賀云華
(海寧綠色動(dòng)力再生能源有限公司,浙江嘉興314400)
目前,城鄉(xiāng)生活垃圾正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),垃圾焚燒發(fā)電廠正肩負(fù)著對(duì)其進(jìn)行減量化,無(wú)害化處理的這一歷史重任。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,母管制給水系統(tǒng)是當(dāng)前鍋爐汽包給水的主流形式,其給水泵多為工頻定速運(yùn)行。鍋爐汽包水位依靠給水調(diào)節(jié)閥調(diào)整,將給水母管壓力、流量控制在合理范圍。為保證給水母管壓力和流量的穩(wěn)定,操作人員要定時(shí)觀察壓力和流量參數(shù),根據(jù)汽包水位的變化手動(dòng)調(diào)節(jié)給水調(diào)節(jié)閥閥門(mén)的開(kāi)度,這種手動(dòng)控制方式使給水泵起停頻繁,給水母管壓力變化大,造成給水泵和出口閥損耗加大。特別是電動(dòng)機(jī)工頻啟動(dòng)時(shí),過(guò)大的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩會(huì)對(duì)電動(dòng)機(jī)和水泵造成極大的沖擊,使設(shè)備故障率升高,維修頻率增加,陡然提高了生產(chǎn)成本。
某綠色動(dòng)力再生能源有限公司作為城鄉(xiāng)生活垃圾焚燒發(fā)電的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,于2009年投產(chǎn)運(yùn)行。在工程設(shè)計(jì)上,該垃圾焚燒發(fā)電廠鍋爐給水系統(tǒng)采用母管制的運(yùn)行方式,由3臺(tái)110kW的給水泵控制,二用一備,工頻運(yùn)行。通過(guò)給水再循環(huán)控制給水母管壓力、鍋爐給水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)鍋爐給水流量,負(fù)責(zé)將除氧器里面的除鹽水輸送到鍋爐汽包,用于鍋爐產(chǎn)生高溫高壓的蒸汽,從而推動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。鍋爐給水系統(tǒng)的原理如圖1所示。
圖1 2臺(tái)鍋爐給水系統(tǒng)原理圖
垃圾焚燒發(fā)電廠生產(chǎn)工藝與常規(guī)燃煤發(fā)電廠有較大區(qū)別,由于鍋爐燃料是生活垃圾,燃料成分性質(zhì)不穩(wěn)定,造成燃燒工況和鍋爐負(fù)荷起伏較大,與此同時(shí)帶來(lái)了鍋爐汽包給水需求量的變化,從而使鍋爐給水調(diào)節(jié)閥的操作更加頻繁。這種手動(dòng)控制方式原始而且效率低下,使給水泵和調(diào)節(jié)閥損耗加大,廠用電率升高,生產(chǎn)成本居高不下。
母管制給水系統(tǒng)運(yùn)行方式的優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)簡(jiǎn)單,有利于集中控制運(yùn)行,缺點(diǎn)是損耗較大,控制繁瑣。由于2臺(tái)鍋爐分別由2套DCS系統(tǒng)控制,各自的電動(dòng)閥門(mén)來(lái)調(diào)節(jié)各自汽包的給水流量,因此在運(yùn)行中,閥門(mén)開(kāi)度的大小會(huì)造成給水母管壓力的起伏波動(dòng),不僅浪費(fèi)電能,而且較高的水壓還會(huì)損壞管道、水泵葉輪和閥門(mén)等設(shè)備。日常為了滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行的需要,二臺(tái)給水泵時(shí)常會(huì)因?yàn)樨?fù)荷過(guò)大造成過(guò)電流跳閘的事故,需要降低發(fā)電負(fù)荷維持生產(chǎn)運(yùn)行,這樣就降低了企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)垃圾焚燒量和上網(wǎng)發(fā)電量,嚴(yán)重制約了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
