趙旭明
(河鋼集團邯鋼一煉鋼廠,河北 邯鄲 056015)
LF精煉爐電氣系統(tǒng)開發(fā)與應用
趙旭明
(河鋼集團邯鋼一煉鋼廠,河北 邯鄲 056015)
針對邯鋼一煉鋼廠LF精煉過程跟蹤系統(tǒng)使用故障頻繁,原有LF精煉爐電極調(diào)節(jié)器電極橫臂升降調(diào)節(jié)能力差、埋弧效果不理想、電耗高等問題,對原有精煉電氣系統(tǒng)了進行分析梳理和改造,為穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了更合理的條件,最大程度上消除了設(shè)備隱患,為公司鋼后增效目標的實現(xiàn)做出了應有的貢獻,取得了良好的經(jīng)濟效益。
電極調(diào)節(jié);跟蹤;監(jiān)控系統(tǒng);限位改造
LF爐投產(chǎn)以后,由于LF煉鋼的特殊性,鋼包車在懸空狀態(tài)前后處理位限位信號的保持顯得尤為重要,而現(xiàn)在僅僅只是用一個電氣接近開關(guān)來獲得鋼包車處理位的信號??紤]到該限位長期處于高溫烘烤環(huán)境中,僅僅由一個電氣接近開關(guān)控制如此重要的設(shè)備,一旦在頂升過程中丟失信號,或者鋼水處理完成后鋼包車不能獲得處理位信號,必將造成巨大安全事故。另外,精煉變壓器26000kVA、35kV/380V、429/39500A為我廠主要用電設(shè)備,2015年平均月用電量565.5萬kW·h,占全廠總用電量的55.4%。2016年3月份,我廠生產(chǎn)SWRCH35K,SWRCH22A,GCr15,40Cr,U75V,U71MN等鋼種,精煉用電403.8萬kW·h,占到全廠用電的60%。
首先,全廠的高壓設(shè)備高壓設(shè)備及變壓器沒有有效的監(jiān)控手段,存在重大隱患;其次,電量報表靠操作工手動登記和手抄表,數(shù)據(jù)比較隨意,造成數(shù)據(jù)真實度不高。最后,LF精煉過程跟蹤系統(tǒng)使用故障頻繁,隨著我廠開發(fā)新品種的力度逐漸增大,對于精煉爐的使用越來越多,原有LF精煉爐電極調(diào)節(jié)器電極橫臂升降調(diào)節(jié)能力差、埋弧效果不理想、電耗高等問題,逐步成為制約我廠成本進一步降低的瓶頸問題。針對以上存在的六大影響LF精煉爐存在的主要問題,對原有精煉電氣系統(tǒng)進行了分析梳理和改造,為了保證LF系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行,對以下存在的難點問題開展了創(chuàng)新攻關(guān)工作:第一,對鋼包頂升處理限位系統(tǒng)進行升級優(yōu)化。第二,對精煉電極控制系統(tǒng)進行節(jié)電改造。第三,完成精煉生產(chǎn)過程監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)。第四,自主進行電量報表的開發(fā)。第五,實施LF精煉過程跟蹤優(yōu)化完善。第六,實現(xiàn)高壓設(shè)備及變壓器的在線監(jiān)控。
在該接近開關(guān)同一條軸線上安裝一個機械限位,將該接近開關(guān)和機械限位采用串聯(lián)的方式連接起來,只有當這兩個限位的信號都采集上時才輸入給PLC處理位的信號,并且將接近開關(guān)的物理位置進行改造, 有效避免了相關(guān)設(shè)備的損傷,大大改善了信號的可靠性。
LF爐通過PLC模塊采集各相電弧電壓、電弧電流、變壓器電壓等相關(guān)的給定信號,經(jīng)控制器PID運算處理,控制液壓系統(tǒng)電極升降伺服閥,對電極位置自動調(diào)節(jié),從而控制輸入到爐內(nèi)的功率,滿足冶煉工藝要求。同時,該調(diào)節(jié)系統(tǒng)具有防止電極插入鋼水的保護功能。該電極升降自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)具有以下主要功能。
