梁程+范皖元
摘 要:本文針對柴油發(fā)動機試驗過程中發(fā)現(xiàn)試驗樣機竄機油量大的故障現(xiàn)象,進(jìn)行了相關(guān)的試驗分析,故障排查,并設(shè)計改進(jìn)方案,通過試驗驗證優(yōu)化后新狀態(tài)效果,解決了柴油發(fā)動機試驗過程中出現(xiàn)的竄機油量大問題。
關(guān)鍵詞:柴油機;試驗;竄油量;缸蓋護罩;活塞環(huán)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.003
0 引言
發(fā)動機作為汽車的心臟,其性能決定了汽車的優(yōu)劣,因此發(fā)動機的動力性、經(jīng)濟性指標(biāo)尤為重要。但隨著柴油發(fā)動機技術(shù)發(fā)展,在關(guān)注性能指標(biāo)的同時,還要關(guān)注發(fā)動機基礎(chǔ)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)呼吸系統(tǒng)的合理性,這是發(fā)動機正常工作的基石。
本文通過對某國Ⅴ柴油機竄機油量大問題進(jìn)行故障分析研究,逐一排查可能原因,提出優(yōu)化整改方案并進(jìn)行試驗驗證整改效果,解決了在試驗開發(fā)過程中出現(xiàn)的竄機油量大問題,并對柴油機呼吸系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)具有一定指導(dǎo)意義。
1 故障現(xiàn)象
某國Ⅴ柴油機在試驗開發(fā)過程中,統(tǒng)計了4臺樣機,竄油量達(dá)到3g/h,漏氣量達(dá)到93 L/min均出現(xiàn)漏氣量大,竄油量大問題,不滿足要求。
2 故障分析
根據(jù)對該機型呼吸系統(tǒng)及涉及的零部件運行的過程分析,認(rèn)為 導(dǎo)致竄油量大有兩個原因,一是漏氣量大,另一個是缸蓋護罩分離效率偏低。針對這兩個原因,做出更詳細(xì)的分析與排查。
3 原因排查及驗證
3.1 缸孔加工一致性排查
(a)可能原因:缸孔加工缺陷,缸孔絎磨偏差大。導(dǎo)致與活塞環(huán)匹配不良,造成漏氣。
(b)排查方案:根據(jù)可靠性試驗過程中測量的發(fā)動機的活塞漏氣量結(jié)果,此次發(fā)動機的活塞漏氣量較前期增加了20%左右。通過更換前期試驗用的缸體,測量漏氣量,進(jìn)行數(shù)據(jù)對比。
(c)結(jié)論:通過更換缸體,測量漏氣量數(shù)據(jù)如下圖,根據(jù)圖中活塞漏氣量數(shù)據(jù)基本一致,沒有明顯降低,可以排除缸體加工工藝一致性問題。
3.2 活塞及活塞環(huán)排查
(a)可能原因:活塞與缸孔配缸間隙大,活塞環(huán)顫振,活塞環(huán)結(jié)構(gòu)等對漏氣量大都有影響。
(b)排查方案:優(yōu)化第一道活塞環(huán)為偏桶面環(huán),選擇偏桶面環(huán)是因為偏桶面環(huán)對氣缸表面的適應(yīng)性和對活塞偏擺的適應(yīng)性均較好,有利于密封。
(c)結(jié)論:制定4種方案驗證得出以下結(jié)果:
(1)方案1試驗結(jié)果最大活塞漏氣量比原機的漏氣量有所增加,說明活塞漏氣量大并非二環(huán)顫振引起的。
(2)方案2、3、4均驗證了偏桶面的活塞環(huán)對降低發(fā)動機活塞漏氣量有很大的改善,能夠控制發(fā)動機的活塞漏氣量在設(shè)計指標(biāo)范圍內(nèi)。