為了使鍋爐給水系統(tǒng)做到既節(jié)能降耗、控制簡(jiǎn)便又安全可靠、投資經(jīng)濟(jì),提出了用1臺(tái)變頻器拖動(dòng)3臺(tái)電動(dòng)機(jī)的方案。本方案在充分利用了鍋爐原有DCS控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加了變頻器、PIC、控制信號(hào)轉(zhuǎn)換裝置、各類(lèi)遠(yuǎn)傳壓力和流量傳感器等相關(guān)電氣控制部件組成一套全自動(dòng)閉環(huán)控制的機(jī)電一體化控制系統(tǒng)。母管制給水系統(tǒng)由原來(lái)的給水泵定速變壓運(yùn)行改為變速恒壓運(yùn)行,即鍋爐蒸汽壓力和母管給水壓力的恒壓差的控制方案。對(duì)3臺(tái)給水泵采用PIC作為核心控制器件,運(yùn)用變頻器調(diào)節(jié)給水壓力和流量,這是一次全新的技術(shù)革新。鍋爐給水控制系統(tǒng)控制原理如圖2所示。
圖2 鍋爐給水控制系統(tǒng)原理圖
通過(guò)給水原理圖得知,要實(shí)現(xiàn)對(duì)2臺(tái)鍋爐汽包液位的分別控制,最理想的方案是使每臺(tái)鍋爐都有自己獨(dú)立的給水系統(tǒng),即給水泵由變頻器進(jìn)行一對(duì)一控制,由l臺(tái)變頻器單獨(dú)控制l臺(tái)鍋爐的給水。但是這種方案改動(dòng)幅度大、投資成本高,而且需要停產(chǎn)改造。因此專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了一套用于2臺(tái)鍋爐給水系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行的控制方案,即蒸汽壓力和母管給水壓力的恒壓差控制方案。
目前2臺(tái)鍋爐同時(shí)運(yùn)行時(shí)由同一根母管給水,但是蒸汽用量和鍋爐燃燒情況的不穩(wěn)定,仍然使得蒸汽壓力時(shí)刻變化。根據(jù)鍋爐運(yùn)行原理,為了保證鍋爐汽包的供水,給水的壓力必須高于蒸汽壓力。由圖2可知,PLC采集到蒸汽壓力和母管給水壓力后,經(jīng)處理和比較,得到二者的差值,再將此差值經(jīng)PID運(yùn)算處理后,輸出4mA-20mA的模擬信號(hào)給控制信號(hào)轉(zhuǎn)換裝置。控制信號(hào)轉(zhuǎn)換裝置將信號(hào)進(jìn)行A/D或D/A轉(zhuǎn)換,然后傳輸給變頻器,從而控制給水泵的運(yùn)行速度,進(jìn)而改變鍋爐給水壓力和給水流量。
變頻器采用ACS550型,它具有矢量控制功能、內(nèi)置EMC濾波器和Modbus現(xiàn)場(chǎng)總線接口,它適用于各種變速驅(qū)動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)合,具有IGBT技術(shù)和完善的保護(hù)功能、較強(qiáng)的過(guò)載能力。變頻器有兩路可編程的隔離數(shù)字輸入、輸出接口以及模擬輸入、輸出接口,且安裝接線方便、配置靈活多樣、控制簡(jiǎn)便、易于操作維護(hù)。
由公式n=60f/P得知,三相異步電機(jī)用變頻器調(diào)速中變頻泵轉(zhuǎn)速與頻率成正比的關(guān)系。當(dāng)?shù)陀陬~定轉(zhuǎn)速時(shí),電動(dòng)機(jī)具有恒扭矩特性,就是輸出扭矩保持不變。高于額定轉(zhuǎn)速時(shí),電動(dòng)機(jī)具有恒功率特性,輸出功率保持不變。
變頻泵的壓力-流量特性如圖3所示,泵的上限特性曲線也稱(chēng)為最小流量曲線,它表示給水泵在不同轉(zhuǎn)速下必須滿足的最小流量,低于這個(gè)流量,不但運(yùn)行效率低,而且還會(huì)產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。泵的下限特性曲線,也稱(chēng)為最大流量曲線,它表示給水泵在不同轉(zhuǎn)速下允許的最大流量,大于這個(gè)流量,泵的工作效率降低,部分給水將發(fā)生汽化,也會(huì)產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。因此采用變頻泵的給水控制系統(tǒng),在控制給水流量的過(guò)程中必須保證變頻泵平時(shí)工作在上限特性和下限特性之間,保證泵的工作點(diǎn)始終在泵的安全經(jīng)濟(jì)工作區(qū)內(nèi)。
圖3 變頻泵的壓力-流量特性
