楊虎
庫爾勒工務(wù)段管轄站線曲線共計251條,其中庫爾勒站站線曲線137條,占管轄曲線的54.58%。魚兒溝站共計32條,占12.75%,由于平時車間、班組線路管理人員存在“重正線,輕站線”的思想,導(dǎo)致站專線曲線存在“三無”現(xiàn)象:即無曲線頭尾、無曲線半徑、無曲線長度,給曲線養(yǎng)護維修帶來諸多困難,嚴(yán)重影響行車安全,近幾年出現(xiàn)的站專線事故,基本與設(shè)備養(yǎng)護不到位有關(guān)。
針對目前站專線存在的嚴(yán)重設(shè)備隱患問題,我段成立了課題研究小組進行攻關(guān),通過設(shè)備調(diào)研、維修手段調(diào)研、站專曲線病害成因分析、理論依據(jù)研究、制定整治方案、組織實施,并檢驗了取得的效果,確保實效。
1 站專曲線病害成因分析
1.1 施工單位遺留問題
通過調(diào)查,我段管轄站專曲線存在的需要段技術(shù)科解決的問題多集中在施工單位移交的主要站場中,如庫爾勒Ⅲ場、庫爾勒機務(wù)段管線設(shè)備存在既有設(shè)備與新設(shè)備接茬;馬蘭貨場、塔什店貨場、魚兒溝機務(wù)線,由于線路不在設(shè)計位置,半徑與設(shè)計不符,均需撥移。但這些設(shè)備同時又受到供電接觸網(wǎng)支柱設(shè)備與電務(wù)信號箱盒設(shè)備影響,存在諸多需要協(xié)調(diào)的施工遺留問題。
1.1.1 站專線幾何尺寸超限
施工單位遺留問題,由于前期介入不夠,施工單位重視不夠、整改不徹底,設(shè)備管理單位接管線路后,設(shè)備病害問題依然存在,尤其是曲線正矢,嚴(yán)重不良(如表1,表2所示)。
1.1.2 站專線設(shè)計資料與現(xiàn)場不符
站專線專項檢查中,共發(fā)現(xiàn)有23條曲線現(xiàn)場半徑與設(shè)計資料半徑出入較大。如塔什店H6#岔前貨牽線,設(shè)計半徑600m,現(xiàn)場半徑1200m;Ⅰ-Ⅲ場聯(lián)絡(luò)線134#岔前曲線,設(shè)計半徑600m,現(xiàn)場半徑250m;庫爾勒機務(wù)線J11#岔后J18道曲線,設(shè)計半徑200m,現(xiàn)場半徑350m。
由于許多曲線存在著與設(shè)計不符,或者曲線資料不全的問題,車間、班組雖然也投入了相當(dāng)多的精力整治曲線,又受制于技術(shù)手段單一,只能用繩正法撥道,或者簡易計算撥道,撥正后的曲線要么是正矢不符合半徑,要么是正矢不易保持,多采用“隨方就圓”的方式湊合,遠遠不能達到《線路維修管理規(guī)則》的標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 設(shè)備老化、設(shè)備等級低
設(shè)備老化、設(shè)備等級低等問題尤其是庫爾勒站場和魚兒溝站場,尤其是段管線。段管轄其他站場都屬于小站場,通過接收新線或站場改造,大部分已更新了站場設(shè)備,但是庫爾勒站場和魚兒溝站場作為我段兩個主要的站場,站場情況復(fù)雜,調(diào)車作業(yè)頻繁,加之設(shè)備老化,設(shè)備等級低,致使幾何尺寸超限,枕木失效,聯(lián)接零件缺失等問題尤其嚴(yán)重。
1.3 日常養(yǎng)護不到位
庫爾勒、魚兒溝管轄設(shè)備多,受正線行車速度高、站線行車速度低的影響,各種線路檢查手段集中在正線,導(dǎo)致各班組忙于檢查處理正線及其咽喉道岔的病害,由于人員有限、維修時間有限,導(dǎo)致站線病害長期放置不能有效得到處理。
2 目前曲線養(yǎng)護方法及存在問題
對于站專線目前存在的問題,一般采用簡易撥道法、繩正法、支距法進行整治。對“三無曲線”及鋪設(shè)偏離設(shè)計位置的曲線采用傳統(tǒng)方法進行處理,顯然存在困難。現(xiàn)以站場曲線較多的庫爾勒站為例:
