn)硫銨的方式,傳統(tǒng)的生產(chǎn)均采用將硫酸稀釋成一定濃度,再與氨氣在中和反應(yīng)釜中進(jìn)行中和反應(yīng)生成硫酸銨溶液,并用循環(huán)水進(jìn)行夾套間接冷卻,帶走大量的中和反應(yīng)熱,生成的硫酸銨溶液在三效蒸發(fā)器內(nèi)經(jīng)蒸發(fā)去除部分水分,濃縮成高溫飽和溶液后進(jìn)冷卻結(jié)晶器中用循環(huán)水進(jìn)行冷卻,析出晶體生成硫酸銨晶體料漿,經(jīng)離心分離,得到晶體,烘干得到硫酸銨產(chǎn)品。傳統(tǒng)工藝流程見圖1。

        圖1 傳統(tǒng)工藝流程

        該工藝存在的缺點(diǎn):生產(chǎn)工藝流程相對較長,生產(chǎn)環(huán)節(jié)多,熱能沒有回收利用,中和反應(yīng)熱全部損失;冷卻循環(huán)水用量大,耗水量高,同時料漿蒸發(fā)濃縮需要熱源,系統(tǒng)能耗高,裝置生產(chǎn)能力低下(通常在10kt/a以下),規(guī)模相對較小,難以規(guī)?;?,設(shè)備多,投資大,系統(tǒng)占地面積大。

        1.2 硫酸銨氣液反應(yīng)結(jié)晶器新技術(shù)

        該技術(shù)采用《一種氣液反應(yīng)結(jié)晶器》專利技術(shù)。氣液反應(yīng)結(jié)晶器是一種將硫酸銨生產(chǎn)環(huán)節(jié)的中和、蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶融為一體的設(shè)備,通過設(shè)備外循環(huán)管擔(dān)任管式反應(yīng)器完成中和反應(yīng),取替龐大的中和反應(yīng)釜單元;通過循環(huán)管中的中和反應(yīng)熱,取替蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸汽加熱器;通過直接向循環(huán)管內(nèi)料漿補(bǔ)加水分,進(jìn)行水分蒸發(fā)產(chǎn)生蒸汽解決蒸發(fā)濃縮和冷卻結(jié)晶,取替了蒸發(fā)濃縮和冷卻結(jié)晶系統(tǒng)。

        本技術(shù)的工藝原理:將硫酸與氨氣的中和反應(yīng)、硫酸銨溶液蒸發(fā)濃縮以及濃縮料液的冷卻結(jié)晶都集中在一臺設(shè)備氣液反應(yīng)結(jié)晶器中進(jìn)行,原料硫酸無需預(yù)先稀釋,溶液蒸發(fā)也無需外界提供熱量,該設(shè)備內(nèi)的中和反應(yīng)充分,中和熱可以全部利用,以滿足硫酸銨料液蒸發(fā)所需熱量,僅需向設(shè)備內(nèi)的料液直接補(bǔ)充一定量的水分,通過水分蒸發(fā)產(chǎn)生蒸汽的方式,帶走濃縮料漿的熱量(中和反應(yīng)熱),同時,達(dá)到對料漿冷卻降溫的目的,還可副產(chǎn)蒸汽。料液降溫析出的微小晶體和反應(yīng)生成的晶體晶粒,在料液的晶核上集結(jié),晶核長大,長大的晶粒在重力的作用下沉積于設(shè)備下部,沒有長大的微晶隨設(shè)備內(nèi)的母液流動上浮于設(shè)備上部,并隨母液一起運(yùn)動成為反應(yīng)和結(jié)晶需要的晶核,下部的粗粒料漿通過設(shè)備排料口,去離心分離工序進(jìn)行分離,分離出的固體晶粒進(jìn)烘干系統(tǒng)烘干成為產(chǎn)品,離心分離產(chǎn)生的母液返回氣液反應(yīng)結(jié)晶器內(nèi)進(jìn)行循環(huán)利用分離出里面所含的硫酸銨。

        全系統(tǒng)采用DCS控制系統(tǒng),進(jìn)行氨氣、硫酸比例調(diào)節(jié),補(bǔ)水、溫度、液位、與進(jìn)硫酸量連鎖自動控制。

        主要反應(yīng)方程式:

        氣液反應(yīng)結(jié)晶器工藝流程見圖2。

        圖2 氣液反應(yīng)結(jié)晶器工藝流程

        本技術(shù)的優(yōu)點(diǎn):工藝流程短,生產(chǎn)環(huán)節(jié)少,操作簡單,易于控制,中和反應(yīng)熱得到全部回收,不需要循環(huán)冷卻水系統(tǒng),水耗少,能耗低,設(shè)備投資小,裝置占地面積小,采用DCS自動控制系統(tǒng),原料消耗低,產(chǎn)品質(zhì)量高,且穩(wěn)定性好,生產(chǎn)安全性好。

        2 消耗及產(chǎn)品指標(biāo)

        消耗指標(biāo):以采用本技術(shù)設(shè)計(jì)的單套裝置生產(chǎn)能力200kt/a(28t/h)為例:原料硫酸消耗760kg/t(傳統(tǒng)工藝約790kg/t),氨氣消耗260kg/t(傳統(tǒng)工藝約280kg/t),中和反應(yīng)熱回收率大于等于80%,副產(chǎn)蒸汽820kg/t產(chǎn)品(傳統(tǒng)工藝需要消耗加熱蒸汽和循環(huán)冷卻水)。

        產(chǎn)品質(zhì)量滿足GB29206-2012內(nèi)容,硫酸銨食品級質(zhì)量指標(biāo)(GB29206-2012)見表1。

        表1 硫酸銨食品級質(zhì)量指標(biāo)

