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        斗提機(jī)料斗固定螺栓斷裂解決措施

        2017-11-08 03:20:05
        石油化工應(yīng)用 2017年10期
        關(guān)鍵詞:機(jī)殼造粒流化床

        楊 林

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        斗提機(jī)料斗固定螺栓斷裂解決措施

        楊 林

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        斗提機(jī)是化肥生產(chǎn)企業(yè)流化床造粒裝置的關(guān)鍵設(shè)備,其作用是將造粒機(jī)排出的顆料尿素提升至尿素篩進(jìn)行篩分。在運(yùn)行過程中出現(xiàn)料斗固定螺栓斷裂,導(dǎo)致料斗松動、脫落,嚴(yán)重影響造粒裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。本文通過對斗提機(jī)料斗固定螺栓斷裂原因分析、排查,找出螺栓斷裂原因并針對性采取相應(yīng)的處理措施,使其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

        流化床造粒;斗提機(jī);料斗;螺栓;斷裂

        斗提機(jī)是一種豎向提升物料的連續(xù)輸送機(jī)械,具有輸送量大、提升高度高、運(yùn)行平穩(wěn)可靠、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。其工作原理是料斗在底部進(jìn)料口接料后隨著輸送帶提升到頂部,繞過頂部傳動滾筒后向下翻轉(zhuǎn),斗式提升機(jī)將顆粒物料傾入出料口[1]。在尿素流化床造粒工藝中設(shè)置的目的在于將造粒機(jī)排出的顆料尿素提升至尿素篩進(jìn)行篩分。尿素流化床造粒簡易流程圖(見圖1)。斗提機(jī)主要由牽引構(gòu)件、傳動滾筒、從動滾筒、張緊裝置、皮帶、料斗、加料及卸料裝置、機(jī)架和驅(qū)動裝置等組成。

        圖1 流化床造粒簡易流程圖

        寧夏石化化肥二廠斗提機(jī)由奧地利 DOUBRAVA公司制造,屬帶式提升機(jī),設(shè)計能力110 t/h,提升高度36 m,有料斗156個,頂部主動滾筒由電機(jī)帶動減速機(jī)驅(qū)動,底部從動滾筒張緊裝置采用滑道配重形式。

        1 料斗螺栓斷裂問題描述

        斗提機(jī)在運(yùn)行過程中,發(fā)生異響,現(xiàn)在初步判斷為料斗脫落與斗提機(jī)機(jī)殼發(fā)生碰撞。決定停機(jī)檢查,打開機(jī)殼檢修孔盤車檢查斗提機(jī)料斗,發(fā)現(xiàn)一個料斗因料斗固定螺栓斷裂脫落。將斷裂螺栓更換后,檢查其他料斗固定螺栓,發(fā)現(xiàn)部分螺栓存在松動、斷裂現(xiàn)象。為盡快恢復(fù)生產(chǎn),只對松動螺栓進(jìn)行了緊固,對斷裂螺栓進(jìn)行更換。

        斗提機(jī)繼續(xù)運(yùn)行一段時間后,打開機(jī)殼檢修孔對料斗進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)部分料斗緊固螺栓還是存在松動、斷裂現(xiàn)象,遂決定對其斷裂原因進(jìn)行分析研究,消除斗提機(jī)運(yùn)行故障隱患。

        2 原因分析、查找

        針對料斗緊固螺栓松動、斷裂現(xiàn)象,結(jié)合流化床造粒系統(tǒng)日常操作和斗提機(jī)日常運(yùn)行狀況,經(jīng)過討論分析共找出以下幾個原因深入分析。

        2.1 造粒機(jī)清床后斗提機(jī)負(fù)荷增大

        造粒裝置流化床清洗后,尿液槽暫存尿液送入蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)入造粒機(jī)造粒,這樣就形成正常生產(chǎn)的尿液與臨時儲存尿液同時進(jìn)入造粒裝置,造成斗提機(jī)負(fù)荷增大。而負(fù)荷增大會引起斗提機(jī)從動滾筒中軸線下移,若此時斗提機(jī)底部有尿素結(jié)塊,就會與料斗發(fā)生碰撞,從而導(dǎo)致料斗固定螺栓受到額外的剪切應(yīng)力。

        2.2 料斗與機(jī)殼產(chǎn)生碰撞

        斗提機(jī)皮帶跑偏會導(dǎo)致料斗擺動,若幅度較大,會導(dǎo)致料斗與接料口、卸料口,甚至于斗提機(jī)殼體產(chǎn)生碰撞,從而致使料斗固定螺栓受到額外的剪切應(yīng)力。而引起皮帶跑偏的主要原因一是從動滾筒與主動滾筒不平行;二是下料不均勻引起皮帶受力不均而跑偏[2]。從班組運(yùn)行日志記錄也查出,斗提機(jī)在運(yùn)行過程中發(fā)生多次皮帶跑偏報警故障,每次皮帶跑偏后,只是通過調(diào)節(jié)配重糾偏,未從根本解決問題。