庫爾勒站共有三個場,有站專線71條,其中Ⅰ場、Ⅱ場多屬于岔后附帶曲線,一般采用“支距法”就能夠整治。Ⅲ場是駝峰調(diào)車場,作業(yè)時間受限,每天只有30分鐘作業(yè)時間,加之曲線半徑小、調(diào)車頻繁,導(dǎo)致曲線正矢超限處所很多。機務(wù)段管線由于站改施工中受地面建筑限制,曲線不在鋪設(shè)位置,造成現(xiàn)場曲線要素與設(shè)計資料相差很大,如庫爾勒機務(wù)線J72#岔后10道曲線,設(shè)計半徑為300米,但現(xiàn)場實際半徑達到1000米;庫爾勒機務(wù)線J8#岔后13道曲線,設(shè)計為1條半徑為300米的曲線,但現(xiàn)場卻呈現(xiàn)兩條曲線,針對這種情況,常用的簡易撥道法、繩正法、支距法已很難處理這類問題了。
針對這類問題,由于線路車間技術(shù)力量不足,我段采取了集中修模式,在線路技術(shù)科成立維修設(shè)計室,承擔(dān)測量和維修設(shè)計編制工作。維修設(shè)計室在初期使用的是經(jīng)緯儀偏角測設(shè)曲線:先通過兩端直線確定交點,再確定轉(zhuǎn)向角和曲線半徑,定出曲線要素和曲線主點,最后在ZY點和YZ點處架設(shè)儀器進行曲線測設(shè)。這種方法在運營線路上顯得極為不便,因為偏角法測設(shè)曲線需在ZY點和YZ點架設(shè)儀器進行偏角測量,在測設(shè)過程中,如果有車輛經(jīng)過,下道后就要重新架設(shè)儀器,重新測量,否則會有很大偏差。對于往來頻繁的線路,測量進度就變得十分緩慢,而且測量人員必須在線路中間作業(yè),又存在著巨大的人身安全隱患。
因此,急需要找出一種方法既能方便的運用于現(xiàn)場,又能收到良好的效果。經(jīng)過現(xiàn)場討論研究及測量設(shè)備條件限制,初步確定了使用全站儀坐標(biāo)法測設(shè)曲線的方法。
3 理論依據(jù)研究
3.1 坐標(biāo)法測設(shè)曲線與偏角法測設(shè)曲線對比
在人員方面:偏角法測量至少需要四個人作業(yè),而坐標(biāo)法只需要兩人作業(yè)。
在效率方面:偏角法測量一個工作日最多測量兩條曲線,而坐標(biāo)法可以測3-4條曲線(其中包括內(nèi)業(yè)計算匯總)。
在行車干擾方面:偏角法受行車干擾特別大,若車輛往來頻繁的線路,使用偏角法測量要頻繁上下道并架設(shè)儀器,十分不便;采用坐標(biāo)法只需將儀器架設(shè)在線路外,人員只需拿一個棱鏡上線,無需上下道架設(shè)儀器,受行車干擾較小。
在直觀性方面:偏角法測設(shè),對于現(xiàn)場曲線要素的選擇,需要放線后才能看出是否符合現(xiàn)場情況,若不滿足現(xiàn)場狀況,需更改后重新放線校核,十分不便。坐標(biāo)法只需將現(xiàn)場曲線線形采集后用CAD圖繪制,優(yōu)化設(shè)計,計算撥道量全在電腦上進行,更方面,不僅減少了現(xiàn)場的作業(yè)量,而且更能使曲線要素達到更優(yōu)效果。
因此選用坐標(biāo)法進行曲線測設(shè),整治“三無”曲線不僅可以有效的解決站專線曲線難以整治的問題,而且也提高了工作效率,滿足了生產(chǎn)需要。endprint
3.2 坐標(biāo)法理論依據(jù)
3.2.1 圓曲線定義
圓曲線是具有一定半徑的圓弧。
3.2.2 圓曲線的主點與要素計算
(1)圓曲線的主點(圖3所示)
JD-交點,即兩直線相交的點;
ZY-直圓點,按線路前進方向由直線進入圓曲線的分界點;
QZ-曲中點,為圓曲線的中點;
YZ-圓直點,按線路前進方向由圓曲線進行直線的分界點。
ZY、QZ、YZ三點稱為圓曲線的主點。
(2) 圓曲線要素(圖3所示)
T-切線長,為交點至直圓點或圓直點的長度;
L-曲線長,即圓曲線的長度(自ZY經(jīng)QZ至YZ的圓弧長度);
E。-外矢距,為JD至QZ的距離。
T、L、E。稱為圓曲線要素。
