陳鋼
摘 要:鍋爐低氮燃燒器改造后,在加減負荷過程中,受熱面經(jīng)常會發(fā)生超溫現(xiàn)象,尤其是在過熱器后屏部分管件及低溫過熱器部分管件表現(xiàn)比較明顯。經(jīng)常超溫使受熱面疲勞損耗增加,嚴重影響受熱面的壽命,長時間的超溫可能導(dǎo)致受熱面爆破,威脅到機組的安全運行。本文主要對低氮燃燒器改造后超溫原因進行了分析,并提出了預(yù)防控制的措施。
關(guān)鍵詞:低氮燃燒器 改造 超溫 預(yù)防 控制
中圖分類號:TM62 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)09(b)-0043-02
1 設(shè)備情況簡介
該廠鍋爐由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造,型號為HG-1025/17.5-YM,為亞臨界、自然循環(huán)、單爐膛、一次中間再熱、直流擺動燃燒器、固態(tài)排渣燃煤汽包爐。采用四角切向布置的全擺動燃燒器,四角同步,燃燒器可做整體±30℃的上下擺動,共設(shè)五層一次風(fēng)噴口。2014年進行了低氮燃燒器改造,以降低鍋爐出口NOX排放。
2 問題描述
該廠在低氮燃燒器改造前,受熱面很少有超溫,出現(xiàn)超溫的情況基本都在機組剛并網(wǎng)帶負荷階段,由于加負荷速度過快,壓力較低,為盡快提高過熱器壓力,煤量增加較多、較快,造成受熱面超溫;正常運行中則幾乎不會出現(xiàn)受熱面管壁超溫的情況。
低氮燃燒器改造后,過熱器后屏部分管件,尤其是后屏#6組件6號管、后屏#6組件11號管、后屏#6組件13號管在運行中經(jīng)常會出現(xiàn)超溫報警(報警值520℃,超溫值530℃),尤其在高負荷運行時常會發(fā)生管壁報警的情況;低溫過熱器部分組件在低負荷時(報警值470℃,超溫值480℃)易出現(xiàn)超溫的情況。
3 超溫原因分析
3.1 過熱器后屏管壁超溫的原因分析
(1)低氮燃燒器改造后,爐膛出口溫度升高。部分二次風(fēng)經(jīng)SOFA噴口進入爐內(nèi),在整個燃燒器區(qū)域二次風(fēng)量較原來減少較多,為抑制NOX的生成,煤粉處于欠氧燃燒的狀態(tài),并未能充分燃燒,燃燒過程被延長到SOFA區(qū)域,原E層噴燃器距離屏底為18.516m,現(xiàn)在SOFA中心距離屏底為11.184m,煤粉燃燒區(qū)域距離屏底距離明顯縮短。在高負荷時,燃燒器區(qū)域二次風(fēng)開度在20%左右,SOFA風(fēng)開4~6層,煤層開度保持在60%,會加劇燃燒中心的提高,造成爐膛出口溫度的升高;由于爐膛出口無煙氣溫度測點,在SOFA風(fēng)開大的情況下爐膛出口溫度較原來會變化多少,較改造前溫度變化多少無準(zhǔn)確數(shù)值。運行人員在進行燃燒調(diào)整后,無法直接了解爐膛出口煙氣溫度的變化,只能通過蒸汽溫度的變化間接了解,就會出現(xiàn)發(fā)現(xiàn)管壁溫度達到超溫報警值后采取措施進行調(diào)整,調(diào)整就比較滯后。
(2)運行調(diào)整習(xí)慣不好。在進行汽溫調(diào)整時,要一、二減配合進行,一減水量大,反應(yīng)慢,要實現(xiàn)對汽溫的準(zhǔn)確控制較難,二減水量小,反應(yīng)快,增減后汽溫馬上會發(fā)生變化,所以,在運行中個別值將一減水量控制較小,一減后汽溫保持過高,靠二減去實現(xiàn)對汽溫的快速、準(zhǔn)確控制,往往造成二減開關(guān)頻繁,噴水量較大。
(3)負荷變化太快、太頻繁。負荷變化太快,忽上忽下,值班員操作頻繁,尤其在AGC投入的情況下,負荷變動太頻繁且變動幅度大,調(diào)度要求機組保持較高的負荷變動速率,以加快負荷響應(yīng)速度,在加負荷時,煤量增加較快,很容易造成受熱面管壁超溫。
3.2 低溫過熱器管壁超溫的原因分析
低氮燃燒器改造后,低溫過熱器管壁溫度超溫發(fā)生在負荷較低(180MW以下)的時候,雖煙氣溫度相對較低,但煙氣量較大(過??諝饬窟^大),低負荷時蒸汽流量較小,是造成低溫過熱器管壁超溫的主要原因。
4 防止管壁超溫的控制措施
4.1 正常運行時的汽溫調(diào)整
