劉晨浩 劉繼斌
【摘要】輥壓機半成品中達到成品級別的百分含量PO42.5 約60%-72%(通過45微米篩),如果將這一部分物料從半成品中分選出來進入成品,球磨機負荷將大為降低,而且磨機由于微細粉的緩沖作用、靜電吸附和包球現(xiàn)象均會大幅減輕,有利于球磨機提高研磨效率,磨機做功將會直接作用于需要進一步研磨的大顆粒物料上,進而達到提高臺時、降低能耗的目的。
【關(guān)鍵詞】適應(yīng)性;水泥磨;改造;選粉機
隨著我公司市場規(guī)模的擴大,單臺磨機的水泥產(chǎn)能已不能滿足市場需求,我公司決定對水泥磨進行提產(chǎn)改造,2014年完成粉磨系統(tǒng)改造方案,2015年3月安裝完畢。改造主要項目是將V型選粉機后加一臺預(yù)粉磨專用高效分級機,該機將V型選粉機抽出的物料分為0-30um、30-200um、大于200um三種物料,0-30um的微細粉,直接進入成品,30-200um進入球磨機,大于200um的物料返回輥壓機重新碾壓,主要生產(chǎn)po42.5標號水泥。
1、項目簡介
該項目添加主要設(shè)備是一臺高效分級機,第一級分離是氣粉兩相流以大約16m/s至18m/s的速度進入分離器,由于截面面積突然增加,氣流速度降低(約6m/s),此時大顆粒發(fā)生重力沉降,在撞擊追的折向作用下,大顆粒在下錐體內(nèi)壁附近被分離出來。二級分離是在細料分級區(qū),由于軸向擋板的導(dǎo)流作用,氣流在上部空間形成一個旋轉(zhuǎn)流場,含塵氣流在旋轉(zhuǎn)的籠型轉(zhuǎn)子形成強烈而穩(wěn)定的平面渦流作用下,使較粗粉在離心力作用下被拋向立式導(dǎo)向葉片后失去動能,落到中粗粉收集錐中,通過中粗粉管排出。符合要求的細粉穿過籠型轉(zhuǎn)子進入內(nèi)部,進入旋風(fēng)筒進行氣固分離。
2、系統(tǒng)改造對水泥適應(yīng)性影響的實驗驗證
由于水泥熟料和混合材種類及粉磨細度的因素,水泥需水量本身偏高,標準稠度在26%-28%之間,已接近用戶能接受上限值,若采用半終粉磨方案,一旦水泥標準稠度超過28%,將會引起市場的普遍質(zhì)量投訴,對我公司水泥品牌形象及市場占有率帶來極大影響,為此我們在現(xiàn)有條件下,設(shè)計了一組對比試驗,以驗證不同細度的預(yù)粉磨半成品不同比例的摻入球磨機成品中,檢測其稠度變化,最終得出是否采取半終粉磨工藝對現(xiàn)有聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線實施改造的方案,及改造后預(yù)粉磨階段選出成品的最優(yōu)切割粒徑和對系統(tǒng)提產(chǎn)幅度的預(yù)估。
2.1試驗步驟
(1)正常生產(chǎn)時取半成品20kg,分兩份,分別作45、32微米篩分,篩下物分別收集。
(2)取同期出磨水泥20kg,與篩分出的不同粒徑的半成品細粉按不同比例混合均勻。包括兩種實驗配比方案,配比方案一是與45微米篩下細粉進行混合,配比方案二是與32微米篩下細粉進行混合,兩種配比方案的篩下細分占水泥總量的比例為10%、20%、30%、40%。
(3)對不同配合比的兩組試驗材料的標準稠度檢測結(jié)果見表1、表2。
2.2試驗結(jié)果分析
試驗表明,采取45微米篩通過細粉的配比稠度有明顯上升,流動度呈下降趨勢,摻入量達到40%時,只要將選粉機的切割粒徑定位在45微米,那么所有預(yù)粉磨階段產(chǎn)生的45微米以下細粉均會選入成品中,結(jié)合前面對預(yù)粉磨半成品的顆粒分布檢測,這一比例將會達到70%,考慮選粉機的分級效率為75%-85%,那么理論選出的45微米以下的顆粒將占水泥成品的52%-60%,這種比例將會對水泥的各項性能產(chǎn)生更大的影響,形成水泥質(zhì)量問題。因此在做半終粉磨改造時,這種控制方法是不可取的。