α-轉(zhuǎn)向角。沿線路前進方向,下一條直線段向左則為α左;向右轉(zhuǎn)則為α右。
R-圓曲線的半徑。
α、R為計算曲線要素的必要資料,是已知值。α可由外業(yè)直接測出,亦可由紙上定線求得;R為設(shè)計時采用的數(shù)據(jù)。
3.2.3 圓曲線要素的計算公式
4 制定整治方案
4.1 測設(shè)曲線,調(diào)查現(xiàn)場情況
4.1.1 測量現(xiàn)場正矢倒推半徑
通過10米弦對現(xiàn)場正矢進行測設(shè),算出現(xiàn)場計劃正矢Fc。通過公式R=12500/Fc倒推出現(xiàn)場曲線半徑R(當(dāng)?shù)雇频默F(xiàn)場曲線半徑含小數(shù)時,取10的整數(shù)倍作為現(xiàn)場半徑)。
4.1.2 線路定點
在曲線上股鋼軌上,用皮尺每五米拉設(shè)點,點間距為5米,并進行編號,可編為A1,A2,A3…等。目視曲線兩端直線方向,找一段較直的線路,各選定兩個點,定為BM點,可編為BM1,BM2,BM3,BM4。用油漆將點做好標(biāo)記。
注意:
(1)拉設(shè)長度要延伸到曲線兩端的直線上,拉設(shè)點的位置在鋼軌軌頭的中間處。
(2)BM點和普通點之間的距離不需要限制(可不為5米)。
4.1.3 架設(shè)儀器
首先,儀器的水準(zhǔn)管平行于兩個腳螺旋,調(diào)平,旋轉(zhuǎn)90度,旋轉(zhuǎn)第三個腳螺旋,使儀器精平。重復(fù)一次上述步驟,儀器就會處于精平狀態(tài);其次,在觀測過程中,輕輕地轉(zhuǎn)動儀器,勿用力過大,以免腳架產(chǎn)生輕微的變形,同時避免產(chǎn)生儀器隙動差;最后,避免儀器受陽光照射,以免儀器受熱不均,產(chǎn)生偏差。
在曲線附近任意處架設(shè)全站儀時,要求儀器架設(shè)地點對曲線上設(shè)置的各點通視且不影響行車(如圖4)。
4.1.4 測設(shè)坐標(biāo)
將全站儀調(diào)節(jié)到測量坐標(biāo)頁面,把棱鏡依次放置在設(shè)置的點上,用全站儀準(zhǔn)確的測出每個點的坐標(biāo)值(如圖5)。
4.1.5 設(shè)置邊樁
在曲線外兩米左右處鋪設(shè)曲線邊樁,使曲線邊樁垂直于此處的曲線切線方向,并準(zhǔn)確丈量曲線邊樁到鋼軌底部外側(cè)的距離即為邊樁距離。
4.1.6 全面檢查現(xiàn)場
量取線路兩側(cè)建筑物及其他設(shè)備距離線路中線的距離,以便確定線路撥正后的建筑物及其他設(shè)備有無超限。準(zhǔn)確調(diào)查現(xiàn)場鋼軌長度及軌縫大小。
現(xiàn)場檢查線路幾何尺寸,失效軌枕,缺失聯(lián)接零件等靜態(tài)檢查數(shù)據(jù),記錄清楚。
4.2 運用CAD繪制圖形,計算撥道量及鋼軌切缺量
4.2.1 導(dǎo)出數(shù)據(jù)
將數(shù)據(jù)從全站儀中導(dǎo)出,復(fù)制到Excel表格中。
4.2.2 更改格式
將單元格中的逗號去掉。具體操作:數(shù)據(jù)-分列-分隔符號-下一步-選逗號-下一步-完成(需注意:操作時線將點號,X軸、Y軸中間各加一空行。)
4.2.3 合并數(shù)列
將X軸和Y軸數(shù)據(jù)通過公式(=B1&”,”&C1)合并成一列。
4.2.4 設(shè)置參數(shù)
打開CAD設(shè)置點樣式:格式-點樣式-選第二排第四個圖形-點大小改為1-按相對單位設(shè)置大小-確定。設(shè)置文字樣式:格式-文字樣式-取消使用大字體-選華文宋體-應(yīng)用-關(guān)閉。設(shè)置標(biāo)注樣式:格式-標(biāo)準(zhǔn)樣式-修改-主單位-精度改為0.000-單位格式改為度/分/秒-精度改為0d00‘00“。
4.2.5 數(shù)列錄入
