李果
摘 要:對(duì)翻車機(jī)原控制系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),增加聯(lián)鎖保護(hù)邏輯、優(yōu)化自動(dòng)控制程序、控制系統(tǒng)硬件改造、現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備升級(jí),降低了系統(tǒng)設(shè)備的故障率,降低設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),減少維護(hù)成本及維護(hù)工作量,從而提高設(shè)備運(yùn)行效率。
關(guān)鍵詞:翻車機(jī);控制系統(tǒng);聯(lián)鎖保護(hù);PLC
中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)29-0034-02
1 系統(tǒng)簡介
翻車機(jī)卸車系統(tǒng)是用于電廠、港口、冶金、煤炭、焦化等企業(yè)的大型自動(dòng)卸車系統(tǒng),可翻卸50t~70t鐵路敞車所裝載的散粒物料。該系統(tǒng)卸車作業(yè)能力大約為每小時(shí)22節(jié)重車。卸車系統(tǒng)為全線自動(dòng)運(yùn)行(除人工摘鉤),如需要可調(diào)整為單機(jī)自動(dòng)運(yùn)行或就地操作。該系統(tǒng)由翻車機(jī)、重調(diào)機(jī)及軌道裝置、空調(diào)機(jī)及軌道裝置、遷車臺(tái)、夾輪器、灑水除塵裝置、止擋器組成。翻車機(jī)控制系統(tǒng)為SIEMENS公司S7-300,上位軟件WINCC。
2 存在問題
自開車運(yùn)行以來,本單位系統(tǒng)運(yùn)行問題較多,前期無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)翻車,后期在自動(dòng)翻車過程中故障頻發(fā),其中發(fā)生兩次較大事故,一次為翻車機(jī)在翻車過程中重車脫落,造成車體、翻車機(jī)壓梁等設(shè)備損壞,另一次在遷車臺(tái)發(fā)生兩臺(tái)空車相撞,造成車體、控制盤及配電間等設(shè)備設(shè)施損壞,類似故障對(duì)設(shè)備及人員安全造成極大威脅。
3 改進(jìn)方案
為整改翻車機(jī)卸車系統(tǒng)翻車機(jī)自動(dòng)翻車?yán)щy及翻車過程故障頻發(fā)的問題,從系統(tǒng)軟硬件四個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):
3.1 增加聯(lián)鎖保護(hù)邏輯
原聯(lián)鎖保護(hù)邏輯設(shè)置簡略,僅對(duì)涉及人身安全方面進(jìn)行設(shè)置,但對(duì)遷車、車輛調(diào)動(dòng)等聯(lián)鎖邏輯設(shè)置不完善,由此發(fā)生較多重大事故,增加以下三個(gè)方面保護(hù)邏輯:(1)在遷車臺(tái)上加裝了一臺(tái)反射板型光電開關(guān),光電開關(guān)與反射板分別位于鐵軌的兩側(cè)。增加空車檢測(cè)光電開關(guān),并做了光電開關(guān)長時(shí)間被遮擋報(bào)警聯(lián)鎖,當(dāng)遷車臺(tái)上空車放置時(shí)間超過3min,自動(dòng)程序停止,實(shí)現(xiàn)了對(duì)空車自動(dòng)監(jiān)測(cè)的雙重保護(hù),避免空車相撞事故。(2)將“遷車臺(tái)無車皮”條件中兩臺(tái)四計(jì)軸計(jì)數(shù)器串聯(lián)改為并聯(lián),原邏輯中“遷車臺(tái)無車皮”成立條件為兩臺(tái)四計(jì)軸計(jì)數(shù)器均檢測(cè)車輪數(shù)量為零,改為任意一臺(tái)四計(jì)軸計(jì)數(shù)器檢測(cè)車輪數(shù)量為零,防止因一臺(tái)計(jì)數(shù)器故障引起兩車相撞事故。(3)增加翻車機(jī)編碼器脫軸故障報(bào)警,報(bào)警延時(shí)設(shè)為10s,避免翻車機(jī)無法獲取位置信息發(fā)生次生事故,同時(shí)設(shè)置延時(shí)保證自動(dòng)卸車的正常運(yùn)行,避免發(fā)生誤報(bào)影響卸車效率。
3.2 自動(dòng)控制程序優(yōu)化
