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        制粉系統(tǒng)原煤斗防堵、清堵技術(shù)研究

        2017-10-21 22:40:58梁華偉
        科技風 2017年8期

        梁華偉

        摘 要:因原煤斗經(jīng)常性發(fā)生棚煤、堵煤現(xiàn)象,導致給煤機斷煤嚴重,迫使磨煤機出力不足,直接影響鍋爐正常燃燒,對火電廠機組的安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生極大影響。本文針對原煤斗堵煤嚴重這一情況,及在電廠進行的多次設備試驗改造經(jīng)驗基礎(chǔ)之上,敘述了雙曲線型原煤斗一體化疏通裝置的改造應用情況,經(jīng)過改造后的原煤斗基本上不發(fā)生棚煤、堵煤現(xiàn)象,而且從根本上解決了原煤斗堵煤后需要人工進行疏通這一難題,取得了一定良好的效果。

        關(guān)鍵詞:制粉系統(tǒng);原煤斗;防堵煤;疏通裝置

        大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司2×600MW一期工程,#1、2機組于2006年正式投運生產(chǎn),在機組生產(chǎn)運行期間,由于原煤斗及其附屬設施等各方面的初始設計不盡合理,導致原煤斗經(jīng)常性的容易發(fā)生棚煤、堵煤現(xiàn)象,而且需要大量的人力進行疏通,不僅影響機組的負荷出力,而且影響鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,對機組的安全性和經(jīng)濟性都造成很大的影響。經(jīng)過調(diào)研對比與分析,配合企業(yè)實際摻燒煤種顆粒小、灰份多、水份大及雜物多這一特性,依據(jù)本企業(yè)對原煤斗進行的各種疏通裝置改革經(jīng)驗,在通過試安裝單臺原煤斗一體化疏通裝置進行試驗的情況下,取得了一定良好的效果,經(jīng)過改造后的原煤斗基本上不發(fā)生棚煤、堵煤現(xiàn)象,而且從根本上解決了原煤斗堵煤后需要人工進行疏通這一難題,現(xiàn)已在本企業(yè)內(nèi)部進行了小范圍推廣,且經(jīng)過實際運行驗證,達到了預定目標和理想效果。

        1 立項背景

        大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司一期工程自2006年投產(chǎn)以來,原煤斗在運行過程中經(jīng)常發(fā)生棚煤、堵煤現(xiàn)象,根據(jù)調(diào)研和觀察分析,堵煤的主要原因有:1)原煤的顆粒小、灰份多,水份大、雜物多;2)原煤斗結(jié)構(gòu)不盡合理;3)給煤機進口閘板門結(jié)構(gòu)不合理;4)對接抱箍式膨脹節(jié)結(jié)構(gòu)不合理;5)原煤斗內(nèi)壁不平整造成的原煤掛壁等因素。

        由于原煤斗在初始設計中配合本企業(yè)實際燃燒煤種存在一定缺陷,導致原煤斗棚煤、堵煤嚴重,給煤機經(jīng)常性斷煤,迫使磨煤機出力不足,直接影響鍋爐正常燃燒,對機組的安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生了極大的威脅,而且經(jīng)常性地需要人工進行疏通,對生產(chǎn)環(huán)境也造成了極為惡劣的影響,因此,必須對原煤斗進行改造,徹底解決影響機組正常運行的重大隱患。

        2 改造技術(shù)方案

        1)將原煤斗(給煤機上方約5-6米),包括平臺、閘板門、膨脹節(jié)及原煤斗上的法蘭拆除;2)將原煤斗改造成不銹鋼類似蝦米形(雙曲線)原煤斗,厚度為10±0.5mm,高度約5-6米;3)蝦米形煤斗改造為8節(jié),上口約Φ2500mm,下口約Φ640mm,一次全部焊接成形,整體安裝;4)將給煤機進口閘板門下移至給煤機上方約550-600毫米處,在給煤機上方約100毫米處再安裝插入式不銹鋼密封膨脹節(jié);5)在改造完后的原煤斗外部加裝6套倉壁振打氣錘和自動過濾排水裝置。

