張廣軍
(江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司)
煤氣機(jī)羅茨風(fēng)機(jī)變頻改造的節(jié)電率分析
張廣軍
(江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司)
結(jié)合調(diào)節(jié)閥計(jì)算和校核的相關(guān)知識(shí),對(duì)煤氣機(jī)羅茨風(fēng)機(jī)的變頻改造進(jìn)行了節(jié)能分析,并對(duì)比了變頻改造前后輸入側(cè)電氣的計(jì)量結(jié)果,表明進(jìn)行變頻改造后,羅茨風(fēng)機(jī)的節(jié)電率大幅提高。
羅茨風(fēng)機(jī) 煤氣機(jī) 節(jié)電率 變頻改造 節(jié)能分析
小氮肥行業(yè)固定床間歇式制氣工藝脫硫工段的煤氣機(jī)一般采用羅茨風(fēng)機(jī),系統(tǒng)壓力和流量調(diào)節(jié)大多為旁路副線調(diào)節(jié)方式,也就是說,已經(jīng)被煤氣機(jī)做功升壓的煤氣通過副線調(diào)節(jié)閥降壓回到煤氣機(jī)入口,這勢(shì)必造成電能浪費(fèi),因此需對(duì)煤氣機(jī)的羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造。
生產(chǎn)機(jī)械的負(fù)載特性一般有3種類型:恒轉(zhuǎn)矩,恒功率,離心式風(fēng)機(jī)和水泵(二次型負(fù)載[1])。風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備的流量與其轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與其轉(zhuǎn)速的3次方成正比,因此節(jié)能空間大,適用于變頻節(jié)能技術(shù)[1~3]。
羅茨風(fēng)機(jī)是一種定容式風(fēng)機(jī),風(fēng)量基本不受風(fēng)壓變化的影響,其最大特點(diǎn)是容積回轉(zhuǎn)特性,可近似認(rèn)為風(fēng)機(jī)所能達(dá)到的最大壓力與轉(zhuǎn)速無(wú)關(guān),屬于恒壓設(shè)備。羅茨風(fēng)機(jī)流量與轉(zhuǎn)速成正比,符合恒轉(zhuǎn)矩的負(fù)載特性,這使得羅茨風(fēng)機(jī)作為穩(wěn)定下一工段往復(fù)式壓縮機(jī)的入口壓力設(shè)備時(shí),優(yōu)于離心式風(fēng)機(jī)。基于此,為避免電能浪費(fèi),筆者通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況進(jìn)行計(jì)算,說明羅茨風(fēng)機(jī)變頻改造的必要性和經(jīng)濟(jì)性。
煤氣機(jī)電動(dòng)機(jī)的參數(shù)如下:
型號(hào) YAKK560-10
功率 560kW
電壓 10kV
定子電流 45.1A
轉(zhuǎn)速 594r/min
接法 Y形
功率因數(shù) 0.75
由于生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整,負(fù)荷降低導(dǎo)致電機(jī)的有功功率一度運(yùn)行在380kW,此時(shí)無(wú)功功率為411kVar,功率因數(shù)cosΦ=0.68。因此,為適應(yīng)負(fù)荷調(diào)整的要求,對(duì)煤氣機(jī)的羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造,并進(jìn)行論證分析。
文獻(xiàn)[4]對(duì)羅茨風(fēng)機(jī)的變頻改造進(jìn)行了節(jié)能分析,節(jié)電率α的計(jì)算式為:
α=1-Dy2/(Dy2+KpDp2)
式中 Dp——排風(fēng)管(副線調(diào)節(jié)閥)的管徑,mm;
Dy——羅茨風(fēng)機(jī)輸出管的管徑,mm;
Kp——排放管(副線調(diào)節(jié)閥)的閥門開度,%。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù),Dy=800mm、Dp=200mm、Kp=50%,得到節(jié)電率為3%。顯然,以如此低的節(jié)電率進(jìn)行變頻改造是沒有說服力的。
副線調(diào)節(jié)閥的數(shù)據(jù)包括:套筒型,通徑DN200mm,PN1.6mm,工作溫度Tn=40℃,閥前壓力p1=150kPa,閥后壓力p2=105kPa,圓整后的流量系數(shù)Kv′=600,流量特性為線性,可調(diào)比R=30。
文獻(xiàn)[5]中,非阻塞流流量系數(shù)Kv的計(jì)算式為:
(1)
式中 Qg——?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)體積流量,Nm3/h;