配比方案二實驗表明,水泥的各項檢測指標則與原水泥指標偏差較小,即使是將半成品中全部小于32微米的顆粒全部選出,水泥的稠度值、流動度等指標依然在市場用戶可以接受的范圍,這只是實驗室理論配比試驗,如果用于工業(yè)生產(chǎn),由于部分細粉已先行選出,球磨機的過粉磨現(xiàn)象會大幅降低,球磨機選出的成品中3微米以下細顆粒百分含量將大幅下降(改造前我公司聯(lián)合粉磨系統(tǒng)成品平均值在17%-22%),這樣反而會降低水泥的標準稠度。
3、半終粉磨系統(tǒng)改造的調(diào)整優(yōu)化
改造后經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)試優(yōu)化,水泥磨臺的時電耗達到了一個比較理想的狀態(tài),給企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟效益。
3.1優(yōu)化改造后系統(tǒng)調(diào)整
改造后水泥產(chǎn)量達到200t-205t。磨機一倉弦長為3.90m,二倉弦長也為3.90m,填充率均為30.71%(一般情況下要求一倉填充率為29%,二倉填充率為32%,以減小磨機內(nèi)物料的流速)。一方面由于一倉和二倉填充率一樣,另一方面由于O-SEPA選粉機一次風(fēng)量開度較?。?5%),出磨負壓偏高(700pa-800pa),物料流速過快,磨機有效研磨效率下降,為此做出如下調(diào)整:一是調(diào)整一次風(fēng)開度匹配氣料比,降低磨機物料流速;二是提高輥壓機效率;三是優(yōu)化操作參數(shù),提高粉磨效率。
3.1.1調(diào)整一次風(fēng)開度匹配氣料比,降低磨機物料流速
由于改造前的O-SEPA選粉機一次風(fēng)道一直開度為25%,二次風(fēng)道為全開,無法做機動調(diào)整,為此我們在一次風(fēng)道安裝百葉閥以便機動調(diào)整用風(fēng)量,提高選粉機分選效率;開大一次風(fēng)到50%,出磨負壓由750pa降低到500pa,降低了磨機物料流速,磨機效率有所提高。
3.1.2提高輥壓機效率
提高輥壓機的效率,主要從以下幾方面入手:
(1)控制穩(wěn)流倉料位在2m左右,保證下料均勻流暢;
(2)輥壓機電動推桿盡量開到最大,保證輥壓機電流大于50A,輥縫大于40mm;
(3)搭配熟料庫三個下料點放料,穩(wěn)定入輥熟料的顆粒級配,控制熟料細粉量。
通過以上調(diào)整,輥壓機效率有了明顯的提升,細粉增多,5mm以上的大顆粒有所減少。
3.1.3優(yōu)化操作參數(shù),提高粉磨效率
操作參數(shù)優(yōu)化主要包括以下幾方面:
(1)穩(wěn)定出磨提升機電流為95A-100A;
(2)磨頭不冒灰的情況下,控制出磨負壓為450pa-600pa;
(3)穩(wěn)定磨主電機電流在215A-220A,降低磨機填充率;
(4)出磨溫度控制在90攝氏度到100攝氏度;
(5)保證比表面積合格的情況下盡量降低選粉機頻率。
通過以上幾點調(diào)整,水泥磨生產(chǎn)po42.5標號水泥(熟料74.8%,瓜米石6%,脫硫石膏5.2%,廢渣14%),臺時產(chǎn)量可穩(wěn)定在210t-215t,另一方面廢渣細粉含量偏大,從一定程度上影響了輥壓機的做功效率,入磨中粗粉和粗粉顆粒偏大,在一定程度上影響了粉磨效率。
3.2改造后輔助技改
3.2.1更換鋼球級配
2015年 5月10日停磨后對一倉篦板進行了徹底的清理,對一倉鋼球進行了徹底的更換,加入40mm和50mm的大球提高一倉破碎能力,拉開一倉和二倉填充率,降低磨機物料流速,提高研磨效率。并且對出磨排渣裝置進行了徹底的改造,防止二倉鋼段經(jīng)過回粉竄入一倉,以此徹底解決一倉篦縫堵塞的問題。
3.2.2安裝穩(wěn)料錐
穩(wěn)流倉中穩(wěn)流錐接料口距離穩(wěn)流倉頂部距離為400mm,穩(wěn)流錐居穩(wěn)流倉中央,穩(wěn)流錐進口寬度為900mm,出口寬度為300mm,穩(wěn)流錐傾斜角度為67度。(如圖1)
