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        600 kt/a硫磺制酸焚硫爐殼體腐蝕原因分析與修復(fù)

        2017-11-08 03:48:39張衛(wèi)紅
        硫酸工業(yè) 2017年9期
        關(guān)鍵詞:鋼殼耐火磚制酸

        張衛(wèi)紅

        (貴陽開磷化肥有限公司,貴州貴陽 551109)

        600 kt/a硫磺制酸焚硫爐殼體腐蝕原因分析與修復(fù)

        張衛(wèi)紅

        (貴陽開磷化肥有限公司,貴州貴陽 551109)

        硫磺制酸生產(chǎn)過程中可能會(huì)因?yàn)橛酂徨仩t漏水至焚硫爐造成殼體稀酸腐蝕或因爐體外殼溫度低造成露點(diǎn)腐蝕而造成停車檢修。通過檢修方案對(duì)比,確定了最優(yōu)的檢修方案。每月需對(duì)爐體外殼進(jìn)行壁厚測(cè)量,對(duì)鋼殼體進(jìn)行監(jiān)控、分析,采取有效措施延長(zhǎng)其運(yùn)行周期。

        焚硫爐 腐蝕原因 檢修方案 比較 修復(fù)

        貴陽開磷化肥有限公司從1999年開始逐步將硫鐵礦制酸裝置改造為硫磺制酸,使現(xiàn)有硫磺制酸生產(chǎn)能力達(dá)到2 100 kt/a。硫磺制酸裝置是逐步大型化的,從開始的單床列200 kt/a到現(xiàn)在的1 000 kt/a。硫磺制酸重要的設(shè)備有焚硫爐、余熱鍋爐、轉(zhuǎn)化器、風(fēng)機(jī)、吸收塔等,一旦上述設(shè)備出現(xiàn)故障,停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng),特別是焚硫爐若出現(xiàn)故障,需停機(jī)對(duì)焚硫爐耐火材料進(jìn)行修補(bǔ)或重新筑爐、烘爐,維修成本高,同時(shí)也因停機(jī)檢修和烘爐時(shí)間較長(zhǎng),影響硫酸產(chǎn)量。

        1 焚硫爐結(jié)構(gòu)及存在問題

        焚硫爐是硫磺制酸的關(guān)鍵設(shè)備,運(yùn)行的好壞直接關(guān)系到裝置能否長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。該公司600 kt/a硫磺制酸從2005年投用以來,已安全運(yùn)行11年,但在2016年6月發(fā)現(xiàn)焚硫爐中部底部鋼殼體有鼓包現(xiàn)象。

        1.1焚硫爐結(jié)構(gòu)

        該焚硫爐為高效臥式焚硫爐,爐膛內(nèi)徑約為5.0 m,長(zhǎng)約14 m,爐膛設(shè)計(jì)溫度不高于1 100 ℃,鋼制圓筒內(nèi)襯耐火磚和保溫磚。為使硫磺和空氣充分接觸,在爐體內(nèi)設(shè)置了3道折流擋墻;同時(shí)為了避免硫磺燃燒不充分而產(chǎn)生升化硫,設(shè)置了二次風(fēng),用于補(bǔ)充空氣量及調(diào)節(jié)爐膛溫度,促使硫磺燃燒完全。由于設(shè)備負(fù)荷較大,設(shè)置了3個(gè)硫磺噴嘴,采用機(jī)械霧化(即靠液硫壓力使硫磺霧化)。噴嘴設(shè)計(jì)除保證適應(yīng)所需的磺量外,還必須能形成易于霧化的微粒,噴霧角大,霧化行程短且分散均勻,為了防止噴槍因爐內(nèi)高溫引起的損壞和受熱而引起硫磺粘度上升造成堵塞,噴槍帶有蒸汽夾套。

        1.2焚硫爐運(yùn)行中存在的問題

        2016年6月發(fā)現(xiàn)焚硫爐中部底部鋼殼體有鼓包現(xiàn)象,及時(shí)對(duì)焚硫爐殼體鋼板厚度進(jìn)行檢測(cè),設(shè)計(jì)鋼板厚度為18 mm,發(fā)現(xiàn)鼓包最嚴(yán)重部分的鋼板厚度經(jīng)檢測(cè)只有8.66 mm,殼體腐蝕變薄,給設(shè)備安全運(yùn)行帶來較大隱患。

        箭頭所指處為測(cè)點(diǎn)的大體位置,爐體的測(cè)點(diǎn)全部為中下部,上部測(cè)量平均壁厚為14.5 mm,爐頭與爐尾平均壁厚度為15.8 mm,爐中和爐尾底部為較薄區(qū)域,鋼板腐蝕分布不均勻(見圖1)。

        圖1 焚硫爐殼體鋼板腐蝕情況

        2 焚硫爐鋼殼體腐蝕變薄原因分析

        2.1余熱鍋爐漏水生成亞硫酸腐蝕

        2015年2—3月該裝置余熱鍋爐有部分管道發(fā)生兩次漏水事故,當(dāng)時(shí)焚硫爐停機(jī)后,發(fā)現(xiàn)大量的水倒灌進(jìn)入焚硫爐,焚硫爐底部積水深度有100 mm左右,爐體耐火磚全被水浸濕。當(dāng)余熱鍋爐焊補(bǔ)完成后再次烘爐開機(jī),可能因耐火磚下的保溫磚或耐火磚中水分未徹底烘干,造成部分游離水積留在保溫磚中,由于焚硫爐開機(jī)過程中溫度升高,產(chǎn)生水蒸氣對(duì)焚硫爐鋼板進(jìn)行氧腐蝕;同時(shí)耐火磚本身有間隙以及砌磚時(shí)灰縫不飽滿造成開機(jī)過程中少量SO2氣體進(jìn)入鋼殼體與保溫磚夾層,水蒸氣與二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸,亞硫酸是二元中強(qiáng)酸,具有酸的通性,具有硫酸的部分性質(zhì),對(duì)鋼材進(jìn)行腐蝕。