選擇繪圖-點-多點,將合并的數(shù)列在命令中錄入。用多行文字標(biāo)注點序號(字號大小為1)
4.2.6 繪制圖形
(1)通過BM點找到交點位置。
(2)通過相切、相切、半徑畫出合理的曲線半徑。
(3)剪切掉不需要的圓弧的構(gòu)造線。
(4)標(biāo)注各點的撥道量、曲線長、曲線半徑、曲線點(直圓點、曲中點、圓直點)到就近點的位置。
4.2.7 標(biāo)注顏色 (如圖3)
(1)曲線、曲線半徑標(biāo)注用紅色線條。
(2)曲線點(直圓點、曲中點、圓直點)用紅色圓點。
(3)曲線長標(biāo)注、曲線點到就近點的位置用綠色標(biāo)注。
4.3 匯總資料,編制維修設(shè)計
4.3.1 統(tǒng)計表格
將曲線要素、撥道量、切缺量匯總到表格里(如表3)。
4.3.2 匯總靜態(tài)檢查數(shù)據(jù)
將靜態(tài)檢查的數(shù)據(jù)超限處所按類別分類匯總在表格內(nèi)。
4.3.3 編制維修設(shè)計
維修設(shè)計主要根據(jù)工作量的匯總,進行人員、機具、材料的安排以及天窗計劃的申請。
維修設(shè)計的編制主要依據(jù)部局有關(guān)文件,如《普速鐵路工務(wù)安全規(guī)則》、《鐵路線路修理規(guī)則》、《鐵路營業(yè)線施工安全管理辦法》《烏魯木齊鐵路局電氣化鐵路工務(wù)安全管理辦法》、《烏魯木齊鐵路局電氣化鐵路勞動安全規(guī)定》等。endprint
維修設(shè)計內(nèi)容主要包括:(1)組織機構(gòu);(2)工作職能;(3)作業(yè)時間;(4)人員配置;(5)量具、機具、材料的配置;(6)施工組織;(7)質(zhì)量驗收;(8)安全卡控措施;(9)其他工作要求等。
5 組織實施
5.1 前期準(zhǔn)備
5.1.1 配軌
根據(jù)前期的工作量調(diào)查,計算出鋼軌切缺量,進行配軌。撥道前后的曲線長度會發(fā)生變化,平均撥距越大,曲線長度的變化也會越大,因此在作業(yè)前應(yīng)先計算配置合適的鋼軌。(平均撥距為“-”號時,鋼軌長度變短;平均撥距為“+”時,鋼軌長度變長)。
5.1.2 準(zhǔn)備石砟
施工之前根據(jù)需要提前提供配置石砟的數(shù)量并進行預(yù)卸和均勻石砟。
5.2 天窗點前準(zhǔn)備
5.2.1 復(fù)核撥距
天窗點前,應(yīng)復(fù)測邊樁距,以保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
5.2.2 機具、材料
機具配置:便攜式照明燈、鐵鍬、撬棍、洋鎬、液壓起撥道機、加力桿、活動扳手、軌縫調(diào)整器、鋸軌機等
材料配置:改道片、尼龍擋肩
5.3 天窗作業(yè)項點
5.3.1 扒砟
作業(yè)時扒開鋼軌軌枕撥道一側(cè)和道心內(nèi)的石砟(若曲線下壓,則將下股鋼軌的道砟挖開,并扒開道心的石砟;若曲線上挑,則將上股鋼軌的道砟挖開,并扒開道心的石砟),此時每個技術(shù)人員盯控3至4個邊樁,以防止工區(qū)作業(yè)人員碰撞和掩埋邊樁(如圖7)。
5.3.2 松開螺栓、軌距桿、打開接頭
松開螺栓、扣件、卸掉軌距桿,打開接頭讓鋼軌處于自由伸縮狀態(tài)(使軌道失去框架結(jié)構(gòu)狀態(tài),在撥道時以減少阻力,和軌枕歪斜程度)。
5.3.3 撥道、量邊距
技術(shù)人員給出撥道地點和撥道量,并現(xiàn)場測量實際撥道量;工區(qū)作業(yè)人員利用撬棍進行撥道(如圖8)。撥道從曲線兩端往中間依次撥正(撥道前,先將預(yù)配的鋼軌換入)。
5.3.4 復(fù)核邊距
再次用鋼卷尺復(fù)測邊樁距離,撬棍細微撥道。曲線撥道為10米一個點,曲線撥動時對前后點都有影響,因此在第一遍粗撥完之后,再對曲線進行一次細撥,以減小偏差量。
5.3.5 方枕、均勻軌縫、上螺栓
