周強++許武
摘 要:本文介紹了60MN臥式鋼管熱擠壓機液壓系統(tǒng)組成及動作原理;針對運行中出現(xiàn)的液壓泵長時間處于高壓小流量狀態(tài),致使液壓泵壽命短;一旦液壓泵損壞,缺乏報警手段,不能及時發(fā)現(xiàn),致使故障擴大;液壓系統(tǒng)主回油管道與液壓泵吸油管道口過于接近,導致回油存在不經(jīng)有效處理、直接吸入液壓泵;液壓油箱結構不合理,不利于氣體析出和機械雜質的有效過濾、沉淀;液壓系統(tǒng)系統(tǒng)過濾設置不合理,不能較完善地對液壓油實施過濾保護液壓系統(tǒng)零部件等問題,提出改進措施,并加以實施,經(jīng)實際運行證明改善效果明顯。
關鍵詞:60MN臥式鋼管熱擠壓機 液壓系統(tǒng) 動作原理
中圖分類號:TG376.2 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)09(b)-0076-02
1 60MN臥式鋼管熱擠壓機組液壓系統(tǒng)簡介
寶鋼特鋼鋼管廠2009年投產(chǎn)的60MN臥式鋼管熱擠壓機液壓系統(tǒng)動力源共有15臺液壓主泵,其中7臺動作泵為比例閥控制變量泵,型號A4VSO500-E02,在320bar時額定流量667L/min;6臺供蓄能器泵為壓力控制變量泵,型號A4VSO500-DR,在320bar時額定流量667L/min;1臺控制油泵為壓力控制變量泵,型號A4VSO180-DR,在320bar時額定流量250L/min;1臺輔助動作泵為壓力控制變量泵,型號A4VSO500-DR,在160bar時額定流量720L/min;以及12組活塞式蓄能器站組成,型號AK 745-350-36。采用上位油箱和集成閥控系統(tǒng):集成控制閥塊主要有:BG30為7臺動作泵壓力控制集成塊,分別為7臺動作泵高、低壓溢流及高壓安全閥,BG18為6臺供蓄能器泵壓力控制集成塊,功能為6臺供蓄能器泵高、低壓溢流及高壓安全閥,BD20為1臺控制油泵壓力控制集成塊,功能為1臺控制油泵高、低壓溢流及高壓安全閥,BD21為1臺輔助動作泵壓力控制集成塊,功能為1臺輔助動作泵高、低壓溢流及高壓安全閥,BG25為12組活塞式蓄能器高壓油輸出控制集成塊,功能為控制蓄能器至動作閥塊的高壓液壓油流量;BG31為擠壓桿動作控制集成塊,BG32為擠壓芯棒動作控制集成塊,BG33為擠壓桶動作控制集成塊,及其他輔助動作控制集成塊;擠壓機的主動作執(zhí)行元件主要有:1臺主缸,2臺上下側缸,2臺水平側缸,4臺擠壓桶動作缸,及其他輔助動作油缸組成。擠壓機待機時,12組活塞式蓄能器由6臺供蓄能器泵提供液壓油,當蓄能器液壓油壓力提高至320Bar時,壓力控制液壓泵輸出流量降至接近0L/min,并始終由6臺供蓄能器泵提供高壓液壓油來保持320Bar壓力,液壓泵因此始終保持320Bar壓力下工作;擠壓機實施擠壓時,先由高位油箱通過充液閥控制低壓大流量向各擠壓執(zhí)行油缸充液,后在程序控制下關閉充液閥,由蓄能器站和6臺主供液泵向擠壓執(zhí)行油缸供高壓液壓油,完成擠壓動作;6臺供蓄能器泵及12組活塞式蓄能器組同時提供高壓油;除擠壓動作外,其余擠壓機輔助動作,由7臺動作泵根據(jù)設定要求提供液壓油。
2 對該液壓系統(tǒng)原設計的理解及實際運行過程中出現(xiàn)問題的分析
經(jīng)8年時間的使用,擠壓機液壓系統(tǒng)6臺供蓄能器泵在使用過程中出現(xiàn)使用壽命短等問題,經(jīng)多次商討分析認為,造成蓄能器泵使用壽命短的原因主要有如下幾點。