T1——閥門入口氣體的絕對(duì)溫度,T1=313K;
X——壓差比,X=(p1-p2)/p1=(150-105)/150=0.3;
y——膨脹系數(shù),y=0.85;
Z——壓縮系數(shù),Z=1.2;
ρN——?dú)怏w在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(273K,101.3kPa)下的密度,kg/Nm3。
代入以上數(shù)據(jù),得到:
Kv=0.044Qg
(2)
調(diào)節(jié)閥放大系數(shù)m為:
m=R/[(1/L)(R-1)+1]=1.94
(3)
m=Kv′/Kv計(jì)
(4)
Kv計(jì)=600/1.94=309.3
式中 Kv計(jì)——不同開度下的計(jì)算流量系數(shù);
1/L——相對(duì)行程,即開度,調(diào)整生產(chǎn)負(fù)荷時(shí)1/L=50%。
當(dāng)開度為50%時(shí),通過副線調(diào)節(jié)閥的氣體量,由式(2)可得:
Qg=309.3/0.044=7030Nm3/h
轉(zhuǎn)換成實(shí)際工況后,Qg=5443Nm3/h。
根據(jù)文獻(xiàn)[6],羅茨風(fēng)機(jī)消耗的電功率Pw為:
Pw=pQ/η
(5)
式中 p——風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓,實(shí)際工況下p=50kPa;
Q——風(fēng)量,m3/s;
η——風(fēng)機(jī)效率,η=60%。
根據(jù)式(5),通過副線調(diào)節(jié)閥的氣體量折算電動(dòng)機(jī)的功率為:
Pw=50×5443/3600/0.6=126kW
則α=126/560×100%=0.223×100%=22.3%。
變頻改造前后輸入側(cè)電氣計(jì)量結(jié)果見表1。
表1 變頻改造前后輸入側(cè)電氣計(jì)量結(jié)果
羅茨風(fēng)機(jī)變頻改造前后的有功功率差ΔP=380-210=170kW,變頻器自身?yè)p耗2%,實(shí)際節(jié)省的電功率為170×98%=166.6kW,實(shí)際節(jié)電率為166.6/560×100%=0.298×100%=29.8%。改造后的功率因數(shù)cosΦ=0.97,無(wú)功功率52.6kVar,遠(yuǎn)小于改造前的411kVar。
生產(chǎn)負(fù)荷的調(diào)整是化工生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)常面臨的問題,盡管可以采用更換低功率電機(jī)等其他方法,但對(duì)于如此高的節(jié)電率,變頻技術(shù)在節(jié)能和調(diào)整負(fù)荷方面是具有顯著優(yōu)勢(shì)的。
此次對(duì)煤氣機(jī)羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造后,提高了功率因數(shù),降低了無(wú)功功率,提高了節(jié)電率。同時(shí),羅茨風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),減少了對(duì)電網(wǎng)的沖擊。轉(zhuǎn)速降低后,電機(jī)和風(fēng)機(jī)的使用壽命得以延長(zhǎng)。變頻器投入運(yùn)行后,副線調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,節(jié)電效果與變頻改造后電機(jī)輸入側(cè)電度計(jì)量較為接近。
[1] 高兆益.變頻調(diào)速技術(shù)在化工企業(yè)節(jié)能技術(shù)中的應(yīng)用[J].化工自動(dòng)化及儀表,2012,39(6):814~816.
[2] 許春清,周靜,張?zhí)m婷,等.變頻器“一拖四”控制方案在長(zhǎng)輸輸油管道中的應(yīng)用[J].石油化工自動(dòng)化,2016,52(2):29~32.
[3] 陳居現(xiàn),盧崢,許志成.儀化熱電廠吸風(fēng)機(jī)高壓變頻調(diào)速節(jié)能改造設(shè)計(jì)[J].化工自動(dòng)化及儀表,2011,38(9):1158~1161.
[4] 馮東升,張金輝,張智華.羅茨風(fēng)機(jī)的變頻改造節(jié)能分析[J].電機(jī)與控制應(yīng)用,2010,37(8):43~46.
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[6] 季若庸.羅茨風(fēng)機(jī)風(fēng)壓和電機(jī)功率的選擇[J].中國(guó)鑄造裝備與技術(shù),1996,(6):41~42.
張廣軍(1969-),工程師,從事化肥廠電氣、儀表的管理工作,zhanguangjun@21cn.com。
TH444
B
1000-3932(2017)05-0507-02
2016-11-25,
2016-12-22)