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        一例燃煤熱水鍋爐水冷壁管開裂原因分析與預(yù)防措施

        2017-09-16 02:43:15王小林
        山東化工 2017年5期
        關(guān)鍵詞:熱水鍋爐管體水垢

        王小林

        (西安鐵路局特種設(shè)備檢驗所,陜西 西安 710054)

        一例燃煤熱水鍋爐水冷壁管開裂原因分析與預(yù)防措施

        王小林

        (西安鐵路局特種設(shè)備檢驗所,陜西 西安 710054)

        針對一起燃煤熱水鍋爐水冷壁管開裂的案例,基于該水冷壁管的化學成分、顯微組織、硬度檢測,并結(jié)合鍋爐運行情況,綜合分析了其開裂原因,并提出了相關(guān)預(yù)防措施與建議。結(jié)果表明:鍋爐運行期間,熱水鍋爐管網(wǎng)泄漏,為維持鍋爐的正常運行,作業(yè)人員違規(guī)向鍋爐內(nèi)大量補進水質(zhì)超標的原水,以致水冷壁管大量結(jié)垢而超溫運行,管體的組織、性能劣化,導致水冷壁管開裂。

        燃煤熱水鍋爐;水冷壁管;開裂原因;超溫運行;預(yù)防措施

        我國陜北某鐵路地區(qū)一燃煤熱水鍋爐于冬季運行期間,暖氣主管道突發(fā)開裂漏水,致使鍋爐缺水,鍋爐用水量驟然增大。為了不影響該地區(qū)居民工作及生活取暖,供暖單位采取了非常規(guī)的操作方法,用原水直接作為補給水以維持鍋爐的正常運行,但在一個采暖期后,例行檢驗時發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)右側(cè)前數(shù)第2、8根水冷壁管已被燒損、開裂,嚴重影響鍋爐的安全運行,故鍋爐被迫停爐。

        針對此鍋爐實際運行中出現(xiàn)的該具體問題,本文擬從水冷壁管開裂處材質(zhì)的化學成分、宏觀形貌、顯微組織、硬度等方面,并配以水質(zhì)分析,綜合研究其開裂的原因,并提出切實可行的預(yù)防措施與建議。

        1 試驗材料與方法

        試驗材料為對某燃煤熱水鍋爐例行內(nèi)部檢驗時發(fā)現(xiàn)的已開裂水冷壁管,該鍋爐型號為DZL2.8-0.69/95/70-AⅡ,制造安裝于2001年5月,同年11月起投入使用,其已開裂水冷壁管所采用的材料牌號為20G。依據(jù)相關(guān)國標[1],從材料為20G的水冷壁管開裂處制取化學分析試樣并進行成分分析。

        選用Canon EOS 600D型數(shù)碼相機對水冷壁管開裂處進行宏觀形貌觀察,并配合TT130型測厚儀對裂紋邊緣與正常管體處進行厚度測量;分別選用Olympus-DSX500i型光學數(shù)碼顯微鏡、TH608型數(shù)顯布氏硬度計對正常管子與裂紋處的顯微組織進行觀察并檢測硬度;另外采用EDTA絡(luò)合滴定法與pHSJ-5型試驗室pH計對原水及鍋爐用水的水質(zhì)進行分析。

        2 實驗結(jié)果與分析

        2.1 化學成分分析

        對20G水冷壁管裂紋處成分進行分析,結(jié)果見表1。可知,除元素C含量小于標準規(guī)定的下限外,其余元素均符合標準[2]要求。

        表1 試驗20G水冷壁管裂紋處化學成分(質(zhì)量分數(shù),%)

        2.2 宏觀形貌

        圖1所示為該鍋爐爐膛內(nèi)局部水冷壁管的宏觀形貌及水垢情況。由圖1(a)可見其外表面已有異狀,表現(xiàn)為過熱現(xiàn)象,另外,錘擊時管體聲音發(fā)悶,并無錘擊金屬時的反彈現(xiàn)象,且有薄片狀物質(zhì)脫落;由圖1(b)即管體裂紋內(nèi)表面可知,該縱向裂紋長度達35.00 mm;由圖1(c)可清楚看到割管后,管道內(nèi)部水垢較厚已達2.0 mm,局部厚度甚至超過15 mm,覆蓋面達80 %。

        (a)外表面;(b)內(nèi)表面;(c)管內(nèi)水垢圖1 水冷壁管開裂處的宏觀形貌及水垢情況

        利用TT130型測厚儀對水冷壁管裂紋邊緣處與正常管體區(qū)域各取3點進行壁厚測量,結(jié)果見表2,正常管體平均厚度為3.30 mm,而裂紋邊緣處平均厚度為2.21 mm,比運行一定時間后正常厚度減小了33.03 %。查閱出廠資料,對應(yīng)水冷壁管的設(shè)計壁厚為3.50 mm,對比知僅運行了一個采暖期后,正常管體僅減薄了5.71 %,而裂紋處減薄了36.86 %,可見裂紋處氧化物脫落現(xiàn)象甚為顯著。

