于新陽 徐慶華
摘 要:通過優(yōu)化改造方案成功地將黃藥合成車間現(xiàn)有1000L混捏機合成釜改造成2000L的合成釜,解決了傳統(tǒng)混捏機生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)量低、能耗高、成本高、操作不方便及不安全等弊端,有效增加了產(chǎn)量,降低了成本,提升了公司在市場競爭中的地位。
關鍵詞:2000L;混捏機;改造
1 引言
近兩年來,恒邦助劑公司大力實施市場開發(fā)戰(zhàn)略,搶抓機遇,不斷調(diào)整市場戰(zhàn)略布局,積極開拓國內(nèi)外市場,產(chǎn)品市場占有率大幅提升。尤其自2015年,公司提出了“生產(chǎn)始終為經(jīng)營服務”的經(jīng)營理念,根據(jù)市場需求,生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品,國內(nèi)市場重點開發(fā)了中國黃金集團、山東黃金集團、招金集團等大型企業(yè)集團,國外市場也成功開發(fā)了中亞、歐洲和南非等市場,產(chǎn)品訂單不斷增加,產(chǎn)量及銷量達歷史最好水平。隨著國內(nèi)外市場地不斷開拓,公司現(xiàn)有的黃藥生產(chǎn)裝置及生產(chǎn)能力不能滿足市場需求,產(chǎn)品一度出現(xiàn)供不應求。因此,黃藥合成車間擴產(chǎn)改造勢在必行。
為了以最少的投資實現(xiàn)產(chǎn)能擴大化,產(chǎn)量增長一倍以上的目的,在不擴建新的廠房及生產(chǎn)裝置的前提下,對現(xiàn)有合成車間的生產(chǎn)設備進行改造。將現(xiàn)有的1000L的合成釜更換成2000L的合成釜,使單位時間內(nèi)黃藥的產(chǎn)量增加一倍。
2 傳統(tǒng)混捏機的弊端
目前國內(nèi)生產(chǎn)廠家的黃藥合成混捏機均采用傳統(tǒng)的1000L及1500L的混捏機,傳統(tǒng)的設備存在以下幾種弊端:①傳統(tǒng)的混捏機加堿口在混捏機筒體上部的正中央,不利于加料,并且釜內(nèi)反應不均勻,產(chǎn)品質(zhì)量低。②傳統(tǒng)的混捏機只有筒體內(nèi)通冷凍鹽水降溫,降溫面積不足。③傳統(tǒng)的混捏機攪刀長度長,升溫時增加電機負荷;④傳統(tǒng)的混捏機放料口為氣動插板閥,此閥與混捏機的筒體有5-10cm的間距,物料會在此處形成一層5-10cm的硬蓋,操作工需要用銅棍去把它捅開,不僅增加工人的勞動強度,而且還會造成機械傷害。⑤傳統(tǒng)的混捏機容積少,單位時間內(nèi)產(chǎn)量低,成本高。
3 混捏機技術改造方案
新型2000L黃藥合成混捏機的研究的目的是克服上述已有技術的不足,主要解決現(xiàn)有的黃藥合成混捏機在生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)量低、能耗高、成本高、操作不方便及不安全等問題。
為了達到上述目的,新設計的新型2000L混捏機,此混捏機的特征在于:一是筒體直徑縮小,筒體長度增大;二是筒體兩側的端蓋設計成可以通冷凍鹽水的端蓋;三是把傳動軸設計成中空的可以通冷凍鹽水的傳動軸;四是在傳動軸上攪刀頂部加裝一條螺帶,螺帶可以更好地使物料混合均勻;五是改變加堿口位置,六是將產(chǎn)品出口與改造后的球閥相連,改造后的球閥里的球面與混捏機內(nèi)壁處在同一平面;七是筒體總容積增大。
4 新型混捏機與傳統(tǒng)混捏機實驗效果對比
新型混捏機與傳統(tǒng)混捏機在同樣條件下進行生產(chǎn)比對。試驗結果如表1:
結果分析:使用2000L黃藥合成掍捏機,同樣時間內(nèi),產(chǎn)量可增加一倍以上,噸電耗降低30%,噸成本降低60元。
5 混捏機技術改造后的有利效果
①縮小筒體直徑,增加筒體長度,這樣不僅增加了傳熱面積,而且通體細長,攪刀數(shù)量增加、長度縮短,藥層厚度變薄,提高傳熱效果,縮短反應時間,生產(chǎn)效率更高。②把筒體兩側端蓋設計成可以通冷凍鹽水的端蓋,這樣就增加了傳熱面積,縮短反應時間,生產(chǎn)效率更高。③把傳動軸設計成中空的可以通冷凍鹽水的傳動軸,這樣也增加了傳熱面積,縮短反應時間。④攪刀頂部增加一條螺帶,不僅可以使釜壁更清潔,有利于熱量的傳送,而且可以使物料混合更充分,縮短反應時間,節(jié)省能耗,生產(chǎn)效率更高。⑤混捏機加堿口偏離軸中心線,這樣加入混捏機中的堿不易落在軸上,使堿與物料直接接觸,反應平穩(wěn)進行,而不會造成反應溫度的急劇變化。⑥混捏機放料口由原來的氣動插板閥改為手動球閥,且把球閥改造,使球閥的球面與混捏機內(nèi)壁在同一平面上,避免了物料在放料口出結成硬蓋,放料時要捅放料口,降低了勞動強度,保障了工人捅下料口時機械傷害的不安全因素。⑦混捏機總容積增大,單位時間內(nèi)產(chǎn)量增大一倍以上,噸成本降低。
6 結論
新型2000L黃藥合成混捏機,解決了現(xiàn)有的黃藥合成混捏機在生產(chǎn)過程存在的產(chǎn)量低、能耗高、成本高、操作不方便及不安全的問題,有效增加了產(chǎn)量,降低了成本。通過定做的樣機進行試驗后發(fā)現(xiàn),設別運轉狀況良好,各項技術指標均能達到要求,達到了預期的目的,同時也能滿足市場需求,提升公司在市場競爭中的地位。
作者簡介:
于新陽 (1969- ),男(漢族),山東煙臺人,煙臺恒邦化工助劑有限公司,工程師,主要從事選礦助劑工藝技術及研發(fā)工作。