(1)電量值檢測:調(diào)節(jié)器完成檢測變壓器二次側(cè)的電壓、電流、功率因素等數(shù)值,實現(xiàn)輸入功率控制。
(2)綜合控制輸出:在冶煉過程中可對變壓器的弧流、弧壓進行實時設(shè)定。
電弧持續(xù)高效運行在一個精確工作點的關(guān)鍵要素,直接影響電量消耗及生產(chǎn)成本。根據(jù)近3個月的觀察,得出如下的操作方法最節(jié)電并將程序固化到系統(tǒng)里面:埋弧期變壓器檔位在第6檔時,功率選擇功率6?;谧儔浩鳈n位在第6檔時,功率選擇3。第一次測溫取樣過后需要升溫時,功率可以選擇功率1和功率2,進行快速升溫。在不需要快速升溫時,可將變壓器檔位選至第6檔,功率選擇功率3或者功率4,以看不到弧光外露為原則。若發(fā)現(xiàn)有弧光外露現(xiàn)象,則必須將變壓器檔位換至更高檔,這是利用降低電壓的方式來縮短弧長,以確保埋弧加熱的要求。在需要保溫時,可將變壓器檔位選至第6檔,功率選擇功率6。
該系統(tǒng)投入后有效減少鋼包精煉爐大電流回路的機械設(shè)備沖擊,延長該設(shè)備的使用壽命。同時減少由于機械沖擊導致斷電極現(xiàn)象,降低電極消耗。2016年1至6月 為 326.22~ 346.60kW·h, 平 均 337.92分 kW·h;2014年 7至 10月 為 306.11~ 316.34kW·h, 平 均309.85kW·h。改造后較改造前降低28.07kW·h, LF加熱每分鐘用電較改造前降低8%。
為了實現(xiàn)兩座LF精煉爐工藝過程的直觀、集中、完善的過程監(jiān)控,對各工藝過程實時數(shù)據(jù)的準確收集;開發(fā)了精煉生產(chǎn)過程監(jiān)控系統(tǒng)。各工序主要工藝畫面監(jiān)控要求各個煉鋼工序均有獨立的生產(chǎn)畫面,監(jiān)控LF崗位生產(chǎn)的狀況,顯示主要的工藝參數(shù)。調(diào)節(jié)器等精煉區(qū)域主要畫面都集成在統(tǒng)一的應用程序平臺,切換操作方便,系統(tǒng)預留和各個二級系統(tǒng)以及MES系統(tǒng)和電量系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)接口。數(shù)據(jù)通訊方式采用數(shù)據(jù)庫連接(DBLink)的方式實現(xiàn)。和一級系統(tǒng)的通訊遵循OPC通訊協(xié)議標準。LF精煉爐生產(chǎn)監(jiān)控畫面如圖1所示。
精煉生產(chǎn)過程監(jiān)控開發(fā)和應用為使用者提供一種全新LF精煉過程數(shù)據(jù)采集的解決方案,提高LF精煉的重點溫度命中率和鋼水的品質(zhì),為精煉設(shè)備穩(wěn)定運行創(chuàng)造了條件。
主要包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)檢查及處理、數(shù)據(jù)存儲、系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視、事件告警及記錄、數(shù)據(jù)庫管理、系統(tǒng)安全管理、通用圖形系統(tǒng)、通用報表系統(tǒng)等;另一部分是系統(tǒng)的應用功能,包括電能計量管理、統(tǒng)計分析、系統(tǒng)維護、WEB瀏覽等。
采集模塊的功能:數(shù)據(jù)采集模塊實現(xiàn)主站系統(tǒng)與子站系統(tǒng)之間的所有數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)電能量數(shù)據(jù)、狀態(tài)數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)合理性檢驗等功能。針對我廠實際,在報表中增加了進站溫度和出站溫度,有效的記錄了精煉的峰谷電能消耗。
統(tǒng)計與分析顯示了每個電表每天的電能量使用情況,分別用表格和圖形來直觀地體現(xiàn),對電表的使用情況、峰谷平分布可以一目了然。