        料斗與接料口、卸料口間隙過小,也容易導(dǎo)致料斗與機(jī)殼發(fā)生碰撞;而間隙過大,又會導(dǎo)致漏料量增加。因此必須選擇一個合理的間隙范圍。

        2.3 斗提機(jī)底部積料

        斗提機(jī)底部有尿素顆粒積料,尿素顆粒在高溫環(huán)境下長時間堆積會逐步結(jié)塊。(1)增加了料斗刮料阻力;(2)對料斗產(chǎn)生刮碰。長期運(yùn)行狀況下,均會導(dǎo)致料斗固定螺栓出現(xiàn)松動、斷裂。

        2.4 固定螺栓設(shè)計選型不當(dāng)

        經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)料斗與皮帶固定螺栓采用M12的沉頭內(nèi)六角螺栓,螺栓頭為錐體結(jié)構(gòu),材質(zhì)為304不銹鋼。從螺栓斷裂看出,斷裂螺栓的斷裂面均為內(nèi)六角孔底部橫截面積最小處,可以得出此種型號螺栓最小橫截面受力不能滿足使用要求。因此,可以確定固定螺栓設(shè)計選型不當(dāng)是導(dǎo)致螺栓斷裂的直接原因。

        3 處理措施

        針對以上分析排查出來的料斗固定螺栓斷裂原因,并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況采取了相應(yīng)的對策。

        3.1 優(yōu)化造粒裝置清床后操作

        針對尿液槽暫存尿液送入蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)入造粒機(jī)造粒,造成斗提機(jī)負(fù)荷增大問題,采取優(yōu)化操作措施,放慢尿液槽暫存尿液送入蒸發(fā)系統(tǒng)速度,由原來一天延長為兩天。

        3.2 處理料斗與機(jī)殼碰撞故障

        料斗與機(jī)殼碰撞主要由斗提機(jī)皮帶跑偏引起,因此處理好皮帶跑偏故障就能避免料斗與機(jī)殼碰撞。針對斗提機(jī)皮帶跑偏故障,(1)定期對從動滾筒配重滑道進(jìn)行清洗潤滑,確保配重滑道無卡澀;(2)從動滾筒兩端軸承座增加螺桿調(diào)節(jié)裝置,方便調(diào)節(jié)從動滾筒與主動滾筒的平行度;(3)改造進(jìn)料口,在進(jìn)料口兩側(cè)焊接擋板,確保皮帶料斗進(jìn)料均勻;(4)對從動滾筒軸線兩端設(shè)備標(biāo)高指示,直觀檢查從動滾筒與主動滾筒的平行度。

        將料斗與接料口、卸料口間隙調(diào)整在合理范圍內(nèi),防止料斗在斗提機(jī)運(yùn)行過程中與接料口、卸料口產(chǎn)生碰撞。經(jīng)過現(xiàn)場測量接料、卸料高度并參考進(jìn)料、出料的速度,將料斗與接料口間隙控制在30 mm~40 mm,與卸料口間隙控制在10 mm~15 mm。

        3.3 改造料斗固定螺栓為一字頭螺栓

        將料斗固定螺栓由內(nèi)六角沉頭螺栓更換為一字頭沉頭螺栓,一字頭沉頭螺栓頭結(jié)構(gòu)型式保證了螺栓頭具有足夠的橫截面積,不會因橫截面積不足導(dǎo)致螺栓強(qiáng)度不夠。

        3.4 改進(jìn)螺帽防松措施

        針對螺帽易松動,采取了兩項措施,(1)由單螺帽緊固改為雙螺帽緊固,即再增加一個同等規(guī)格材質(zhì)的鎖緊背帽,兩鎖緊螺母在施加預(yù)緊力后螺母之間產(chǎn)生軸向力,使鎖緊螺母牙與活塞桿螺紋牙之間的摩擦力增大而防止螺母松脫。(2)將原螺母墊片由普通平墊片改為蝶形墊片,提高緊固可靠性。

        4 總結(jié)

        通過針對性的改造措施后, 到目前為止,斗提機(jī)料斗固定螺栓未發(fā)生松動、斷裂故障,效果顯著。也證明了對固定螺栓斷裂原因的分析判斷是正確的,通過針對性的措施消除了斗提機(jī)運(yùn)行故障隱患,確保了流化床造粒裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,并且使設(shè)備檢修成本得以下降。

        [1]胡建平.螺旋輸送機(jī)、斗式提升機(jī)和振動輸送機(jī)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1991.

        [2]李新明,等.斗提機(jī)的常見故障原因及處理措施[J].純堿工業(yè),2015,(1):42-44.

        TQ051.2

        A

        1673-5285(2017)10-0137-03

        10.3969/j.issn.1673-5285.2017.10.036

        2017-09-29

        楊林,男(1985-),助理工程師,大學(xué)本科,2007年畢業(yè)于西南石油大學(xué)過程裝備與控制工程專業(yè),現(xiàn)任中國石油寧夏石化公司化肥二廠設(shè)備技術(shù)員,郵箱:lyang-nx01@petrochina.com.cn。

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