文遠(yuǎn)靜 高昌保 文四名 程鵬 袁良 韓福泉
(塔里木油田公司天然氣事業(yè)部,新疆 庫爾勒 841000)
超音速火焰噴涂技術(shù)在高壓差控制閥中的應(yīng)用
文遠(yuǎn)靜 高昌保 文四名 程鵬 袁良 韓福泉
(塔里木油田公司天然氣事業(yè)部,新疆 庫爾勒 841000)
牙哈作業(yè)區(qū)天然氣處理站計(jì)量分離器液位控制閥LV2202半年來一直存在內(nèi)漏問題,去年5月份對該閥拆卸檢修發(fā)現(xiàn)閥芯氣蝕嚴(yán)重,通過此次進(jìn)一步的探討,改變以往常規(guī)的更換閥芯、堆焊和研磨處理,制定針對性的維修方案,最終解決了閥門內(nèi)漏問題。
氣蝕、閥芯、堆焊、硬質(zhì)合金PTA熔敷、超音速火焰噴涂
牙哈作業(yè)區(qū)天然氣處理站計(jì)量分離器液位控制閥LV2202,該閥是美國費(fèi)希爾公司(簡稱Fisher公司)制造,壓力等級:CL1500∕3600PSI CWP。定位器采用美國費(fèi)希爾DVC6010-102∕HC智能閥門定位器,介質(zhì)是凝析氣,工作壓力11MPa,工作溫度50℃。氣蝕現(xiàn)象極為嚴(yán)重,該閥投用10多年來,運(yùn)行良好,只是近半年來工藝人員反映閥門存在泄露,并且漏量逐漸增大的趨勢,經(jīng)過多次故障處理情況沒有明顯改觀。考慮到該閥當(dāng)時(shí)不能長時(shí)間停用,只能在檢修期間才能徹底處理。去年5月份檢修時(shí)對閥門閥體部分解體,發(fā)現(xiàn)閥芯氣蝕嚴(yán)重,需要經(jīng)過進(jìn)一步探討,研究新的方法進(jìn)行維修處理。
液位控制閥LV2202凝析氣介質(zhì)在閥芯處節(jié)流時(shí),流速急劇增加,靜壓能急劇轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,壓力急劇下降,當(dāng)壓力降低到液體的飽和蒸汽壓以下而使液體發(fā)生汽化,介質(zhì)流過節(jié)流孔(閥芯流通面積最小處)后,流速下降,壓力恢復(fù),當(dāng)壓力恢復(fù)到大于液體的飽和蒸氣壓時(shí),原先空化的氣體又恢復(fù)成液體狀態(tài),這時(shí)空化產(chǎn)生的汽泡破裂會釋放巨大的能量會引起閥門噪音、震動(dòng)及閥內(nèi)件損壞,這就對該調(diào)節(jié)閥造成了很大的沖擊和破壞,而生產(chǎn)廠家在選型時(shí)是綜合考慮噪聲和正常開度時(shí)對該閥的沖擊和氣蝕作用,因此,更多考慮采用較好降噪效果的迷宮式閥籠,但大家都知道,迷宮式閥籠雖然對降噪有很好的效果,但是對抗擊沖刷和抑制氣蝕的能力較弱,所以,在使用一段時(shí)間后,特別是在頻繁開關(guān)該調(diào)節(jié)閥的過程中,會出現(xiàn)對該閥閥芯、閥座產(chǎn)生巨大破壞的嚴(yán)重后果。如圖1。
為了改變這一現(xiàn)狀,以前每次檢修也曾對閥芯閥座進(jìn)行過堆焊和研磨,但是不到三個(gè)月漏量仍然慢慢變大,說明只進(jìn)行簡單的堆焊和研磨是解決不了問題實(shí)質(zhì)的。
經(jīng)過資料分析和維修單位的充分商討,大家一致認(rèn)為檢修效果不理想的原因出現(xiàn)在閥芯閥座維修材料上,以前堆焊和處理時(shí)用的材質(zhì)不能抗擊凝析氣的沖刷和氣蝕破壞,應(yīng)該從金屬材質(zhì)上和處理工藝上下功夫,徹底解決這一難題。
圖1 LV2202調(diào)節(jié)閥閥芯沖刷、氣蝕狀況
首先,我們分析造成該調(diào)節(jié)閥破壞的主要原因,抓主要矛盾,針對主要矛盾采取措施。該閥內(nèi)介質(zhì)是凝析氣,不純的凝析氣略具有腐蝕性;從生產(chǎn)井輸過來的高壓凝析氣,經(jīng)過該閥的節(jié)流后,首先產(chǎn)生高流速的沖刷,隨著壓力的急劇降低,就會產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象,因此,來自該流程工況對閥門的損壞原因有三種:一為介質(zhì)對閥內(nèi)件材料的腐蝕,二是高壓差下介質(zhì)對閥內(nèi)件的沖刷損壞,三是常溫、高壓狀態(tài)下的氣蝕破壞。綜合考慮,氣蝕是最主要的破壞原因,其次才是介質(zhì)對閥內(nèi)件的高速沖刷,腐蝕作用很微弱,不是主要因素。因此,消除氣蝕現(xiàn)象或抗氣蝕才是保護(hù)調(diào)節(jié)閥的根本思路。
