董 博
(中國水利水電第十四工程局有限公司機電安裝事業(yè)部,云南 昆明 650032)
CCS水電站球閥接力器鎖定投退困難的解決方法
董 博
(中國水利水電第十四工程局有限公司機電安裝事業(yè)部,云南 昆明 650032)
進水球閥是機組安全穩(wěn)定運行的首要保障。進水球閥采用油壓調(diào)速器系統(tǒng)控制球閥接力器傳動拐臂做圓周運動,從而實現(xiàn)球閥的開關(guān)。球閥拐臂上設(shè)計的接力器機械鎖定,很大程度上降低了油壓系統(tǒng)的誤操作風險和確保機組檢修時的人身安全。球閥本體與接力器基礎(chǔ)設(shè)計上的獨立性,導致接力器機械鎖定在各工況下的投退困難。接力器機械鎖由感應環(huán)、鎖帽、螺桿、鎖定銷等部件組成。在確保安裝中的接力器鎖定投退順暢前提下,分析實際工況下球閥接力器機械鎖定的正常投退也至關(guān)重要。
接力器;機械鎖定;投退
科卡科多-辛克雷(CCS)水電站總裝機容量150萬kW,共8臺機組,單機容量為18.75萬kW,是厄瓜多爾目前最大的水電站。年發(fā)電量88億kW·h,安裝額定水頭604.1 m、額定轉(zhuǎn)速300 r/min的沖擊式立軸水輪發(fā)電機組。機組上游布置臥軸進水球閥1臺,球閥公稱通徑2 200 mm,最高靜水頭618.4 m,設(shè)計水頭765 m,閥門開啟、關(guān)閉時間50~120 s可調(diào),2個接力器直徑500mm,缸體長度2623±0.5mm,接力器活塞桿行程1 440±0.5 mm,關(guān)閉行程末端緩沖長度50 mm,工作油壓6.3 MPa。
(1)鎖定銷:直徑 130 mm,總長度 300 mm,有效投入鎖定深度90 mm,整個機械鎖定就是靠該銷實現(xiàn)對接力器的直接鎖止,防止誤動作。
(2)襯套:直徑130 mm,限位導向的作用,用于鎖定銷的橫向垂直導入。
(3)螺桿:M48的全牙螺桿,端部為園坨結(jié)構(gòu),與銷釘為凹槽配合,實現(xiàn)對鎖定銷的受力推拉,使銷釘前后位移投退。
(4)螺塞:是整個機械鎖定的核心,為內(nèi)外絲牙結(jié)構(gòu),內(nèi)絲牙如螺帽結(jié)構(gòu),正常導入螺桿的前后位移變化,順時針旋轉(zhuǎn)螺桿推入銷釘鎖定。外牙與鎖定銷反牙咬合,逆時針旋轉(zhuǎn)螺桿銷釘牽拉脫離。
(5)蓋板與螺桿:蓋板為內(nèi)絲牙結(jié)構(gòu),正常導入螺桿絲牙咬合,限制銷釘?shù)南蛲饷撾x。
(6)感應環(huán)與螺母:感應環(huán)配合電子行程開關(guān)實現(xiàn)信號的正確傳輸,M48螺母鎖定感應環(huán)。
圖1 機械鎖定結(jié)構(gòu)
通過內(nèi)部螺塞的內(nèi)外絲牙,用螺桿實現(xiàn)對銷釘?shù)那昂鬆坷灰剖逛N釘投退。
(1)接力安裝調(diào)整必須確保機械鎖定的投退順暢
球閥接力器的調(diào)整需要綜合考慮,球閥全開確保閥芯過流面錯牙在控制范圍,還要控制機械鎖定的輕松投退。
(2)接力器基礎(chǔ)二期混凝土澆筑養(yǎng)護后無水調(diào)試,確保接力器機械鎖定的輕松投退。
在球閥安裝驗收完成后,油壓調(diào)速系統(tǒng)形成,開始調(diào)試球閥接力器的開關(guān)時間,工作密封、檢修密封的投退性及密封性等試驗過程中,每次球閥全關(guān)應檢查接力器機械鎖定的投退情況,原則上應該與安裝時的鎖定投入退出狀態(tài)一樣,在力度上一致。
壓力鋼管充水的前提下要確保球閥的安裝調(diào)試沒有問題,球閥安全措施到位,檢修密封、工作密封投入,接力器機械鎖定投入,檢修密封鎖定投入,原則上接力器機械鎖定不允許操作,是充水期間的安全保障。
此狀態(tài)下體現(xiàn)了問題的所在,球閥接力器鎖定退出困難,鎖定銷存在受力情況,拐臂上操作位置受限,過于用力超過鎖定螺桿的設(shè)計力矩會導致螺桿斷裂,存在很大的安全風險。
根據(jù)接力器機械鎖定的結(jié)構(gòu)可以看出,鎖定銷的有效投入段直徑φ130 mm,球閥本體上鎖定對應投入孔直徑φ131 mm,理論上球閥接力器調(diào)整機械鎖定所處的標準位置為圓周0.5 mm的活動間隙,實際在配水環(huán)管均壓后鎖定銷受力,很難退出,與安裝調(diào)試時的狀態(tài)發(fā)生了偏差,因此考慮是否球閥在充水及配水環(huán)管均壓后發(fā)生了位移而導致。