LF處理過程管理的主要功能包括:生產(chǎn)計劃管理、過程跟蹤、異常錄入、報表管理等。過程跟蹤管理主要的操作事件,根據(jù)鋼包到、處理開始、處理結(jié)束、底吹開始、底吹結(jié)束、鋼包上升、鋼包下降、鋼包離去等事件來確定設(shè)備的操作狀態(tài)以及操作時間信息,從而掌握設(shè)備的運行狀態(tài),并在終端上顯示相關(guān)的過程數(shù)據(jù)。過程跟蹤的功能包括:主界面、提升氣體流量設(shè)定值合金料單、LF處理結(jié)束信息、LF處理后鋼水成份估算值、LF模型輸出變化信息、應用系統(tǒng)狀態(tài)信息。
高壓供電系統(tǒng)由高壓隔離開關(guān)及電壓互感器、高壓真空斷路器、電流互感器、避雷器及阻容吸收裝置組成,給LF爐變壓器提供高壓主回路電源。高壓系統(tǒng)的真空斷路器合/分閘由高壓柜和主操作臺兩地操作控制。分、合閘時,必須條件滿足,操作臺、高壓柜信號燈指示工作狀態(tài),并根據(jù)工藝要求實現(xiàn)變壓器的調(diào)壓及二次電流的調(diào)整。操作人員可在主控室內(nèi)對精煉爐的全過程進行實時監(jiān)控。主要監(jiān)控畫面有合金加料畫面,電極升降自動調(diào)節(jié)畫面鋼包車行走畫面,吹氬系統(tǒng)畫面,水冷系統(tǒng)畫面,高壓電氣畫面和事故報警畫面等。
圖1 LF精煉爐生產(chǎn)監(jiān)控畫面
(1)在改造后較改造前降LF加熱每分鐘用電較改造前降低8%,年降低電費203萬元;以現(xiàn)有120噸精煉爐月均用電565.5萬kW·h計算,年節(jié)電費203,每減少事故停澆4次年可產(chǎn)生效益為96萬元,年創(chuàng)效299萬元,取得了良好的經(jīng)濟效果。
(2)精煉生產(chǎn)過程監(jiān)控開發(fā)和應用成功開發(fā)為使用者提供一種全新LF精煉過程數(shù)據(jù)采集的解決方案,有效提高操作工和管理人員的工作效率。
(3)操作人員可在主控室內(nèi)對精煉爐的全過程進行實時監(jiān)控。
(4)統(tǒng)計與分析顯示了每個電表每天的電能量使用情況,分別用表格和圖形來直觀地體現(xiàn),對電量消耗、峰谷平分布可以一目了然。此外還增加了歷史數(shù)據(jù)補招功能,可以減少因網(wǎng)絡(luò)等意外情況而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)缺漏。
(5)提高LF精煉的重點溫度命中率和鋼水的品質(zhì),加快了精煉爐的生產(chǎn)節(jié)奏,為精煉設(shè)備穩(wěn)定運行創(chuàng)造了條件,對提高產(chǎn)品產(chǎn)量、縮短產(chǎn)品交貨周期等都起到了積極作用。
(6)最終建立一套完整的適合于一煉鋼廠的“LF精煉爐電氣系統(tǒng)”,改造項目大大降低了該設(shè)備的故障率,有效避免了相關(guān)設(shè)備的損傷,至今未出現(xiàn)改造之前同樣的故障,為穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了條件,最大程度上消除了該設(shè)備的設(shè)備隱患,為雙線同時生產(chǎn)提供了良好的保障,為公司鋼后增效目標的實現(xiàn)做出了應有的貢獻。
[1]王芳, 何俊正 , 李靜 .基于控制技術(shù)的模型煉鋼 [J].自動化應用 , 2011,(01) :38-40.
[2]戰(zhàn)東平等.高潔凈度管線鋼中元素的作用與控制.2000 (6).
[3]魏志強, 李勇.精煉底吹全程吹氮可行性研究 [J].價值工程 ,2011,(24) :38.
[4]李山寶.現(xiàn)代自動化煉鋼控制技術(shù)[J].信息系統(tǒng)工程 ,2011,(09) :86-87.
TP273
A
1671-0711(2017)10(上)-0177-03