(1)6臺供蓄能器泵常處于320bar高壓,輸出流量接近為0L/min的惡劣狀態(tài)。
(2)主回油管道與液壓泵吸油管道口過于接近,導致回油存在不經(jīng)有效處理、直接吸入液壓泵的弊病。
(3)液壓油箱內(nèi)部結構不合理,不利于氣體析出和機械雜質的有效過濾、沉淀。
(4)液壓泵溢流口直接回油箱,一旦供液各主液壓泵發(fā)生故障、內(nèi)部配件磨損、碎裂,大量機械碎屑直接回油箱導致油液大量污染。
(5)6臺供蓄能器泵缺乏報警手段,一旦發(fā)生泵損壞,失去液壓壓力不能及時發(fā)現(xiàn)等問題。
3 在理解和分析基礎上的針對性優(yōu)化
針對6臺供蓄能器泵常處于320bar高壓,輸出流量接近為0L/min的惡劣狀態(tài)問題,實施優(yōu)化6臺供蓄能器運行模式。原設計擠壓機待機時,12組活塞式蓄能器由6臺供蓄能器泵提供液壓油,蓄能器液壓油壓力由液壓泵調(diào)整值決定,液壓壓力提高至320bar,壓力控制液壓泵輸出流量降至接近0L/min,此時液壓泵工作狀態(tài)極為惡劣。
經(jīng)多次商討,6臺供蓄能器運行模式改為擠壓機待機時,蓄能器液壓油壓力由計算機程序控制,液壓壓力控制在305~315bar,即擠壓機待機時隨著蓄能器液壓油泄漏,液壓油壓力由315bar降至305bar時,2臺蓄能器泵溢流閥得電,為蓄能器補充高壓液壓油,當蓄能器液壓壓力提高至315bar時,2臺蓄能器泵溢流閥失電,蓄能器泵處于大流量,壓力接近為0bar卸荷的狀態(tài),按該類型液壓泵的工作特性曲線可較好地改善6臺供蓄能器泵工作狀態(tài)。
圖1為6臺供蓄能器運行模式優(yōu)化后蓄能器液壓壓力曲線及溢流閥電控信號曲線,與原設計的曲線相比,在完全可以滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,可較大減少6臺供蓄能器高壓運行時間,改善液壓泵的運行狀態(tài)。
針對主回油管道與液壓泵吸油管道過于接近、回油不經(jīng)處理、直接吸入液壓泵問題,實施液壓油箱內(nèi)部結構改造,即將主回油管道通過液壓油箱內(nèi)部通道,引至循環(huán)冷卻過濾泵吸油口區(qū)域,與液壓泵吸油管道口區(qū)域隔離,使主回油經(jīng)過濾、冷卻等處理后再流至液壓泵吸油管道口區(qū)域。
針對液壓油箱內(nèi)部結構不合理不利于氣體析出、機械雜質過濾沉淀問題,實施液壓油箱內(nèi)部改造,液壓油箱底部合理增設隔板,有利于液壓油中氣體析出、機械雜質過濾沉淀。
針對液壓泵溢流口直接回油箱,一旦液壓泵打壞,大量機械碎屑直接回油箱問題,在液壓泵溢流口回油箱的管道中增設過濾器,一旦液壓泵打壞,產(chǎn)生大量機械碎屑,液壓泵溢流口回油箱的管道中增設過濾器可減少機械碎屑回油箱。
針對6臺供蓄能器泵缺乏報警手段,一旦液壓泵損壞不能及時發(fā)現(xiàn)問題,在液壓泵高壓出口增設液壓壓力檢測報警,一旦蓄能器泵溢流閥得電,液壓壓力未在設定時間內(nèi)達到設定壓力,即開啟報警并延時停泵。
經(jīng)上述對擠壓機組液壓系統(tǒng)改進,可更好地滿足生產(chǎn)工藝要求,改善液壓泵組運行狀況,延長液壓泵組使用壽命。
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