        3 具體實施方案

        1)拆除給煤機周圍維護作業(yè)平臺并移至一邊開闊、方便的位置,待新煤斗安裝后,再進行改造恢復安裝;2)將原煤斗給煤機上方約5-6米,包括平臺、閘板門、膨脹節(jié)及原斗上的法蘭拆除,將其改為不銹鋼蝦米形(雙曲線)原煤斗,厚度為10±0.5mm,高度約5-6米;蝦米形煤斗改造為8節(jié),上口約Φ2500mm,下口約Φ640mm,一次全部焊接成形,整體安裝,為便于焊接及平滑過渡,上部與原來煤斗結(jié)合部位約兩節(jié)為半圓變形設計,俯視效果為D,下部為蝦米形(雙曲線);3)將給煤機進口閘板門下移至給煤機上方約550-600毫米處,將插入式不銹鋼密封膨脹節(jié)安裝在給煤機進口管上約100毫米處;4)在改造后的原煤斗外部加裝6套倉壁振打氣錘和一套過濾排水裝置,在煤斗適當位置設置人孔門及觀察孔;5)恢復操作平臺及相關(guān)設施;6)改造示意圖:

        4 改造原理

        1)把給煤機上段5-6米改為近似雙蝦米形(雙曲線)原煤斗,由多節(jié)等高圓臺拼接組合而成,每節(jié)圓臺的連接處是原煤的壓力分散點,使煤沿壁面流動的重力分散,煤向下流動的阻力減小,動力增大,從而在結(jié)構(gòu)上消除了可能產(chǎn)生棚煤堵煤的因素;同時煤倉材質(zhì)改為不銹鋼(1Cr17Mn6Ni5N),并且所有焊口都經(jīng)過打磨,保證光滑,把原煤和倉壁之間的摩擦力減到最小。

        2)原來的給煤機進口閘板門在運行中,其軌道、軌道槽、邊槽由于設計上存在缺陷,會有一些煤粉粘在軌道和邊槽上,造成粘壁、搭橋、棚堵;新改裝的雙向電動插板門采用隱形軌道、軌道槽、全通徑及雙向楔合式插板設計,行程短、開閉靈活自如、密封性能良好;門體圓形通徑與落煤管等同,原煤不會卡阻堵塞。

        3)原有的膨脹節(jié)為對接抱箍式,在收縮時會在上下結(jié)合處拉開一段距離,形成一個圓周型溝槽,容易藏煤棚煤;而改裝后的插入式膨脹節(jié)由于使用的是插入式,即使在收縮時也不會形成溝槽,所以不會藏煤,很好的避免了膨脹節(jié)處堵煤的問題;同時更好地解決了該處漏風、漏粉等密封問題。

        5 結(jié)論

        制粉系統(tǒng)原煤斗系統(tǒng)經(jīng)過整體改造更換后,達到了預期目標和理想效果,在冷態(tài)調(diào)試和實際開機過程中得到了很好的驗證,與其他未改造原煤斗系統(tǒng)相比較,基本上不發(fā)生棚煤、堵煤現(xiàn)象,增強了設備的可靠性,穩(wěn)定了鍋爐的燃燒方式,并且完全解決了需要人工進行堵煤疏通的困難,保證了文明生產(chǎn),減少了原煤和煤粉浪費及人力資源的投入費用,系統(tǒng)各附屬設備運行情況良好,大大提高了設備的可靠性,有力保障了機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。

        參考文獻:

        [1] 宋衛(wèi),李習臣.煤倉堵煤的影響因素分析和處理方案[J].能源工程,2009(5):60-63.

        [2] 吳曉蘭.CFB鍋爐爐前煤倉堵煤問題分析及對策[J].能源研究與利用,2008(4):46-48.

        [3] 耿正瑋.鍋爐制粉系統(tǒng)煤斗堵煤解決方案探討[J].云南電力技術(shù),2008,36(5):71-72.

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