自動(dòng)翻車無法正常運(yùn)行與原控制程序有直接關(guān)系,大大降低設(shè)備生產(chǎn)效率,從以下四個(gè)方面優(yōu)化程序及操作,實(shí)現(xiàn)翻車機(jī)自動(dòng)翻車:(1)優(yōu)化空調(diào)機(jī)摘鉤邏輯:原邏輯中“空調(diào)機(jī)推車條件”與“推車摘鉤區(qū)”條件都是由編碼器位置決定的,原邏輯中兩個(gè)區(qū)域有一部分是重合的,因此當(dāng)空調(diào)機(jī)行至摘鉤區(qū)摘鉤后,推車條件依然滿足,空調(diào)機(jī)依然推空車,導(dǎo)致空調(diào)機(jī)摘鉤后又撞鉤前行?,F(xiàn)將編碼器重新分配區(qū)域,使“空調(diào)機(jī)推車條件”與“推車摘鉤區(qū)”無重合區(qū)域,避免空調(diào)機(jī)摘鉤后繼續(xù)前行。(2)控制程序中增加重調(diào)機(jī)、空調(diào)機(jī)編碼器行程換算邏輯,將編碼器的位數(shù)轉(zhuǎn)換為以“米”為單位的行程,并在WINCC中增加行程顯示,實(shí)現(xiàn)翻車機(jī)、重調(diào)機(jī)、空調(diào)機(jī)位置的動(dòng)態(tài)畫面,使得工藝操作員可以在監(jiān)控畫面中實(shí)時(shí)操盤,及時(shí)處理突發(fā)情況。(3)在WINCC中增加翻車機(jī)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間顯示,幫助操作人員判斷翻車機(jī)運(yùn)行狀況,同時(shí)提醒設(shè)備維保人員及時(shí)進(jìn)行強(qiáng)制保養(yǎng)工作,防止設(shè)備帶病運(yùn)行。(4)完善WINCC中的實(shí)時(shí)趨勢(shì)和歷史趨勢(shì)記錄,趨勢(shì)記錄點(diǎn)包括:翻車機(jī)、重調(diào)機(jī)、空調(diào)機(jī)的編碼器行程,翻車機(jī)、重調(diào)機(jī)、空調(diào)機(jī)、遷車臺(tái)的電流以及四計(jì)軸計(jì)數(shù),使得設(shè)備故障發(fā)生后可以迅速定位故障點(diǎn),查找故障根本原因,盡快整改缺陷。
3.3 控制系統(tǒng)硬件改造
控制系統(tǒng)采用西門子S7-300,上位軟件WINCC,為保證系統(tǒng)運(yùn)行正常,針對(duì)控制系統(tǒng)改進(jìn)功能如下:(1)翻車機(jī)控制站加裝隔離模塊,由翻車機(jī)、重調(diào)機(jī)、空調(diào)機(jī)和遷車臺(tái)驅(qū)動(dòng)柜來的電流信號(hào)經(jīng)隔離模塊后引入PLC的AI卡,消除電氣大電流信號(hào)竄入,燒毀24V控制電源和AI卡件的隱患。(2)增加一臺(tái)工程師站,便于在線分析翻車機(jī)系統(tǒng)故障原因,縮短故障處理時(shí)間。(3)翻車機(jī)控制站加裝一臺(tái)24V控制電源和配套冗余模塊,原單電源供電改為雙電源供電,并且兩臺(tái)電源可無擾切換。
3.4 現(xiàn)場(chǎng)儀表升級(jí)
(1)針對(duì)編碼器聯(lián)軸器多次斷裂問題,更換新型編碼器聯(lián)軸器,采用金屬連接部件,避免設(shè)備應(yīng)力損壞,至今無聯(lián)軸器斷裂故障。(2)翻車機(jī)液壓站加裝一臺(tái)壓力變送器,作為液壓站供油壓力指示。液壓站內(nèi)原有兩臺(tái)就地壓力表,現(xiàn)將一臺(tái)就地壓力表拆下,在原位置安裝壓力變送器,組態(tài)后,在WINCC中顯示,幫助操作人員實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)液壓站供油壓力,及早發(fā)現(xiàn)油壓異常,避免翻車機(jī)發(fā)生安全事故。
4 實(shí)施效果
實(shí)施翻車機(jī)控制程序、聯(lián)鎖保護(hù)邏輯、系統(tǒng)硬件、現(xiàn)場(chǎng)儀表各方面的完善優(yōu)化后,翻車機(jī)運(yùn)行正常,脫車、撞車等重大故障未再發(fā)生,控制系統(tǒng)及現(xiàn)場(chǎng)儀表故障率大大降低,改進(jìn)方案提高了翻車機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,有效的降低了非計(jì)劃停車的風(fēng)險(xiǎn),減少了事故隱患,保障了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。
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