一是監(jiān)盤人員每小時必須對鍋爐管壁溫度檢查一次,發(fā)現(xiàn)超溫點或者一個點溫度明顯高于周圍點溫度,應(yīng)采取措施降低管壁溫度,并做好管壁超溫記錄;各臺磨煤機給煤量應(yīng)該保持均勻,發(fā)現(xiàn)過熱器管壁超溫后可以適當(dāng)降低上層磨煤機煤量、風(fēng)量,增加下層磨煤機煤量;大負荷時應(yīng)保持下層磨煤機運行,盡量不運行上層磨煤機;保持合適的氧量,氧量維持在3%~4%之間;嚴格監(jiān)視運行參數(shù),出現(xiàn)異常及時分析;合理調(diào)整燃燒,保持燃燒穩(wěn)定和制粉系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;盡可能采取降低火焰中心調(diào)節(jié)方式,降低爐膛火焰中心,降低爐膛出口煙溫。二是嚴格執(zhí)行吹灰制度,對爐內(nèi)燃燒和結(jié)焦情況加強檢查,特別是1E磨4號角檢查,如管壁超溫則適當(dāng)增加吹灰次數(shù);嚴格執(zhí)行鍋爐排污制度,嚴格控制鍋爐汽水品質(zhì),減輕受熱面內(nèi)部結(jié)垢,降低壁溫。三是注意爐底水封的正常投入,做液壓關(guān)斷門試驗時,及時對汽溫進行調(diào)整,控制好溫度,防止超溫;經(jīng)常進行鍋爐本體和空預(yù)器的檢查,防止孔、門關(guān)閉不嚴漏風(fēng)影響汽溫的調(diào)整;加強對給水自動、減溫水自動、燃燒自動等主要自動控制情況的檢查,如自動失靈,應(yīng)立即切除自動,用手動方式將參數(shù)控制在正常范圍。
4.2 加減負荷時的汽溫調(diào)整
一是制粉系統(tǒng)啟動前通風(fēng),停止磨煤機前通風(fēng),應(yīng)控制冷風(fēng)通入量,及時調(diào)整鍋爐配風(fēng);負荷變化時,煤量不要突增或突減,如汽溫上升過快,可降低負荷變化速率,可將負荷變動速率降至3MW/min。防止長時間、大風(fēng)量通入冷一次風(fēng),導(dǎo)致爐膛變冷,燃燒延后,使過熱器管壁超溫;二是根據(jù)一、二級減溫器后溫度和主汽溫度調(diào)整減溫水,在調(diào)整時一、二減要配合調(diào)整;操作減溫水要緩慢、平穩(wěn)、要有預(yù)見性和一定的提前量,以保證汽溫正常穩(wěn)定;在保證減溫器后蒸汽飽和度前提下,盡量增加一級減溫水量,高負荷時,在過熱汽溫達到額定值的情況下,盡量將一減后溫度保持較低,保持在390℃以下,盡量減小二減水量;三是負荷較高時,需要開大OFA消旋風(fēng),減小煙氣余旋,減小煙氣流速、煙氣溫度偏差;大負荷時,保證燃燒區(qū)域二次風(fēng)量,二次風(fēng)擋板開度最好不低于30%;根據(jù)負荷變化及時對各二次風(fēng)擋板進行調(diào)整,防止鍋爐缺風(fēng)運行;監(jiān)視脫硫出口CO的變化,保持CO值最好不超過50mg/Nm3,最高不超過100mg/Nm3;保證脫硝入口NOX在300mg/Nm3左右即可,不要為保持較低的NOX值,而將SOFA風(fēng)層數(shù)打開較多,減小燃燒器區(qū)域二次風(fēng)量;打開SOFA風(fēng)開度最大保持在60%即可,不許SOFA風(fēng)開度保持過高;四是低負荷時,要及時對鍋爐風(fēng)量進行調(diào)整,保持合適的風(fēng)量,氧量最好保持在4%以內(nèi),防止風(fēng)量過大,造成低溫過熱器管壁超溫。
4.3 異常情況下的汽溫調(diào)整
一是發(fā)生制粉系統(tǒng)斷煤后,應(yīng)在吹掃后及時關(guān)小冷風(fēng)量,不允許長時間將冷風(fēng)門開度放在100%位置;當(dāng)煤質(zhì)變差,煙氣量增加,煤粉點火推遲,減溫水增加已無裕量,鍋爐受熱面壁溫接近報警值時,應(yīng)盡快降低機組負荷;二是各輔助風(fēng)擋板發(fā)生故障時,及時聯(lián)系檢修處理,盡量使各角一次風(fēng)速、風(fēng)量相同,防止火焰偏斜;運行中高加突然退出,應(yīng)根據(jù)減溫器前汽溫上升情況,立即提前增加減溫水,防止超溫,暫緩增加熱負荷的任何操作;三是如高加退出,受熱面管壁、汽溫有超溫現(xiàn)象,應(yīng)降低機組負荷;經(jīng)采取上述措施無效時,應(yīng)降低汽溫運行,必要時降低機組負荷。
5 結(jié)語
鍋爐低氮燃燒器改造后,造成燃燒延遲,火焰中心上移,爐膛出口煙溫上升,鍋爐的過熱汽溫、再熱汽溫上升,過、再熱減溫水量增加,增加了受熱面管壁超溫的風(fēng)險。改造后,燃燒器的型式已確定,因此降低NOX排放量的主要措施是燃燒優(yōu)化調(diào)整。通過正常運行時、加減負荷時、以及異常情況下的汽溫調(diào)整原則、方法、參數(shù)控制范圍和注意事項等措施,在滿足環(huán)保排放要求的前提下要最大程度兼顧鍋爐安全性、經(jīng)濟性,通過及時優(yōu)化運行方式、精細調(diào)整確保鍋爐受熱面不超溫,保證鍋爐的長期安全穩(wěn)定運行。
參考文獻
[1] 大唐戶縣第二熱電廠1、2號鍋爐低氮燃燒器改造后性能試驗報告[R].endprint