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        燃煤機(jī)組超低排放改造后SCR噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗研究

        2017-11-01 06:16:35于洪海曲立濤
        資源節(jié)約與環(huán)保 2017年10期
        關(guān)鍵詞:噴氨燃煤電廠

        于洪海 譚 袖 李 超 曲立濤 佟 穎

        (1華電電力科學(xué)研究院東北分院 遼寧沈陽 110180 2遼寧宇潔環(huán)保咨詢有限公司 遼寧沈陽 110000)

        燃煤機(jī)組超低排放改造后SCR噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗研究

        于洪海1譚 袖1李 超1曲立濤1佟 穎2

        (1華電電力科學(xué)研究院東北分院 遼寧沈陽 110180 2遼寧宇潔環(huán)保咨詢有限公司 遼寧沈陽 110000)

        以某燃煤電廠300MW機(jī)組超低排放改造后的脫硝系統(tǒng)研究對象,開展噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,在確保NOX達(dá)標(biāo)排放和脫硝效率滿足設(shè)計值的前提下,出口NOX濃度分布得到了改善,氨逃逸濃度明顯降低,液氨消耗量也有所減少,為脫硝裝置的高效、安全運行提供保障。

        SCR;超低排放;優(yōu)化調(diào)整

        引言

        在《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)發(fā)布實施后,為了滿足NOX達(dá)標(biāo)排放,大多數(shù)燃煤電廠在爐后增設(shè)SCR脫硝系統(tǒng)[1]。隨著近幾年全國范圍霧霾不斷加重,國家對燃煤電廠大氣污染物排放濃度限值有了更加嚴(yán)格的要求。2015年12月11日,環(huán)保部、發(fā)改委和能源局三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案>的通知》(環(huán)發(fā)〔2015〕164號),通知中明確指出,到2020年,全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米)。為了滿足國家政策的要求,實現(xiàn)大氣污染物超低排放,各燃煤電廠對現(xiàn)有的脫硝系統(tǒng)等環(huán)保設(shè)施開展了超低排放改造。超低排放改造后,脫硝系統(tǒng)的噴氨量、進(jìn)出口NOX濃度分布均勻性、氨逃逸濃度等參數(shù)均較改造之前有了很大的變化。因此,SCR脫硝系統(tǒng)有必要在超低排放改造后開展噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,通過試驗調(diào)整氨噴射系統(tǒng)各支管的氣氨流量,消除局部過大的氨逃逸峰值,改善反應(yīng)器入口氨氮摩爾比的分布偏差,提高SCR裝置出口NOX濃度分布的均勻性,降低反應(yīng)器出口氨逃逸量,減少氨消耗量,避免由于過量噴氨使氨逃逸濃度偏高,生產(chǎn)硫酸氫銨等造成空預(yù)器堵塞和冷端腐蝕[2],為脫硝裝置的高效、安全運行提供保障。

        1 設(shè)備概況

        以某燃煤電廠300MW機(jī)組為例,該燃煤電廠鍋爐為HG-1025/17.5-YM36型亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐;脫硝系統(tǒng)采用SCR脫硝工藝,改造前催化劑為2+1布置,改造后僅增加備用層催化劑及其吹灰器,同時替換一層原初裝催化劑(最上層),達(dá)到脫硝出口NOX濃度小于50mg/m3(文中NOX濃度均為標(biāo)態(tài),干基,6%O2)的排放限值要求,實現(xiàn)NOX濃度滿足超低排放限值要求,改造后脫硝效率不低于85.70%。

        2 優(yōu)化調(diào)整試驗

        2.1 試驗方法

        選擇電廠常規(guī)工況下進(jìn)行預(yù)備性試驗,初步評估脫硝裝置的效率和氨噴射流量分配狀況;根據(jù)預(yù)備性試驗的結(jié)果調(diào)節(jié)噴氨量,使脫硝效率達(dá)到系統(tǒng)設(shè)計值,依據(jù)反應(yīng)器出口截面的NOX濃度分布情況及NH3分布情況,反復(fù)對脫硝入口噴氨格柵的開度進(jìn)行有針對性的調(diào)節(jié),逐一調(diào)整噴氨格柵各噴口流量,使NH3與NOX充分混合,最大限度地提高反應(yīng)器出口NOX濃度分布均勻性、提高脫硝系統(tǒng)效率、減少脫硝出口氨逃逸量及氨耗量;優(yōu)化調(diào)整完成后,抽檢2個工況分別進(jìn)行NOX分布均勻性測試,驗證出口NOX濃度分布均勻性,并根據(jù)測試情況進(jìn)行微調(diào)。

        2.2 試驗測點

        試驗采用網(wǎng)格法進(jìn)行測試,試驗測點位置見圖1。

        圖1 SCR脫硝裝置NOX濃度測試位置簡圖

        3 優(yōu)化調(diào)整試驗結(jié)果與分析

        3.1 預(yù)備性試驗

        根據(jù)電廠的常規(guī)工況,選擇主汽流量737t/h做為預(yù)備性試驗的主要工況(工況一),在該工況下,采用網(wǎng)格法對脫硝系統(tǒng)入口流場、NOX濃度分布進(jìn)行了測試,主要測試結(jié)果見表1。