        表2 水冷壁管裂紋邊緣處與正常管體處壁厚

        2.3 顯微組織觀察

        在管體正常位置及裂紋處分別切取試樣,經(jīng)研磨、拋光后,選用體積分數(shù)為4%的硝酸酒精試劑對試樣進行蝕刻及后續(xù)處理后,其顯微組織見圖2。

        由圖2(a)知,正常管體處顯微組織為片狀珠光體+鐵素體,并未發(fā)生珠光體球化現(xiàn)象。另外,20G管的供貨態(tài)為熱軋狀態(tài),故其珠光體組織的帶狀形貌清晰可見。而由圖2(b)即裂紋處組織可知,主要組織雖仍為珠光體+鐵素體,但組織明顯粗化,另外,珠光體中的碳化物已不再呈片層狀,大部分的球狀碳化物已聚集在晶界,其余部分分散在鐵素體基體上,參考評級標準[3]。

        (a)管體正常區(qū)域;(b)管體裂紋處圖2 水冷壁管顯微組織照片

        2.4 室溫機械性能檢測

        為了解管體裂紋處與正常管體的室溫機械性能差異,分別于每處選取5個測點取平均值,對其進行布氏硬度檢測,結(jié)果見圖3。由圖3可知,正常管體處硬度基本符合要求,而裂紋處硬度僅為105,比正常部位降低了30.46 %。而根據(jù)經(jīng)驗式σb=k HB[4]可知,材料的布氏硬度與抗拉強度之間呈正比關(guān)系,故,在材料同為20G的前提下,裂紋處強度遠遠弱于正常管體處,可見20G管開裂處性能劣化現(xiàn)象顯著。

        圖3 試驗用水冷壁管布氏硬度結(jié)果

        2.5 水質(zhì)分析

        由于該供暖單位在出現(xiàn)突發(fā)狀況時,水處理器制水能力有限,特殊情況下向鍋爐內(nèi)補給了原水,事后對水質(zhì)進行了分析,結(jié)果見表3。由表中數(shù)據(jù)可知,使用未經(jīng)處理的原水向鍋爐進水,已使鍋爐給水水質(zhì)超標,并未滿足相關(guān)標準[5]要求。

        表3 水質(zhì)分析

        3 原因分析與建議

        20G管在服役期間,允許金屬壁溫不超過450 ℃,而該鍋爐正常運行情況下,金屬壁溫低于280 ℃,當受熱面無垢時,金屬受熱后可快速將熱量傳遞給水,二者溫差約30 ℃,可見20G管可滿足要求。

        經(jīng)了解情況,在該地區(qū)采暖期間,因管網(wǎng)故障,為維持鍋爐正常運行,單位并未嚴格執(zhí)行國家標準要求,向鍋爐內(nèi)補給了水質(zhì)嚴重超標的原水,致使水垢結(jié)生較快。水垢是熱的不良導體,當工作壓力為1 MPa時,鍋爐受熱面結(jié)生水垢每增厚1 mm,金屬壁與水間溫差約200 ℃。由圖1(c)知,此時,該水冷壁管溫度已超500 ℃,遠遠超過了它的允許溫度上限,也就是說,它在開裂前屬于超溫運行。因此,在壓力作用下,其顯微組織已明顯球化,表現(xiàn)為過熱現(xiàn)象,且硬度等室溫機械性能大幅下降,終使爐門附近的水冷壁管開裂。

        針對此問題,提出以下預(yù)防措施與建議:

        (1)在采暖期到來前,提前對鍋爐管網(wǎng)進行檢查、試壓、整修,發(fā)現(xiàn)問題及早處理,以免給鍋爐的運行帶來安全隱患;

        (2)在鍋爐運行時,加強巡視檢查,發(fā)現(xiàn)異常問題時,要及時停爐,判明鍋爐故障原因并采取正確的處置方法,以防事態(tài)擴大;

        (3)完善鍋爐的應(yīng)急處置預(yù)案并開展有針對性的應(yīng)急演練工作;

        (4)鍋爐水質(zhì)出現(xiàn)異常情況時,要嚴格執(zhí)行國家標準,及時采取鍋內(nèi)水處理方法,杜絕水質(zhì)超標現(xiàn)象的發(fā)生;

        (5)鍋爐受壓元件開裂后,要及時查清原因,并組織專業(yè)力量進行修復(fù),確保鍋爐的安全運行。

        [1] 全國鋼標準化技術(shù)委員會.GB/T 20066-2006 鋼和鐵 化學成分測定用試樣的取樣和制樣方法[S].北京:中國標準出版社,2006.

        [2] 全國鋼標準化技術(shù)委員會.GB 5310-2008 高壓鍋爐用無縫鋼管[S].北京:中國標準出版社,2008.

        [3] 國家電力公司電站金屬材料標準化技術(shù)委員會.DL/T 674-1999 火電廠用20號鋼珠光體球化評級標準[S].北京:中國電力出版社,1999.

        [4] 匡震邦, 顧海澄, 李中華.材料的力學行為[M].北京:高等教育出版社,1998:97-105.

        [5] 全國鍋爐壓力容器標準化技術(shù)委員會.GB/T 1576-2008 工業(yè)鍋爐水質(zhì)[S].北京:中國標準出版社,2009.

        (本文文獻格式:王小林.一例燃煤熱水鍋爐水冷壁管開裂原因分析與預(yù)防措施[J].山東化工,2017,46(5):102-103.)

        2017-01-25

        王小林(1965—),男,陜西寶雞人,工程師。

        X933.2

        B

        1008-021X(2017)05-0102-02

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