通過(guò)研究分析了變頻器控制電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行原理后,得出了變頻器的電氣傳動(dòng)優(yōu)勢(shì)。但在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),由于鍋爐各自汽包的液位無(wú)法通過(guò)調(diào)節(jié)變頻器的轉(zhuǎn)速去控制,仍然是利用鍋爐原有的給水控制裝置,由DCS系統(tǒng)控制系統(tǒng)采集到的各汽包液位、蒸汽壓力、給水壓力和給水流量等信號(hào)手動(dòng)去調(diào)整進(jìn)水電動(dòng)閥的開(kāi)度,從而控制每臺(tái)鍋爐汽包液位和進(jìn)水流量。運(yùn)行人員要進(jìn)行精細(xì)化調(diào)整比較困難。
針對(duì)系統(tǒng)存在的這一技術(shù)缺陷,單獨(dú)增加了一套PLC控制系統(tǒng)和變頻器一起使用,根據(jù)給水泵的出口壓力,利用壓力傳感器和調(diào)節(jié)器構(gòu)成一個(gè)負(fù)反饋閉環(huán)控制系統(tǒng),使3臺(tái)給水泵的出口壓力、流量自動(dòng)化控制,從而實(shí)現(xiàn)鍋爐汽包液位的自動(dòng)化調(diào)節(jié)。
PIC是本系統(tǒng)的核心控制器件,采用S7-200型,用于對(duì)液位信號(hào)進(jìn)行PID運(yùn)算控制。S7-200型具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)和應(yīng)用靈活的特點(diǎn)。它不僅能辨識(shí)、處理各種運(yùn)行狀態(tài),進(jìn)行系統(tǒng)間的邏輯運(yùn)算和聯(lián)鎖保護(hù),而且還對(duì)輸入的多個(gè)模擬信號(hào)進(jìn)行處理、運(yùn)算,然后輸出標(biāo)準(zhǔn)的模擬信號(hào)控制變頻器運(yùn)行。PIC對(duì)液位信號(hào)進(jìn)行PID運(yùn)算的原理圖如圖4所示。
圖4 PLC對(duì)液位信號(hào)進(jìn)行PID運(yùn)算的原理圖
在該控制過(guò)程中,PID過(guò)程參數(shù)的整定最為關(guān)鍵。在工業(yè)鍋爐運(yùn)行中,用汽量和蒸汽壓力決定了給水流量和給水壓力,因此為保證系統(tǒng)的相對(duì)穩(wěn)定運(yùn)行,在調(diào)試過(guò)程中進(jìn)行反復(fù)多次調(diào)整P1D參數(shù),直至出現(xiàn)最佳控制過(guò)程。PID運(yùn)算程序框圖如圖5所示。
在核心控制器件S7-200型PLC控制裝置的驅(qū)使下,變頻泵根據(jù)鍋爐燃燒工況和汽包水位的高低,靈活調(diào)節(jié)給水壓力和流量,母管制給水系統(tǒng)改為變速恒壓運(yùn)行,不僅實(shí)現(xiàn)了蒸汽壓力和母管給水壓力的恒壓差控制,而且滿足了鍋爐汽包液位的自動(dòng)化調(diào)節(jié),達(dá)到了理論上預(yù)期的效果。
本方案還充分考慮了鍋爐給水系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,一旦變頻器故障,系統(tǒng)即可自動(dòng)由變頻運(yùn)行狀態(tài)切換至原有工頻運(yùn)行狀態(tài),變頻器故障解除后,仍可方便地手動(dòng)切換為變頻運(yùn)行,從而有效保障了鍋爐的正常運(yùn)行。
實(shí)踐證明,變頻器與PLC技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,在技術(shù)上取長(zhǎng)補(bǔ)短,實(shí)現(xiàn)了資源共享,對(duì)企業(yè)節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)穩(wěn)定性發(fā)揮了巨大的作用。變頻器+PLC控制方式使電動(dòng)機(jī)真正實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)、軟停止,改善了熱力系統(tǒng)和機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行條件,從而減輕了因節(jié)流調(diào)節(jié)對(duì)鍋爐給水系統(tǒng)的沖擊,實(shí)現(xiàn)了鍋爐給水的自動(dòng)化調(diào)節(jié),保障了機(jī)組的安全運(yùn)行,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。