        3 實(shí)際運(yùn)行情況

        2015年新疆某公司在環(huán)保壓力大,環(huán)境執(zhí)法嚴(yán)的情況下,經(jīng)過市場考察與調(diào)研,決定利用氨中和法生產(chǎn)硫酸銨的方式解決副產(chǎn)多余硫酸,實(shí)現(xiàn)硫酸固化,不外排污染環(huán)境,消除企業(yè)生產(chǎn)瓶頸,同時變廢為寶。對多家技術(shù)的考察,最終采用一種新開發(fā)的氣液反應(yīng)結(jié)晶器專利技術(shù)生產(chǎn)硫酸銨。

        該裝置已于2016年建成,并成功投料試車運(yùn)行,且運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

        試車主要步驟要點(diǎn):① 試運(yùn)行氣液反應(yīng)結(jié)晶器,要保證氣液反應(yīng)結(jié)晶器穩(wěn)定平穩(wěn)運(yùn)行;② 在該設(shè)備內(nèi)母液能均勻連續(xù)運(yùn)行并保持液位恒定的情況下,用干空氣和水對后續(xù)系統(tǒng)離心機(jī)、烘干機(jī)及包裝等系統(tǒng)設(shè)備、管道進(jìn)行逐一清洗、吹掃,驅(qū)除系統(tǒng)中雜質(zhì);③ 在檢測系統(tǒng)吹掃、清洗、置換合格后,向氣液反應(yīng)結(jié)晶器供硫酸和氨氣(比例進(jìn)入)。濃硫酸(98%H2SO4)的進(jìn)料量分別以0.30m3/h、0.60m3/h、0.90m3/h、1.20m3/h、1.52m3/h依次增加進(jìn)料,每次硫酸流量變化,氨氣自動跟進(jìn)比例調(diào)節(jié),補(bǔ)水量與蒸發(fā)蒸汽流量,維持質(zhì)量比1:1連鎖調(diào)節(jié),料液溫度與設(shè)備內(nèi)真空度連鎖控制,保持溫度維持在80℃~85℃,排出料漿流量與氣液反應(yīng)結(jié)晶器內(nèi)液位連鎖維持液位恒定;④ 當(dāng)開車五小時后啟動后續(xù)系統(tǒng)離心機(jī)、烘干機(jī)及包裝系統(tǒng),進(jìn)行計(jì)量包裝。

        200kt/a硫酸銨項(xiàng)目投料試生產(chǎn)情況:硫酸銨裝置全系統(tǒng)準(zhǔn)備檢查完畢后氣液反應(yīng)結(jié)晶器進(jìn)水至總?cè)莘e的30%,循環(huán)泵處于自動運(yùn)行,母液水循環(huán)正常,開始向氣液反應(yīng)結(jié)晶器進(jìn)硫酸,氨氣自動以質(zhì)量比0.34∶1的比例自動進(jìn)入氣液反應(yīng)結(jié)晶器,與硫酸在氣液反應(yīng)結(jié)晶器內(nèi)反應(yīng),溫度與真空度,蒸發(fā)蒸汽流量與補(bǔ)水流量,均置于自動控制位置。試產(chǎn)氣液反應(yīng)結(jié)晶器運(yùn)行情況見表2。

        17∶30硫酸、氨氣進(jìn)量達(dá)到正常進(jìn)料100%,不再增加,進(jìn)料維持保證平穩(wěn)運(yùn)行階段。

        15∶00開始,200kt/a硫酸銨裝置后續(xù)系統(tǒng)離心機(jī)、烘干機(jī)、包裝機(jī)開始相繼投入運(yùn)行。運(yùn)行情況表3。

        18∶30后硫酸銨產(chǎn)量穩(wěn)定產(chǎn)量約27.78t/h運(yùn)行,質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)(GB 29206-2012)。

        4 結(jié)語

        采用《一種氣液反應(yīng)結(jié)晶器》新技術(shù),設(shè)計(jì)的200kt/a硫酸銨裝置,通過業(yè)主考核,經(jīng)過72小時以上連續(xù)運(yùn)行,產(chǎn)品質(zhì)量符號國家標(biāo)準(zhǔn)(GB29206-2012),產(chǎn)量達(dá)到裝置設(shè)計(jì)能力,氣液反應(yīng)結(jié)晶器在硫酸裝置上的成功投運(yùn)、投產(chǎn),打破了國內(nèi)硫酸銨只能小規(guī)模生產(chǎn)的傳統(tǒng)局面;也充分利用了副產(chǎn)硫酸,實(shí)現(xiàn)廢品資源利用,提升了企業(yè)整體產(chǎn)能和規(guī)模效益。同時,優(yōu)化裝置熱量平衡,以每噸產(chǎn)品生產(chǎn)820kg蒸汽計(jì)算,生產(chǎn)每噸硫酸銨可節(jié)約標(biāo)煤62kg(200kt/a硫酸銨裝置年節(jié)約標(biāo)煤12493t)。

        表2 試產(chǎn)氣液反應(yīng)結(jié)晶器運(yùn)行情況記錄

        表3 試運(yùn)行硫酸、氨氣消耗和硫酸銨、蒸汽產(chǎn)量記錄

        1 四川七化建化工工程公司.一種氣液反應(yīng)結(jié)晶器[P],中國專利: ZL 2015 2 0830981.2,2015-10-26.

        *陳 玲:高級工程師。1995畢業(yè)于四川輕化工學(xué)院化學(xué)工程與工藝專業(yè)。從事化工工藝工作。聯(lián)系電話:(028)68935227,

        E-mail:wanqingzou@163.com。

        2017-06-14)

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