唐雨
(中國水利水電第八工程局有限公司,湖南 長沙 410000)
淺談越南中宋水電站機組動平衡試驗
唐雨
(中國水利水電第八工程局有限公司,湖南 長沙 410000)
機組的振動和擺度會影響機組的長期穩(wěn)定運行,動平衡試驗?zāi)軌蜉^好的解決機組運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的不平衡力,從而減小機組的振動和擺度。本文根據(jù)越南中宋水電站2號機組調(diào)試試驗數(shù)據(jù),簡要分析其振動和擺度情況,對機組動平衡試驗過程進行了闡述。
越南中宋水電站;水輪發(fā)電機組;振動;擺度;配重
越南中宋水電站是越南的大中型水電重點項目,在越南電網(wǎng)系統(tǒng)中占有重要地位,該電站共安裝4臺65MW混流式水輪發(fā)電機組。在轉(zhuǎn)子裝配過程中,由于磁極、磁軛等部件的質(zhì)量偏差,以及磁軛疊片壓緊、打鍵等工藝上的誤差,都會造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡的問題。轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡是產(chǎn)生機械振動的主要原因,而動平衡試驗?zāi)軌蜉^好的解決這一問題,同時對機組水力振動和電磁振動有一定的改善作用。動平衡試驗就是通過測量、分析機組振動和擺度數(shù)據(jù),確定轉(zhuǎn)子不平衡力的方位和大小,通過配重來減小不平衡力的影響,它是改善機組運行狀況,保證機組長期穩(wěn)定運行的重要手段。
越南中宋水電站65MW水輪發(fā)電機的主要參數(shù)見表1。
表1 越南中宋水電站65 MW水輪發(fā)電機的主要參數(shù)
越南中宋水電站主機部分由東芝水電設(shè)備有限公司制造,機組振擺在線監(jiān)測系統(tǒng)由北京華科同安提供,所以本次試驗的測試設(shè)備采用東芝提供的M05TH9310E經(jīng)濟型現(xiàn)場動平衡儀和華科同安的振擺監(jiān)測系統(tǒng)?,F(xiàn)場動平衡儀放置在水車室內(nèi),在上機架上水平安裝A測振傳感器,在下機架上水平安裝B測振傳感器,鍵相傳感器安裝在水導(dǎo)油槽蓋板上,鍵相片粘在水輪機大軸上;華科同安振擺監(jiān)測系統(tǒng)為永久設(shè)備,在上導(dǎo)軸承、下導(dǎo)軸承和水導(dǎo)軸承處安裝擺度傳感器,X方向和Y方向各一個;在上機架、下機架和頂蓋上安裝水平振動傳感器和垂直振動傳感器,其中水平振動傳感器在X方向和Y方向各一個,鍵相傳感器同樣安裝在水導(dǎo)油槽蓋板上。同一部位的傳感器要盡量安裝在同一水平面上,減少測量相位時的偏差。
越南中宋水電站2號機組動平衡試驗與機組有水調(diào)試試驗同時進行,根據(jù)本機組的特點,動平衡配重主要分為三個階段:第一階段是在機組過速前進行粗平衡,使振動值小于0.09mm;第二階段是在機組過速試驗后,根據(jù)轉(zhuǎn)子重量重新分布的情況進行精確配重;第三階段是機組帶負荷及甩負荷后,由于電磁力的影響,引起新的不平衡,對配重塊的重量和位置進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
2017年3月17日,中宋電站2號機組進行首次啟動試驗,啟動過程設(shè)置四個變轉(zhuǎn)速點,分別為額定轉(zhuǎn)速的25%、50%、75%和100%。試驗過程中,機組擺度監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖1所示。
2號機組額定轉(zhuǎn)速下振動監(jiān)測數(shù)據(jù)如表2。
通過以上數(shù)據(jù)分析,下導(dǎo)軸承擺度偏大,但遠遠小于報警值320μm,振動峰值也遠遠小于0.09mm,機組運行狀況可以滿足后續(xù)的過速試驗,為提高機組調(diào)試工作效率,將試驗第一階段的粗平衡配重省略。
圖1 2號機組首次啟動擺度監(jiān)測值
2017年3月18日,2號機組空轉(zhuǎn)運行3小時后,各部軸承瓦溫度穩(wěn)定,開始進行過速試驗。根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示,機組轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速的155%時,飛擺動作,最高轉(zhuǎn)速至156.92%。過速試驗中,機組振擺監(jiān)測數(shù)據(jù)如表3。
隨著調(diào)試工作的進行,2號機組開始空載帶勵磁運行,空載狀態(tài)下,機組振擺數(shù)據(jù)如表4。
由現(xiàn)場動平衡儀測得上機架相位φA為5°,下機架相位φB為18°,通過主機廠家對以上數(shù)據(jù)的分析計算,制定了第一次配重方案,即在轉(zhuǎn)子-Y方向配重 8.4kg。 我 部 人員根據(jù)到貨的配重塊,稱好重量后,安裝在計算位置(中宋電站的轉(zhuǎn)子支架上預(yù)留有配重塊安裝的螺孔)。配重完成后再次開機至空載狀態(tài),機組的振擺情況如表5。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以看出,配重后機組的振擺情況略有改善,能夠滿足運行要求,但下導(dǎo)的擺度還是偏大。試驗人員決定根據(jù)負荷試驗中機組的振擺狀況進行下一階段調(diào)整。
2017年3月21日,2號機組并網(wǎng),進行負荷試驗,分別帶、甩25%、50%、75%和100%負荷,觀察機組運行狀況,并記錄振擺監(jiān)測數(shù)據(jù)。在甩負荷過程中,機組的振擺數(shù)據(jù)如表6所示。
表2 2號機組首次啟動振動監(jiān)測值
表3 過速試驗中最高轉(zhuǎn)速時機組振擺監(jiān)測值 μm
表4 空載狀態(tài)下機組振擺監(jiān)測值 μm
表5 第一次配重后機組振擺監(jiān)測值 μm
表6 2號機組甩負荷過程中振擺監(jiān)測數(shù)據(jù) μm
由于電磁力的影響,引起了新的不平衡。通過東芝、華科同安和水電八局等多家單位對振擺監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析和計算,確定了第二次配重方案,即在轉(zhuǎn)子-Y偏+X 30°方向配重23.8kg。我部人員拆除之前的配重塊,重新在計算位置進行配重,如圖2所示。
配重完成后,啟動2號機組至空載狀態(tài),觀察機組振擺狀況。機組振擺監(jiān)測數(shù)據(jù)如表7和圖3所示。
圖2 轉(zhuǎn)子配重示意圖
以上數(shù)據(jù)可以看出,此次配重后,下導(dǎo)擺度明顯改善,機組擺度值均小于150μm,振動值均小于40μm,達到優(yōu)良指標(biāo),動平衡試驗完成。
圖3 第二次配重后機組擺度曲線圖
通過此次動平衡試驗可以看出,影響試驗數(shù)據(jù)的因素很多,在進行相位分析和配重時,要綜合考慮,分清主次,逐步將配重效果達到最佳。越南中宋水電站2號機組在動平衡試驗后運行狀況良好,一次性通過72小時試運行和28天考核運行,投產(chǎn)發(fā)電至今,未出現(xiàn)任何機械故障。該試驗提升了機組的安裝調(diào)試質(zhì)量,使機組達到了長期安全穩(wěn)定運行的目的,并對同類型機組的安裝調(diào)試起到了借鑒作用。
表7 第二次配重后機組振擺監(jiān)測值 μm
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1671-0711(2017)10(上)-0095-03