CCS電站為8臺機組,每臺機組橫臥布置1臺進水球閥,采用2條豎井及8條岔管結(jié)構(gòu),因此在第一批4臺機組出現(xiàn)這樣的施工難度后,在二批機組對球閥從壓力鋼管充水開始,對4臺球閥進行了百分表監(jiān)控并對每個階段進行了記錄。從壓力鋼管充水到要求高度保壓后發(fā)現(xiàn)球閥向下游位移1.20 mm,這樣的實際位移是受控的,在伸縮節(jié)及球閥基礎(chǔ)間隔套的設(shè)計間隙就可以體現(xiàn),球閥本體基礎(chǔ)與接力器基礎(chǔ)設(shè)計的獨立性,使球閥本體在發(fā)生水平位移后而接力器未發(fā)生同步水平位移變化,因此可以斷定1.20 mm的球閥本體位移是導致接力器鎖定受力的直接原因。見表1:
表1 2號壓力管道充水球閥位移量監(jiān)測
壓力鋼管充水保壓結(jié)束后開始配水環(huán)管的均壓工作,在均壓后發(fā)現(xiàn)球閥又向上游回位0.70 mm,相對來說就是球閥還存在0.50 mm的下移現(xiàn)象,球閥水平位移的0.50 mm與鎖錠的0.50 mm間隙是不成比例的,在此狀態(tài)下球閥接力器機械鎖定退出困難。
在壓力鋼管道充水或無水調(diào)試工作結(jié)束后安全期間,需要關(guān)閉球閥接力器主供油閥門及供排油閥門,而現(xiàn)場不能排除管路接頭滲油等問題,這樣會導致接力器關(guān)腔壓力過低,球閥有微動作現(xiàn)象,而導致接力器機械鎖定受力。
球閥接力器機械鎖定投退困難主要是在有水調(diào)試期間,機組啟機前退出,停機后投入的情況。根據(jù)上述原因分析,此狀態(tài)下,球閥實際位置下移0.50 mm,這個數(shù)據(jù)與鎖定間隙相同,但與實際的鎖定間隙余量不成比例,況且每臺機組球閥實際安裝的接力器機械鎖定狀態(tài)存在偏差,會導致每臺機的鎖定投退情況不相同,對小于鎖定螺桿力矩要求的可以投退出的,可以適當采用加力桿操作,本文主要針對根本無法投退的情況進行介紹。
CCS電站球閥基礎(chǔ)與接力器基礎(chǔ)設(shè)計的獨立性,球閥在壓力鋼管充水及配水環(huán)管均壓后,球閥相對接力器發(fā)生了位移,導致與安裝時的接力器鎖定狀態(tài)發(fā)生受力變化。
按照啟機操作流程,在配水環(huán)管均壓后,開始退出接力器機械鎖定,如果退出難度大時可以將配水環(huán)管壓力降低,再退出機械鎖定,然后退出后再給配水環(huán)管均壓。
停機投入困難也是采用相同方法,配水環(huán)管泄壓后投入機械鎖定,再均壓。
機組正常停機或動水關(guān)球閥,此時球閥受到瞬時的水錘沖擊力,球閥會發(fā)生瞬間的大的位移,等球閥全關(guān)到位后不能立即去投入接力器鎖定,于是就會遇到鎖定無法投入現(xiàn)象。需要等待水錘沖擊力消失后,球閥慢慢回位,才可以投入機械鎖定,否則在下次啟機時根本無法退出。
打開主供油閥讓接力器受到額定壓力,嘗試投退鎖定。
厄瓜多爾電站共計8臺水輪機進水球閥,目前,1~8號機組已正式并網(wǎng)投入商業(yè)運行,球閥的運行安全達到設(shè)計要求。通過對二批機組實際試驗監(jiān)測,解決了機組球閥接力器機械鎖定投退困難的問題,為機組調(diào)試爭取了大量時間,使機組能按預定時間順利啟動,大大降低了操作的安全風險。本文是根據(jù)現(xiàn)場實際情況及自身的安裝經(jīng)驗總結(jié),提出了對球閥接力器機械鎖定投退困難的解決方法,對同類型機組球閥接力器機械鎖定的問題具有借鑒意義。
TV732.7
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1672-5387(2017)10-0043-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.10.015
2017-07-21
董 博(1985-),男,助理工程師,從事水電站機電設(shè)備安裝工作。