        2.2露點(diǎn)腐蝕

        焚硫爐殼體為18 mm碳鋼,鋼殼內(nèi)襯保溫磚和耐火磚,襯磚厚度由外殼溫度決定。由于在襯磚和烘爐過程中,磚與磚之間不可避免會(huì)有一些孔和縫隙,煙氣會(huì)擴(kuò)散到鋼殼內(nèi)表面造成露點(diǎn)腐蝕。煙氣露點(diǎn)為103 ℃,因此鋼殼溫度不宜低于100 ℃[1]。

        焚硫爐襯砌磚順序?yàn)樵阡摪迳舷蠕伓幽透邷厥薨?×5 mm,一層保溫磚114 mm,再砌兩層耐火磚230 mm+114 mm+5 mm(灰縫)=349 mm厚。正常開機(jī)時(shí)實(shí)測(cè)爐子外殼溫度為:爐頭103.5 ℃,爐中124.6 ℃,爐尾110.9 ℃,均超過103 ℃,不容易受到露點(diǎn)腐蝕。但硫酸生產(chǎn)有時(shí)受磷酸生產(chǎn)影響,產(chǎn)量需降至60%負(fù)荷生產(chǎn)或停機(jī)計(jì)劃?rùn)z修時(shí),爐中及爐尾的溫度會(huì)低于100 ℃,使鋼板外殼受到煙氣露點(diǎn)腐蝕。

        3 焚硫爐外殼修復(fù)

        焚硫爐中部外殼受到嚴(yán)重腐蝕,鋼板厚度變薄,由于受到耐火磚的重力及高溫作用,鋼板變薄部分鼓包變形,如不及時(shí)進(jìn)行修復(fù),將影響焚硫爐的安全運(yùn)行,其修復(fù)方案有以下2種。

        3.1對(duì)爐體鋼板鼓包部分進(jìn)行挖補(bǔ)

        通過研究分析,如果采取對(duì)爐體鋼板鼓包部分進(jìn)行挖補(bǔ),會(huì)存在以下問題:

        1)挖補(bǔ)前需拆除鼓包部分的耐火磚和保溫磚,因襯磚時(shí)磚與磚之間互相有連接和保證安全,要拆除焚硫爐內(nèi)一圈的保溫磚,拆除工程量較大。

        2)挖補(bǔ)上的鋼板不能保證同圓度,襯磚時(shí)也不能保證襯磚基底平整,襯磚質(zhì)量下降,在運(yùn)行過程中易發(fā)生耐火磚垮塌。

        3)檢修工期增長(zhǎng)。

        3.2爐體鋼殼鼓包部分外包一層18mm厚的鋼板

        在爐體鋼殼鼓包下半部分外包一層18 mm厚的鋼板,根據(jù)變形的趨勢(shì),盡量讓外包鋼板與原變形鋼板貼合緊密,如圖2所示。

        圖2 爐體鋼殼鼓包下半部分外包鋼板示意

        采取這種修復(fù)方式,可以減少拆除和修復(fù)耐火磚的工作量,保證焚硫爐的耐火磚不垮塌。

        4 結(jié)語

        硫磺制酸裝置在生產(chǎn)運(yùn)行中,需加強(qiáng)對(duì)焚硫爐的監(jiān)護(hù),每個(gè)月要對(duì)焚硫爐外殼進(jìn)行一次壁厚測(cè)量,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)殼體變薄要及時(shí)找出殼體變薄的原因,采取應(yīng)對(duì)措施,因焚硫爐是硫酸生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備,不能等到腐蝕嚴(yán)重才采取措施,以免帶來安全隱患和影響硫酸產(chǎn)量。

        [1] 申興海,郝易瀟.硫磺制酸焚硫爐設(shè)計(jì)的改進(jìn)與優(yōu)化[J]. 硫磷設(shè)計(jì)與粉體工程,2014(5):15-18.

        Corrosion analysis and repair of sulphur burning furnace shell in 600 kt/a sulphur-burning plant

        ZHANG Weihong

        (Guiyang Kailin Chemical Co., Ltd., Guiyang, Guizhou, 551109, China)

        During the process of sulphur acid production, the waste heat boiler may leak into the sulphur burning furnace, resulting in acid corrosion of the shell or the corrosion of the dew point due to the low temperature of the furnace shell. Through the comparison of maintenance schemes, the optimum maintenance scheme is determined. Every month the wall thickness measurement of the furnace shell is required, the steel shell is monitored and analyzed, and effective measures are taken to the extend its operation cycle.

        sulphur burning furnace; cause of corrosion; repair plan; comparison; repair

        2017-06-18。

        張衛(wèi)紅,男,貴陽開磷化肥有限公司化學(xué)工程高級(jí)工程師,主要從事化工生產(chǎn)技術(shù)管理工作。電話:13985466129; E-mail:zhangwhkl@163.com。

        TQ111.16

        B

        1002-1507(2017)09-0052-03

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