圖1 穩(wěn)流倉穩(wěn)流錐裝置示意圖
安裝穩(wěn)料小錐后,物料離析現(xiàn)象明顯改善,輥壓機電流高而穩(wěn)定,從出輥壓機物料篩余來看,80um篩余達到了80.31%,較之前相比有較大改善,細粉量明顯增多。循環(huán)風(fēng)機也由之前的47HZ下降到了44HZ,入磨粗粉和中粗粉細度改善。磨機負荷減輕,也是磨機產(chǎn)量提升的重要原因。
3.2.3設(shè)計安裝分格輪
綜合成品顆粒級配:<1um=4.14%;<3um=17.49%;<10um=40.26%;<24um=69.72%; <32um=80.71%; <45um=91.74%;<80um=99.64%。
出磨成品顆粒級配:<1um=3.98%;<3um=16.69%;<10um=37.42%;<24um=65.59%; <32um=77.19%;<45um=89.62%;<80um=99.43%。
改造前,出磨成品偏低,經(jīng)過測算出輥成品占比達到總成品量的50%以上,TS選粉機設(shè)計成品在0um-32um,而之前TS選粉機頻率給定偏低,導(dǎo)致32um-80um的細粉也進入成品,這部分細粉沒有機會進入磨機進行研磨形成32um以下細粉,導(dǎo)致出磨32um以下細粉量偏少(80um-200um的細粉進入磨機后被研磨成32um-45um,對比表提升不大),出磨比表起不來,最終制約了產(chǎn)量的提升。經(jīng)過技術(shù)改進和調(diào)整,磨機產(chǎn)量穩(wěn)定到225t-230t,粉磨系統(tǒng)各項數(shù)據(jù)得到了明顯的改善,達到了既定的技改目標,為該項技術(shù)的推廣提供了有力支撐。
4、半終粉磨技術(shù)改造經(jīng)濟效益分析
經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)整優(yōu)化,PO42.5產(chǎn)量達到225t-230t,較去年200t的平均臺產(chǎn)提升12.5%,水泥磨原有系統(tǒng)總裝機功率約6600KW,臺時電耗約為31.5度,改造后電耗降到28.8度,電力單價為0.55元/度,公司2014年產(chǎn)PO42.5水泥144.9萬噸。2015年P(guān)O42.5水泥產(chǎn)量預(yù)計將達到163萬噸,產(chǎn)能提升約18萬噸,2015熟料價格190元/噸與成本價格基本持平,42.5水泥利潤為34元/噸。獲得的具體經(jīng)濟效益量為:
電耗節(jié)約:163萬*(31.5-28.8)*0.55=242萬元
產(chǎn)能提升效益:18萬*34元/噸=612萬元
由此,電耗以及產(chǎn)能提升這兩項給公司帶來的年直接經(jīng)濟效益約為854萬元。
結(jié)語:
技術(shù)人員從項目的可行性研究到設(shè)計改造,以及改造后生產(chǎn)調(diào)試中積累了豐富的經(jīng)驗。在改造的基礎(chǔ)上增加了大量的新設(shè)計,為該項目成功轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的有力保障奠定了基礎(chǔ),也是該項目成果的精髓。該項目的主要成果有:(1)高效分級機的設(shè)計較為成功,出輥成品比表達到了較為理想的380左右,成品量控制在30t-35t,為磨機減輕了負荷,為提產(chǎn)提供了可行性。(2)調(diào)試過程中,調(diào)整合適的一倉的磨機鋼球級配適應(yīng)入磨物料級配的變化。(3)添加輥壓機穩(wěn)流倉穩(wěn)料錐適應(yīng)改造后物料粒徑的變化,減弱離析效應(yīng);(4)設(shè)計安裝分格輪,穩(wěn)定出輥成品料量和入磨出輥成品的料量,調(diào)整合適顆粒級配,一方面提高水泥品質(zhì),另一方面提高臺時產(chǎn)量;