        表1 脫硝系統(tǒng)入口測試結(jié)果

        根據(jù)表1中的結(jié)果可知,該燃煤電廠脫硝系統(tǒng)入口流場分布不均勻,A/B側(cè)相對標(biāo)準(zhǔn)偏差較大。在工況一的條件下,對反應(yīng)器出口NOX分布情況進(jìn)行了測試,A側(cè)出口NOX濃度平均值為19mg/m3,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為110.63%;B側(cè)出口NOX濃度平均值為20mg/m3,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為62.74%,出口NOX濃度分布情況見圖2。

        圖2 預(yù)備性試驗脫硝裝置出口NOX濃度分布情況

        根據(jù)出口NOX濃度場的測試結(jié)果和圖2中柱狀分布圖可知,脫硝裝置出口NOX濃度場分布不均勻,局部區(qū)域NOX濃度過低,噴氨量過大。

        3.2 噴氨優(yōu)化調(diào)整

        保持工況一運行方式不變,預(yù)備性試驗對脫硝裝置出口NOX濃度場的測試結(jié)果,對各噴氨調(diào)節(jié)閥進(jìn)行針對性地進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后重新對出口NOX濃度分布進(jìn)行測試,A側(cè)出口NOX濃度平均值為25mg/m3,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為12.88%;B側(cè)出口NOX濃度平均值為32 mg/m3,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為10.27%,優(yōu)化調(diào)整后出口NOX濃度分布情況見圖3。

        圖3 優(yōu)化調(diào)整后脫硝裝置出口NOX濃度分布情況

        根據(jù)圖3可以明顯看出,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后,出口截面的NOX濃度分布情況有明顯的改善,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差小于試驗要求值15%。

        3.3 檢驗性試驗

        為了檢驗噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗的效果,分別在主汽流量890t/h(工況二)、522t/h(工況三)時進(jìn)行了出口NOX濃度分布測試,出口NOX濃度分布情況見圖4和圖5。

        圖4 工況二脫硝裝置出口NOX濃度分布情況

        圖5 工況三脫硝裝置出口NOX濃度分布測試

        根據(jù)圖4和圖5可知,在驗證工況下,SCR系統(tǒng)出口截面NOX濃度分布均勻性良好,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差均小于要求15%。

        3.4 優(yōu)化調(diào)整后主要運行指標(biāo)測試結(jié)果

        優(yōu)化調(diào)整期間,分別在主汽流量737t/h(工況一)、890t/h(工況二)、522t/h(工況三)下,對 SCR 脫硝系統(tǒng)的效率、氨逃逸濃度和液氨消耗量等主要運行指標(biāo)進(jìn)行了測試,測試結(jié)果見表2。

        表2 優(yōu)化調(diào)整后主要指標(biāo)測試結(jié)果

        通過查閱該燃煤電廠脫硝系統(tǒng)超低排放技術(shù)協(xié)議可知,脫硝效率的保證值為不小于85.70%、氨逃逸濃度不大于3ppm,液氨消耗量不大于126.3kg/h。根據(jù)表2中的測試結(jié)果可知,優(yōu)化調(diào)整后,脫硝效率、氨逃逸濃度、液氨消耗量均滿足相應(yīng)保證值的要求。并且在優(yōu)化調(diào)整后,氨逃逸濃度明顯降低,尤其在常規(guī)工況(工況一)運行條件時,氨逃逸濃度減少量尤為明顯,減緩了對下游空預(yù)器等設(shè)備的影響;同時液氨消耗量也有所減少,提高了脫硝系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。結(jié)語

        綜上可知,進(jìn)行完超低排放改造后的SCR脫硝系統(tǒng),經(jīng)噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗后,在確保NOX達(dá)標(biāo)排放和脫硝效率滿足設(shè)計值的前提下,出口NOX濃度分布得到了改善,氨逃逸濃度明顯降低,液氨消耗量也有所減少,尤其是氨逃逸濃度,在主要工況下,A/B側(cè)調(diào)整后的氨逃逸濃度均降低了50%以上。脫硝系統(tǒng)在進(jìn)行了噴氨優(yōu)化調(diào)整后,建議燃煤電廠在日常運行過程中,將噴氨格柵每根支管的調(diào)節(jié)閥開度固定,做好標(biāo)記,日常運行期間無需進(jìn)行調(diào)整,同時避免追求過高的脫硝效率而造成整體過量噴氨,危及下游設(shè)備的安全穩(wěn)定運行[3]。機(jī)組長周期運行后,由于煤種變化、燃燒工況改變等原因引起煙氣流場變化,需要再次進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整,必要時可利用數(shù)值模擬技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化模擬,開展更深層次的優(yōu)化調(diào)整。

        [1]周新剛,林曉,趙晴川,等.某電廠300MW燃煤機(jī)組SCR噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗研究[J].電站系統(tǒng)工程,2016,32(2):43-46.

        [2]趙宇,那欽.SCR煙氣脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化實例分析[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù).2016,34(4):78-85.

        [3]方朝君,余美玲,郭常青.燃煤電站脫硝噴氨優(yōu)化研究[J].工業(yè)安全與環(huán)保.2014,40(2):25-27。

        于洪海(1982-),男,遼寧沈陽人,碩士,高級工程師,目前主要從事電廠環(huán)境技術(shù)監(jiān)督和污染治理研究工作。

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