(3)其中方案3、4表明配缸間隙的優(yōu)化對發(fā)動機的活塞漏氣量及竄油量影響較小,但能夠影響發(fā)動機的機油耗,間隙越小,機油耗越好。
綜上所述發(fā)動機活塞漏氣量大的問題主要集中在活塞環(huán)的結(jié)構(gòu)設(shè)計及加工工藝上。
3.3 缸蓋護罩回油不暢排查
(a)可能原因:缸蓋護罩預(yù)分離壓損過大,重力回油小于氣體壓力。
(b)排查方案:模擬竄油量惡化情況,通過機油尺管向呼吸系統(tǒng)內(nèi)輸入壓縮氣體,從正常漏氣量一直增加到漏氣量為140L/min,漏氣量每增加10L/min做一次機油消耗試驗。驗證方案一是增加單向閥高度進(jìn)行試驗,驗證回油高度帶來的影響;驗證方案二是單向閥高度不變,增大檔板孔直徑的缸蓋護罩,以此來驗證減小壓損對竄油量的影響。
(c)試驗測量后的結(jié)果。(1)發(fā)動機的活塞漏氣量在90L/min以內(nèi),竄油量均在設(shè)計指標(biāo)以內(nèi),當(dāng)發(fā)動機的漏氣量超過100L/min,竄油量急劇增加,油氣分離器分離失效。(2)當(dāng)發(fā)動機的活塞漏氣量在100L/min,三號單向閥處的壓力差為0.5kpa,二號單向閥處的壓力差為0.3kpa,對應(yīng)回油的機油高度應(yīng)在60mm和36mm,而目前量產(chǎn)狀態(tài)的預(yù)分離單向閥的深度不足,導(dǎo)致儲油深度不足,壓力小于氣壓差,單向閥不回油,機油被帶出。(3)缸蓋護罩預(yù)分離擋板的孔徑增大后,預(yù)分離的過濾效率降低,發(fā)動機的活塞竄油量超過設(shè)計指標(biāo),此方案不能滿足要求。
綜上所述,缸蓋護罩回油單向閥高度不夠,回油不暢是導(dǎo)致發(fā)動機竄機油量大原因之一。
4 解決方案及效果驗證
4.1 優(yōu)化活塞環(huán)設(shè)計方案
根據(jù)上述驗證驗證方案,偏桶面活塞環(huán)較現(xiàn)狀態(tài)能夠更有效的降低發(fā)動機的活塞漏氣量,試驗測得的最大漏氣量能夠控制在63L/min,竄油量0.4 g/h要求。最終優(yōu)化方案是將第一道氣環(huán)優(yōu)化為偏桶面環(huán)。裝配最終方案的樣件在耐久試驗中表現(xiàn)良好,漏氣量均在設(shè)計指標(biāo)以內(nèi)。
4.2 優(yōu)化缸蓋護罩預(yù)分離效果的設(shè)計方案
針對回油不暢問題,增加回油單向閥的儲油深度。設(shè)計在不改變缸蓋護罩預(yù)分離擋板的基礎(chǔ)上增加了回油單向閥處的儲油深度,消除回油風(fēng)險,優(yōu)化后進(jìn)行試驗驗證:在發(fā)動機的漏氣量110L/min時,缸蓋護罩回油單向閥的壓力差在0.5kpa和0.3kpa左右(如下圖),但發(fā)動機的竄油量滿足要求,整改有效。
5 結(jié)論
本文結(jié)合竄油量大問題,分析故障原因,得出竄機油量大的兩個原因,一是發(fā)動機活塞環(huán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的漏氣量大,進(jìn)而造成竄機油量大;二是發(fā)動機缸蓋護罩單向重力回油閥高度不夠,通過優(yōu)化改進(jìn)活塞環(huán)結(jié)構(gòu)及缸蓋護罩回油單向閥的高度,解決了發(fā)動機竄機油量大問題。
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作者簡介:梁程(1986-),安徽滁州人,本科,工程師,研究方向:發(fā)動機試驗。endprint