為了消除氣蝕現(xiàn)象,就只有改變調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu),將其改造為多級降壓結(jié)構(gòu),就可以大幅減少氣蝕發(fā)生的程度。但是,這必須要更換閥芯,不但造價(jià)高,而且很難和現(xiàn)有的閥座相匹配?;蛘吒淖児に嚵鞒?,消除發(fā)生氣蝕的條件,但是現(xiàn)有的工藝流程不允許改變,所以,消除氣蝕現(xiàn)象這條路走不通。
這樣,就只能靠增強(qiáng)調(diào)節(jié)閥的抗氣蝕能力了。經(jīng)過同國內(nèi)多家維修閥芯廠家的溝通,我們最終選定吳忠一家專門制造、維修調(diào)節(jié)閥的公司開展維修閥芯。該公司目前是國內(nèi)最大的調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)企業(yè)之一,再加上30多年的調(diào)節(jié)閥維修經(jīng)驗(yàn),能夠維修各種國內(nèi)外調(diào)節(jié)閥、控制閥。該公司還有多種調(diào)節(jié)閥硬化工藝處理設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)服務(wù)人員,具備多種如各類硬質(zhì)合金的堆焊(>HRC52)、PTA(>HRC52)、超音速噴涂(>HRC62)技術(shù)處理等。通過和他們的充分接觸和了解,決定選用更加抗破壞的材質(zhì)在表面堆焊硬質(zhì)合金后,通過“碳氮共滲”工藝,針對閥芯、閥座氣蝕位置進(jìn)行機(jī)械加工修復(fù),要求保證原外觀尺寸的同時(shí)保證采用硬質(zhì)合金進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),提高閥芯、閥座表面硬度,從而提高閥芯、閥座的抗氣蝕、抗沖刷能力,延長使用壽命。具體制定如下兩個(gè)檢修方案:
方案一:采用硬質(zhì)合金PTA熔敷在閥芯、閥座表面,熔敷厚度2.5mm以上,硬度達(dá)HRC52以上。該方案的優(yōu)點(diǎn)是硬化層較厚,缺點(diǎn)是硬度不是很高,只達(dá)到HRC52以上;
方案二:采用超音速火焰噴涂技術(shù),在閥內(nèi)件表面采用檢修公司從國外引進(jìn)的超音速火焰噴涂技術(shù),在閥內(nèi)件(閥芯、閥座)表面噴涂WC等硬質(zhì)合金,優(yōu)點(diǎn)是硬度較高(高達(dá)HRC62以上),且因噴涂過程中溫度不高,變形小、不會改變基體金相組織;缺點(diǎn)是為防止噴涂層開裂,噴涂層只能在0.5—0.8mm厚;閥座采用堆焊耐氣蝕硬質(zhì)合金。閥內(nèi)件噴涂、堆焊后進(jìn)行機(jī)械加工恢復(fù)其尺寸和形位公差,滿足使用要求。
一般情況下,除金屬銅單質(zhì)外,其它閥門常用的材料,尤其是不銹鋼類的材料都可用于凝析氣介質(zhì)。比如Monel合金等,雖然成分里含銅,但也有成功應(yīng)用于凝析氣的案例;也有用碳鋼做閥內(nèi)件內(nèi)部材質(zhì),在其外表面噴涂與之相匹配的高硬度合金,用來抵抗氣蝕破壞的案例。因此,根據(jù)不同的閥內(nèi)件材料,相應(yīng)的硬化工藝技術(shù)也有很多。根據(jù)長期對各化工廠的維修、改造案例經(jīng)驗(yàn)分析判斷,決定采用方案二進(jìn)行硬化處理,維修工期7~10個(gè)工作日,維修后預(yù)期可用約30個(gè)月。
該調(diào)節(jié)閥檢修時(shí)經(jīng)過下線解體,檢查閥內(nèi)件,并精確測繪閥內(nèi)件及墊片,委托檢修公司按照方案二進(jìn)行閥芯的機(jī)械加工、堆焊和硬化處理,研磨配對等一系列修復(fù)工作,回裝打壓試壓合格后安裝,投用后效果非常好。
圖2 修復(fù)過的閥芯
調(diào)節(jié)閥的檢修一直是重要的檢修項(xiàng)目,因?yàn)樗P(guān)系到裝置安全、長期、平穩(wěn)、滿負(fù)荷的運(yùn)行。而且關(guān)鍵調(diào)節(jié)閥又都是進(jìn)口調(diào)節(jié)閥,價(jià)格昂貴,沒有售后維修,購買新配件花費(fèi)很大,所以,需要我們集思廣益,打破舊觀念、敢于創(chuàng)新,利用新技術(shù)新方法,找到問題關(guān)鍵,群策群力,編制科學(xué)、合理的檢修方案,創(chuàng)造高水平高效益。這也符合塔里木油田公司的兩新兩高原則;同時(shí)也鍛煉了我們員工隊(duì)伍解決實(shí)際問題的能力,從中得到很大的啟發(fā),更好的為公司發(fā)展做貢獻(xiàn)。
[1]《調(diào)節(jié)閥安裝施工規(guī)范》
[2]《CCI調(diào)節(jié)閥手冊》
[3]《閥門檢測標(biāo)準(zhǔn)及閥門的技術(shù)要求》
[4]《調(diào)節(jié)閥施工安裝規(guī)范》