在細撥完成之后,對歪斜的軌枕進行方正,調(diào)整鋼軌軌縫,使其符合作業(yè)要求,螺栓去繡、涂油,上好接頭夾板,擰緊接頭螺栓和扣件螺栓,達到扭力要求,符合《鐵路線路修理規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
5.3.6 回填石砟、精調(diào)線路
回填部分道心的石砟,布設(shè)正矢點(一般從曲線兩端直圓點和圓直點向曲中點布設(shè),將零尺留在曲中位置,如圖9),測量現(xiàn)場正矢,對正矢偏差較大的地點用液壓起撥道機進行精調(diào),使正矢滿足作業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn),然后回填剩余部分石砟。
5.3.7 起道搗固
目視線路高低狀態(tài),對線路高低不良處所進行起道搗固作業(yè),要求滿足《鐵路線路修理規(guī)則》作業(yè)驗收的有關(guān)規(guī)定。
5.3.8 改道
對線路上的大軌距、小軌距及軌距變化率較大的處所進行改道作業(yè),要求滿足《鐵路線路修理規(guī)則》作業(yè)驗收的有關(guān)規(guī)定。
5.3.9 布設(shè)永久樁
用混凝土固定邊樁布設(shè)永久樁(如圖10),準(zhǔn)確測量邊樁距后,備案。
6 結(jié)論
6.1 完成曲線整治81條
全段通過全站儀坐標(biāo)法整治“三無”曲線累計達到81條,全部達到了保養(yǎng)驗收的標(biāo)準(zhǔn),有效的提高了線路設(shè)備的質(zhì)量,保障了行車的安全。
6.2 改進了生產(chǎn)方式
全站儀坐標(biāo)法整治“三無”曲線,集合了簡易撥道法的方便和繩正法的準(zhǔn)確等優(yōu)點。通過提前工作量調(diào)查,精確起撥道,改變了以往憑經(jīng)驗,靠眼力的作業(yè)習(xí)慣,也改變了大家的觀念。
6.3 降低了生產(chǎn)成本
以往對于難以整治的曲線需要多個天窗,重復(fù)撥正,往往也難以達到預(yù)期效果,采用全站儀坐標(biāo)法測設(shè)曲線、計算撥道量,相當(dāng)于提前做好了詳細的工作量調(diào)查。再通過編制維修設(shè)計,對人員、機具、材料進行了合理的安排。在天窗內(nèi)只需要組織好人、材、機,根據(jù)前期的工作量調(diào)查,進行現(xiàn)場的撥道、起道、改道、搗固等工作,不僅極大的節(jié)省了時間,提高了天窗的利用率,也節(jié)省了人工和材料的損耗,減小生產(chǎn)成本。
坐標(biāo)法累計撥正曲線81條,節(jié)省天窗86個(以往每條曲線至少要申請兩個天窗進行整修,較長曲線需申請三個天窗),每個天窗平均節(jié)省人員30人,搗固機械6臺,汽車3輛,則累計節(jié)省人工2580余人次,節(jié)省工時費用77萬余元;節(jié)省汽車費用2萬余元;節(jié)省機械耗油費用5千余元;合計節(jié)省費用80萬余元。
6.4 為以后曲線的整治積累了經(jīng)驗
全站儀坐標(biāo)法整治“三無”曲線,在站專線等小半徑曲線上已適用成功,并在我段得到了廣泛的推廣,為我段曲線的整治積累了寶貴的經(jīng)驗。以此種方法為基礎(chǔ),為下一步長大曲線的整治奠定了有力的基礎(chǔ),也為全站儀和自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備的有效結(jié)合積累了經(jīng)驗。
6.5 安全效益
由于站專線管理不到位,存在嚴(yán)重的設(shè)備隱患,總公司幾乎每年均發(fā)生掉道事故,嚴(yán)重影響行車安全,通過采用全站儀坐標(biāo)法整治站專線“三無”曲線,改善了整治方法,通過組織技術(shù)隊伍,解決了由于車間技術(shù)力量不足導(dǎo)致站專線曲線病害處理不徹底的問題,保證了行車安全。
[責(zé)任編輯:朱麗娜]endprint