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        窯操作中降低煤管結(jié)焦的應(yīng)對(duì)方法

        2017-10-25 23:37:24唐章寶
        中國(guó)科技博覽 2017年33期
        關(guān)鍵詞:煤管窯內(nèi)結(jié)焦

        唐章寶

        [摘 要]在新型干法水泥熟料煅燒過程中,燃燒器端面結(jié)焦是影響窯況穩(wěn)定的因素之一,操作中應(yīng)密切注意入窯煤粉的燃燒狀況,發(fā)現(xiàn)煤管端面有結(jié)焦現(xiàn)象要及時(shí)處理,保證窯系統(tǒng)的穩(wěn)定。

        中圖分類號(hào):TQ172 .622 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2017)33-0261-01

        一、結(jié)焦危害表現(xiàn)

        (1)煤管結(jié)焦是在噴煤管端面出風(fēng)口形成結(jié)皮,阻擋部分內(nèi)外風(fēng)的噴出,使徑向風(fēng)和軸向風(fēng)的比例失調(diào),旋流效果變差,影響煤粉的輸送、擴(kuò)散、燃燒,導(dǎo)致噴進(jìn)窯內(nèi)煤粉不能穩(wěn)定燃燒,嚴(yán)重情況會(huì)出現(xiàn)火焰開叉、上漂,危害窯皮進(jìn)而傷磚;(2)煤管結(jié)焦使煤粉在燒成帶的燃燒狀況不佳,煅燒溫度不夠,固相反應(yīng)不能充分進(jìn)行,形成足夠的液相,導(dǎo)致熟料結(jié)粒變差,飛砂料增多,熾熱的細(xì)小顆粒料在固定篦板上堆積,極易粘結(jié)在一起形成“雪人”,影響窯況;(3)部分在燒成帶不能完全燃燒的煤粉隨著高溫氣體到達(dá)殘余分解帶(即上過度帶以后至窯尾,有的直接歸為過度帶)或煙室位置燃燒,導(dǎo)致上過度帶以后局部高溫,煙室結(jié)皮嚴(yán)重;(4)飛砂料的增多直接導(dǎo)致氣體粉塵濃度的變大,而飛砂料由于自身的重力作用極易在三次風(fēng)管和煙室斜坡處堆積,增加系統(tǒng)阻力,通風(fēng)變差,進(jìn)而導(dǎo)致窯況的進(jìn)一步惡化。

        二、具體事例

        某天夜班6:10對(duì)煤管結(jié)焦清理前后入窯生料和熟料分析對(duì)比情況如表一、表二。

        從表一可以看出4:00-8:00入窯生料成分基本穩(wěn)定,而從表二當(dāng)中可以看出,5:00以后的窯況開始逐步變差,出現(xiàn)f-Cao不合格,6:10對(duì)煤管結(jié)焦進(jìn)行清理之后窯況恢復(fù)正常。

        三、結(jié)焦成因[1]

        在熟料煅燒過程中,火焰的中心溫度達(dá)到1400℃~1600℃,熔融的煤灰渣黏結(jié)在煤管受熱面上,并不斷積聚、黏結(jié)在噴煤管受熱面上的現(xiàn)象,積聚物黏軟、不易清理。結(jié)焦、積渣形成以后,由于焦、渣的導(dǎo)熱性能差,其外表面溫度逐漸升高,同時(shí)又因?yàn)榻乖谋砻娲植诙仍龃笫管浕幕伊8菀尊じ?,結(jié)果更容易結(jié)上第二層焦渣。這樣,外表溫度越來越高,結(jié)焦、積渣就越來越嚴(yán)重。當(dāng)焦渣的溫度達(dá)到熔化溫度時(shí),熔焦就會(huì)流動(dòng)擴(kuò)散,擴(kuò)大了結(jié)焦、積渣的范圍。所以,結(jié)焦、積渣的過程是一個(gè)自動(dòng)加劇的過程,嚴(yán)重時(shí)影響火焰形狀和煅燒質(zhì)量。

        四、操作調(diào)整措施

        1.加強(qiáng)煤粉細(xì)度水分的控制

        對(duì)低揮發(fā)分的煤質(zhì),細(xì)度控制在3.5以下,水分控制在2.5,保證煤粉燃燒穩(wěn)定,對(duì)高揮發(fā)分、發(fā)熱量高的煤質(zhì)細(xì)度可以放到5.0,水分放到3.0,降低煤粉噴出后的著火速度,以防煤管出口端面溫度過高,減少煤灰在煤管端面的黏結(jié)。

        2.建立合理的燃燒工況

        適當(dāng)調(diào)整一、二次風(fēng)的風(fēng)速和比例,避免出現(xiàn)過高的二次風(fēng)溫,并保持適當(dāng)?shù)目諝膺^剩系數(shù),使煤粉燃燒充分、完全.保持窯內(nèi)火焰均勻分布,特別是要在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),防止火焰的偏斜、后竄。

        3.合理調(diào)整燃燒器的位置

        在系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定時(shí),煤管盡量放在窯口意外,并適當(dāng)放在離料位置,增大煤管端面與火焰中心的直線距離,降低端面溫度,同時(shí)窯內(nèi)帶起的熟料也不易掉到煤管頭部,減少夾雜煤灰的熟料細(xì)顆粒在頭部黏結(jié)。

        4.加強(qiáng)對(duì)煤管端面的檢查,及時(shí)清理大面積結(jié)焦

        每班定時(shí)對(duì)煤管進(jìn)行檢查清掃2~3次,防止結(jié)焦時(shí)間過長(zhǎng)而變硬,增加清理難度,同時(shí)保證了清理質(zhì)量,穩(wěn)定窯內(nèi)的煅燒狀況。

        結(jié)束語

        我司通過加強(qiáng)對(duì)煤管結(jié)焦的清理和工藝操作調(diào)整,穩(wěn)定了窯系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),大大提高了窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和熟料質(zhì)量,降低了噸熟料能耗,發(fā)揮了很好的經(jīng)濟(jì)效益。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 楊萬芳,崔海病.回轉(zhuǎn)窯噴煤管結(jié)焦成因及處理.生產(chǎn)技術(shù),2006.endprint

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